鄒學(xué)穎 陳燕女
(湖南湘江航運(yùn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 長(zhǎng)沙市 410011)
大源渡水電站位于湘江干流上游湖南省衡陽(yáng)市衡東縣境內(nèi),為低水頭河床式電站,裝有5臺(tái)燈泡貫流式機(jī)組,總裝機(jī)容量130MW(4×30MW+1×10MW),1#~4#主機(jī)設(shè)備從奧地利VETECH公司全套進(jìn)口,機(jī)組及發(fā)變組保護(hù)采用奧地利ELⅠN公司生產(chǎn)的DRS微機(jī)保護(hù)裝置。5臺(tái)機(jī)組與兩臺(tái)主變壓器形成兩組擴(kuò)大單元接線,發(fā)電機(jī)出口母線電壓為10.5kV,其中0#、1#、2#機(jī)與1#主變組成 1#擴(kuò)大單元,3#、4#機(jī)與 2#主變組成 2#擴(kuò)大單元,110kV母線采用單母線分段運(yùn)行方式,110kV母線經(jīng)三回出線與衡陽(yáng)電網(wǎng)相連。發(fā)電機(jī)定子槽數(shù)z=414,線棒連接為波繞組,全節(jié)距為2τ=9,采用雙層布置,每相有線棒276根。
2011年3月24日07時(shí)52分23秒,電站中控室上位機(jī)相繼發(fā)“10.5kV母線Ⅱ段發(fā)電機(jī)定子接地故障小開(kāi)關(guān)跳開(kāi)”、“4#機(jī)發(fā)電機(jī)80%定子接地故障64ST”、“2#擴(kuò)大單元100%定子接地保護(hù)64NT”、“3#機(jī)發(fā)電機(jī)80%定子接地故障”紅色跳閘信號(hào),2#主變高壓側(cè)520開(kāi)關(guān)跳閘、3#和4#機(jī)水輪機(jī)快關(guān)閥投入、3#和4#機(jī)勵(lì)磁開(kāi)關(guān)跳開(kāi)、3#和4#機(jī)事故停機(jī)、廠用電324開(kāi)關(guān)跳閘、近區(qū)母聯(lián)330開(kāi)關(guān)跳閘、廠用電Ⅰ段102開(kāi)關(guān)自合成功。7時(shí)54分14秒,3#機(jī)組停穩(wěn);7時(shí)54分49秒,4#機(jī)組停穩(wěn)。
事故發(fā)生后,從機(jī)組DRS保護(hù)裝置內(nèi)調(diào)出3#、4#機(jī)發(fā)電機(jī)80%定子接地保護(hù)動(dòng)作和2#擴(kuò)大單元100%定子接地保護(hù)動(dòng)作故障錄波。從2#擴(kuò)大單元100%定子接地保護(hù)故障錄波曲線中可看出,故障時(shí)取自母線比托夫變壓器開(kāi)口三角的VT1電壓波形出現(xiàn)了突變,峰值達(dá)到160V,其有效值大于保護(hù)定值16V,保護(hù)動(dòng)作正確。而取自母線PT二次側(cè)AB相的參考電壓VT2電壓波形穩(wěn)定,因此判斷故障可能發(fā)生在C相;從3#和4#機(jī)的故障錄波曲線可看出保護(hù)啟動(dòng)后零序電壓峰值達(dá)150V,其有效值大于保護(hù)定值36V,保護(hù)動(dòng)作正確。
其后,使用1000V搖表對(duì)10.5kVⅠⅠ母設(shè)備搖測(cè)絕緣,絕緣合格;對(duì)2#主變低壓側(cè)搖測(cè)絕緣,絕緣合格。隨即合上2#主變高壓側(cè)520開(kāi)關(guān),對(duì)10.5kVⅡ母、2#主變充電,充電過(guò)程正常。對(duì)4#機(jī)零起升壓正常后并網(wǎng)。3#機(jī)在零起升壓至3.96kV時(shí) “3#機(jī)發(fā)電機(jī)80%定子接地故障”保護(hù)動(dòng)作,3#機(jī)事故停機(jī),據(jù)此判定故障點(diǎn)發(fā)生在3#機(jī)組。 