羅杰東
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泥漿技術(shù)在巖溶發(fā)育地區(qū)沖孔樁基施工中的應(yīng)用
羅杰東
安徽理工大學
龍巖裕福大廈沖孔樁基工程通過現(xiàn)場試驗,對傳統(tǒng)泥漿進行改良,采用HL泥漿護壁技術(shù),有效地解決了石灰?guī)r巖溶區(qū)復(fù)雜地層條件下,孔壁坍塌、泥漿漏失及砼罐注過于超量的技術(shù)難題。
沖孔樁 石灰?guī)r巖溶區(qū) HL 防塌 堵漏 充盈系數(shù)
龍巖位于福建省西部,是距離廈門最近的內(nèi)陸鄰海城市,也是海峽西岸經(jīng)濟區(qū)向福建內(nèi)陸延伸、拓展的腹地。龍巖還是革命老區(qū),是一塊為中國革命勝利做出重要貢獻的紅土地。改革開放以來,龍巖經(jīng)濟快速發(fā)展,城市建設(shè)日新月異。龍巖裕福大廈位于市區(qū)中心,其主體設(shè)計為三幢主樓28~30層,一層地下室,裙樓三層(局部為6層)組成,地上總建筑面積52482m2,地下總建筑面積7916m2,主樓高度達98.25m。是迄今為止龍巖市最高層建筑樓群。
該建筑基礎(chǔ)設(shè)計采用樁型為沖孔灌注樁,總樁數(shù)334根,樁徑有700mm~1000mm四種。其中700mm89根,800mm99根,900mm93根,1000mm53根,理論灌砼量約5000m3。沖孔樁施工任務(wù)由福建省煤田地質(zhì)局下屬施工單位承擔。建筑場地屬石灰?guī)r巖溶區(qū),巖土地質(zhì)條件復(fù)雜,樁基持力層為較完整的微風化石灰?guī)r。樁尖應(yīng)進入持力層≥1d。樁身采用商品砼灌注,砼強度為C35,局部為C25灌注,鋼筋籠為通長筋布設(shè),孔底沉渣≤50mm。2008年底開始樁基施工。
樓群場地位于龍巖盆地中部,屬龍津河I級堆積階地地貌,地形較平坦,地下水位埋深2~2.5m。據(jù)龍巖工程勘察院提交的《巖土工程地質(zhì)勘察報告》以及現(xiàn)場試樁資料,本工程沖孔樁施工由地表至持力層應(yīng)揭露的主要巖土層,見表1所示。
根據(jù)大廈地層綜合柱狀圖中的地層情況分析,2、3、4、5、6層均結(jié)構(gòu)松散,受外力作用后,容易坍塌。沖孔樁施工穿過這些地層,到達7層(持力層),防塌孔、漏漿是施工關(guān)鍵技術(shù)。成孔孔徑的完整程度,直接關(guān)系到砼的澆注量,即充盈系數(shù)大小。所以,整個沖孔樁基工程施工關(guān)鍵技術(shù)在于泥漿護壁的效果,它直接關(guān)系到整個工程的經(jīng)濟效益。
表1 龍巖裕福大廈地層綜合柱狀圖
沖孔樁基工程開工后,按傳統(tǒng)工法施工。我們走訪了多家在該地區(qū)施工過沖孔樁的施工隊伍,與他們共同分析、探討,結(jié)合本工程實際情況,采取了一些對策與措施,如:
(1)置備大量優(yōu)質(zhì)黃土及袋裝水泥,施工過程一旦發(fā)現(xiàn)塌孔、漏漿,及時用鏟車快速將大量黃土和水泥攪拌后倒入孔內(nèi),爭取做到及時堵漏、護壁、回漿;
(2)對上部卵石層等松散層采用長鋼質(zhì)護筒預(yù)埋護壁隔離的方法,減少塌孔,保護上部孔壁;
(3)施工中盡量加大泥漿比重和粘度,增強護壁效果,減少塌孔、漏漿現(xiàn)象發(fā)生。
受巖土工程地質(zhì)條件影響,孔內(nèi)坍塌、漏漿嚴重。盡管施工過程反復(fù)采用上述措施,成孔后商品砼嚴重超灌,充盈系數(shù)沒有達到預(yù)想要求,收效甚微。首批4臺沖孔樁機在場地中部和東部同時施工,205#樁充盈系數(shù)達1.57, 323#樁充盈系數(shù)達2.06,320#樁充盈系數(shù)達1.97,324#樁充盈系數(shù)達2.53,充盈系數(shù)平均達到2.03(合同約定的充盈系數(shù)僅為1.35)。照此下去,整個工程將難以為繼。對場地中部往東部沖孔樁砼灌注量進行分析,東部沖孔樁充盈系數(shù)還有繼續(xù)擴大的趨勢。324#樁甚至出現(xiàn)樁孔越?jīng)_越淺的異?,F(xiàn)象,由于孔內(nèi)嚴重坍塌,造成孔口外地面產(chǎn)生裂縫,甚至發(fā)生機臺下陷現(xiàn)象,直接危及施工設(shè)備與人員的安全,這一技術(shù)難題亟待攻克。
