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六輥鋁冷軋機(jī)厚度控制系統(tǒng)介紹

2011-05-10 11:04林清俊陳福利黃曉峰
制造業(yè)自動(dòng)化 2011年15期
關(guān)鍵詞:輥縫軋輥軋機(jī)

林清俊,陳福利,黃曉峰

(1. 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 自控中心,北京 100120;2. 涿神公司 設(shè)計(jì)部 電氣室,涿洲 072750)

0 引言

我公司于2002年引進(jìn)了一臺(tái)六輥不可逆鋁冷軋機(jī),該冷軋機(jī)機(jī)械部分由三菱日立金屬制造公司提供,電氣部份由東芝GE公司提供。該軋機(jī)主要由以下控制系統(tǒng)構(gòu)成:自動(dòng)厚度控制系統(tǒng)、自動(dòng)板形控制系統(tǒng)、恒張力控制系統(tǒng)、LEVEL-2系統(tǒng)、自動(dòng)上卷、料卷傳送等系統(tǒng)。

在此介紹其厚度控制系統(tǒng)。

1 目的

AGC的目的是為了得到高質(zhì)量產(chǎn)品和穩(wěn)定軋制。

AGC系統(tǒng)應(yīng)該成功地在軋機(jī)速度變化、熱彎曲的厚度和硬度變化、軋輥表面變化等等的狀況下工作。

2 AGC系統(tǒng)

系統(tǒng)由如下5個(gè)功能組成:

1)M-AGC 監(jiān)視 AGC;

2)FF-AGC 前饋 AGC;

3)MF-AGC 質(zhì)量流AGC;

4)RE-AGC 軋輥偏心AGC;

5)MV-AGC 多變量 AGC。

2.1 監(jiān)控-AGC

圖1為一個(gè)軋制通道M-AGC框圖。M-AGC有兩個(gè)功能,一個(gè)是M-AGC(G),主要操縱輥縫,另一個(gè)是M-AGC(T),主要操縱入口張力。M-AGC的輸入,是通過(guò)測(cè)厚儀(出口測(cè)厚儀)測(cè)量得到的出口厚度偏差,M-AGC控制器計(jì)算輥縫修正值,使用PI(比例和積分)控制,并且M-AGC(T)計(jì)算入口張力修正值。

圖1 M-AGC

史密斯預(yù)測(cè)器補(bǔ)償在軋機(jī)和測(cè)厚儀之間時(shí)間滯后,并且允許 M-AGC 提高它的響應(yīng)。

2.2 FF-AGC(前饋AGC)

圖2 為一個(gè)軋制通道中的前饋AGC框圖。前饋AGC的輸入,是通過(guò)測(cè)厚儀(入口測(cè)厚儀)測(cè)量得到的入口厚度偏差,入口厚度偏差從測(cè)厚儀到軋機(jī)是滯后的,控制器計(jì)算輥縫修正值,使用輥縫對(duì)于出口厚度的影響系數(shù)。

2.3 MF-AGC(質(zhì)量流AGC)

圖3為一個(gè)在軋制通道中的質(zhì)量流AGC框圖。質(zhì)量流AGC有兩個(gè)控制功能,一個(gè)是質(zhì)量流AGC(G)主要控制輥縫,另一個(gè)是質(zhì)量流AGC(T)主要控制入口張力。

圖2 前饋-AGC

圖 3 質(zhì)量流AGC

質(zhì)量流AGC的輸入,是通過(guò)測(cè)厚儀(入口測(cè)厚儀)測(cè)量得到的入口厚度偏差,入口厚度偏差從入口測(cè)厚儀到軋機(jī)是滯后的,并且成為軋機(jī)入口厚度偏差。

控制器基于質(zhì)量流常數(shù)估算出口厚度,使用軋機(jī)入口厚度偏差通過(guò)下述公式計(jì)算。質(zhì)量流AGC(G)控制器計(jì)算輥縫修正值,使用PI(比例和積分)控制,并且質(zhì)量流AGC(T)入口張力修正值。

公式:H1V1=H2V2

H2—軋機(jī)出口側(cè)的質(zhì)量流厚度值;

V1—激光測(cè)速儀測(cè)得的入口側(cè)速度;

V2—激光測(cè)速儀測(cè)得的出口側(cè)速度;

H1目標(biāo)入口側(cè)厚度。

2.4 RE-AGC(軋輥偏心AGC)

圖4為用于軋機(jī)軋輥偏心AGC框圖。

此控制減少在軋機(jī)運(yùn)行時(shí)軋輥偏心的影響。

圖4 軋輥偏心-AGC

由測(cè)厚儀測(cè)得的厚度誤差與相適應(yīng)的轉(zhuǎn)動(dòng)角度輸入到軋輥偏心AGC。

軋輥偏心AGC輸出輥縫修正值基于重復(fù)控制方法。

圖5 MV-ΔGC

2.5 MV-AGC(多變量AGC)

控制厚度與張力,是基于 ILQ (逆二元線性)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的控制理論,是解決 LQ(線性二元)最佳控制逆向問(wèn)題的一個(gè)方法。在軋機(jī)穩(wěn)定軋制狀態(tài)方程能與模型聯(lián)立方程一起被描述。

3 測(cè)厚儀

其厚度控制系統(tǒng)所采用的兩臺(tái)測(cè)厚儀均為東芝7311系列其主要性能指標(biāo)如下:

1)測(cè)量范圍

0.1~8.0 mm(相當(dāng)于0.095~16.0 mm 的純鋁)

純鋁厚度=設(shè)定厚度×(1+厚度補(bǔ)償/100)

2) 精度

下列基于電離放射測(cè)量系統(tǒng)的 IEC 769 的測(cè)試方法并帶用于厚度測(cè)量的模擬或數(shù)字信號(hào)處理。

(1)精度(1)式中:reproducibility-重復(fù)性;noise-噪聲;Linearity-線性。

這個(gè)精度是當(dāng)使用精度測(cè)試標(biāo)樣和系統(tǒng)離線時(shí)的精度。

測(cè)量氣隙:300mm,時(shí)間常數(shù):10ms。

(2)線性

自從這測(cè)厚儀取相關(guān)的尺寸,校正線性是不適用的,且使用偏差線性。

設(shè)定厚度的±0.12%或±0.06μm,無(wú)論哪一個(gè)大。(2σ)

(3)測(cè)量重復(fù)性

設(shè)定厚度的±0.06%或±0.06μm,無(wú)論哪一個(gè)大。(2σ)

(4)輻射噪聲

設(shè)定厚度的±0.12%或±0.12μm,無(wú)論哪一個(gè)大。(2σ)

(5)漂移

±(測(cè)量厚度的0.2% + 0.5μm) 在8 小時(shí)內(nèi)。

測(cè)量頭:冷卻水溫度 變化最大不超過(guò)±3℃, 環(huán)境溫度變化最大不超過(guò)±5℃, 并且空氣密度不變。

設(shè)備柜和驅(qū)動(dòng)控制箱:環(huán)境溫度變化最大不超過(guò)±5℃。

4 結(jié)束語(yǔ)

從冷軋機(jī)有負(fù)荷試車(chē)到現(xiàn)在,厚度控制系統(tǒng)運(yùn)行良好。所生產(chǎn)的產(chǎn)品厚度精度達(dá)到表1的要求。滿(mǎn)足了我公司的生產(chǎn)要求,同時(shí)也為我公司生產(chǎn)高品質(zhì)的板材奠定了基礎(chǔ)。

表1 精度標(biāo)準(zhǔn)

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