時(shí)頌華
(湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南長沙 410007)
300 MW電站鍋爐汽溫偏低分析及處理
時(shí)頌華
(湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南長沙 410007)
針對某電廠2×300 MW機(jī)組3號鍋爐蒸汽溫度長期偏低和帶不起負(fù)荷的問題,進(jìn)行全面分析和相應(yīng)的調(diào)整試驗(yàn),在保持目前鍋爐的設(shè)備狀況和入爐煤質(zhì)的情況下,通過提高火焰中心高度,提高爐膛出口溫度、增加煙氣流量和加強(qiáng)換熱等措施,有效提高了鍋爐汽溫,取得了較好的效果,供同類型機(jī)組借鑒。
300 MW機(jī)組;電站鍋爐;蒸汽溫度;調(diào)整試驗(yàn)
蒸汽溫度是火電機(jī)組運(yùn)行的一項(xiàng)重要指標(biāo),嚴(yán)重影響著機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。一般情況下,主汽溫度每降低10℃,相當(dāng)于多消耗燃料0.2%,對于壓力12~25 MPa、溫度540℃的蒸汽,主汽溫度每降低10℃,將導(dǎo)致循環(huán)效率下降0.5%,汽輪機(jī)出口的蒸汽濕度增大0.7%。這不僅影響了熱力系統(tǒng)的循環(huán)效率,而且加大了對汽輪機(jī)末級葉片的侵蝕,甚至發(fā)生水擊現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅汽輪機(jī)的安全運(yùn)行〔1〕。
某廠鍋爐自2005年投產(chǎn)以來一直存在著汽溫偏低的現(xiàn)象,過熱器減溫水長期沒有投用,過熱蒸汽和再熱蒸汽溫度很難達(dá)到設(shè)計(jì)值 (540℃),且煤質(zhì)較差時(shí)帶不起負(fù)荷。
2010年機(jī)組小修后,由于燃煤熱值較高、未摻燒無煙煤等原因,鍋爐汽溫偏低的問題更加嚴(yán)重,高負(fù)荷 (270 MW以上)時(shí)過熱汽溫經(jīng)常降到520℃、再熱汽溫降到510℃以下,在機(jī)組降負(fù)荷和停運(yùn)制粉系統(tǒng)時(shí)鍋爐汽溫甚至降到500℃以下,由于鍋爐汽溫低經(jīng)常導(dǎo)致機(jī)組限制負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重威脅了機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
鍋爐型號為HG-1025/18.2-PM27,根據(jù)美國ABB-CE燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造,亞臨界壓力帶一次中間再熱自然循環(huán)汽包鍋爐,爐膛為單爐膛結(jié)構(gòu),呈“∏”型半露天布置,鍋爐采用直流式燃燒器、四角布置、切向燃燒方式,燃用山西貧瘦煤和本地?zé)o煙煤的混煤,燃燒器采用四角布置雙通道+寬調(diào)節(jié)比 (WR)+燃盡風(fēng)反切 (OFA)形式;鍋爐為平衡通風(fēng)、負(fù)壓運(yùn)行,配備二級點(diǎn)火系統(tǒng),油槍的最大出力按鍋爐30%MCR工況設(shè)計(jì);制粉系統(tǒng)采用中間儲(chǔ)倉式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),配鋼球磨煤機(jī)4臺。
從鍋爐熱力計(jì)算書來看,鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),BMCR工況過熱減溫水為0,負(fù)荷300 MW時(shí)的THA工況減溫水量為12.8 t/h,而燃用接近設(shè)計(jì)煤質(zhì)的其他同類型機(jī)組的設(shè)計(jì)減溫水量一般在30~40 t/h左右,可見廠家在受熱面布置設(shè)計(jì)方面相對保守,沒有考慮煤質(zhì)變化和運(yùn)行條件變化可能帶來的汽溫調(diào)節(jié)裕量的問題。
