劉章騰
(中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,四川成都 610081)
高摩贊大壩樞紐工程位于巴基斯坦西北邊境省境內(nèi)的印度河支流——Gomal Zam河上,工程以灌溉為主,兼顧防洪發(fā)電。高摩贊大壩壩址兩岸狹窄,岸坡陡峭,呈V形河谷,壩體為碾壓混凝土拱形重力壩,壩頂高程763 m,最大壩高133 m,壩頂全長(zhǎng)231 m,壩基最大長(zhǎng)度42 m,壩體最大厚度78 m。
大壩混凝土約47萬(wàn)m3,其中碾壓混凝土為40.4萬(wàn)m3,澆筑方法采用斜層平推法,入倉(cāng)方式根據(jù)地形特點(diǎn)和系統(tǒng)布置如下:
(1)高程630~696.6 m澆筑采用自卸汽車直接入倉(cāng);
(2)高程696.6~736 m澆筑采用自卸汽車水平運(yùn)輸,真空溜槽垂直運(yùn)輸入倉(cāng),再結(jié)合倉(cāng)內(nèi)汽車倒運(yùn),其運(yùn)輸總量約12.5萬(wàn)m3,占大壩總工程量的26.6%,澆筑高程39.6 m,占最大壩高的29.8%;
(3)高程736~762 m澆筑采用自卸汽車與皮帶機(jī)聯(lián)合運(yùn)輸?shù)娜雮}(cāng)方式;
(4)施工過程中,對(duì)于導(dǎo)墻及進(jìn)水口等部位部分常態(tài)混凝土采用混凝土拖泵與塔機(jī)吊罐輔助的方式進(jìn)行澆筑。
真空溜槽布置在左岸壩肩,混凝土運(yùn)輸最大高差66.6 m,采用兩級(jí)式,一級(jí)料斗+皮帶機(jī),料斗容積15 m3,65 cm帶寬皮帶機(jī)長(zhǎng)15 m,機(jī)頭下接10 m象鼻溜筒,二級(jí)料斗+真空溜槽,料斗容積8 m3,半徑26 cm溜槽長(zhǎng)44 m,角度51°,真空溜槽尾部彎管下接10 m象鼻溜筒,設(shè)計(jì)澆筑強(qiáng)度為150 m3/h,實(shí)際布置情況見圖1。
圖1 溜槽布置示意圖
真空溜槽安裝前進(jìn)行基礎(chǔ)澆筑,單個(gè)基礎(chǔ)尺寸為1.2 m ×1.2 m,錨桿 8 根,φ25,二級(jí)配 C20常態(tài)混凝土,預(yù)埋鋼板1 m×1 m,5個(gè)立柱基礎(chǔ)均設(shè)在半山坡上。
真空溜槽安裝平臺(tái)為左岸高程763 m上游平臺(tái)及高程693 m倉(cāng)內(nèi)平臺(tái),從上至下采用80 t汽車吊進(jìn)行安裝。
施工程序可概括為:澆筑基礎(chǔ),預(yù)埋鋼板→吊裝立柱→吊裝下料斗及操控系統(tǒng)→吊裝皮帶機(jī)及象鼻溜筒→吊裝上料斗及操控系統(tǒng)→吊裝溜槽、蓋帶及下象鼻溜筒→試運(yùn)行投入使用。
(1)安裝過程中,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)固定皮帶機(jī)的一榀V形支撐、支腿均布置在皮帶機(jī)一側(cè),處于偏心受壓狀態(tài),穩(wěn)定性差,不安全,后取消了原設(shè)計(jì),采用鋼絲繩斜拉的方法,更為簡(jiǎn)便與經(jīng)濟(jì)。
(2)設(shè)計(jì)皮帶機(jī)向下傾斜8°,實(shí)際安裝成水平,造成原購(gòu)買了10 m象鼻溜筒長(zhǎng)度不足及象鼻溜筒下料徑直撞擊下料斗下游壁,遂用鉚釘加長(zhǎng)了象鼻溜筒3 m,減小了象鼻溜筒底部與下料斗的距離,減少了骨料分離;其次,皮帶機(jī)運(yùn)輸碾壓混凝土經(jīng)象鼻溜筒下泄,高差約15 m,將長(zhǎng)期對(duì)下料斗產(chǎn)生巨大的沖擊力,首次運(yùn)行時(shí),僅運(yùn)送了500 m3混凝土下料斗就被擊穿,后經(jīng)逐步改進(jìn),在擊穿處增加了16 Mn鋼板,其上再覆蓋抗磨橡膠板,每次澆筑前進(jìn)行檢查更換,后期運(yùn)行中,該部位未造成任何影響。
