龔在禮, 羅 成
(1.四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川 成都 610072;2.映秀灣水力發(fā)電總廠,四川 都江堰 611830)
鏡板泵外循環(huán)推力軸承冷卻系統(tǒng)是一種典型結(jié)構(gòu),在水力機(jī)組中廣泛應(yīng)用,其基本結(jié)構(gòu)和工作原理如圖1所示。當(dāng)機(jī)組運轉(zhuǎn)時,與鏡板6在同一高度的熱油被鏡板泵離心力甩出到圈瓦(集油環(huán))7內(nèi),經(jīng)推力外循環(huán)熱油管12進(jìn)入油冷卻器(圖中未畫出),冷卻后經(jīng)過濾器(圖中未畫出)冷油回油管11進(jìn)入外循環(huán)回油環(huán)管10,回油環(huán)管內(nèi)的冷油在油壓作用下進(jìn)入冷油噴油管8后經(jīng)噴油口噴出,對推力瓦9進(jìn)行冷卻和潤滑,冷油經(jīng)推力瓦和鏡板摩擦做功后變?yōu)闊嵊?,并受后續(xù)噴射的冷油擠壓及本身熱比重降低而上升至鏡板位置,又被鏡板泵甩出進(jìn)入圈瓦內(nèi),如此循環(huán)往復(fù)。
鏡板泵外循環(huán)推力軸承冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障頻發(fā)且診斷困難,筆者根據(jù)實踐經(jīng)驗和理論分析,對故障進(jìn)行了歸類總結(jié)。在此基礎(chǔ)上,介紹了利用“排除法”診斷故障的實例,供同行參考。
根據(jù)運行和檢修經(jīng)驗,鏡板泵外循環(huán)推力軸承冷卻系統(tǒng)常見故障按其性質(zhì)不同可分為表計及表計回路故障、水回路故障、油回路故障三類。
(1)表計及表計回路故障。
表計及表計回路故障是指軸承冷卻系統(tǒng)正常,而溫度計、壓力計、流量計、信號器等因其自身的故障以及它們的測量回路中的基礎(chǔ)自動化原件,如溫度傳感器、壓力傳感器、位移傳感器觸點的拒動或誤動、電氣回路端子接觸不良等使表計讀數(shù)失真、造成冷卻系統(tǒng)故障的假像。
(2)水回路故障。
圖1 鏡板泵外循環(huán)推力軸承示意圖
水回路故障是指冷卻系統(tǒng)中提供冷卻水的回路中某一部件或環(huán)節(jié)故障,使得冷卻水量減少或中斷,被冷卻對象(油)溫度升高。常見故障有:在汛期,冷卻水質(zhì)較差,冷卻水管路堵塞造成水量減少;運行中,當(dāng)技術(shù)供水系統(tǒng)運行方式改變,造成冷卻水壓過低;運行人員對設(shè)備不熟悉或粗心,誤關(guān)水回路閥門使冷卻水中斷。
(3)油回路故障。
油回路故障是指冷卻系統(tǒng)中提供冷卻油的回路中某一部件或環(huán)節(jié)故障,使得冷卻油量減少或中斷,被冷卻對象(軸瓦)溫度升高。常見故障有:機(jī)組較長時間低速運行,鏡板泵的揚程減小,油循環(huán)動力不足;鏡板離心甩油孔與圈瓦(集油環(huán))高程偏差過大,導(dǎo)致油流量減少;鏡板甩油孔開孔斜向角度加工不符合設(shè)計要求,鏡板泵運行時不能發(fā)揮設(shè)計循環(huán)功率;油中的雜質(zhì)使油濾網(wǎng)堵塞,導(dǎo)致循環(huán)流量減小;圈瓦與管路之間的橡膠鼓膜破裂,油被部分短路,只有少量油參與了冷卻循環(huán);油回路閥門開啟不到位或漏開啟,冷油被部分或完全切斷等。
運行經(jīng)驗表明:當(dāng)送入冷卻器的油量減少時,冷卻器的進(jìn)出油溫差增大,此時,應(yīng)對油回路進(jìn)行檢查;當(dāng)進(jìn)入冷卻器的水量減少時,進(jìn)出油溫差減少,此時,應(yīng)對供水回路進(jìn)行檢查;當(dāng)進(jìn)入冷卻器的油或水完全中斷,冷卻器失去冷卻效果,進(jìn)出油沒有溫差且與環(huán)境溫度接近。
某水電廠3號機(jī)組擴(kuò)大性大修結(jié)束后,一次性啟動成功,并完成啟動方案所規(guī)定的各項試驗及滿負(fù)荷發(fā)電,各項運行參數(shù)(含振動與擺度)穩(wěn)定,但機(jī)組推力瓦溫指示值偏高。檢修人員利用“排除法”對3號機(jī)進(jìn)行了故障診斷,成功地找出了故障原因。
(1)3號機(jī)組啟動前,已對該機(jī)組冷卻系統(tǒng)表計及表計回路進(jìn)行了試驗檢查,確認(rèn)表計及表計回路無異常,表計及表計回路故障可排除。
(2)檢查3號機(jī)組冷卻油出口溫度為24.2℃~26.6℃,進(jìn)口溫度為 43.9℃ ~44.6℃,見表1,溫差達(dá)17.6℃ ~20.4℃,正常運行的1號機(jī)溫差為10℃ ~10.5℃,3號機(jī)冷卻油溫差明顯偏大,水回路故障可排除,重點檢查油回路故障。
表1 1、3號機(jī)推力運行參數(shù)及安裝數(shù)據(jù)比較表
