楊曉禹 劉凱泉 許四海
(1.天津重型裝備工程研究有限公司,天津300457;2.中國一重水壓機(jī)鍛造分廠,黑龍江161042)
兩件蒸汽發(fā)生器進(jìn)口接管在鍛造成形并空冷后,交檢查站進(jìn)行尺寸檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)這兩件進(jìn)口接管均在距冒口端450 mm的內(nèi)孔壁處有折疊缺陷:A進(jìn)口接管為半周折疊深約60 mm缺陷;B進(jìn)口接管為半周折疊深約50 mm缺陷。由于這兩件進(jìn)口接管的折疊缺陷都較深,使得鍛件粗加工尺寸不夠,所以需要熱返修。兩件進(jìn)口接管的鍛件尺寸圖和經(jīng)檢查站測量獲得的實(shí)際尺寸及缺陷位置分別見圖1和圖2。
A進(jìn)口接管 B進(jìn)口接管圖1 進(jìn)口接管鍛件圖Figure 1 Forging draw of inlet nozzle
A進(jìn)口接管 B進(jìn)口接管圖2 進(jìn)口接管實(shí)際測量形狀尺寸Figure 2 Actual dimension of the inlet nozzle
兩件進(jìn)口接管的返修過程都在60 MN水壓機(jī)上進(jìn)行,主要附具有回轉(zhuǎn)臺(tái)、寬600 mm上平砧。返修工藝根據(jù)水壓機(jī)的能力,以及其它附具的配備情況制定。
A進(jìn)口接管返修原因?yàn)椋哄懠翱诙讼蚶?50 mm處有半周折疊60 mm深。據(jù)此制定鍛件返修工藝為:
①水口朝下,在回轉(zhuǎn)臺(tái)上用上平砧,將鍛件旋轉(zhuǎn)鐓粗至H=1 400 mm;
②用?450 mm芯棒拔長鍛件至L=1 790 mm;
③馬杠擴(kuò)孔至成品尺寸,并保證?內(nèi)≤600 mm。
B進(jìn)口接管返修原因?yàn)椋哄懠翱诙藘?nèi)徑最大負(fù)偏差為100 mm,水口端內(nèi)徑負(fù)偏差為80 mm。整個(gè)鍛件兩端呈喇叭口狀,水口端為小頭。從冒口端向里450 mm處,半周折疊50 mm深。返修工藝為:
①水口端朝下,鐓粗至H=1 360 mm;
②將鍛件掉頭,冒口端朝下,鐓粗至H=1 160 mm;
③用?450 mm芯棒拔長至L=1 760 mm;
④馬杠擴(kuò)孔至成品尺寸,并保證?內(nèi)≤600 mm。
根據(jù)兩件進(jìn)口接管鍛件材料(16MND5)、形狀尺寸以及它們處于室溫的狀態(tài),我們制定的加熱曲線見圖3。
圖3 進(jìn)口接管返修加熱曲線Figure 3 Heat curve of inlet nozzle repairing
按工藝要求在車間返修A進(jìn)口接管。當(dāng)冒口端旋轉(zhuǎn)鐓粗至工藝要求H=1 400 mm后,檢測鍛件內(nèi)徑450 mm,折疊也沒有象預(yù)期的完全張開。在后續(xù)芯棒拔長工藝中不能用?450 mm芯棒拔長,而只能選用?400 mm芯棒,繼而導(dǎo)致在下一步馬杠擴(kuò)孔時(shí)使用?380 mm馬杠。
由于選用的馬杠直徑較小,并且是高溫鍛造,所以在鍛造過程中,明顯看到馬杠在擴(kuò)孔時(shí)彎曲變形量較大。這樣每一錘的壓下量就要控制得較小,尤其隨著鍛件溫度的降低,壓下量就要更小。這樣返爐3次,才完成擴(kuò)孔尺寸。而每返爐加熱保溫一次,鍛件重量就要減小1.5%左右,這樣鍛件壁厚尺寸就很難保證了。在本次返修過程結(jié)束后測量鍛件的內(nèi)外徑尺寸剛好在誤差范圍內(nèi),加工余量很小。
B進(jìn)口接管在返修時(shí)吸取了A進(jìn)口接管返修經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),沒有按上述原工藝進(jìn)行修復(fù)。而是采取了以下工藝措施:
①鍛件出爐后首先采用吹氧的方法,徹底清除折疊,吹氧時(shí)火焰與裂紋方向垂直,吹氧清除折疊完畢后鍛件返爐,在爐溫升至鍛造溫度后保溫1 h;
②鍛件出爐后,用?550 mm馬杠進(jìn)行擴(kuò)孔,將坯料擴(kuò)孔至?內(nèi)1 000 mm后返爐;
③利用?600 mm芯棒、下圓弧砧、上平砧對(duì)鍛件進(jìn)行減徑鍛造工藝,至鍛件要求尺寸。
在執(zhí)行過程中可以看到,當(dāng)擴(kuò)孔結(jié)束時(shí)進(jìn)口接管內(nèi)吹氧時(shí)產(chǎn)生的凹坑已經(jīng)完全消除,整個(gè)鍛件內(nèi)外表面質(zhì)量良好,經(jīng)過減徑工藝后測量尺寸,其余量完全符合要求。
鍛件空冷后,檢查站對(duì)兩件返修后的進(jìn)口接管的鍛造質(zhì)量進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果顯示:A鍛件加工余量很小,但可以滿足粗加工尺寸要求;B鍛件加工余量較大,鍛件表面質(zhì)量好,達(dá)到了一級(jí)鍛件質(zhì)量要求。
A進(jìn)口接管在制定返修工藝時(shí)計(jì)劃3個(gè)火次完成返修,但實(shí)際上僅在擴(kuò)孔過程中就用了3個(gè)火次,總共用了5火次才完成返修。這樣鍛件坯料的燒損嚴(yán)重,幾乎將該鍛件報(bào)廢。同時(shí)第一火次由于選用馬杠直徑尺寸過小,被壓斷的危險(xiǎn)很大。所以這個(gè)工藝從整個(gè)執(zhí)行過程看,是不可取的。B進(jìn)口接管的返修過程,無論從總火次還是附具的情況看都優(yōu)于原工藝方案。
通過對(duì)兩件進(jìn)口接管采取的不同返修工藝,總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn):小內(nèi)徑的接管鍛件,在進(jìn)行內(nèi)部折疊缺陷的修復(fù)時(shí),宜先采用吹氧的方法清除折疊,然后進(jìn)行擴(kuò)孔。擴(kuò)孔以將吹氧形成的凹坑消除為準(zhǔn),也可結(jié)合考慮附具的情況定最終擴(kuò)孔尺寸。然后進(jìn)行減徑工藝,獲得要求尺寸的鍛件。