解開(kāi)3#機(jī)出口母線電纜、解開(kāi)出口母線PT,帶電纜搖測(cè)發(fā)電機(jī)定子絕緣,當(dāng)使用500V搖表?yè)u測(cè)時(shí)絕緣電阻達(dá)500GΩ,而使用1000V搖表?yè)u測(cè)時(shí)絕緣電阻變?yōu)榱悖偈褂?00V搖表?yè)u測(cè)時(shí)絕緣電阻為零并緩慢上升,說(shuō)明故障點(diǎn)為非完全金屬接地。將3#發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)CT短接銅排解開(kāi),單相搖測(cè)絕緣后確定故障點(diǎn)位于C相,與保護(hù)故障錄波分析結(jié)果吻合;為排除是否系電纜故障,將電纜屏蔽層接地點(diǎn)甩開(kāi),搖測(cè)單根電纜屏蔽層與電纜芯的絕緣正常,基本可以判斷接地故障發(fā)生在發(fā)電機(jī)內(nèi)部;為進(jìn)一步確定故障點(diǎn),解開(kāi)3#發(fā)電機(jī)定子C相引出線銅排,搖測(cè)絕緣后最終確定故障點(diǎn)位于發(fā)電機(jī)內(nèi)部。
在查找發(fā)電機(jī)內(nèi)部故障時(shí),選用了一種最簡(jiǎn)便的方法,通過(guò)容量為5kVA的調(diào)壓器在C相引出線處加壓,中性點(diǎn)處懸空,在電壓升至200V左右時(shí),故障點(diǎn)被擊穿,調(diào)壓器保護(hù)動(dòng)作自動(dòng)斷電,但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)具體故障點(diǎn);后通過(guò)科學(xué)計(jì)算,在回路中串入2000Ω電阻絲將電流限制在3 A以內(nèi),在加壓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)231#線棒槽口部位冒煙,試驗(yàn)結(jié)束后檢查231#槽上層線棒上游槽口部位絕緣損壞,其他線棒未發(fā)現(xiàn)異常。
(1)定子線棒絕緣本身存在老化。3#機(jī)組于1999年10月份投產(chǎn)發(fā)電,至今已運(yùn)行12年,設(shè)備本身絕緣老化。
(2)定子線棒運(yùn)行溫度較高,影響定子線棒絕緣壽命。3#機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái)在夏季負(fù)荷高峰期定子線棒運(yùn)行溫度達(dá)120℃,2007年對(duì)3#機(jī)組冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造后,夏季定子線棒運(yùn)行溫度仍然達(dá)到110℃以上。
(3)發(fā)電機(jī)風(fēng)洞油霧較重,定子線棒運(yùn)行環(huán)境差損壞絕緣。由于機(jī)組組合軸承法蘭面密封圈老化,組合軸承內(nèi)油經(jīng)大軸連接螺栓孔滲入風(fēng)洞,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)油污加重,對(duì)線棒的絕緣造成較大的影響。
(4)定子線棒松動(dòng)造成端部絕緣破壞。運(yùn)行中受各種機(jī)械力及電磁力等因素的影響,造成定子線棒松動(dòng),線棒在槽口部位因振動(dòng)刮擦導(dǎo)致絕緣破壞。
(5)發(fā)電機(jī)在端部出槽口附近的空氣容易發(fā)生局部電離(輝光放電),出現(xiàn)電暈現(xiàn)象,不但產(chǎn)生熱量,還產(chǎn)生臭氧和氮的化合物,損壞絕緣。