3號鍋爐空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子直徑為Φ9 468 mm,而其他同類機(jī)組空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子直徑為Φ10 318 mm,3號鍋爐空氣預(yù)熱器受熱面積比同類型空氣預(yù)熱器受熱面積減少約17%,且由于空預(yù)器積灰導(dǎo)致傳熱效果下降,導(dǎo)致鍋爐一、二次風(fēng)溫較設(shè)計(jì)值偏低40~50℃,從而影響了鍋爐整體汽溫的提高。
設(shè)計(jì)燃用無煙煤和貧煤的混煤,揮發(fā)分Vdaf為14.69% ,低位發(fā)熱量為 Qar,net為 21 483 kJ/kg。目前鍋爐機(jī)組實(shí)際燃用單一煤種貴州煤,揮發(fā)分Vdaf為11%~13%,低位發(fā)熱量為21000 kJ/kg左右。從燃燒情況來看,目前入爐煤的著火和燃盡特性較好,相對于無煙煤混煤而言,出現(xiàn)了爐膛火焰中心下移、爐膛出口煙溫以及各級受熱面煙溫偏低的現(xiàn)象 (設(shè)計(jì)的300 MW負(fù)荷末再出口煙溫761℃,實(shí)際運(yùn)行時(shí)為740℃;設(shè)計(jì)的空預(yù)器入口煙溫375℃,實(shí)際運(yùn)行時(shí)只有345℃)。運(yùn)行和試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)入爐煤發(fā)熱量和揮發(fā)分降低時(shí),汽溫偏低的問題明顯好轉(zhuǎn)。
運(yùn)行人員采取20臺給粉機(jī)全部投運(yùn)、上兩層(D,E層)自動(dòng)的運(yùn)行方式,當(dāng)入爐煤熱值較高時(shí),各層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速均較低 (轉(zhuǎn)速指令15% ~20%左右),參與自動(dòng)的D,E層轉(zhuǎn)速經(jīng)常波動(dòng)到10%以下,這種運(yùn)行方式導(dǎo)致上層燃燒器煤粉量低、燃燒較弱,同時(shí)汽溫隨燃燒指令周期性波動(dòng),非常不利于提高和穩(wěn)定蒸汽溫度,導(dǎo)致鍋爐氣溫長期偏低。
在小修過程中,清除鍋爐機(jī)組燃燒器區(qū)域焦塊,爐膛受熱面相對較清潔,水冷壁吸熱量較多,故爐膛出口溫度相對較低。進(jìn)行鍋爐機(jī)組燃燒調(diào)整試驗(yàn)時(shí),空氣預(yù)熱器阻力較大 (達(dá)到1 800~2 000 Pa),環(huán)境溫度較高、機(jī)組負(fù)荷在290 MW以上時(shí)引風(fēng)機(jī)滿出力運(yùn)行、氧量難以達(dá)到2.5%,只能維持爐膛微正壓的狀況運(yùn)行,嚴(yán)重限制了鍋爐帶負(fù)荷能力和汽溫水平的提高。
在鍋爐負(fù)荷較高、入爐煤熱值較高的情況下,通過以下調(diào)整手段保證了汽溫達(dá)到設(shè)計(jì)值。
(1)燃燒方式調(diào)整
增加E層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速并退出自動(dòng):將E層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速切為手動(dòng),轉(zhuǎn)速增加到30%,并穩(wěn)定在此轉(zhuǎn)速下運(yùn)行。將D,E層燃燒自動(dòng)改為C,D層燃燒自動(dòng)。
根據(jù)煤質(zhì)情況和給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,適當(dāng)降低A,B層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,當(dāng)給粉機(jī)轉(zhuǎn)速整體較低時(shí),退出A層部分火嘴運(yùn)行。
(2)輔機(jī)運(yùn)行方式調(diào)整
針對鍋爐空氣預(yù)熱器積灰嚴(yán)重、阻力較大,引風(fēng)機(jī)帶負(fù)荷能力受限,高負(fù)荷下氧量偏低的問題,通過引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)聯(lián)調(diào)的方法,增大了引風(fēng)系統(tǒng)出力,300 MW負(fù)荷下省煤器出口氧量達(dá)到了3.5%左右,對改善汽溫起到了顯著作用。