(3)首次運(yùn)行時(shí),僅輸送了100 m3混凝土真空溜槽下部彎頭處象鼻溜筒就被擊穿,拆卸后發(fā)現(xiàn),下部彎頭設(shè)計(jì)過短,造成真空溜槽下泄的混凝土直接撞擊象鼻溜筒,隨后焊接鋼筋及鋼板延長(zhǎng)彎頭以保護(hù)象鼻溜筒,但是在第一倉(cāng)澆筑1.3萬(wàn)m3混凝土的時(shí)候6次擊穿該部位,后將該部位的16 Mn鋼板加厚到7 cm,且每次澆筑前進(jìn)行檢查加固,運(yùn)行中該部位再未出現(xiàn)不良情況。
(4)前期運(yùn)行中,真空溜槽堵料嚴(yán)重且稀料比干料易堵,二級(jí)配比三級(jí)配易堵,堵料最為嚴(yán)重的是下料斗與真空溜槽連接段下部,連接體長(zhǎng)2 m,連接體上部與料斗螺栓連接,實(shí)現(xiàn)平滑過渡,而連接體下部與溜槽焊接,且接縫處有1 cm凸起,混凝土開始時(shí)下泄速度很低,凸起處細(xì)料越集越多,造成該部位反復(fù)堵料。施工中處理一次堵料需耗時(shí)3~4 h,后經(jīng)對(duì)凸起部位進(jìn)行調(diào)整和打磨,以及料斗合理的開合及震動(dòng)器正確的使用,堵料問題明顯減少。
(5)溜槽內(nèi)耐磨襯板的材質(zhì)為16 Mn鋼材,襯板厚8 mm,實(shí)踐表明:溜槽內(nèi)多數(shù)襯板的磨損程度是不一致的,個(gè)別襯板先磨穿。開倉(cāng)前,需對(duì)襯板進(jìn)行修補(bǔ),修補(bǔ)時(shí)最好整張?zhí)鎿Q。因?yàn)樾扪a(bǔ)時(shí)突出的部分很容易引起堵料,同時(shí)也會(huì)增加骨料對(duì)襯板的磨損。
(6)在真空溜槽使用中,除輸送能力外,核心問題還有骨料分離,實(shí)踐表明:VC值大比VC值小易分離、三級(jí)配比二級(jí)配易分離、粗骨料多的比粗骨料少的易分離、使用前期(溜槽長(zhǎng))比使用后期(溜槽短)易分離。高摩贊大壩為富膠凝材料類型,VC值在5~7 s時(shí)具有較好的工作性,本身具有較好的粘聚性和抗分離能力,保持下料高度在2 m以內(nèi)(距車廂底部),集中均勻放料,控制在2~3 m3/min時(shí),骨料分離能有效控制。
(7)真空溜槽在用于輸送碾壓混凝土的同時(shí)也輸送常態(tài)混凝土,當(dāng)塌落度為7~9 cm時(shí),輸送效果最佳,下泄順暢、不堵料,骨料不分離,漿液無飛濺,和易性較好。
真空溜槽在高摩贊大壩中使用共計(jì)10倉(cāng),實(shí)際輸送能力為1 113~1 991 m3/d,平均為1 628 m3/d,實(shí)測(cè)最大單日輸送2 200 m3,最大小時(shí)輸送135 m3,整個(gè)使用過程中平均小時(shí)輸送68 m3,效率為45%。前期真空溜槽暴露的各種問題制約了輸送量,后期倉(cāng)面結(jié)構(gòu)復(fù)雜、左右向變長(zhǎng)而上下游向變窄,倉(cāng)內(nèi)設(shè)備掉頭困難,客觀上降低了真空溜槽的使用效率。
真空溜槽在高摩贊大壩的應(yīng)用以及保證碾壓混凝土良好工作性能的情況下,解決了V形河谷陡峭混凝土運(yùn)輸困難的問題,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的進(jìn)度與質(zhì)量目標(biāo),取得了較佳的經(jīng)濟(jì)效益。