王麗娟(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
聚合物驅(qū)油對聯(lián)合站污水系統(tǒng)的影響
王麗娟(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
大慶油田采用聚合物驅(qū)油三次采油技術(shù)取得了較好的增油效果。隨著聚合物驅(qū)油應(yīng)用的不斷擴大,電場波動、污水含油超標等現(xiàn)象頻發(fā),為此采取了相應(yīng)的措施:①使用高質(zhì)量化學(xué)藥劑;②提升系統(tǒng)溫度;③改進生產(chǎn)工藝;④減少酸洗濾料的使用;⑤加裝設(shè)備。措施取得了較好的效果,既保證了外輸?shù)钠椒€(wěn),又達到了提高經(jīng)濟效益的目的。
聚合物驅(qū)油 聯(lián)合站 污水超標 措施
大慶油田三次采油采用聚合物[聚丙烯酰胺(PAM)水溶液]驅(qū)油技術(shù)取得了較好的增油效果。聚驅(qū)污水中含有PAM,油含量和黏度隨PAM濃度的增加而增加。主要是因為PAM與乳化劑分子具有相似性,使得PAM存在體系中分子集中在油水界面上,與乳化分子一起形成較大強度和良好彈性的復(fù)合膜,混合乳層加厚。由于聚合物驅(qū)油所具有的特點,經(jīng)常造成電場波動、放水含油指標較高,導(dǎo)致污水反沖洗強度增大、污水含油超標[1]。文中從聚合物驅(qū)油對污水系統(tǒng)造成的影響和聯(lián)合站實際情況,從處理工藝、藥劑使用、生產(chǎn)管理等方面做出具體分析并描述了所采取的相應(yīng)措施。
隨著聚合物驅(qū)油應(yīng)用規(guī)模的擴大,隨之而來的問題是聚驅(qū)污水處理。聚驅(qū)污水水質(zhì)與水驅(qū)污水水質(zhì)有很大的差別,與水驅(qū)污水的水質(zhì)條件相比,聚合物驅(qū)油的污水中不僅含油量高,而且含有大量的聚合物。聚合物的存在增加了水相的黏度,使水相攜油能力增強,增加了油水分離的難度。在油水分離和電脫水過程中,油水分離速度減慢,破乳劑破乳效果變差,造成電場破壞,恢復(fù)電場也非常緩慢,造成一、二段放水含油較高,一般會達到1 000~8 000 mg/L之間。
同時,由于聚合物吸附性較強,攜帶的泥沙雜質(zhì)較多,導(dǎo)致污水系統(tǒng)反沖洗強度增大,大大縮短了反沖洗周期,增加了反沖洗的工作量,如不加強反沖洗就會造成污水濾罐堵塞不過水產(chǎn)生憋壓。另外,由于油含量和黏度的增加,導(dǎo)致濾料污染嚴重,篩管內(nèi)部結(jié)垢嚴重,每年都要對濾料進行酸洗,在酸洗過程中對濾料密度有一定的影響,由此可造成污水濾后指標超標[2]。
根據(jù)聚合物驅(qū)油對污水系統(tǒng)及電脫水等方面造成的影響和現(xiàn)場實際情況,需采取相應(yīng)的措施。
2.1 使用高質(zhì)量化學(xué)藥劑
由于目前污水中含有大量的硫化物、硫酸鹽還原菌等,其中可能還會含有多種采油化學(xué)藥劑的殘余成分,因此污水成分比較復(fù)雜。要保證水質(zhì)的合格,不能單一靠反沖洗,在化學(xué)藥劑的使用方面也非常重要。因此,根據(jù)生產(chǎn)需求加入絮凝劑,過濾除去懸浮物和浮油,對硫酸鹽還原菌等菌類加入高質(zhì)量的殺菌劑,做好合適的配比,根據(jù)實際生產(chǎn)需要調(diào)整加入量、加入方法并安排好合適的加入時機和位置。在一次沉降罐的入口按25 mg/L的配比加入高效合適的絮凝劑,在二次沉降罐的入口加入配比為50 mg/L的高質(zhì)量的殺菌劑。由于殺菌劑的價格昂貴,需要根據(jù)生產(chǎn)情況在指標達到上限的情況下才定期進行加入,這樣在降低成本的同時對水質(zhì)指標會產(chǎn)生良好的效果。藥劑使用情況見表1。
2.2 提升系統(tǒng)溫度
