王 軍
(中國(guó)石油錦西石化公司,遼寧 葫蘆島 125001)
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐技術(shù)是20世紀(jì)70年代發(fā)展起來(lái)的新一代高效、低污染清潔燃燒技術(shù)。燃料與脫硫劑在爐內(nèi)經(jīng)過多次循環(huán),反復(fù)進(jìn)行低溫燃燒和脫硫反應(yīng),不但能達(dá)到低NOX排放和實(shí)現(xiàn)對(duì)SO2排放的控制,而且CFB鍋爐還具有燃燒效率高、燃料適應(yīng)性強(qiáng)、負(fù)荷調(diào)節(jié)性能好等優(yōu)點(diǎn),因此,近年來(lái)大型CFB鍋爐在國(guó)內(nèi)電廠鍋爐中得到了較快發(fā)展。
CFB鍋爐與煤粉鍋爐相比,由于燃燒方式、燃料粒徑等有很大區(qū)別,加之CFB鍋爐在爐內(nèi)進(jìn)行噴鈣脫硫,使排煙特性發(fā)生變化。循環(huán)流化床鍋爐煙塵有3個(gè)明顯的特點(diǎn):①比電阻升高,容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象;②進(jìn)口含塵量大,容易產(chǎn)生電暈封閉;③灰塵黏度增大,細(xì)粉塵多容易造成陽(yáng)極板和陰極線沾灰。
錦西石化熱電公司二期有3臺(tái)哈鍋220 t/hCFB鍋爐,配套3臺(tái)鞍山環(huán)保105 m2靜電除塵器。設(shè)備投產(chǎn)以來(lái),我們實(shí)施了一系列的技術(shù)措施,有效的提高了電除塵效率。
熱電公司電除塵器2003年全面投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),發(fā)現(xiàn)影響效率的主要問題有:電暈線肥大和陽(yáng)極板粉塵堆積、高壓短路、本體結(jié)構(gòu)缺陷,針對(duì)這些問題,幾年來(lái)陸續(xù)實(shí)施了相應(yīng)的技術(shù)措施加以解決,取得了良好的效果。
電暈線越細(xì),產(chǎn)生的電暈越強(qiáng)烈,但因在電暈極周圍的離子區(qū)有少量的粉塵粒子獲得正電荷,便向負(fù)極性的電暈極運(yùn)動(dòng)并沉積在電暈線上,若粉塵的粘附性很強(qiáng),不容易振打下來(lái),于是電暈線的粉塵越積越多,即電暈線變粗,大大地降低電暈放電效果,這就是電暈線肥大;粘附性很強(qiáng)的粉塵有時(shí)還會(huì)在陽(yáng)極板上堆積起來(lái)。以上兩種情況都會(huì)使除塵效率降低。其產(chǎn)生的原因主要有以下幾方面:①除塵器低負(fù)荷或停止運(yùn)行時(shí)電除塵的溫度低與露點(diǎn),水或硫酸凝結(jié)在塵粒之間及塵粒與電極之間,使其表面溶解,當(dāng)除塵器再次運(yùn)行時(shí),溶解的物質(zhì)凝固或結(jié)晶,產(chǎn)生很大的附著力。熱電公司為滿足環(huán)保要求,經(jīng)常停爐后繼續(xù)運(yùn)行電除塵,造成積灰和腐蝕。②CFB鍋爐的粉塵的粘附性強(qiáng),易于附著極板極線而不易分離。③漏風(fēng)使冷空氣從人孔門、煙道、膨脹節(jié)、絕緣套管等處進(jìn)入電場(chǎng),不僅會(huì)增加煙氣處理量,而且會(huì)由于溫度下降出現(xiàn)結(jié)露,引起電暈極結(jié)灰肥大、絕緣套管爬電和腐蝕等后果。④振打強(qiáng)度不夠或振打故障,造成電暈線肥大和陽(yáng)極板粉塵堆積,影響電流電壓的升高。我們?cè)谌粘?shí)踐中發(fā)現(xiàn):當(dāng)電流電壓明顯降低,調(diào)整控制器不起作用時(shí),暫停電場(chǎng)一段時(shí)間(振打繼續(xù)運(yùn)行)重新投入后電流電壓明顯升高,而后運(yùn)行參數(shù)又會(huì)返回原來(lái)狀態(tài),充分說(shuō)明振打強(qiáng)度不夠。二期電除塵采用的是頂部振打,振打力的不足及其易衰減、振打周期的原始設(shè)定未優(yōu)化、振打控制器的高故障率等原因造成積灰不易清除。
通過以上原因分析,我們從兩方面進(jìn)行解決。
(1)采取措施減少除塵器本體漏風(fēng)。除塵器漏風(fēng)不僅會(huì)造成電暈線肥大和陽(yáng)極板粉塵堆積,更會(huì)使煙塵流量增加,根據(jù)多依奇效率公式漏風(fēng)增加了公式中的Q值,從而使效率η值降低;電除塵器本體頂部加熱室區(qū)域、人孔門部分是漏風(fēng)的主要方面,因此,通過對(duì)頂部振打穿頂套管加裝丁橡膠防雨帽、對(duì)頂部面板內(nèi)外層做防腐保溫解決腐蝕問題、對(duì)加熱風(fēng)機(jī)進(jìn)行閉路循環(huán)等措施來(lái)解決本體頂部加熱室區(qū)域的漏風(fēng);對(duì)于人孔門密封,舍棄傳統(tǒng)的石棉繩,采用性能優(yōu)良的硅橡膠圈;另外,加強(qiáng)對(duì)膨脹節(jié)、入口煙道以及灰斗部分的檢查,及時(shí)處理漏點(diǎn)。
