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凝汽器鈦管泄漏的原因及處理

2011-04-02 16:23嚴(yán)韶華
電力安全技術(shù) 2011年10期
關(guān)鍵詞:水室母管鈉離子

嚴(yán)韶華

(惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

某電廠規(guī)劃裝機(jī)總?cè)萘?×1 000 MW,1期工程首先安裝2臺型號為N1000-26.25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠狡啓C(jī)。凝汽器為N-51500型雙背壓、雙殼體、表面型,殼體和水室為全焊接結(jié)構(gòu),水室人孔門布置在凝汽器上部,凝汽器管束材質(zhì)為鈦管。帶外護(hù)包殼的7,8號低壓加熱器分別安裝于A,B凝汽器喉部。

1 事故經(jīng)過

2011-03-08T18:00左右,凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度由小于1 μg/L逐漸上升,電導(dǎo)度也相應(yīng)增加。就地取樣化驗(yàn),鈉離子濃度為600 μg/L左右(當(dāng)時(shí)鈉離子在線濃度表量程設(shè)置范圍為20 μg/L),并緩慢上漲,最高達(dá)857 μg/L(合格標(biāo)準(zhǔn)小于10 μg/L)。及時(shí)在循環(huán)水泵攔污柵前加入木糠,鈉離子濃度開始快速下降,2 h后鈉離子濃度下降至10 μg/L以內(nèi)。

2011-03-08~15,凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度間斷出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象(期間短時(shí)出現(xiàn)過最高達(dá)300 μg/L),但通過及時(shí)加木糠后,鈉離子濃度快速降至10 μg/L以下。

2011-03-15T17:00左右,凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度開始出現(xiàn)上漲,加木糠處理效果甚微。至21:00,出口母管鈉離子濃度漲到1 500 μg/L,馬上進(jìn)行了凝汽器半邊隔離查漏。

2 管泄漏的原因分析

(1) 由于防范措施不到位、施工工藝不良以及在運(yùn)輸過程中保護(hù)不善等原因,可能造成部分鈦管存在輕微損傷。在機(jī)組運(yùn)行過程中,鈦管的損傷部位會進(jìn)一步擴(kuò)大,進(jìn)而引起泄漏。

(2) 1號機(jī)自投產(chǎn)以來,經(jīng)歷了甩負(fù)荷、超速、高背壓、退高加等試驗(yàn)工作和多次啟停機(jī)。由于在試驗(yàn)和啟停機(jī)過程中機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)變化較大,可能不同程度地對凝汽器鈦管造成損傷或破壞。

(3) 雖然循環(huán)冷卻水系統(tǒng)裝有一、二次濾網(wǎng),絕大部分垃圾不會進(jìn)入凝汽器鈦管,但海水中很多如小貝殼等堅(jiān)硬鋒利的異物仍有可能隨海水進(jìn)入凝汽器鈦管。如果這些異物卡在凝汽器鈦管內(nèi),在水流連續(xù)不斷沖擊下,會使鈦管產(chǎn)生振動和位移,經(jīng)過一段時(shí)間后鈦管就會被磨穿。

(4) 凝汽器最上面的一、二層鈦管承受大量蒸汽沖擊,如果此部分鈦管在出廠時(shí)存在管壁厚度不夠或不均勻、酸洗質(zhì)量不過關(guān)等缺陷,在蒸汽的長期沖擊下容易造成損壞。

(5) 由于凝汽器內(nèi)的7,8號低加外護(hù)包殼安裝工藝不合要求、材質(zhì)不良、設(shè)計(jì)不完善等原因,在蒸汽的沖擊下會發(fā)生局部脫落,脫落的外護(hù)包殼擊傷凝汽器鈦管。

(6) 凝汽器鈦管堵頭松動或腐蝕。對運(yùn)行中產(chǎn)生泄漏的鈦管,不可能把管口焊死,只能用堵頭封堵,而堵頭松動或腐蝕可能成為鈦管泄漏的原因。

3 處理措施

由于凝汽器內(nèi)圈在以前進(jìn)行過堵管,因此首先考慮對凝汽器內(nèi)圈進(jìn)行隔離。在對凝汽器內(nèi)圈隔離放水的過程中,凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度開始快速下降,最后降至1 ppb之內(nèi),可判定凝汽器內(nèi)圈鈦管存在泄漏。確認(rèn)凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度降至1 ppb以內(nèi)并且觀察一段時(shí)間鈉離子濃度無明顯變化。凝汽器水側(cè)放水已至人孔門以下(為保證凝汽器鈦管查漏的快速高效,可根據(jù)凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度變化情況來決定凝汽器水側(cè)的放水量,但要保證水位在人孔門以下),打開人孔門后觀察凝汽器水側(cè)水位情況,確定查漏的位置。

對凝汽器內(nèi)圈進(jìn)、出水側(cè)管板用高壓水沖洗,同時(shí)用塑料薄膜將凝汽器內(nèi)圈前、后水室露出水面的鈦管全部鋪上。待所有露出水面的鈦管都用薄膜鋪上后,再逐根檢查鈦管上的薄膜是否被吸入或破損,在薄膜被吸入或破損處的鈦管兩端用專用堵頭進(jìn)行封堵。對封堵后的及其周圍的鈦管再次鋪膜進(jìn)行檢查,確保漏點(diǎn)徹底消除。

凝汽器內(nèi)圈進(jìn)水側(cè)2根存在泄漏,內(nèi)圈出水側(cè)1根存在泄漏。凝汽器泄漏的鈦管兩端用專用堵頭封堵后,恢復(fù)相關(guān)安措并將隔離的凝汽器內(nèi)圈投入運(yùn)行,凝結(jié)水泵出口母管鈉離子濃度為0.25 ppb。

