李 征
(中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司 研發(fā)中心,黑龍江 哈爾濱150036)
長城汽車軸承是我公司開發(fā)的新用戶,其產品的結構是外圈帶有止動槽。其作用是軸向定位??蛻粢笾箘硬畚恢霉顬椤?.05mm、而車工加工誤差為±0.07mm。由此看出磨加工無論采用單頭平面磨削,還是臥式雙端面磨削要想滿足成品要求,必須從設計及測量系統(tǒng)乃至各個工序的加工誤差進行詳細分析,并制定控制止動槽超差的措施,才能保證產品要求。止動槽測量方法如圖1所示。
客戶要求止動槽位置公差為±0.05mm,此誤差是無法更改的,也是產品最終達到的。
車加工誤差為±0.07mm,在一般情況下是能夠保證的。
如果采用單頭平面磨削平面將進行兩次磨削,必須減少車加工誤差。為減少車加工誤差又能保證成品要求,我們必須合理運用尺寸鏈進行計算,如圖2所示。
由圖2可看出成品止動槽位置尺寸是封閉環(huán)尺寸,端面磨量是減環(huán)如下所示。車加工止動槽位置尺寸是增環(huán)。根據(jù)成品要求我們推出車加工要求的工藝尺寸即加工誤差,如下所示:
Hc=Δ/2+Hj, Hcmax=Δmin/2+Hjmax, Hcmin=Δmax/2+Hjmin。
式中:Hc-車加工止動槽位置尺寸,
Hcmax-車加工止動槽最大位置尺寸,
Hcmin-車加工止動槽最小位置尺寸,
Δ-端面磨量,
Δmax-端面最大磨量,
Δmin-端面最小磨量,
Hj-成品止動槽位置尺寸,
Hjmax-成品止動槽位置最大尺寸,
Hjmin-成品止動槽位置最小尺寸。
按產品要求止動槽位置尺寸及公差2.38± 0.05mm,
∴ Hjmax=2.43mm,Hjmin=2.33mm,取Δ=0.2mm,Δmax=0.23mm,Δmin=0.17mm。
∴ Hc=Δ/2+Hj=0.2/2+2.38=2.48mm,
Hcmax=Δ/2+Hjmax=0.17/2+2.43=2.515mm,
Hcmin=Δ/2+Hjmin=0.23/2+2.33=2.445mm。
即:車工公差2.515-2.445=0.07mm,車工尺寸標注2.520-0.07mm。
Ⅰ局部放大圖
圖2 尺寸連接圖
以上計算及推導是考慮套圈兩端面均勻被磨削,并且不考慮工件熱處理的變形。如熱處理后幅高增加、端面彎曲、止動槽翹曲、端面錐度等都影響止動槽位置。所以要相應地降幅高留量減少一部分,減少多少要根據(jù)每個品種套圈實際變形量來確定。
其次考慮減少熱處理前平面變動量Δmax=0.22mm、Δmin=0.18mm采取磨平面兩遍。再其次考慮減少車加工誤差。一般情況下車加工誤差±0.07mm。但經過將機床進行改造后,如圖3所示,其加工誤差控制到±0.035mm以內達到了工藝要求。采取的措施是將機床5的軸向往復鎖死即消除軸向間隙,這樣加工時只有進給往復的間隙存在。同時為調整方便及準確性,安裝了百分表保證了加工的準確性。從工藝加工上將止動槽面定位基準面,加工時安裝在定位環(huán)面處。這樣使加工基準與設計基準統(tǒng)一,減少了基準不重和誤差。
圖3 止動槽加工示意圖
從圖2中Ⅰ局部放大圖可以看出δ及δ1測量時必須注意,因為止動槽根部有一個圓弧測量時一定要躲開此處,否則勢必影響測量結果。δ1測量時不必考慮側頭誤差,設計時已經避免了,根據(jù)產品圖給定的δ1值,然后設計δ1時考慮到不影響止動槽位置,而δ是測量時要注意的,一般情況下通過一定時間的熟悉完全能夠避免的。側頭直徑b1出于剛性考慮不能小于止動槽寬太多,否則其變形勢量必影響測量結果。
磨加工采取的加工方式有兩種:
(1)采用單頭平面磨床磨削平面這種方式效率低、產品尺寸及平行差超差機率較高。對操作者的技術水平要求較高且勞動強度較大。一般情況下只適合小批量生產。
(2)磨加工采用臥式雙端面磨床,加工平面如圖4所示,磨削平面有如下情況:
① 由于熱處理變形平面兩端面消耗不均勻對止動槽位置有一定的影響。
② 由于臥式雙端面磨床的磨削特點帶來的破壞平面與外徑的垂直度,這樣使止動槽的平行差遭到破壞。
圖4 雙端面磨削示意圖
③止動槽平行差破壞原因分析。由于砂輪異方向旋轉在砂輪兩端面產生一對力F1、F2,此力致使工件產生偏轉,破壞了工件外徑與端面的垂直度,出現(xiàn)了如圖現(xiàn)象。
④減少垂直差措施
根據(jù)垂直差增加原因分析,我們應該減少磨削力F1、F2并且應同時減少。具體加工中磨削壓力不要過大,磨削面積、平面留量不要過大。
導板寬度選擇要適當,一般情況下1~1.5mm。否則容易致使工件偏轉,影響磨削質量。此方法適合于大批量生產。
通過以上分析可看出,要使得止動槽位置滿足用戶要求。我們要從各個方面控制才能做得到。首先要用尺寸鏈的方法確定車加工的誤差,然后再制定如何保證車加工誤差一定范圍內對加工方法進行改進,最后,對磨加工方法進行改進,減少了平面留量。對熱處理后產生的影響也做了定量試驗及分析。由此對止動槽控制會起到作用,保證產品質量。