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基于可編程邏輯控制器和變頻器控制的玻璃絲網(wǎng)印刷系統(tǒng)

2011-06-02 09:55:32韋建德
電機與控制應用 2011年3期
關鍵詞:輸送線絲網(wǎng)刮板

韋建德

(海南師范大學自動化系,海南???571158)

0 引言

某公司從美國引進的一條玻璃絲網(wǎng)印刷自動生產(chǎn)流水線,是一條汽車玻璃深加工行業(yè)必備的生產(chǎn)設備,整條生產(chǎn)線長30多m,寬2 m多。設備由繼電接觸器等控制,由于設備已經(jīng)老化,控制效果差,嚴重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量,甚至造成停產(chǎn)。因此,必須對該生產(chǎn)線絲網(wǎng)印刷設備控制系統(tǒng)進行技術改造。

1 玻璃絲網(wǎng)印刷的系統(tǒng)控制工作流程和工藝要求

玻璃絲網(wǎng)印刷自動生產(chǎn)流水線是一條將汽車用前檔玻璃和后檔玻璃進行清洗、干燥后,在玻璃上印刷一定圖案油墨,并進行烘干處理的生產(chǎn)設備,絲網(wǎng)印刷過程工作流程如圖1所示。其絲網(wǎng)印刷過程如下:

(1)從前面干燥段輸送線傳送來的玻璃,到達絲網(wǎng)印刷段輸送線上,傳送帶下降,絲網(wǎng)印刷臺運送玻璃移動至絲網(wǎng)印刷位置,到達后絲網(wǎng)印刷框架下降,絲網(wǎng)印刷刮板下降,開始絲網(wǎng)印刷過程,即絲網(wǎng)印刷刮板從起始位置移動至終止位置,同時回油刀在上升位置也從起始位移動到終止位。

(2)絲網(wǎng)印刷完一片玻璃后,絲網(wǎng)印刷臺攜帶玻璃一起回至輸送線處,輸送線將玻璃傳送至下一烘干工位;絲網(wǎng)印刷刮板上升,回油刀下降,從絲網(wǎng)印刷終止位置回程至絲網(wǎng)印刷起始位置,完成一片玻璃的絲網(wǎng)印刷過程,等待下一片玻璃的絲網(wǎng)印刷周期。

從以上過程可見:絲網(wǎng)印刷完一片玻璃并輸送出絲網(wǎng)印刷工位后,絲網(wǎng)印刷刮板才上升,回油刀下降,并有一定時間延遲等待絲網(wǎng)印刷刮板的油墨掉盡后,進行回程過程,等待時間需稍長,否則影響到下一片產(chǎn)品絲網(wǎng)印刷質(zhì)量,生產(chǎn)效率不高。

圖1 絲網(wǎng)印刷過程工作流程

2 技術改造的基本原則和具體措施

2.1 基本原則

技術改造的基本原則如下:(1)保持原生產(chǎn)線的操作控制邏輯;(2)盡量使用原電動機、可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、電磁閥、行程開關、接近開關等;(3)使用原操作起動按鈕、轉(zhuǎn)換開關、停止按鈕、急停按鈕等;(4)保證各種監(jiān)視機器運行的批示燈動作不變;(5)保證實現(xiàn)對生產(chǎn)線的各種故障停機,并具有較高的靈敏度。

2.2 具體措施

(1)采用變頻調(diào)速控制,如圖2示。

圖2 絲網(wǎng)印刷刮板控制原理圖

(2)變頻器主要參數(shù)的設置如表1所示。

表中:ACC——加速斜坡時間,s;

DEC——減速斜坡時間,s;

LSP——低速時頻率,Hz;

HSP——高速時頻率,Hz;

UFR——用于自學習過程中調(diào)整對應于100%的測量值,%;

FLG——頻率環(huán)增益,%;

表1 絲網(wǎng)印刷刮板控制變頻器基本參數(shù)

ITH——用于電動機熱保護的電流,A;

UNS——電動機的額定電壓,V;

FRS——電動機的額定頻率,Hz;

TFR——最大輸出頻率,Hz;

BRA——如果對于負載的慣性而言設定值過低,則激活此功能將自動增加減速時間,以避免變頻器出現(xiàn)故障。

(3)修改系統(tǒng)的PLC程序,使得絲網(wǎng)印刷結(jié)束時,102.08立即有信號輸出,電磁閥YV58.0動作,絲網(wǎng)印刷刮板立即上升抬起,回油刀下降,有利于絲網(wǎng)印刷刮板上粘的油墨掉盡,避免了刮板在回油過程中油墨掉到網(wǎng)板上,影響印刷質(zhì)量,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,從而可提高回程速度,并減少等待時間,提高生產(chǎn)速率和產(chǎn)品質(zhì)量。

3 輸入/輸出(I/O)分配圖

絲網(wǎng)印刷工序段的輸入/輸出(I/O)分配圖如圖3~圖6所示。

其改進后的特點如下:

(1)按技術改造要求盡量有效地利用原控制系統(tǒng)電器的原則,各輸入端按鈕、行程開關、接近開關、輸出端的線圈、電磁閥的線圈、批示燈等與原控制系統(tǒng)一致。

(2)絲網(wǎng)印刷刮板的正程和回程速度通過變頻器控制,人工手動可通過調(diào)節(jié)電位器POT13.1和POT13.0預設定。

(3)絲網(wǎng)印刷刮板的正程結(jié)束時,接近開關SQ46.2感應有信號動作,延遲3 s后,PLC輸出101.11有信號,繼電器 KA58.0動作,電磁閥YV58.0動作,絲網(wǎng)印刷刮板上升抬起,保持2 s,加上延遲2 s后,由原系統(tǒng)的控制程序進行接續(xù)控制。

圖3 絲網(wǎng)印刷工序輸入分配圖

圖4 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖

圖5 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖

圖6 絲網(wǎng)印刷工序輸出分配圖

4 改造后的效果

整個控制系統(tǒng)改造完成后,通過實際運行測試結(jié)果如下:

(1)改造前后生產(chǎn)速率對比如表2所示。

(2)提高了絲網(wǎng)印刷工作臺進程和返程的速度,減小了等待時間,使印刷一片玻璃平均周期由原來的27 s縮短到22 s,極大地提高了絲印線生產(chǎn)速率。

(3)節(jié)約了能源。改造后,以生產(chǎn)CA09A產(chǎn)品計算,生產(chǎn)出相同數(shù)量的產(chǎn)品,每個班節(jié)約用電5 3kWh(以每個月平均用電22272kWh計算,每h生產(chǎn)用電53 kWh),一天節(jié)約用電159 kWh,一個月節(jié)約用電4 770 kWh,節(jié)約電費3 339元(以0.70元/kWh計算)。

表2 生產(chǎn)速率對比表

5 結(jié)語

如此對系統(tǒng)進行改造是行之有效的技術進步措施,實踐證明,改造大大提高了工作的可靠性,改善了控制性能,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,提高了經(jīng)濟效益,取得了較滿意的效果。

[1]王也仿.可編程控制器應用技術[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.

[2]鄒金慧.可編程控制器及其系統(tǒng)[M].重慶:重慶大學出版社,2002.

[3]遲之鑫.可編程控制器應用基礎[M].北京:人民郵電出版社,2005.

[4]鄭德海,鄭軍明.絲網(wǎng)印刷工藝[M].北京:印刷工業(yè)出版社,2006.

[5]麥艷紅,鐘文.PLC在半精鏜床專用機床控制中的應用[J]. 電氣自動化,2006,28(4):34-36.

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