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淺析銅金屬回收率理論與實際偏差

2011-11-15 02:54:56王臘琴
采礦技術(shù) 2011年3期
關(guān)鍵詞:主井原礦選礦

王臘琴

(銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦, 安徽懷寧縣 246131)

淺析銅金屬回收率理論與實際偏差

王臘琴

(銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦, 安徽懷寧縣 246131)

通過對礦山銅金屬回收率理論與實際偏差分析,影響不平衡因素主要為礦石量計算、回收率準確性及產(chǎn)品流失影響,并指出解決的措施,最終誤差率為2.04%,每月直接

經(jīng)濟效益為18.318萬元,礦山金屬平衡達到設計要求。

安慶銅礦;回收率;偏差;礦石計量

0 前言

安慶銅礦是銅陵有色金屬集團股份有限公司下屬的大型采選礦山,年平均處理礦石能力為115萬t,生產(chǎn)銅料9000 t,鐵精礦40多萬t。該礦為流水線生產(chǎn)模式,生產(chǎn)出來的銅精礦是散裝物料,經(jīng)折算為銅精量,確認方法為實地盤存法。近年來銅精量理論與實際量相比存在誤差,通過對2009年1~3月份理論回收率與實際回收率對比統(tǒng)計得知(見表1),兩者相差3.42%,銅量誤差達72.92 t,超出多金屬礦山理論回收率與實際回收率誤差2%的要求,金屬不能平衡。

表1 2009年1~3月份理論回收率與實際回收率對比

1 原因分析

根據(jù)該礦山選礦生產(chǎn)實際工藝,影響礦山選礦金屬平衡的因素主要是三大方面:礦石量計量因素、計算理論回收率的數(shù)據(jù)準確性因素、產(chǎn)品流失影響,如圖1所示。

圖1 礦山選礦金屬平衡影響因素樹狀圖

1.1 礦石量計量影響

安慶銅礦選礦處理量計量一般為電子皮帶秤計量,由于電子皮帶秤是動態(tài)計量器具,其準確性不易被精確控制,通常是參照主井計量箕斗提升數(shù)據(jù)。雖然主井箕斗計量是壓感計量元件計量,計量數(shù)據(jù)也經(jīng)常波動,但其波動可以測定。測定的方法是把主井計量箕斗提升的礦石放在礦石倉中,再用汽車通過地中衡計重,用主井計量箕斗提升顯示值與地中衡計重值對比,對主井計量箕斗進行準確標定,用標定值校核主井箕斗準確性。該過程中造成礦石量計量產(chǎn)生誤差的原因如下:

(1)由于主井標定人員工作責任心不強或部門之間信息不暢,未按要求的時間間隔標定,標定次數(shù)太少,主井計量箕斗計量波動大,導致主井提升礦石數(shù)據(jù)不準。

(2)礦部對選礦車間處理量納入經(jīng)濟責任制考核并與獎金掛鉤,選礦車間分解到班組,存在利益驅(qū)動,不能排除人為因素干擾使處理量虛增。

(3)選礦車間報表計算處理量水分一律是3%,而實際情況有波動。

綜合以上情況,對2009年1~3月份的處理率情況進行統(tǒng)計,實際處理量與選礦報表處理量誤差為 -0.65%,影響礦石量為 1922.50 t,按照表1 計算,實際虛增銅量為12.65 t。

1.2 回收率計算的影響因素

影響選礦回收率主要有兩個方面,一是樣品代表性,二是化驗數(shù)據(jù)的準確性。只要取樣人員按標準要求定時定點取樣,樣品不被污染,則樣品代表性應該是充分的。

根據(jù)回收率計算公式:

其中,ε為回收率;α為原礦品位;β為精礦品位;δ為尾礦品位。正常情況下δ與β之比達到300左右,因而上述公式可以簡化為:

根據(jù)式(2)可知,影響回收率計算的參數(shù)為原礦品位(α)與尾礦品位(δ),其中原礦品位對實際回收率影響最大。

1.2.1 原礦化驗品位

如表1所示,該礦2009年1~3月份原礦品位是0.721%,由式(2)可以推算,原礦品位超允差0.01%(允差 30%);尾礦品位保持不變,為0.0629%;理論回收率變?yōu)?91.40%,增加 0.13%;增加銅量為 29.36 t。

對2009年1~3月份分別抽5份原礦樣品進行化驗,結(jié)果見表2。

表2 2009年1~3月份原品抽檢結(jié)果對比

從表2可以看出,該礦原礦品位平均為0.5~0.9,化驗允差一般 ±0.03%,扣除允差后,原礦品位1月虛增0.037%,2月份品位虛增0.017%;理論虛增銅量為:1 月 24.98 t,2 月份 11.36 t,3 月份品位雖未超差,但仍然是正差,銅量也是虛增。1~3月份因原品化驗不準,使選礦生產(chǎn)報表銅精量虛增約36 t。

1.2.2 尾礦化驗品位

尾礦品位一般情況下較低,允差也較小,雖然對回收率數(shù)值也有影響,但與原品影響相比,虛增銅量要少得多。我礦的尾礦品位通常都在0.1%以下,允差在0.008%,若尾品比實際降低 0.003%(30%),回收率則增加0.412%,月均影響的銅量為3 t左右。