上述4根沖孔樁砼灌注量與地層對照分析結(jié)果,如圖1~圖4分析:
圖1 沖孔樁砼灌注與地層柱狀對照(一)
圖2 沖孔樁砼灌注與地層柱狀對照(二)
圖3 沖孔樁砼灌注與地層柱狀對照(三)
圖4 沖孔樁砼灌注與地層柱狀對照(四)
現(xiàn)場施工人員一致認為,不能再引用老工法施工了。能否尋找一種化學泥漿對孔壁進行有效保護,確實起到防塌、堵漏作用,才是工程施工的當務(wù)之急。性能良好的泥漿具失水量少,泥皮薄而密,具有較強的粘結(jié)力,能起到維護孔壁穩(wěn)定,有防止或減少較松散巖土層垮塌的作用。
經(jīng)過對多種造漿材料性能比較之后,最終選擇上海哈利(HL)專用泥漿復(fù)合劑(下稱HL)作為造漿材料,HL配制出的泥漿與黃土漿混合交融后使用(出于生產(chǎn)成本考慮)。參考產(chǎn)品制造商提供的配漿方法,結(jié)合孔內(nèi)地層坍塌、漏漿嚴重的具體情況,配制泥漿在位于場地西、中、東部的199#、296#、305#三根沖孔樁位上進行試驗。
(1)沖孔樁機,型號:ZZ-5。
(2)泥漿攪拌機,型號:JT—350。
(3)立式渦流泥漿泵,型號:100LWB—10。
(4)比重計,型號:NB—1。
(5)粘度計,型號:NC—1006。
(6)泥漿專用復(fù)合劑,型號:HL系列。
為滿足工藝流程要求,在每根樁周圍配置:
(1)容量約5m3的泥漿沉淀池;
(2)容量約4m3的泥漿供應(yīng)池;
(3)容量約50m3的泥漿總儲備池;
(4)備足黃土、編織袋、水泥、清水等材料;
(5)鏟車等機械設(shè)備。
在泥漿攪拌機料筒內(nèi)加入清水1.0m3,啟動攪拌泵緩慢地加入30kgHL泥漿專用復(fù)合劑材料,攪拌10分鐘后再匯入到泥漿供應(yīng)池。照此方法,連續(xù)不停配漿,滿足生產(chǎn)使用。
將黃土與清水沖搗成漿。黃土漿性能應(yīng)達到粘度22~25s、密度1.20~1.30。
HL泥漿與黃土漿按1:1.5比例混合后的泥漿性能參數(shù)應(yīng)達到密度1.25、粘度25s左右、pH值8~10之間,并加入適量純堿控制泥漿膠體的穩(wěn)定性。
A泥漿是采用地下原狀土(主要是砂質(zhì)粉土)加清水調(diào)配好后形成的原漿泥皮;B泥漿是在原漿的基礎(chǔ)上加入純堿和聚合物(聚丙烯酰胺)后形成的泥皮;C泥漿是在B泥漿內(nèi)加入上海哈利(HL)專用泥漿復(fù)合劑后形成的泥皮。把三種泥皮都放在大理石面專用的模擬紙上,可以看出,A泥皮沒有形狀,見A圖;B泥皮雖已成形狀,但泥皮較松軟,見B圖;C泥皮則薄而致密,見C圖。
將B、C兩種泥皮表面泥膜在鏡下放大十萬倍后,進行觀察,可以明顯地看出兩種泥皮表面的不同結(jié)構(gòu)和密度,見C、D圖。
將B、C兩種泥皮斷面在鏡下放大十萬倍后,進行觀察,可以明顯地看出兩種泥皮斷面的不同結(jié)構(gòu)和密度,見E、F圖。
由此可見,不論從宏觀,還是從微觀角度對加入HL后形成的泥漿(皮),其質(zhì)量是最好的,對孔內(nèi)防塌、堵漏效果也應(yīng)該是最好的。
HL是由膨潤土、聚合物與混合金屬氫氧化物及其他化學處理劑(即MMH正電膠)組成,采用現(xiàn)代膠體科學技術(shù)制作而成的一種帶正電荷的泥漿材料。HL的工藝技術(shù)特性體現(xiàn):①陰陽離子交換性,提高泥漿微粒間吸附性,吸附性能可提高5倍以上;②吸水性,能吸附數(shù)倍于自身體積的水量,膨脹后體積能迅速增大幾倍到十幾倍;③膠質(zhì)價,在水介質(zhì)中能分散呈膠體狀懸浮液,這種懸浮液具有一定的粘滯性、觸變性和潤滑性。④絮凝性,可絮凝巖屑,減少泥漿漏失;⑤ HL中的MMH正電膠,是一種帶正電顆粒與帶負電的粘土膠粒之間,通過極化水串形成空間穩(wěn)定體系,具有獨特的固—液相之間的流變特征(即在靜止時呈彈性固體,稍經(jīng)剪切擾動,瞬間轉(zhuǎn)變?yōu)榱黧w),使其在攜帶和懸浮巖屑時顯示出獨特的優(yōu)越性。另一方面,MMH對粘土礦物的分散具有較強的抑制性,對沖孔樁有很好的護壁防塌效果。
