王萍,王楓,李紅, 方芳
(洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039)
異型雙半內(nèi)圈四點接觸球軸承如圖1所示。該軸承內(nèi)、外圈基準面等高,非基準面不等高,差別很大;外圈非基準面帶有一凸緣,其端部為經(jīng)過精加工的30°斜面,端面有效寬度為0.7 mm。
圖1 異型雙半內(nèi)圈四點接觸球軸承
該軸承軸向游隙是技術要求中的主項,在配套時要求100%測量。由于該軸承的結構特殊,采用通用軸向游隙檢測儀(圖2)對其進行檢測時,效率較低,誤差較大,其檢測原理如圖2所示。為提高檢測效率和精度,針對該軸承的結構特點,設計用于通用軸向游隙檢測儀的專用附件。
制作的專用附件如圖3所示。
(1)考慮到雙半內(nèi)圈的結構,為防止兩半內(nèi)圈錯位產(chǎn)生測量誤差,將內(nèi)圈下底座芯軸長度加長,使得芯軸與兩半內(nèi)圈小間隙配合以替代使用螺釘緊固雙半內(nèi)圈的結構,間隙只有0.002~0.004 mm,既提高了測量效率,又最大限度地接近軸承的安裝使用狀態(tài),測量誤差較小。
1—下載荷;2—手柄;3—外圈上壓塊;4—上載荷;5—內(nèi)圈上壓塊;6—軸承;7—內(nèi)圈下底座;8—外圈下底座
1—外圈上壓塊;2—內(nèi)圈上壓塊;3—軸承;4—外圈下底座;5—內(nèi)圈下底座
(2)由于內(nèi)圈高度較低,加高內(nèi)圈上壓塊的高度,與儀器相適應。
(3)外圈上壓塊僅僅壓住端面是不夠的。外圈凸緣端面有效寬度僅有0.7 mm,如果只壓緊端面,測量誤差會比較大。而且外圈凸緣端部的30°斜面經(jīng)過精加工,它與外徑、溝道的同心度很好,所以將外圈上壓塊工作面制成帶30°斜面的凸緣,其與工件的30°斜面配合可增大有效壓緊面積,提高定位精度,減小測量誤差,提高測量效率。
(1)儀器在使用前,應根據(jù)軸承裝配工藝圖的規(guī)定,調(diào)整軸向游隙檢測儀的測量載荷。
(2)將內(nèi)圈下底座放置在球形支座上,調(diào)整外圈下底座的軸向位置,使得外圈下底座定位后,測量軸向游隙時不干涉內(nèi)圈的上下移動。
(3)將被測軸承放入附件中,使外圈凸緣的斜面與外圈上壓塊的刃口滑配,保證外圈與內(nèi)圈的同心度,壓緊外圈。
(4)壓緊內(nèi)圈。
(5)調(diào)整儀表使小指針指向1.0 mm左右的位置,撥動儀表盤使大指針指向“0”位。
(6)左右撥動手柄,儀表大指針應微動,表示內(nèi)圈處于軸向極限不被卡死的狀態(tài)。
(7)上下?lián)軇蛹虞d手柄,儀表所示兩端數(shù)值之差即為軸承的軸向游隙,完成一次測量。
(8)轉動軸承在不同的位置上反復測量3次,取3次測值的算術平均值(3次數(shù)值間相互差不能超過0.02 mm),即為該被測軸承的軸向游隙值。
根據(jù)異型雙半內(nèi)圈四點接觸球軸承的結構特點,在通用軸向游隙檢測儀的基礎上改進了附件,很好地解決了該軸承軸向游隙的測量問題。測量中定位誤差較小,重復精度和測量效率較高,滿足了軸承配套要求。