趙海翔,王 麗,于海波
(雞西市自來水公司,黑龍江雞西158100)
雞西市自來水公司第一凈水廠原設(shè)計(jì)供水能力1.2萬t/d,該廠以穆棱河水為原水,采用滲渠取水、加氯消毒處理工藝。因設(shè)備陳舊,工藝落后,供水能力逐年下降,特別在冬季枯水期季節(jié),日供水量僅為0.5萬t/d。另外,由于穆棱河水質(zhì)近年來污染嚴(yán)重,一水廠加氯消毒過程中投氯量偏高,增加了氯與水中的有機(jī)污染物反應(yīng)生成三鹵甲烷(THMs)等三致(致癌、致突變、致畸)物質(zhì)的可能性,嚴(yán)重威脅用水安全。為徹底解決一水廠水質(zhì)超標(biāo)問題,根據(jù)原水水質(zhì)特點(diǎn)和現(xiàn)有條件,經(jīng)與哈工大環(huán)境學(xué)院合作研究,選用了微絮凝、氣浮過濾一體化、二氧化氯消毒水處理工藝。下面將該工藝流程的氣浮過濾一體化及氣浮系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理和應(yīng)用情況介紹如下:
逆流式氣浮過濾一體化凈水系統(tǒng)主要由氣、液流量計(jì),EDOR多項(xiàng)流溶氣泵,壓力罐,穿孔釋放管和氣浮池(濾池)等組成,其中濾池采用均質(zhì)濾料(濾料粒徑0.8~1.0 mm),氣水反沖洗,恒水位過濾方式。其工藝結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 逆流式氣浮過濾一體化凈水工藝結(jié)構(gòu)圖
在系統(tǒng)正常工作狀態(tài)下,部分經(jīng)氣浮過濾處理的清水回流至溶氣泵,通過調(diào)節(jié)進(jìn)氣管上截止閥,使泵進(jìn)口管道呈負(fù)壓,空氣自動吸入泵前管道和水一起進(jìn)入泵內(nèi),又有溶氣泵的特殊結(jié)構(gòu)和功能,在泵內(nèi)建立壓力的過程中,產(chǎn)生氣液兩相的充分混合,并使空氣在水中溶解達(dá)到飽和狀態(tài),形成溶氣水(溶氣泵產(chǎn)生的溶氣水的流量和壓力可通過截止閥1和3進(jìn)行調(diào)節(jié),空氣吸入量通過截止閥2調(diào)節(jié))。
溶氣水出泵口后,在容器管段和壓力罐內(nèi)流動狀態(tài)進(jìn)一步穩(wěn)定,進(jìn)入溶氣水干管(要求溶氣水在管道內(nèi)的總停留時間≥1 min),經(jīng)過截止閥3減壓后,進(jìn)入濾池內(nèi)穿孔釋放管,溶氣水通過管上均布的孔眼(直徑φ5 mm)均勻分布在池內(nèi),其釋放出的微氣泡與原水加藥后形成的微小絮?;ハ嗯鲎病⒔佑|黏附,形成氣浮體,上浮至池面形成浮渣層,清水向下進(jìn)入濾料層進(jìn)行過濾,從而實(shí)現(xiàn)泥水分離的過程,池表面的浮渣層待濾池進(jìn)行反沖洗時隨沖洗水一起排出。
逆流式氣浮過濾一體化凈水工藝具有水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),運(yùn)行方式靈活的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)原水水質(zhì)特點(diǎn),既可以微絮凝過濾單獨(dú)運(yùn)行,也可以過濾氣浮工藝串聯(lián)運(yùn)行,在制水生產(chǎn)實(shí)踐中根據(jù)原水時期和水質(zhì)不同,分別采用了不加藥直接過濾,加藥微絮凝過濾及氣浮過濾3種運(yùn)行方式,各種生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)及其分析見表1。
表1 原水直接過濾(不加藥)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)表
由表1可見,在原水濁度<12NTU時,采用原水不加藥直接過濾的方式運(yùn)行,濾后水濁度就能達(dá)標(biāo),而制水成本卻沒有多大增加。
表2 微絮凝過濾(加藥)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)表
當(dāng)原水在12~50NTU時,采用微絮凝過濾方式,硫酸鋁藥單耗在10~20 mg/L,即可將出廠水濁度控制在3NTU以內(nèi),與常規(guī)混凝、沉淀、過濾水處理工藝相比,硫酸鋁藥單耗僅為其1/4~1/2(在相同原水水質(zhì)條件下,常規(guī)水處理工藝硫酸鋁藥單耗一般為30~40 mg/L),微絮凝過濾在保證水質(zhì)的前提下,可節(jié)省投藥量25% ~50%,具有客觀的經(jīng)濟(jì)效益。
表3 氣浮過濾(與過濾對比)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)表
