劉凱華 章俊 程蒙蒙
摘 要:介紹了朱集西煤礦井底車場建設(shè)期間,在各系統(tǒng)不完善的情況下,如何充分利用和完善各臨時系統(tǒng),實現(xiàn)快速掘進,為相似礦井建設(shè)提供參考。
關(guān)鍵詞:井底車場;系統(tǒng);快速掘進
前言
在礦井建設(shè)礦建工程中,井底車場工程量占礦井礦建工程量的5 0%~6 0%,而工期只 占3 0%~4 0%,時間緊,任務(wù)重。而井底車場施工期間,由于各系統(tǒng)(特別是運輸系統(tǒng) 、 通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng))不完善,二個井筒又面臨時改絞,所以掘進頭數(shù)目上不去,場面拉不開。在此期間,搞好工程排隊,充分完善和利用各臨時系統(tǒng),是加快工程進度、縮短建井工期的最有效的途徑。
1 工程概況
朱集西煤礦是皖北煤電集團新建的一座特大型礦井,設(shè)計井型400萬t/a。中央?yún)^(qū)布置主、副、風(fēng)、矸石4個井筒,2009年6月開挖,主井和風(fēng)井2010年10月底到底,其它2個井筒均在2010年12月份到底,4個井筒全長4014.5m。斷面大,大都在20㎡以上。井底車場層位在8煤層頂板,巖性大部分巷道為砂巖、砂質(zhì)泥巖,有一小部分巷道是泥巖。2010年12月10日實現(xiàn)副井、風(fēng)井貫通,2010年12月20日實現(xiàn)主井、副井貫通,到2010年12月30日實現(xiàn)四井筒貫通。
2 快速掘進的主要經(jīng)驗
2.1 充分利用和完善各臨時系統(tǒng)
2.1.1 臨時運輸提升系統(tǒng)的完善
主井提前到底后,在副、矸石井仍在施工井筒的同時,提前進行臨時改絞,做為井底車場前期施工(副井永久改絞前)的主要提升井筒。與之相適應(yīng),井底車場施工時,首先施工主井與副風(fēng)聯(lián)巷貫通,以便主井出矸時能順利調(diào)車。然后再施工主矸聯(lián)巷與矸石井貫通。這樣使車場的通過能力能滿足主井提升設(shè)備的最大提升能力,擔(dān)負(fù)起全礦的提升任務(wù)。在這段時間內(nèi)掘進頭最多時達到6個,提矸量最多每天達到300多車。與此同時,加快副井的改絞和副井井底車場及副井地面車場的鋪軌速度,盡快形成副井永久提升系統(tǒng)。
2.1.2 臨時通風(fēng)系統(tǒng)的完善
朱集西煤礦建設(shè)期間,由于建設(shè)工期短,單進指標(biāo)高,要求井巷掘進時放炮后產(chǎn)生的煙塵等廢氣排放時間不能太長。四井貫通之前,由于系統(tǒng)沒有形成,只能采取強力通風(fēng)。這時選取四井貫通的最短線路,從四個井筒對掘,重點突擊,以最快的速度實現(xiàn)四井貫通。四井短路貫通后,井下掘進頭增加,用風(fēng)量也增加,此時井下有條件建立獨立的進回風(fēng)系統(tǒng)。為確保各掘進頭通風(fēng)風(fēng)量的需求,同時考慮到主井要臨時掛罐施工膠帶機頭聯(lián)巷、裝載膠帶機巷及相關(guān)硐室,以及在礦井建設(shè)投產(chǎn)前永久風(fēng)機與臨時風(fēng)機在不停風(fēng)狀態(tài)下安全切換,所以選擇主井、副井進風(fēng),回風(fēng)井回風(fēng)的臨時通風(fēng)系統(tǒng)。通過計算在風(fēng)井安裝1K58No27型軸流式風(fēng)機l臺,做為臨時風(fēng)機,建立起臨時礦井通風(fēng)系統(tǒng)。
在井底車場掘進過程中,多處要揭露煤層。按照突出煤層的管理要求,石門揭煤和煤巷掘進時的回風(fēng)嚴(yán)禁通過其它采掘工作面的唯一安全出口。這也意味著每一個揭煤頭和煤巷掘進頭必須有獨立的回風(fēng)系統(tǒng)。為避免和減少巷道揭煤時對其它掘進頭的影響,提前施工每個揭煤頭的回風(fēng)聯(lián)巷,這樣既能使揭煤頭正常揭煤,又不影響其它掘進頭的正常進度。
