劉 冬 王予州 葉漢雄
(惠州中京電子科技股份有限公司,廣東 惠州 516008)
由于表面安裝用多層板的導(dǎo)通孔僅起電子元件的電氣通路(互連)作用,而不承受支撐電子元件的義務(wù),因而不需要電氣互連的內(nèi)層上就不必有隔離孔和導(dǎo)通孔的存在,僅在需要電氣互連的相關(guān)的內(nèi)層之間才有導(dǎo)通孔的出現(xiàn),因而誕生了埋/盲孔結(jié)構(gòu)的多層板;其積層(a+n+b,n為芯板的層數(shù),a和b為積層的層數(shù))的層數(shù)越來越多,因而盲孔鍍將越來越多。采用盲孔結(jié)構(gòu)和盲孔電鍍方式是常規(guī)PCB向更高密度的HDI/BUM板的必由之路;由于盲孔結(jié)構(gòu)和盲孔鍍銅不同于通孔電鍍,盲孔口僅一面與鍍液接觸,鍍液很難在盲孔中流動與交換,傳統(tǒng)電鍍很難勝任盲孔電鍍。
對于設(shè)備仍然停留在傳統(tǒng)電鍍階段的制造廠家來說,只有嘗試通過工藝改良,但很多公司遇到了或多或少的問題,甚至產(chǎn)生了重大的報廢損失。我公司在使用垂直電鍍生產(chǎn)線生產(chǎn)HDI板做了大量的測試和探索,在慢慢的實踐與總結(jié)中現(xiàn)基本掌握了盲孔垂直電鍍的相關(guān)技術(shù),最終形成了量產(chǎn),并保證了良好的生產(chǎn)品質(zhì);而且也開發(fā)了對其設(shè)備改良和測試方法,在此僅提供參考。
(1)由于當(dāng)溶液進(jìn)入小孔時,一開始是呈絮流狀態(tài),接著便出現(xiàn)了“層流”方式,從而降低了溶液的流速。溶液流速的降低,不僅會阻止孔壁上H2氣泡的排走,而且也會仰止孔壁處新舊溶液的交換,這對于從清潔處理到化學(xué)鍍銅加工過程都是極為不利的,因此,必須很好消弱和消除溶液鍍層流現(xiàn)象;現(xiàn)有垂直電鍍按此設(shè)計及定義:
①連接掛架軌道來回移(擺)動的幅度及頻率;
②掛架上設(shè)置震動馬達(dá);
③設(shè)置能定時上、下提升和下降“在制板”(跳動)裝置;
④使“在制板”傾斜一個角度掛板;
⑤降低溶液的表面張力或黏度。
(2)以上各種措施來消弱孔內(nèi)溶液層流現(xiàn)象,經(jīng)實驗和應(yīng)用表明是有效的。但由于埋/盲孔結(jié)構(gòu)小孔,其孔的深度小,僅一面與鍍液接觸,因而溶液在孔內(nèi)通過時間較長,易于形成層流,如何更好的改善層流現(xiàn)象:
①在鍍缸內(nèi)設(shè)置射流裝置,可以充分?jǐn)噭诱w溶液都處于絮流狀態(tài)流入孔內(nèi),消弱或消除層流發(fā)生;
②在鍍缸內(nèi)設(shè)置超聲波震動裝置,使整個溶液處于很強的絮流或波動狀態(tài),從而使溶液以強烈的波動流入孔內(nèi),沖擊和改變孔內(nèi)液流狀態(tài),起到消弱或消除“層流”現(xiàn)象;
(3)性能測試設(shè)計:
為了對此流程設(shè)計改裝后進(jìn)行全面客觀的評估,特別設(shè)計了試驗板,具體圖形設(shè)計為一個通孔一個盲孔交叉排列,1 pcs中通孔4756個(孔徑0.25 mm),盲孔4640個(孔徑0.15 mm),共84564個/PNL(1 pnl共9 pcs),板長465 mm×620 mm,板厚1.2 cm 。
圖1 試驗板單pcs圖
(1)開料——內(nèi)層D/F——內(nèi)層蝕刻——內(nèi)層AOI——棕化——壓板——盲孔激光鉆孔——沉銅線除膠——機械鉆孔——沉金水平微蝕——除鉆污+PTH——鍍一銅——外層D/F——圖形電鍍——蝕刻——后工序
(2)相關(guān)可靠性測試項目及方法、判定標(biāo)準(zhǔn):
(3)測試結(jié)果:
①除鉆污一次的測試
圖2
圖2是AOI掃描圖片,可看到孔內(nèi)有陰影存在,表明并未除膠干凈。圖3是二銅后切片觀察除膠不凈的圖片,黃色圓圈內(nèi)除膠不凈的位置;
圖3
②除鉆污二次測試
表1 相關(guān)可靠性測試
圖4是AOI掃描圖片,從AOI圖片可以很清楚的看出孔內(nèi)清晰漏出底銅,無陰影;圖11~圖13二銅后切片觀察也看不到除鉆污不凈的現(xiàn)象:
圖4
使用低電流長時間生產(chǎn),電流密度10ASF,時間120 min,二銅后觀察錫厚和銅厚,計算錐度是否符合要求:
圖5是二銅后錫厚和銅厚的切片圖,切片顯示盲孔錫厚最小3.98μm,最大8.9μm;銅厚最小13.9μm,最大43.2μm;錐度最小72%,最大90%。錫厚﹑銅厚﹑錐度均符合要求;同時可以看到錐度完全合格。
圖5
③熱油測試
熱油測試是在260 ℃的熱油中浸泡5 s后取出,放在空氣中10 s,然后再放入熱油中,如此循環(huán)100次,要求測試前后阻值變化不得超過10%,對測試板而言是嚴(yán)酷的考驗;備注:編號的第一個數(shù)字代表整塊板的編號,后一個數(shù)字代表本塊板中切片的序號。
嚴(yán)酷的考驗,數(shù)據(jù)顯示阻值變化率最大的為8.82%,最小的為3.08%,測試前后電阻變化率小于10% 測試數(shù)據(jù)均合格。
表2 測試前后阻值變化(因數(shù)據(jù)太多,在此只展示一部分?jǐn)?shù)據(jù))
測試結(jié)論見表3。
從表3看出各項測試均符合品質(zhì)要求;
通過在鍍缸內(nèi)增設(shè)射流裝置及在鍍缸內(nèi)設(shè)置超聲波震動裝置,以及參數(shù)優(yōu)化,性能測試,證明“層流”現(xiàn)象得到消弱或消除,運用垂直電鍍生產(chǎn)線生產(chǎn)HDI板,各項測試結(jié)果均符合品質(zhì)要求;
此種垂直電鍍設(shè)計方式而得以生產(chǎn)HDI板的事實,目前我公司已在量產(chǎn)中獲得證實。從以上的贅述及筆者幾年的經(jīng)驗來看,我們雖知其原因所在,但在導(dǎo)入前還要做細(xì)做精,明確定義相關(guān)準(zhǔn)確參數(shù),做到通過相關(guān)參數(shù)的控制;而在生產(chǎn)過程做到按規(guī)作業(yè)才可避免不必要的品質(zhì)隱患。這要制程的工藝人員下苦功,不可因為僅講求現(xiàn)狀而誤了產(chǎn)品提升。期望本文能給同行業(yè)者有所幫助,同時難免有不盡或謬誤,歡迎專家同行批評探討,繼續(xù)推進(jìn)我們行業(yè)的發(fā)展。
表3