(6)231#上層線棒接近發(fā)電機(jī)C相定子引出線端,其對(duì)地電勢(shì)為5027V,在線棒絕緣出現(xiàn)破損時(shí)更容易被擊穿。
因檢修更換故障線棒需要較長(zhǎng)時(shí)間,而現(xiàn)在正值豐水季節(jié),為減少棄水,經(jīng)研究決定采用丟掉故障線棒運(yùn)行的臨時(shí)處理措施,處理時(shí)間大約6天左右。從定子繞組槽電勢(shì)計(jì)算結(jié)果可看出,甩開(kāi)231#槽上層線棒和227#槽下層兩根線棒運(yùn)行,將236#槽下層線棒與222#槽上層線棒用銅板跨接,C相電壓僅下降45V,不到額定電壓的1%,對(duì)發(fā)電機(jī)運(yùn)行基本上不會(huì)造成影響,丟線棒運(yùn)行方案是可行的。具體施工過(guò)程如下:
(1)將231#上層線棒與236#下層線棒的下游側(cè)絕緣盒取下,將線棒連接銅板鋸下,將231#上層故障線棒靠下游側(cè)鋸斷;
(2)將227#槽下層線棒與222#槽上層線棒下游側(cè)絕緣盒取下,將線棒連接銅板鋸下;
(3)用兩根截面為300mm2的銅板制成U型板將236#槽下層線棒與222#槽上層線棒跨接,銅板與線棒焊接時(shí)采用通電時(shí)間短、加熱速度快的中頻焊機(jī);
(4)檢查焊接質(zhì)量,對(duì)3#機(jī)做短路升流試驗(yàn)同時(shí)用紅外成像儀監(jiān)測(cè)焊接點(diǎn)溫度,在升流過(guò)程中短路銅排焊接點(diǎn)溫度與線棒溫度相比無(wú)明顯變化,運(yùn)行1h后相對(duì)溫度仍無(wú)明顯變化,證明焊接質(zhì)量良好;
(5)停機(jī)后對(duì)短接銅排外層用云母帶包扎20層、玻璃絲帶4層后再涂刷環(huán)氧樹(shù)脂膠處理,并對(duì)231#上層線棒鋸斷處和227下層線棒下游側(cè)接頭進(jìn)行絕緣處理;
(6)開(kāi)3#機(jī)零起升壓正常后將機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行,監(jiān)測(cè)機(jī)組運(yùn)行狀況,機(jī)組運(yùn)行溫度及組合軸承振動(dòng)、擺度均無(wú)明顯變化。4月2日機(jī)組正式并網(wǎng)運(yùn)行。
3#機(jī)組故障處理后并網(wǎng)運(yùn)行正常,說(shuō)明機(jī)組定子故障后丟線棒運(yùn)行的臨時(shí)處理方案是可行的,這種波繞組發(fā)電機(jī)丟線棒運(yùn)行在湖南省內(nèi)水電站中應(yīng)用尚屬首次。為徹底解決大源渡水電站定子線棒存在的問(wèn)題,需做好以下幾項(xiàng)工作:
(1)利用枯水季節(jié),對(duì)機(jī)組進(jìn)行大修,更換故障線棒并進(jìn)行徹底檢查,必要時(shí)做定子線棒絕緣老化試驗(yàn)。
(2)進(jìn)一步加大機(jī)組通風(fēng)冷卻系統(tǒng)系統(tǒng)改造力度,著力降低定子線棒運(yùn)行溫度。
(3)改善風(fēng)洞運(yùn)行環(huán)境。定期對(duì)發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)油污進(jìn)行清掃,清洗發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子鐵芯和繞組;對(duì)大軸法蘭螺栓進(jìn)行加墊處理,防止組合軸承內(nèi)油經(jīng)大軸螺栓進(jìn)入風(fēng)洞;將發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)各組合面和法蘭面密封更換成耐高溫密封,防止密封因高溫老化加重滲油。