由于目前是常溫輸送,進入聯(lián)合站的液體溫度較低,放水含油較高,導(dǎo)致污水一次沉降罐存油較多,嚴重影響到污水的正常處理,反沖洗效果明顯變差。當污水系統(tǒng)收油時,由于乳化嚴重溫度降低,進入脫水器的油使整個脫水溫度至少降低1℃,對生產(chǎn)造成了一種惡性的循環(huán)。首先從管理入手,通過降低一段含水來提升加熱爐溫度。為了讓沉降罐都能充分發(fā)揮作用,連續(xù)摸索了半個月的時間,根據(jù)沉降罐的進液順序,通過依次調(diào)整每臺沉降罐的進出口閥門的開度,將先進液的沉降罐閥門開到最小,將來液憋進后面的沉降罐里,再均勻調(diào)整閥門的開度,確保各臺沉降罐進液均勻,充分發(fā)揮5臺沉降罐的沉降作用。通過不斷摸索,將一段含水由原來的25%~30%,降到了10%~15%。通過科學(xué)有效的調(diào)整,含水降了,加熱爐的溫度提升了3~5℃,這樣進入污水系統(tǒng)的溫度至少能提升2~3℃,反沖洗效果明顯好轉(zhuǎn)。
表1 2010年藥劑使用情況一覽表
2.3 改進生產(chǎn)工藝
由于聚合物吸附性較強,攜帶的泥沙量較大,要求處理各工藝環(huán)節(jié)排泥設(shè)施必須得當,必要時需增加污泥處理環(huán)節(jié)。通常污水系統(tǒng)是封閉式的,所有雜質(zhì)無法排出,都在系統(tǒng)中循環(huán),要想排出只有靠清淤解決。對大罐的停產(chǎn)清淤既浪費財力物力又嚴重影響正常生產(chǎn),因此建議增加排泥裝置,定期將雜質(zhì)排出,減少系統(tǒng)中的雜質(zhì)及細菌,這樣污水系統(tǒng)指標會得到較大的改善。
2.4 減少酸洗濾料的使用
通常,老污水站濾罐使用石英沙濾料,新污水站濾罐使用核桃殼濾料。隨著見聚后污水站濾料污染速度的加快,每年靠酸洗濾料已無法滿足生產(chǎn)需要。酸洗后濾料密度發(fā)生了變化,只能短時間緩解,幾個月后污水含油指標上升較快,如不加強反沖洗就會超標。因此,在污水見聚的情況下建議最好是減少酸洗濾料,使用2年后再更換濾料。
2.5 加裝設(shè)備
(1)要根據(jù)各站的來液量情況,合理設(shè)置電脫水器數(shù)量,以滿足不斷增長的產(chǎn)液量的需求。尤其是在聚合物驅(qū)油區(qū)塊,隨著新井投產(chǎn)數(shù)量的不斷增加,處理液中會有大量含有化學(xué)成分的原油進入脫水系統(tǒng),極易導(dǎo)致脫水器的不穩(wěn)定。從降低站庫管理難度出發(fā),盡量采用聚驅(qū)采出液單獨處理的工藝方式,以保證整套電脫水系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。
(2)進入冬季生產(chǎn)后,小站來液溫度逐漸降低,到12月份一般來液進站溫度平均己降到36~37℃左右。而低溫狀態(tài)下,含聚液破乳效果不太理想,導(dǎo)致一段游離水放水含油較高。因此,建議在聯(lián)合站進液處增建高效加熱爐來提高進液溫度,從而緩解油水分離不開造成的放水含油較高的問題。
通過不斷的分析研究,針對聚合物的存在對原油外輸及污水系統(tǒng)產(chǎn)生的影響做了大量的工作,解決了生產(chǎn)中的一些實際問題,見到了一定的效果,同時也積累了一些經(jīng)驗,為了使生產(chǎn)更加平穩(wěn),也提出了一些建議。為了更好處理含聚污水,保證外輸平穩(wěn),在今后的工作中還需繼續(xù)針對含聚污水的特點,進一步對生產(chǎn)工藝、藥劑使用、設(shè)備改造、生產(chǎn)管理等方面進行摸索,采用節(jié)能新設(shè)備、新產(chǎn)品、新技術(shù)以適用于新的開采形勢下原油生產(chǎn)集輸?shù)男枰?。既?jié)約財力物力,又能保證外輸?shù)钠椒€(wěn),提高產(chǎn)油量,取得較好的經(jīng)濟效益。
[1]李杰訓(xùn).聚合物驅(qū)油地面工程技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.
[2]翁維勒,孫洪程.過程控制系統(tǒng)及工程[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.02.021
2011-02-18)
王麗娟,1993年畢業(yè)于華北石油學(xué)校,工程師,從事計量自動化管理,E-mail:WangLijuan1@petrochina.com.cn,地址:大慶油田第四采油廠油田管理部,163511。