聶云龍 楊曉峰 (大慶石化公司化肥廠)
循環(huán)水換熱器換熱效果差的在線解決方法
聶云龍 楊曉峰 (大慶石化公司化肥廠)
換熱器是化工生產(chǎn)裝置中必不可少的重要設(shè)備之一。由于在化工生產(chǎn)中換熱器換熱效果差而造成裝置緊急停車的事故在企業(yè)生產(chǎn)中屢見不鮮。換熱器循環(huán)水反洗沖法和零背壓排放法在線解決了換熱器換熱效果差的問(wèn)題:循環(huán)水反沖洗法提高了氨氣壓縮機(jī)的效率,減少了冷凍系統(tǒng)能耗;循環(huán)水零背壓排放法在線解決了冷凝器真空度低的問(wèn)題,不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且實(shí)現(xiàn)了環(huán)保操作。
換熱器 在線清洗 反沖洗 零背壓排放 效率 能源
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.05.006
多數(shù)大型化工生產(chǎn)企業(yè)為確保生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),都需要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期連續(xù)生產(chǎn),直到下一個(gè)檢修期到來(lái),裝置才會(huì)停下來(lái)。因此,這就要求化工生產(chǎn)裝置內(nèi)的每一臺(tái)設(shè)備,都要滿足安全、優(yōu)質(zhì)和長(zhǎng)期運(yùn)行這個(gè)基本要求。
循環(huán)水換熱器是化工生產(chǎn)裝置中必不可少的重要設(shè)備之一,其運(yùn)行的好壞直接影響整個(gè)裝置是否能高效運(yùn)行。許多裝置都發(fā)生過(guò)由于某個(gè)循環(huán)水換熱器換熱效果差而被迫緊急停車的事故。造成循環(huán)水換熱器換熱效果差的原因有很多種,最常見的是循環(huán)水內(nèi)雜質(zhì)將換熱器的換熱管堵住,造成換熱效果差,影響裝置的高效運(yùn)行。如何在不影響裝置正常生產(chǎn)的情況下解決循環(huán)水換熱器換熱效果差的問(wèn)題呢?下面以某化肥廠合成氨裝置為例介紹兩種在線解決循環(huán)水換熱效果差的方法。
以氨氣壓縮機(jī)段間水冷器(128C)為例進(jìn)行說(shuō)明。
128C是合成氨裝置氨氣壓縮機(jī)高壓缸一、二段之間的一臺(tái)循環(huán)水換熱器,它運(yùn)行的好與壞,直接影響到冷凍系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行,以及整個(gè)裝置生產(chǎn)能耗的高低。也就是說(shuō),一旦該換熱器的換熱效果變差,就會(huì)增加氨氣壓縮機(jī)組的能耗,給裝置長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷的生產(chǎn)帶來(lái)安全問(wèn)題,同時(shí)由于換熱器換熱效果變差,循環(huán)水沒(méi)有起到應(yīng)有的冷卻作用,還造成循環(huán)水的能源浪費(fèi)。
每年的6、7月份,循環(huán)水換熱器工藝氣側(cè)的出口溫度都會(huì)隨氣溫升高而逐漸升高,而且隨著外界溫度的上升,其出口溫度升高的幅度也在加大,造成該換熱器換熱效果越來(lái)越差,導(dǎo)致其后部冷凍系統(tǒng)的能耗越來(lái)越大,而且隨著其換熱效果變差對(duì)其他換熱器也造成了一定的影響。通過(guò)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的采集和分析認(rèn)為,該換熱器換熱效果變差的主要原因是循環(huán)水來(lái)水側(cè)有雜物堵住了換熱管,造成水量變少,導(dǎo)致?lián)Q熱效果變差。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查、數(shù)據(jù)分析以及結(jié)合以往換熱器的檢修情況,制定了解決方案,在該換熱器循環(huán)水的入口管線上帶壓接管,安裝兩個(gè)4 in(1 in=25.4 mm)閥門,對(duì)該換熱器進(jìn)行在線反沖洗,將入口側(cè)的雜物反沖洗出去,從而解決入口管堵塞問(wèn)題。
