呂士勇,劉文松,程海濤,郭春杰,崔志國
(1 株洲時代新材料科技股份有限公司,湖南株洲412007;2 南車四方機車車輛股份有限公司 技術(shù)中心,山東青島266111)
380km/h動車組包括8輛和16輛兩種編組方式,動力分散驅(qū)動;轉(zhuǎn)向架為無搖枕結(jié)構(gòu),二系懸掛包括抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)、空氣彈簧、抗蛇行減振器、油壓減振器、中心牽引裝置和橫向止擋等。
車輛高速通過曲線和道岔或靜置停放在設置超高的曲線上時,側(cè)滾增加明顯,一側(cè)輪重減載,遇到強橫向風時,甚至出現(xiàn)傾覆失穩(wěn)情況,降低安全性。需要增加車輛的側(cè)滾剛度以限制其側(cè)滾角,但又不能影響車輛的浮沉、橫擺、搖頭、伸縮和點頭等振動特性。采用抗側(cè)滾扭桿裝置是較好的解決方案[1-2]。
根據(jù)某型380km/h動車組對抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)的要求,株洲時代新材料科技股份有限公司(以下簡稱時代新材)進行了全面分析,在結(jié)構(gòu)設計、原材料選取、工藝處理、無損檢測、系統(tǒng)裝配、型式試驗按照EN標準進行,形成了末端鐓粗、表面強化、浮動磨削工藝,開發(fā)出了齒形連接、過盈連接、整體鍛造等主要形式的抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng),關節(jié)采用橡膠節(jié)點或金屬球關節(jié)。安裝空間、接口、尺寸等結(jié)構(gòu)設計,扭桿軸與扭轉(zhuǎn)臂花鍵過盈連接;扭桿軸、連桿、扭轉(zhuǎn)臂、軸承座、連桿座采用歐洲標準或美洲標準材料;扭桿軸采用端部鐓粗、表面噴丸強化工藝;扭轉(zhuǎn)臂采用鍛造工藝,與扭桿軸裝配時100%選配并進行最小過盈力測試;連桿體采用鍛造工藝,與上關節(jié)軸過盈連接,與下關節(jié)軸采用螺紋連接;連桿座采用整體鍛造后加工成型,軸承座采用鑄造后加工成型。
確立的主要技術(shù)特點包括:(1)扭桿軸、扭轉(zhuǎn)臂之間采用花鍵過盈連接;(2)垂向連桿與連桿座之間、垂向連桿與扭轉(zhuǎn)臂之間均通過橡膠節(jié)點連接。上部橡膠節(jié)點最大扭轉(zhuǎn)角±6.0°,下部橡膠節(jié)點最大扭轉(zhuǎn)角±5.7°;(3)垂向連桿由上下桿體通過螺紋連接而成,長度可調(diào),鎖緊方式為螺母加上止動墊片;(4)軸承座組成由支撐座和滑動軸承組成,扭桿軸安裝在滑動軸承內(nèi),兩者為間隙配合??傃b圖如圖1所示。
關鍵項目點包括:(1)抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)整體剛度;(2)扭桿軸與扭轉(zhuǎn)臂裝配壓入力;(3)抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)疲勞性能;(4)扭桿軸與扭轉(zhuǎn)臂的裝配穩(wěn)定性。
圖1 某型380km/h型動車組抗側(cè)滾扭桿總裝圖
某型380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)安裝于車體、轉(zhuǎn)向架之間,利用扭桿軸受扭矩作用產(chǎn)生變形而提供抗扭轉(zhuǎn)反力矩。動作原理如圖2所示,圖中M為車體,E、F為扭桿支撐座組成,安裝于構(gòu)架上,A、B、C、D為橡膠球鉸,可在3個方向轉(zhuǎn)動。由圖可見,如果不考慮相對于系統(tǒng)剛度小得多的軸承座組成和橡膠關節(jié)的影響,當車體相對于轉(zhuǎn)向架浮沉振動時,兩根連桿同時往一個方向運動,整個裝置繞支撐球鉸同時轉(zhuǎn)動,扭桿軸并不承受載荷,故不影響車體的浮沉振動,對除側(cè)滾以外的其他幾個運動同樣不提供任何附加的力或扭矩。而當車體與構(gòu)架之間發(fā)生繞X 軸的相對轉(zhuǎn)動即側(cè)滾時,左右連桿向相反的方向上下運動,通過扭臂(圖中FD、EC)使扭桿軸發(fā)生扭轉(zhuǎn)變形,扭桿軸由于彈性而產(chǎn)生反力矩,反力矩作用在垂向連桿上表現(xiàn)為一對大小相等方向相反的垂向力,而這對垂向力作用在車體上就形成了與車體側(cè)滾方向相反的抗側(cè)滾力矩,阻止車體相對于轉(zhuǎn)向架側(cè)滾,提高車輛的安全性。
圖2 抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)工作原理
380km/h動車組扭桿系統(tǒng)受力分析如圖3(a)所示。試驗機(或車體)通過上部橡膠節(jié)點對連桿施加載荷F1,再經(jīng)連桿和扭桿臂的力傳遞作用使扭桿軸承受扭矩T2,通過扭桿軸良好的扭轉(zhuǎn)變形回彈特性來調(diào)節(jié)F1的變化,從而滿足車體抗側(cè)滾要求。
圖3 扭桿系統(tǒng)受力分析
當車體側(cè)滾α時,設垂向連桿上的作用力為N,扭桿系統(tǒng)對車體作用的力矩TZ為
垂向連桿作用力N與扭桿扭轉(zhuǎn)角β的關系
M1為扭桿的扭轉(zhuǎn)剛度;扭桿扭轉(zhuǎn)角β與車體側(cè)滾角α之間的幾何關系
由(1),(2),(3),(4)式求得作用于車體的扭矩TZ為:
