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炻瓷鈷黑色釉重燒變色的原因分析*

2011-09-28 01:03翟新崗尹秀娟
陶瓷 2011年3期
關鍵詞:白云石試片坯體

翟新崗尹秀娟

(1淄博福祿新型材料有限責任公司 山東 淄博 255086) (2淄博市博山山頭陶瓷廠 山東 淄博 255200)

炻瓷鈷黑色釉重燒變色的原因分析*

翟新崗1尹秀娟2

(1淄博福祿新型材料有限責任公司 山東 淄博 255086) (2淄博市博山山頭陶瓷廠 山東 淄博 255200)

在大生產(chǎn)時,炻瓷鈷黑色釉在1 000~1 150℃重燒過程中出現(xiàn)嚴重的變色問題,對導致鈷黑色釉顏色變化的原因進行了分析,并給出了解決方法。實驗發(fā)現(xiàn),是釉中氧化鎂導致鈷黑色釉在重燒過程中出現(xiàn)變色。因此,建議在鈷黑色釉的基礎釉中,應盡量不使用滑石、白云石等含氧化鎂的原料,少用或不用氧化鋅,以免在重燒過程中出現(xiàn)變色。

炻瓷 鈷黑色釉 重燒 變色

在大件炻瓷色釉產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,對于一些有針孔、缺釉等缺陷的產(chǎn)品,難免要進行補釉重燒。同時,炻瓷色釉產(chǎn)品有時也要進行中低溫烤花裝飾。在生產(chǎn)過程中 ,筆者發(fā)現(xiàn)有一種鈷黑色釉產(chǎn)品在中溫重燒過程中出現(xiàn)了嚴重的變色問題,黑釉燒成后色調(diào)不黑,顏色明顯偏灰綠,造成大批廢品。

筆者對鈷黑色釉重燒變色的原因進行了分析,同時通過實驗驗證,給出了解決方法。

1 實驗

1.1 實驗儀器與設備

電子天平(精度0.001g)、行星式快速球磨機(帶瑪瑙罐及瑪瑙球)、單頭快速磨(帶氧化鋁罐及瑪瑙球)、量筒、施釉器、烘箱、高溫箱式硅碳棒電爐(智能控制)、標準篩、色度儀、激光粒度分析儀。

1.2 實驗用原料

實驗所用的釉用原料為鉀長石、石英、方解石、白云石、燒滑石、碳酸鋇、高嶺土等礦物原料。原始基礎釉配方組成范圍(質(zhì)量%)為:鉀長石38~43,石英23~27,方解石13~17,碳酸鋇2~4,白云石2~4,貴州土1~4,宜春洗泥3~6。釉料的化學成分見表1。

表1 釉料的化學成分(質(zhì)量%)

1.3 實驗用坯體

實驗所用坯體為炻瓷坯體。為方便上釉,對比顏色,坯體選用平板狀,為壓制成形,尺寸為40mm×80mm×10mm。該坯體的燒結溫度范圍是1 220~1 260℃。坯體的化學成分見表2。

表2 坯體的化學成分(質(zhì)量%)

1.4 實驗用陶瓷色料

實驗使用淄博福祿公司生產(chǎn)的鈷黑色料。該廠色料發(fā)色較好,質(zhì)量穩(wěn)定,在國內(nèi)各陶瓷企業(yè)被廣泛使用。所用鈷黑色料的細度為325目篩余<0.5%,水分<0.5%,粒度分布為:D10=1.82μm,D50=5.54μm,D90=13μm,D100=23μm。該色料在氧化氣氛下經(jīng)1 300℃煅燒,仍能穩(wěn)定發(fā)色。

1.5 實驗過程

按配方仔細稱量各原材料,然后外加入5.5%的鈷黑色料,加入適量水球磨,至細度達到萬孔篩余<0.05%后放出釉漿,陳腐1d后上釉。上釉后的坯體充分干燥(含水率<2%),放入70m輥道窯中燒成。窯爐燃料為天然氣,燒成周期為8h,燒成溫度為1 225~1 245℃。燒后試片的吸水率<2%。