通過采取以上措施,提高了火焰中心的高度和爐膛出口溫度,增大煙氣流量加強(qiáng)換熱,鍋爐過熱蒸汽出口溫度由520℃提高到535℃以上,二級減溫水保證了一定開度,再熱蒸汽出口溫度也達(dá)到了528℃以上,調(diào)整前后參數(shù)對比見表1。由于二級減溫水有了一定開度,在鍋爐燃燒自動(dòng) (即給粉機(jī)轉(zhuǎn)速)波動(dòng)的情況下過熱蒸汽溫度基本保持穩(wěn)定,調(diào)整達(dá)到了較理想的效果。
表1 調(diào)整前后參數(shù)對照表
在目前入爐煤質(zhì)和負(fù)荷狀況下,通過調(diào)整爐膛火焰中心高度、增加風(fēng)量可以實(shí)現(xiàn)蒸汽溫度的有效控制。調(diào)整試驗(yàn)是在高負(fù)荷、且入爐煤為高熱值云貴煤的工況下進(jìn)行的,在低負(fù)荷、入爐煤質(zhì)變化的工況下仍可按照這一思路進(jìn)行調(diào)整。
為保證鍋爐在不同工況下蒸汽溫度基本達(dá)到設(shè)計(jì)值,提出以下建議:
(1)保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定,應(yīng)控制入爐煤熱值和揮發(fā)分。在機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),入爐煤熱值應(yīng)控制在19 000 kJ/kg以上,以保證鍋爐帶負(fù)荷能力;高硫煤與其它煤種進(jìn)行合理摻配,控制入爐煤含硫量在一定范圍,防止出現(xiàn)鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦和水冷壁高溫腐蝕。鍋爐設(shè)計(jì)煤種干燥無灰基揮發(fā)分為14%,當(dāng)入爐煤揮發(fā)分較高時(shí)可能導(dǎo)致著火、燃盡較快,火焰中心較低,從而導(dǎo)致汽溫偏低,因此入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分不宜過高,應(yīng)控制在10%~20%以內(nèi)。對高熱值、高揮發(fā)分煤種宜采用停運(yùn)下層火嘴、投運(yùn)上4層火嘴的運(yùn)行方式。
(2)降負(fù)荷和磨煤機(jī)運(yùn)行過程中,對汽溫提前采取控制措施。降負(fù)荷和停磨過程均是減少熱負(fù)荷的過程,可能導(dǎo)致汽溫較大幅度下降,因此應(yīng)提前采取有效的措施,防止汽溫劇降。
(3)適當(dāng)提高氧量。試驗(yàn)分析認(rèn)為,鍋爐機(jī)組負(fù)荷270~300 MW時(shí)氧量控制在3.5% ~4.5%、負(fù)荷240~270 MW 時(shí)氧量控制在4.5% ~5.5%、負(fù)荷210~240 MW 時(shí)氧量控制在5.5% ~6.0%、負(fù)荷180~210 MW時(shí)氧量控制在6.0% ~6.5%比較適宜,并且在可能的情況下,適當(dāng)增加增壓風(fēng)機(jī)負(fù)荷,滿足高負(fù)荷下爐膛負(fù)壓的需要。
(4)優(yōu)化吹灰方式。減少爐膛吹灰頻率,加強(qiáng)煙道吹灰。在結(jié)焦不嚴(yán)重的情況下,每2~3 d應(yīng)進(jìn)行1次爐膛吹灰,每天進(jìn)行1次尾部煙道吹灰。
(5)進(jìn)行空預(yù)器清洗,降低阻力,增強(qiáng)傳熱效果,提高一、二次風(fēng)溫。
(6)進(jìn)行必要的設(shè)備改造。聯(lián)系廠家進(jìn)行煤質(zhì)校核計(jì)算,必要時(shí)進(jìn)行設(shè)備改造論證;增加低溫再熱器受熱面面積、恢復(fù)上層火嘴擺動(dòng)功能、進(jìn)行三次風(fēng)上傾改造和增加空氣預(yù)熱器熱端吹灰器等。
〔1〕林錦澤.鍋爐蒸汽溫度偏低的原因及防治措施〔J〕.電力安全技術(shù),2005,7(2):12-13.
TM621.2
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1008-0198(2011)03-0048-02
10.3969/j.issn.1008-0198.2011.03.015
2010-12-17