(3)3號機(jī)在額定轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定運行,鏡板泵揚程未減小,油循環(huán)動力不足可排除。
(4)檢查3號機(jī)冷卻系統(tǒng)油回路閥門開啟正常,可排除油閥門開啟不到位或漏開油閥門現(xiàn)象。
(5)檢修人員對3號機(jī)冷卻系統(tǒng)油過濾器濾網(wǎng)進(jìn)行了反復(fù)的清掃,推力瓦溫在高位逐漸穩(wěn)定下來,但在較長的一段時間內(nèi)仍有小幅上漲的趨勢。機(jī)組在運行近半個月的時間里,檢修人員繼續(xù)對推力瓦溫進(jìn)行了不間斷的監(jiān)測,且每天清掃一次濾網(wǎng),濾網(wǎng)已很清潔,回裝后觀察,瓦溫仍然偏高,遂拆除濾網(wǎng),經(jīng)過全天近9 h的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)推力瓦溫逐漸穩(wěn)定,但3號機(jī)推力瓦溫仍較1號機(jī)高2.9℃ ~5.2℃(表1),油濾網(wǎng)堵塞可排除。
(6)3號機(jī)和1號機(jī)油冷卻器是委托廠家重新制造的,其型號和冷卻功率相同,并經(jīng)廠家進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查,油冷卻器本體不會有堵塞;對冷卻器本體以外的進(jìn)油管、回油管、環(huán)管、噴油管在檢修中進(jìn)行了重點反復(fù)清掃,清除油垢,清掃泥沙,用清洗劑沖洗,最后用風(fēng)管吹掃干燥,對于較長的管路進(jìn)行了分解分段清掃。在機(jī)組回裝時,用面粉蘸干凈細(xì)微雜質(zhì),在對機(jī)組進(jìn)行初次加油沖洗后,將油排掉,然后加清潔新油,在機(jī)組啟動、各項試驗完成后,對推力油槽中的熱油用新油更換,油循環(huán)管路堵塞可排除。
(7)各部管路回裝時,更換了所有的密封墊,并按標(biāo)準(zhǔn)工藝回裝,接口漏油可排除。
(8)檢查圈瓦與管路之間的橡膠鼓膜完好,無破裂現(xiàn)象,鼓膜破裂造成油被部分短路可排除。
(9)實測鏡板甩油孔開孔角度,鏡板與圈瓦高程對中性均符合制造廠設(shè)計要求。
通過上述常規(guī)檢查,已排除了常見油回路故障的全部可能性。但推力瓦溫仍然偏高,冷卻油進(jìn)出油溫差仍然偏大,說明油回路故障仍未消除。
經(jīng)對表1數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析,1號機(jī)推力冷卻器進(jìn)油壓力為 0.2 ~0.25 MPa,3 號機(jī)為 0.02 ~0.025 MPa,3號機(jī)進(jìn)油壓力明顯偏低,因此,可推測:故障原因極可能是鏡板與圈瓦的配合。經(jīng)檢修人員測量,3號機(jī)鏡板與圈瓦之間的配合間隙值為2.5 mm,1號機(jī)為1.5 mm。3號機(jī)比1號機(jī)大1 mm。其漏油量計算如下:1號機(jī)鏡板及圈瓦沒有更換,直徑1 400 mm,加上1.5 mm的間隙,1號機(jī)圈瓦內(nèi)徑應(yīng)為1 400+1.5=1 401.5(mm)。3號機(jī)鏡板已更換,圈瓦沒有更換,3號機(jī)圈瓦內(nèi)徑應(yīng)為1 401.5 mm,3號機(jī)鏡板直徑應(yīng)為1 401.5-2.5=1 399(mm)。3號機(jī)鏡板泵漏油面積比1號機(jī)大:3.14×(1 400/2)2~3.14×(1 399/2)2≈2 197(mm2)。由于鏡板與圈瓦上側(cè)間隙有一推力鋁合金密封圈18,可以認(rèn)為該密封圈對于鏡板與圈瓦間漏油有較好的阻礙作用,漏油可忽略不計,故只計算鏡板與圈瓦間隙下部的漏油,即漏油面積為2 197 mm2。內(nèi)徑為50 mm的外循環(huán)熱油管12截面積為3.14×(50/2)2≈1 962(mm2),即3號機(jī)鏡板泵下部漏油面積至少比一根外循環(huán)熱油管12的面積還多一點。冷卻系統(tǒng)共有4根外循環(huán)熱油管12,3號機(jī)相當(dāng)于只有3根在工作。因此,可以判斷:因鏡板與圈瓦間隙值過大,3號機(jī)推力油槽內(nèi)的冷油流量不足是造成推力瓦溫度偏高的直接原因。因此,只需在下次機(jī)組大修時拆卸推力油槽,對圈瓦內(nèi)徑作減小處理使其與鏡板配合間隙符合要求即可。
經(jīng)綜合分析后得知,某廠3號機(jī)組推力瓦溫偏高的原因是新鏡板與舊圈瓦之間配合間隙過大,從而造成部分熱油未經(jīng)冷卻器,使冷卻系統(tǒng)中的冷油量不足,導(dǎo)致推力油槽內(nèi)油溫偏高,致使推力瓦溫偏高。建議在機(jī)組大修中,如遇零部件改造加工,須在回裝前,實測新老零部件的配合間隙及相關(guān)尺寸,并將其作為對改造后零部件加工質(zhì)量的最后一道檢驗工序,防止因改造后零部件的不合格而導(dǎo)致整個機(jī)組檢修不合格。
[1]陳軼華,等.水輪發(fā)電機(jī)原理及運行[M].北京:中國水利電力出版社2009.