2.1.3 排水、供電等系統(tǒng)的完善
中央變電所、中央水泵房和水倉工程量大,在井底車場線路形成前不具備施工條件。同時由于礦井建設(shè)要求工期短,主攻頭在首采面的系統(tǒng)巷道(軌道大巷、膠帶機大巷、回風(fēng)大巷)。所以排水供電系統(tǒng)工程的工期滯后,永久供電系統(tǒng)、永久排水系統(tǒng)形成的時間與首采面投產(chǎn)時間基本相同。朱集西礦井底車場、硐室。大巷有一部分在砂巖內(nèi),而砂巖裂隙水比較大,所以在永久排水、供電系統(tǒng)形成之前,涌水量也比較大。在此期間內(nèi)。如何盡快建立和完善臨時排水、供電系統(tǒng),是減少水和供電對掘進的影響,提高進度的有效手段。
2.2 掘進裝備現(xiàn)代化
在掘進局部通風(fēng)方面采用大功率對旋風(fēng)機、大直徑風(fēng)筒,這樣能保證掘進迎頭有足夠量, 減少放炮后炮煙排放時間,使進度加快。在矸石運輸方面,改變過去皮帶不能運輸矸石的傳統(tǒng)觀念,大膽采用800mm皮帶和電滾筒皮帶(一種將電機置于驅(qū)動滾筒內(nèi)的新型小皮帶,十分輕便實用),通過大功率耙斗裝巖機裝載,小皮帶轉(zhuǎn)載,使迎頭出矸保持連續(xù)性;這樣大大提高了出矸速度.一般情況下,使用皮帶運輸時可由原來的一個圓班兩循環(huán)提高到一個圓班三循環(huán),也就是說掘進速度提高了1/2。
2.3 實施精細(xì)化管理
首先是搞好工程計劃排隊井底車場巷道多、硐室多、聯(lián)巷多,由于井下作業(yè)空間的局限性及各系統(tǒng)的影響,前面施工的巷道對后面施工的巷道影響很大,所以先施工哪條巷道后施工哪條巷道對提高掘進進度,縮短工期是非常重要的。優(yōu)化工程計劃排隊,繪制好網(wǎng)絡(luò)圖, 工程監(jiān)理單位按計劃排隊嚴(yán)格控制好進度,是保證工期的基礎(chǔ)。其次,在生產(chǎn)中圍繞“精、 細(xì)”二字,對業(yè)務(wù)工藝流程因素和勞動組合因素,原有施工工藝進行調(diào)查統(tǒng)計、系統(tǒng)分析, 找出打眼效率低、人員安排不合理、放炮工藝效果不理想、進尺支護釘?shù)拦ば騿柊才挪?合理等問題。針對這些問題,管理人員細(xì)心摸索,對迎頭釣道、噴漿、出貨等一系列工序進行優(yōu)化組合,并經(jīng)過實踐的摸索,推行了多工序平行作業(yè),使掘進效率大幅度提高。
2.4 研究應(yīng)用新技術(shù)
掘進期間和高等院校合作,進行了礦井大斷面硬巖巷道快速施工技術(shù)研究、大硐室軟弱圍巖錨索網(wǎng)注支護技術(shù)研究、巷道圍巖穩(wěn)定性研究、新型混凝土噴層支護技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用、 -962m水平井底車場主要大巷巖石物理力學(xué)指標(biāo)測試巖體穩(wěn)定性評價研究。這些研究成果的應(yīng)用,為高質(zhì)量快速掘進提供了強有力的保障。
3 總結(jié)
借鑒其他同類礦井的技術(shù)和經(jīng)驗,根據(jù)本礦的實際情況,制定出一套適于自身的生產(chǎn)計劃,達到了預(yù)期的效果。朱集西煤礦從2010年10月底副井到底開始施工井底車場到現(xiàn)在,儀用不到一年的時間,就完成了井底車場總工程量的70%左右。
作者簡介:
劉凱華(1988-),男,安徽宿州人,2009年6月畢業(yè)于安徽理工大學(xué),采礦工程專業(yè),現(xiàn)任皖北煤電集團朱集西煤礦生產(chǎn)技術(shù)部助理工程師。