扭桿系統(tǒng)對于車體的扭轉(zhuǎn)剛度M2(k N·m/rad)
將抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)參數(shù)帶入以上公式,求得系統(tǒng)抗側(cè)滾剛度隨車體側(cè)滾角度的變化曲線如圖4,該型號380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)剛度為1.1 MN·m/rad。
圖4 某型380km/h動車組車體側(cè)滾剛度隨車體側(cè)滾角度的變化曲線
扭桿組件材料見表1,扭桿軸材料52Cr Mo V4、左右扭轉(zhuǎn)臂的原材料42Cr Mo已被廣泛應用于歐洲鐵路的同類產(chǎn)品,其中為阿爾斯通開發(fā)的歐洲高速鐵路TGV抗側(cè)滾扭桿項目亦采用此材料。
扭桿軸采用端部鐓粗工藝,表面進行噴丸處理;扭轉(zhuǎn)臂采用鍛造工藝。扭桿軸與扭轉(zhuǎn)臂裝配時100%進行選配,并100%進行最小過盈力測試。圖5為制造工藝流程圖,圖6為過應力檢測裝置。
表1 扭桿關鍵部件原材料對比
圖5 扭桿組件工藝流程圖(扭桿組件)
圖6 扭桿組件過盈力檢測示意圖
在確定某型380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿各項性能參數(shù)時,時代新材結(jié)合近年來為龐巴迪、阿爾斯通等公司開發(fā)的類似結(jié)構(gòu)抗側(cè)滾扭桿經(jīng)驗的基礎上,進行了詳細的有限元計算分析,實現(xiàn)了其抗側(cè)滾能力與原型抗側(cè)滾扭桿一致,外形尺寸符合技術(shù)規(guī)范要求。根據(jù)380km/h動車組對抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)的要求,在21.6 k N的疲勞載荷作用下,扭桿按第3強度理論的最大SINT應力為559.994 MPa<[σ]=1 300 MPa;扭桿桿身的最大剪應力為279.619 MPa<[τ]=745 MPa;扭臂的最大von_Mises應力為432.222 MPa<[σ]=650 MPa。因此,扭桿和扭臂的靜強度均滿足設計要求;該扭桿系統(tǒng)其他金屬部件亦均滿足靜強度設計要求。應力分析云圖見圖7。
在強化疲勞試驗的載荷值和載荷循環(huán)次數(shù)下,扭桿軸的最短疲勞壽命達到了1 000萬次以上的無限壽命,最大應力出現(xiàn)在靠近退刀槽的花鍵齒根區(qū)域;最大應力扭轉(zhuǎn)臂的最短疲勞壽命達到了1 000萬次以上的無限壽命,出現(xiàn)在花鍵齒的中部區(qū)域。該扭桿系統(tǒng)其他金屬部件均達到了1 000萬次以上的疲勞設計要求。
圖7 在21.6 kN工作載荷下各零部件應力云圖
按照型式試驗大綱的要求,對某型380km/h抗側(cè)滾扭桿進行了各項性能試驗,結(jié)果表明,該型號380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿的各項性能指標均符合技術(shù)規(guī)范要求。
在連桿裝置處垂向載荷Fz=0~±20 k N,檢測連桿垂向位移。反復3次,分別記錄載荷位移曲線。每次加載時間間隔:不少于20 min。
剛度計算
K 為剛性系數(shù)(k N/mm),K=(K1+K2+K3+K4)/4;K1=Fz/S,在載荷0~20 k N時;K2=Fz/S,在載荷20~0 k N時;K3=Fz/S,在載荷0~-20 k N時;K4=Fz/S,在載荷-20~0 k N時。
C為整體剛度,C=KL2;其中L=1.48 m;載荷位移曲線如圖8。380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)整體剛度試驗結(jié)果為1.06 MN·m/rad,完全符合設計要求。
圖8 380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿整體剛度載荷—位移曲線
按照型式試驗大綱的要求,完成1 000萬次疲勞試驗,加載工況列于表2,各項試驗結(jié)果均符合技術(shù)要求。疲勞試驗后對扭桿系統(tǒng)進行探傷檢測,無任何裂紋出現(xiàn)。
表2 疲勞試驗要求
采用成熟的結(jié)構(gòu)設計模式進行了某380km/h動車組抗側(cè)滾扭桿系統(tǒng)設計和生產(chǎn),并對系統(tǒng)進行了有限元計算分析,結(jié)果表明,各部件的最大應力遠小于許用應力,強度滿足要求;其結(jié)構(gòu)、剛度、強度及制作工藝等要求完全滿足該型號380km/h動車組車輛的運用要求。
經(jīng)過1 000萬次疲勞試驗,抗側(cè)滾扭桿裝置未發(fā)生任何問題。
[1]劉文松,郭春杰.符合法鐵標準的抗側(cè)滾扭桿軸的工藝研制[J].鐵道車輛,2007,7(45):10-13.
[2]M.Cerit,E.Nart,K.Genel.Investigation into effect of rubber bushing on stress distribution and fatigue behavior of anti-roll bar[J].Engineering Failure Analysis,2010,(17):1 019-1 027.