反沖洗流程如圖1。
反沖洗過(guò)程為:
◇首先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水和工藝氣側(cè)的溫度進(jìn)行記錄,采集原始數(shù)據(jù);
◇現(xiàn)場(chǎng)關(guān)1#閥門的同時(shí)開2#閥門(1#、2#、3#閥門處各有1人);
◇將1#閥門關(guān)死后,馬上將3#閥門全開,開始反沖洗;
◇沖洗2~3 min時(shí),將2#閥門全關(guān)全開一次,反復(fù)進(jìn)行2次;
◇反沖洗期間記錄循環(huán)水壓力和工藝氣側(cè)的溫度,見表1、圖2;
◇反沖洗時(shí)間為8~10 min,反沖洗結(jié)束后改回正常流程。
表1 反沖洗前后數(shù)值對(duì)比
換熱器反沖洗后效果非常明顯,出口溫度下降幅度非常大,換熱效果差的問(wèn)題得到圓滿的解決,大大地提高了氨氣壓縮機(jī)的效率,減少了冷凍系統(tǒng)的能耗。從處理后的結(jié)果看,反沖洗的方法非常有效,而且簡(jiǎn)單適用。
以小表面冷凝器(1101JC)為例進(jìn)行說(shuō)明。
合成氨裝置小表面冷凝器(1101JC)為2005年擴(kuò)能改造后新增設(shè)備。2008年大檢修時(shí)進(jìn)行清洗,開工后至2009年9月份出現(xiàn)小表面冷凝器真空度下降的現(xiàn)象,成為制約生產(chǎn)的瓶頸,限制了裝置生產(chǎn)負(fù)荷。還可能出現(xiàn)真空度繼續(xù)下降至正壓,導(dǎo)致所用凝氣透平水封閥動(dòng)作,機(jī)泵打量不足等安全隱患。而且隨著真空度的下降,抽氣的溫度也會(huì)相應(yīng)的上升,在1101JC的上部就會(huì)出現(xiàn)循環(huán)水量少、溫度高的現(xiàn)象,最終會(huì)加劇換熱管結(jié)垢,導(dǎo)致1101JC真空度進(jìn)一步下降,形成惡性循環(huán),因此需要馬上對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行分析和解決。設(shè)備流程簡(jiǎn)圖見圖3。
原因一:循環(huán)水側(cè)入口和出口之間的隔板存在漏量,可能導(dǎo)致墊片橫筋損壞,使得循環(huán)水水流短路,造成換熱管內(nèi)水流的循環(huán)水量變少,真空度下降。
循環(huán)水的流向是從換熱器西側(cè)下部進(jìn)入換熱器,然后從換熱器下部流到東側(cè),再?gòu)膿Q熱器的上部回到西側(cè),最后從西側(cè)上部回水管排出,見圖4。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)換熱器兩側(cè)循環(huán)水溫度的測(cè)量,基本可以斷定循環(huán)水有一部分水流短路。測(cè)量數(shù)據(jù)為:換熱器東側(cè)的循環(huán)水溫度為64℃,換熱器西側(cè)循環(huán)水的回水溫度為48℃,而換熱器西側(cè)循環(huán)水的來(lái)水溫度只有24℃。理論分析表明,循環(huán)水經(jīng)過(guò)一次換熱后,即循環(huán)水從西側(cè)經(jīng)換熱器的下部換熱到東側(cè),溫度從24℃上升到64℃,是正常的。循環(huán)水經(jīng)過(guò)第二次換熱后,即循環(huán)水從東側(cè)經(jīng)換熱器的上部換熱到西側(cè),溫度沒(méi)有升高反而下降,而且換熱器的上部應(yīng)該比下部溫度高(換熱器上部測(cè)量溫度為90℃,換熱器下部測(cè)量溫度為53℃),水溫從64℃降到48℃,這是不正常的,只能是循環(huán)水的出口側(cè)又有冷源進(jìn)入,因此認(rèn)為是循環(huán)水水流短路造成的。