歷時七天完成三根試驗(施工)任務(wù),商品砼灌注后充盈系數(shù)分別為1.10、1.21和1.29,平均充盈系數(shù)1.20,充盈系數(shù)已經(jīng)顯著下降,達到預(yù)期效果。為了保證試驗的可靠性,項目部擴大了試驗范圍,繼續(xù)試驗了5個樁位(294#、212#、244#、200#、142#),充盈系數(shù)都在1.20以下,較小的則達到1.03,效果很好。最后,項目部按照類似方法進行推廣應(yīng)用,取得了良好的成效。
5.1 泥漿性能總體要求。在具備有效護壁的前提下,以剛好能夠帶出孔內(nèi)巖屑為基點,盡量調(diào)低泥漿的粘度與密度。
5.2 各土層泥漿參數(shù)控制??卓谥谅咽瘜又g土層,包括回填土、砂層、淤泥層的泥漿粘度可以較高,一般要求控制在30s左右(淤泥層≥33s)。中下部的卵石層、角礫層、石灰?guī)r及中風化花崗巖則要求保持在23~25s之間,相應(yīng)的密度也應(yīng)分別控制在1.4~1.5和1.2~1.4之間。
5.3 泥漿酸堿度的要求。pH值全過程要求控制在8~9.5之間。
5.4 泥漿使用過程的質(zhì)量控制。HL化學泥漿在使用前必須攪拌均勻且泥漿必須調(diào)配到符合孔內(nèi)土層的性能參數(shù)后才能使用。泥漿進入孔內(nèi)后即開始發(fā)揮作用,在保護孔壁的同時,其中的金屬氫氧化物(MMH正電膠)含量也在逐漸減少,必須及時補充HL泥漿專用復(fù)合劑,補充量視孔內(nèi)土層情況而定(一般要要達到黃土泥漿的1.0%~1.5%)。此外,由于壓力的作用,泥漿進入孔內(nèi)后即開始失水,因此,要緩慢不間歇地添加清水。施工中,要不斷進行泥漿質(zhì)量的檢測控制,一旦發(fā)現(xiàn)性能參數(shù)偏離要求,必須立即著手進行調(diào)配。
HL泥漿護壁試驗成果已經(jīng)達到預(yù)期目的,成果及時得到應(yīng)用,后期的所有沖孔樁澆灌砼充盈系數(shù)都穩(wěn)定在1.15左右。
多年來,在龍巖石灰?guī)r巖溶地層中,沖孔樁項目澆灌砼充盈系數(shù)一般都在1.40以上。裕福大廈沖孔樁工程理論灌砼量約5000m3,按常規(guī)工藝施工實際灌注量達7000m3以上。按平均充盈系數(shù)1.15計算,砼灌注量是5750m3,二者相差1250m3。商品砼價格277元/m3,可節(jié)省商品砼費:277元/m3×1250m3=346250元。扣除HL成本(經(jīng)測算,澆注砼量中的HL成本為20元/m3),20元/m3×5750m3=115000元。
節(jié)省商品砼費:346250元-115000元=231250元。
進尺速度加快,成孔時間縮短,工效得到提高,規(guī)避了工期被延誤的風險(合同約定,工期每超一天罰款4000元),按時完成龍巖裕福大廈沖孔樁基項目施工任務(wù)。孔內(nèi)出現(xiàn)事故機率降低了,節(jié)省用在處理孔壁坍塌和卡埋鉆事故的黃土費、水電費及人工機械費等。
通過龍巖裕福大廈沖孔樁項目的施工,有效解決了龍巖石灰?guī)r巖溶區(qū)復(fù)雜地層條件下,沖孔樁施工砼罐注過于超量的技術(shù)難題,有利于完善沖孔樁施工工藝技術(shù),提高了技術(shù)經(jīng)濟指標,摸索出了一套較為完善的沖孔樁泥漿護壁新技術(shù),為今后在類似地層中施工沖孔樁積累了較豐富的施工經(jīng)驗。此次,在龍巖裕福大廈沖孔樁基項目施工過程中,由于施工單位及時采用新穎的HL護壁技術(shù),334根樁沒有一個鉆頭埋在孔里,也沒有因工程質(zhì)量問題補救一根樁,算是在龍巖石灰?guī)r巖溶發(fā)育地區(qū)沖孔樁施工的一次創(chuàng)舉。
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