由表3可見,當(dāng)原水濁度超過50NTU時,單獨(dú)微絮凝過濾運(yùn)行出水濁度已超標(biāo),且過濾周期也已明顯縮短,采用氣浮過濾串聯(lián)運(yùn)行后,水質(zhì)處理效果明顯好轉(zhuǎn),在原水濁度50~150NTU,仍能將出水濁度控制在3NTU以內(nèi),且過濾周期明顯延長,為單獨(dú)微絮凝過濾的2倍,投藥單耗也有所降低,可節(jié)省投藥量20% ~30%,扣除氣浮系統(tǒng)運(yùn)行動力費(fèi)用,制水成本仍大幅降低,水質(zhì)處理效果和經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著。
2.2.1 溶氣泵吸水管真空度
溶氣泵啟動運(yùn)行穩(wěn)定后,應(yīng)緩緩開啟進(jìn)氣閥,使泵吸水管真空度達(dá)到-0.01~-0.02 MPa,以保證空氣順利吸入溶氣泵內(nèi)與水混合,形成溶氣水。
2.2.2 溶氣壓力
溶氣壓力與空氣在水中的溶解度和溶氣水釋放微氣泡直徑大小有關(guān),一般將溶氣壓力調(diào)節(jié)到0.45 MPa以上,以提高空氣在水中的溶解度,使之達(dá)到飽和,并使溶氣水釋放時形成直徑<30 μm的超微氣泡,提高氣浮效果。
2.2.3 回流比
回流比是指回流水量站處理水量的比例。新型氣浮系統(tǒng)的回流比要比傳統(tǒng)的壓力溶氣系統(tǒng)高2~3倍,一般控制在25% ~35%,以保證氣浮效果的實(shí)現(xiàn)。
2.2.4 氣液比
氣液比是指水中溶解的空氣量與回流水量的比值。只有保證足夠的空氣吸入量,才能達(dá)到要求的空氣溶解度,氣液比一般控制在10%左右。
2.2.5 藥單耗
藥單耗是指水處理是單位水量所投加的混凝劑量。一般控制≤30 mg/L,對于微絮凝過濾和氣浮工藝來說,只要求形成微小的絨體,若藥單耗達(dá)形成大顆粒,反而會引起濾料表面堵塞和氣浮失敗。
2.2.6濾速
濾速是指每平方米濾料單位時間內(nèi)通過的水量。一般應(yīng)控制在8 m/h以下,以免過濾是雜質(zhì)穿透過深造成濾池出水水質(zhì)超標(biāo)或?qū)馀輲霝V料形成氣阻。
逆流式氣浮過濾一體化凈水技術(shù)能有效地提高水質(zhì),降低制水成本?,F(xiàn)將經(jīng)濟(jì)效益分析如下:
按每個濾池每周期反沖洗水量200 t計(jì),一水廠共有6個濾池,過濾周期延長2倍,反沖洗數(shù)量節(jié)省200 t×6個/d×50%=600 t/d。按現(xiàn)一水廠制水成本0.5元/t計(jì),每日可節(jié)省反沖洗水費(fèi)用600 t/d×0.5元/t=300元。
現(xiàn)一水廠產(chǎn)水量2萬t/d,單獨(dú)過濾是混凝劑硫酸鋁單耗一般30~40 mg/L,采用微絮凝氣浮過濾可將硫酸鋁藥單耗降至 10~20 mg/L,節(jié)藥率近 50%,每日可節(jié)省藥劑20 000 t/d×35 kg/kt(mg/L)=350 kg,硫酸鋁現(xiàn)價約2 000元/t,則每日可節(jié)省藥劑費(fèi)用350 kg×2 000元/t=700元。
溶氣泵電機(jī)功率為18.5 kW,按每日運(yùn)行24 h計(jì),每日耗電量為 18.5×24 h=444 kW·h,按雞西現(xiàn)行工業(yè)電價0.65元/kW·h,每日溶氣泵動力費(fèi)用為444 kW·h×0.65元/kW·h=288.6元/d。
應(yīng)用逆流式氣浮過濾一體化凈水技術(shù),每日降低制水成本(300+700-288.6)=711.4元,每年可節(jié)約制水成本711.4元/d×365 d=25.96萬元。
采用逆流式氣浮過濾一體化凈水技術(shù),無論在處理效果,投資占地,運(yùn)行管理,適應(yīng)水質(zhì)變化等方面,都較以往的氣浮過濾技術(shù)優(yōu)越。它與傳統(tǒng)的氣浮池不同之處在于:①溶氣水釋放的位置從外面的排水渠改到池內(nèi),在池內(nèi)均勻分布溶氣水,投藥混合的原水和溶氣水逆流接觸,在池內(nèi)形成一層均勻、濃厚的氣泡層,表面脫穩(wěn)的氣泡顆粒有再被黏附的機(jī)會。②具有濾池運(yùn)行水位自動控制裝置,采用恒水位過濾,氣浮工藝不受濾池水位的影響,保證了氣浮工藝穩(wěn)定運(yùn)行,防止浮渣層破壞,使已被氣泡吸附的顆粒脫落。③采用新型溶氣技術(shù),溶氣泵邊吸水邊吸氣,水和氣在泵內(nèi)被加壓混合,氣液溶解效率高,形成直徑10~20μm的超微氣泡,在氣浮池中上升速度慢,對池?cái)_動小。④整個氣浮工藝系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,無需其他加壓泵、空壓機(jī)及釋放器等設(shè)備,操作管理方便,易于控制。
[1]雞西市自來水公司.給排水設(shè)計(jì)手冊[M].雞西:雞西市自來水公司,2008.