2011-03-28,1號機(jī)停機(jī),對凝汽器汽側(cè)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)凝汽器內(nèi)8號低加外護(hù)包殼局部脫落(共有3塊掉落在凝汽器鈦管上),并擊傷多根凝汽器鈦管。因此,將7,8號低加外護(hù)包殼全部進(jìn)行拆除,對凝汽器內(nèi)圈27根(其中2根被擊穿)表面存在損傷的鈦管全部用堵頭進(jìn)行封堵。在開機(jī)抽真空(機(jī)組未沖轉(zhuǎn)前)時(shí),對凝汽器內(nèi)圈鈦管再次進(jìn)行貼膜查漏,以確保凝汽器鈦管無泄漏。

4 半邊隔離查漏的安全措施

(1) 凝汽器半邊隔離前需試運(yùn)排污泵,以確認(rèn)其能正常運(yùn)行。為加快排水速度,應(yīng)提前在凝汽器坑內(nèi)加裝臨時(shí)排污泵。

(2) 首先啟動3臺真空泵運(yùn)行,并嚴(yán)密監(jiān)視真空泵運(yùn)行情況,特別注意真空泵分離器水位,保持機(jī)組真空大于-88 kPa。

(3) 機(jī)組首先降負(fù)荷至60 %,再對凝汽器進(jìn)行半邊隔離。隔離穩(wěn)定后可根據(jù)真空及主機(jī)振動情況適當(dāng)調(diào)高機(jī)組負(fù)荷。

(4) 關(guān)閉凝汽器停用側(cè)循環(huán)水出口電動蝶閥,微開啟停用側(cè)循環(huán)水進(jìn)口電動閥,緩慢注水排空,并嚴(yán)密監(jiān)視主機(jī)排汽溫度、真空及振動的變化情況。嚴(yán)禁使用回水門進(jìn)行注水,因用回水門注水可能會導(dǎo)致運(yùn)行側(cè)虹吸破壞、循環(huán)水?dāng)嗨?/p>

(5) 待各排空門連續(xù)水流出后關(guān)閉排空門,緩慢交替開啟隔離側(cè)進(jìn)、回水電動蝶閥,2臺循泵運(yùn)行時(shí)將循環(huán)水出口蝶閥開至60 %,3臺循泵運(yùn)行時(shí)保持全開。凝汽器水室放水時(shí),應(yīng)慢速進(jìn)行并同時(shí)觀察凝結(jié)水泵出口鈉離子濃度的變化情況。為加快鈦管查漏的速度,凝汽器水室放水降至水室人孔門以下適當(dāng)位置即可。

(6) 整個(gè)查漏過程中,應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)視凝汽器真空、排汽溫度及振動的變化情況,發(fā)現(xiàn)異常及真空急劇下降時(shí)應(yīng)立即停止工作,并按運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行操作。

(7) 查漏完成恢復(fù)安措時(shí),要緩慢進(jìn)行并按開始隔離時(shí)的相關(guān)要求進(jìn)行。

5 預(yù)防措施及建議

(1) 加強(qiáng)對凝汽器循環(huán)冷卻水一、二次濾網(wǎng)的點(diǎn)檢定修管理,確保一、二次濾網(wǎng)隨時(shí)處于可靠運(yùn)行狀態(tài),保證凝汽器循環(huán)冷卻水清潔安全。

(2) 對已堵鈦管的堵頭進(jìn)行焊接處理。

(3) 定期安排凝汽器灌水查漏,對鈦管進(jìn)行清洗,發(fā)現(xiàn)不暢通的鈦管進(jìn)行堵管處理,防止內(nèi)部堵塞物與鈦管摩擦或腐蝕導(dǎo)致鈦管泄漏。

(4) 定期清理凝汽器熱井并檢查零部件松動情況,如發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)查明原因,落實(shí)整改。

(5) 對凝汽器鈦管的安裝、檢修進(jìn)行全過程管理,把好凝汽器鈦管安裝和檢修質(zhì)量關(guān)。

(6) 建議在大小修時(shí),對凝汽器鈦管進(jìn)行全面渦流探傷檢查,對有缺陷的鈦管進(jìn)行更換或堵管。

(7) 建議采購先進(jìn)儀器與常規(guī)查漏方法配合使用,有效提高查漏的效率和精度。

6 結(jié)論

(1) 8號低壓加熱器外護(hù)包殼是受蒸汽沖刷最嚴(yán)重的地方。

(2) 設(shè)計(jì)不完善。凝汽器內(nèi)低加抽汽管道沒有設(shè)計(jì)外護(hù)包殼,且在低加的接口處外護(hù)包殼沒有進(jìn)行密閉焊接,蒸汽容易對此處造成強(qiáng)烈沖擊。

(3) 低加外護(hù)包殼安裝工藝不良、不合規(guī)范。應(yīng)滿焊的地方?jīng)]有進(jìn)行滿焊,點(diǎn)焊也不牢固。包殼底部各段沒有按要求鉆Φ6通孔以排泄水汽。

總之,本次凝汽器鈦管出現(xiàn)泄漏的主要原因是凝汽器內(nèi)低加外護(hù)包殼存在安裝不規(guī)范、設(shè)計(jì)不完善等缺陷,在蒸汽的長期沖刷下造成凝汽器內(nèi)低加外護(hù)包殼局部被撕裂,撕裂的不銹鋼片(厚度為1 mm)將凝汽器鈦管擊傷,造成凝汽器鈦管泄漏量越來越大。

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