綜上所述,原礦含量應為:2132.6-12.65-36.34=2083.61 t;實際回收率應為:1871.395/2083.61=89.82%;則理論回收率與實際回收率誤差為1.45%。據(jù)此扣除原品分析誤差、礦石計量誤差后,我礦1~3月份實際回收率應是89.82%,誤差不是3.42%,而是1.45%,符合多金屬礦山選礦回收率理論與實際誤差2%的要求。

1.3 產(chǎn)品流失

(1)汽車運輸過程跑冒滴漏。我礦銅精礦是通過汽車運輸?shù)饺蔚甏a頭,再由任店碼頭裝船發(fā)往銅陵公司。礦區(qū)離任店碼頭有近20 km路途,運輸過程中由于汽車車況問題、駕駛員工作責任心等因素,跑冒滴漏現(xiàn)象常有發(fā)生。對2009年1~3月份礦地磅計量與任店碼頭復磅驗收情況進行統(tǒng)計,由于運輸跑冒滴漏流失銅量達6.93 t。

(2)精礦庫管理松散。若精礦庫管理松散,不法分子受利益驅(qū)動,有可能發(fā)生偷盜現(xiàn)象。我礦在礦區(qū)和任店碼頭精礦庫分別安裝了監(jiān)控器,安排人員24 h值班,未發(fā)現(xiàn)銅精礦被偷盜。

(3)船運過程流失。對2009年1~3月份的發(fā)貨數(shù)量與公司實際收貨數(shù)量進行對比,發(fā)現(xiàn)我礦發(fā)運銅陵銅量比實際收到的銅量少15.622 t,誤差為0.733%,不大于1%,在允差范圍內(nèi)。原因是任店碼頭到冶煉廠之間2次倒運流失及計量和取樣誤差造成的。

通過上述分析,根據(jù)對影響理論與實際量誤差數(shù)據(jù)統(tǒng)計,可以確定主要原因有以下5個方面,見表3。

表3 影響銅精礦金屬量偏差的因素分析

2 控制措施及效果

2.1 控制措施

銅金屬是我礦主產(chǎn)品,價格高、影響效益大。針對上述造成銅金屬量實際與理論差異的主要原因,確定采取以下措施。

(1)加大主井計量箕斗標定次數(shù),由質(zhì)計部標定人員牽頭,礦調(diào)度室組織標定物及標定用車輛,規(guī)定由原來的每月標定、次數(shù)隨意,變?yōu)槊吭律涎?、中旬、下旬?次,共3次,不得隨意改變。

(2)主井計量箕斗、選礦計量皮帶秤每班校零,形成規(guī)章制度納入《設備點檢程序》中。

(3)制定《安慶銅礦質(zhì)計部化驗室樣品內(nèi)外抽檢管理制度》。

(4)將化驗工的檢驗合格率納入月度獎金考核,形成規(guī)章制度。

(5)駕駛?cè)藛T及時清掃運輸車輛車廂,確保車廂無雜物。

(6)在任店碼頭安排專職司磅員復磅,發(fā)現(xiàn)數(shù)量異常,立即通知相關(guān)部門進行處理。

(7)加強車輛車況管理,運輸產(chǎn)品的車輛車廂密封狀況良好,減少運輸途中跑冒滴漏。

2.2 效果檢查

項目全部實施后,通過金屬盤點對2009年4月份的理論金屬量與實際金屬量誤差計算,誤差率為2.04%,達到選礦設計要求。同時對影響因素進行統(tǒng)計分析,原礦化驗品位、礦石計量、產(chǎn)品流失等主要影響因素基本解決,見表4。

表4 項目實施后影響銅精礦金屬量偏差的因素分析

由于管理的加強,使運輸過程中的跑冒滴漏產(chǎn)生的礦產(chǎn)品銅量流失明顯減少,由以前的每月4.91 t,降低到目前的0.65 t,銅精砂按現(xiàn)行市場價格的86%折算,每月直接經(jīng)濟效益為18.318萬元。

3 結(jié)論

(1)對礦山礦石量、回收率及銅精礦流失量進行準確核算,消除誤差,最終誤差率達2.04%,基本符合選礦設計要求,也為礦領導組織生產(chǎn)、營銷提供了較為準確的信息。

(2)采取相關(guān)控制措施后,礦山每月直接經(jīng)濟效益增加18.318萬元。我礦同時年生產(chǎn)40萬t鐵精礦,4.6萬t重介質(zhì),目前均采取同樣的管理模式,經(jīng)濟效益非??捎^。

(3)運輸管理加強,運輸車輛沿途跑、冒、滴、漏現(xiàn)象明顯減少,環(huán)境污染狀況明顯改觀。

(4)礦山金屬平衡工作是系統(tǒng)工程,不只是每月底盤庫算帳,只有將供礦、生產(chǎn)計量、取樣、制備、化驗這一系統(tǒng)的每個環(huán)節(jié)的基礎工作做扎實,礦山的金屬平衡工作才能做好。

[1] 段國平.用簡易法估算選礦回收率及時為生產(chǎn)服務[J].湖南有色金屬,1994,(4).

[2] 黃寶光.多種精礦產(chǎn)品理論回收率矩陣簡算探討[J].有色金屬(選礦部分),1988,(1).

[3] 何瑞光.多金屬選礦理論回收率計算方法[J].有色金屬(選礦部分),1981,(4).

2010-02-13)

王臘琴(1964-),女,安徽樅陽人,統(tǒng)計師,主要從事礦山企業(yè)管理,Email:wqqaq@tom.com。

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