將釉燒后的各黑色試片,用電爐在不同溫度重燒,用色度儀測量其顏色變化。

2 結果與分析

2.1 黑釉在不同溫度重燒后的色調(diào)變化

輥道窯中燒制的試片,外觀顏色較黑,釉面光亮平滑,質(zhì)量良好。將外觀顏色完全一致的黑釉試片分別在550℃、600℃、700℃、800℃、850℃、1 000℃、1 050℃、1 100℃、1 150℃、1 200℃重燒。實驗結果為,在550~1 000℃重燒,黑釉顏色及釉面質(zhì)量沒有發(fā)生變化,釉料未始熔;在1 000~1 150℃重燒,顏色發(fā)生顯著變化,色調(diào)變淺發(fā)灰、色調(diào)明顯偏綠,同時釉面質(zhì)量不好,亮度差,不平整,桔釉;在1 200℃以上重燒,色調(diào)基本無變化,釉面良好。黑釉不同溫度重燒后色調(diào)變化見表3。

表3 黑釉不同溫度重燒后色調(diào)變化

2.2 黑釉重燒后顏色變化的原因分析

從基礎釉配方看,都是使用的常規(guī)的原料(鉀長石、石英、貴州土、宜春洗泥)肯定不會導致顏色變化,那么可能導致顏色變化就剩下方解石、碳酸鋇與白云石了。而根據(jù)長期生產(chǎn)實踐和經(jīng)驗總結,方解石與碳酸鋇導致黑釉變色的可能性較小,而白云石的可能性最大。因為白云石中含有氧化鎂,很容易和鈷黑色料中的氧化鐵、氧化鉻等發(fā)生反應,從而破壞黑色料的結構,導致黑色釉變色。為此做了如下驗證實驗,分別用滑石、熔塊代替白云石,以觀察色調(diào)變化。

2.3 驗證實驗及結果

2.3.1 實驗方案

表4 實驗基礎釉配方

將基礎釉含有氧化鎂的配方與不含氧化鎂的配方做對比,在其他原料不變的情況下,用燒滑石、無鋅無鎂熔塊代替白云石。實驗基礎釉配方如表4所示。

各試片在大生產(chǎn)輥道窯中燒后顏色都比較黑。電爐試燒實驗證實,A、B、C、D 4種釉的始熔溫度都高于1 150℃。

2.3.2 實驗結果

將A、B、C、D 4種配方的試片分別在不同溫度重燒,比較其色調(diào)變化,結果如表5所示。

表5 各黑釉試片重燒前后色度對比

說明:重燒前的同一配方試片,由于釉層厚薄不均勻,加之窯爐不同位置的溫度存在差異,所以其初始測量值有微小差別,但外觀顏色目測完全一致。

在1 000~1 150℃重燒后,從試片外觀結合測量值來看:B釉和D釉色調(diào)變化最大,發(fā)色明顯淺,偏灰發(fā)綠;A釉也有變化,色調(diào)變淺,稍發(fā)綠;C釉變化最小,重燒后雖然不如重燒前發(fā)色黑,但外觀顏色仍是黑色,變化不明顯。

2.3.3 變色原因分析

結合釉料配方以及上述實驗結果分析,B釉、D釉之所以色調(diào)變化大,是因為都含有燒滑石??梢源_認,滑石對黑釉重燒后的色調(diào)變化影響最大,白云石也有不利影響,不含氧化鎂成分的C釉顏色相對穩(wěn)定。

比較不同重燒溫度的黑釉試片可以發(fā)現(xiàn),在1 000~1 150℃,由于釉料還沒開始熔融,故重燒溫度越高,釉面質(zhì)量越差,色調(diào)變化越大,色調(diào)越偏灰綠;而在1 000℃以前,由于釉料根本沒有發(fā)生燒結,所以其色調(diào)未發(fā)生改變。

根據(jù)文獻[1],氧化鎂可和黑色料發(fā)生如下置換反應:

MgCr2O4尖晶石為淡綠色,它的生成破壞了原有的色調(diào)。這就可以解釋含鎂的黑釉重燒后為什么會發(fā)綠。

在1 200℃以上重燒后,黑釉色調(diào)變化不大,具體是什么原因,還有待于進一步研究。

3 結論

對于需要在1 000~1 150℃重燒的鈷黑色釉,其基礎釉配方中應避免使用滑石、白云石等含鎂原料,否則重燒后黑釉會變淺,色調(diào)明顯偏綠。

1 王芬,等.硅酸鹽制品的裝飾及裝飾材料.北京:化學工業(yè)出版社,2004

TQ174.4

A

1002-2872(2011)03-0045-03

* 翟新崗(1978-)本科,工程師;主要從事陶瓷色釉料的研究與生產(chǎn)。E-mail:jiayupiaoyang@163.com

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