(2)優(yōu)化頂部振打。收集到的粉塵最終要靠振打來(lái)清除。振打是關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。通過完善振打的控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性和靈活性,通過合理設(shè)置振打周期及振打力度來(lái)控制積灰和二次揚(yáng)塵。優(yōu)化頂部振打:一方面更新升級(jí)了振打的控制系統(tǒng);原頂部振打控制器運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)自檢時(shí)間長(zhǎng),無(wú)法可靠啟動(dòng),上位機(jī)程序易出現(xiàn)故障,運(yùn)行狀態(tài)和故障狀態(tài)判斷混亂。對(duì)該系統(tǒng)升級(jí)為PT-PLC(觸摸屏-可編程控制器)后,運(yùn)行可靠,可實(shí)現(xiàn)靈活控制。另一方面,我們根據(jù)運(yùn)行實(shí)際,依據(jù)前兩個(gè)電場(chǎng)的振打周期T值少,振打力小,后兩個(gè)電場(chǎng)振打周期T取大值,振打力大的原則對(duì)振打的周期和力度進(jìn)行了試驗(yàn)確定。通過電除塵停運(yùn)后的內(nèi)部檢查,措施實(shí)施后,有效的解決了電暈線肥大和陽(yáng)極板粉塵堆積問題。
高壓短路直接影響電除塵運(yùn)行參數(shù),發(fā)生高壓完全短路后,二次電流I2上升,二次電壓U2=0,相應(yīng)的電場(chǎng)失去除塵作用,高壓短路對(duì)電除塵運(yùn)行效率影響最大。熱電公司電除塵器出現(xiàn)高壓短路的原因有:①電場(chǎng)內(nèi)極板、極線完全短路或積灰短路、高壓電纜對(duì)地?fù)舸"陔妶?chǎng)或陰極絕緣瓷瓶嚴(yán)重受潮或進(jìn)水絕緣降低,造成高壓短路。高壓瓷瓶破裂。③變壓器故障。
解決電除塵高壓短路,我們采取的措施有:①加強(qiáng)對(duì)變壓器的維護(hù),更換易損部件。②對(duì)電除塵的頂部加熱裝置進(jìn)行了更新,提高其密封等級(jí);頂部加熱風(fēng)機(jī)風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán),減少外界冷空氣進(jìn)入加熱室。③對(duì)頂部的四點(diǎn)開關(guān)進(jìn)行了更新,做到良好密封,絕緣瓷瓶定期清潔。④對(duì)輸灰系統(tǒng)進(jìn)行了改造。為避免灰斗積灰而造成灰短路,我們給灰斗加裝料位計(jì)以監(jiān)視高料位,給輸灰系統(tǒng)增加了一條母管以提高出力,給灰斗加裝伴熱系統(tǒng)和完善灰斗倉(cāng)振器以強(qiáng)化落灰能力。
由于鍋爐排煙溫度超過電除塵的設(shè)計(jì)值,以及電除塵極板極線膨脹余量過小,使電除塵器極板極線變形;設(shè)計(jì)原因?qū)е禄叶烽g凸臺(tái)的存在;極板極線安裝間距不合要求等本體缺陷導(dǎo)致除塵效率始終無(wú)法升高。本體的這些缺陷直接的影響是陰陽(yáng)級(jí)的間距。
我公司的電除塵器是針對(duì)CFB鍋爐粉塵較高比電阻、高入口粉塵濃度以及粘性大的特點(diǎn)選用的,其主要特點(diǎn)之一為同級(jí)間距的確定。在平均電場(chǎng)強(qiáng)度相同的情況下,間距從 400 mm下降,對(duì)除塵效率的影響是比較大的,見圖1。
圖1 平均場(chǎng)強(qiáng)對(duì)除塵效率的影響
陰陽(yáng)級(jí)的間距保證措施:
(1)電除塵同電場(chǎng)有兩個(gè)積灰斗,灰斗間有一道250 mm寬的凸臺(tái),該凸臺(tái)距離陰極底部固定框架最近處有300 mm間距,該處積灰會(huì)造成陰極對(duì)地間距變小甚至短路,該處的改造方案經(jīng)過對(duì)比論證,選用了2010年大修時(shí)對(duì)二期6號(hào)電除塵的改造方案。即對(duì)陰極底部固定框架在灰斗間凸臺(tái)正上部分的槽鋼進(jìn)行處理,增高凸臺(tái)與框架的間距。
(2)對(duì)膨脹問題進(jìn)行處理。由于鍋爐排煙溫度較設(shè)計(jì)值增加了 50 ℃以上,使電場(chǎng)中的極板極線發(fā)生了變形,經(jīng)檢查板線間距最小值甚至只有145 mm。因此,在對(duì)變形的極板極線進(jìn)行校正后,每個(gè)電場(chǎng)除了4排用來(lái)懸吊的極板極線外,其余極板極線下部固定框架的膨脹余量進(jìn)行了加大。
(3)每次電除塵大修,均對(duì)間距進(jìn)行重新調(diào)整,滿足同級(jí)間距400±10 mm的要求。
通過以上技術(shù)措施,有效的提高了熱電公司循環(huán)流化床(CFB)鍋爐電除塵效率,煙塵排放由300 mg/Nm3降到目前的不足100 mg/Nm3,運(yùn)行穩(wěn)定性也得以極大的提高。
1 黎在時(shí).電除塵器的選型安裝與運(yùn)行管理[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.7
2 中國(guó)石油錦西石化熱電公司電除塵操作規(guī)程
3 何立波等.影響靜電除塵器效率的控制因數(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.7
4 朱貴樵.保持高效靜電除塵器除塵效率的研究[J].湖北電力,1999(2)
5 張殿印、張學(xué)義.除塵技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002