原因二:為了給下游工序提供一個(gè)更好的環(huán)境,上半年對(duì)循環(huán)水的水流分配量進(jìn)行了一次調(diào)整,即將1101JC的循環(huán)水回水蝶閥關(guān)小。當(dāng)時(shí)1101JC的循環(huán)水回水閥關(guān)到只有25%~30%的開度,由于循環(huán)水回水閥開度小,造成循環(huán)水回水的背壓變大,循環(huán)水在1101JC內(nèi)的循環(huán)水量變少,流速變小,尤其是在出現(xiàn)循環(huán)水短路后,換熱器內(nèi)的循環(huán)水量變得更少,流速更慢,這就使循環(huán)水里的泥土和沙石在換熱管內(nèi)沉積,隨著時(shí)間越沉積越多,換熱器的換熱面積變小,換熱效果下降,最終導(dǎo)致真空度下降。隨著真空度的下降,抽氣溫度相應(yīng)上升,在1101JC的上部就會(huì)出現(xiàn)循環(huán)水量少、溫度高的現(xiàn)象,最終造成換熱管結(jié)垢加劇,導(dǎo)致1101JC真空度進(jìn)一步下降。
在1101JC循環(huán)水的回水蝶閥前側(cè),循環(huán)水的管線上帶壓接管,安裝3個(gè)DN250閥門,對(duì)1101JC進(jìn)行零背壓排放,目的是加大循環(huán)水的水量和循環(huán)水的流速,從而將換熱管內(nèi)的泥土沙石等沉積物排放出去,恢復(fù)換熱器的換熱面積。排放時(shí)為了避免對(duì)周圍環(huán)境造成影響,在3個(gè)閥門后接一條DN400管線,將排放的水引到排污口進(jìn)行排放。
首先在1101JC的循環(huán)水回水線上帶壓接管安裝3臺(tái)DN250閥門(圖4中的1#、2#、3#閥門);做好零背壓排放前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;進(jìn)行零背壓排放,打開1101JC循環(huán)水回水線上新接的3個(gè)切斷閥,同時(shí)關(guān)循環(huán)水出口蝶閥,但是為了安全起見,第一次出口蝶閥沒(méi)有完全關(guān)閉,留有25%的開度,零背壓排放持續(xù)了3 min左右,1101JC回水溫度開始下降,真空度開始上升。停止排放后大約15 min,又開始第二次零背壓排放,排放了大約5 min停止。第二次排放時(shí),將1101JC循環(huán)水出口蝶閥全部關(guān)閉,結(jié)果發(fā)現(xiàn)排出的水很臟,同時(shí)出口水溫下降顯著,真空度漲幅也很大,見表2。最后真空度恢復(fù)到了正常壓力值。
表2 小表面冷凝器沖洗前后效果對(duì)比
循環(huán)水零背壓排放后1101JC運(yùn)行情況良好,真空度達(dá)到-80 kPa以上,能夠滿足100%負(fù)荷時(shí)的生產(chǎn)要求。對(duì)1101JC真空值進(jìn)行跟蹤,循環(huán)水沖洗后7 d無(wú)反彈。
準(zhǔn)確的判斷為不停車在線解決1101JC真空低問(wèn)題奠定了基礎(chǔ)。如果停車清洗,從1101JC的停車到檢修施工共需要4 d時(shí)間,停車對(duì)裝置的原材料造成了浪費(fèi),檢修也會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。零背壓排放法在線解決了1101JC真空度低的問(wèn)題,大大節(jié)省了停車檢修費(fèi)用,節(jié)約了生產(chǎn)成本,避免了環(huán)境污染,也為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。
換熱器在線反沖洗和零背壓排放方法,解決了換熱器換熱效果差的問(wèn)題,同時(shí)也確保了裝置長(zhǎng)周期的平穩(wěn)、連續(xù)運(yùn)行,避免了停車檢修造成的損失和對(duì)環(huán)境的污染。
[1]王勇.換熱器維修手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:248-249.
聶云龍,2004年畢業(yè)于東北林業(yè)大學(xué),工程師,從事化工設(shè)備的使用和管理工作,E-mail:dqnyl@163.com,地址:大慶石化公司化肥廠合成車間,163711。
2011-05-12)