張培民,曹旭,丁雨慶
(招遠(yuǎn)市河西黃金集團(tuán)有限公司,山東招遠(yuǎn)市265402)
河西金礦淺部充填系統(tǒng)改造方案
張培民,曹旭,丁雨慶
(招遠(yuǎn)市河西黃金集團(tuán)有限公司,山東招遠(yuǎn)市265402)
河西金礦為解決淺部充填法開(kāi)采中充填倍線大的問(wèn)題,在井下利用渣漿泵加壓充填砂漿,從而將淺部采場(chǎng)廢石充填改造為尾砂膠結(jié)充填。對(duì)該礦淺部充填系統(tǒng)改造的經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了詳細(xì)的分析和比較。
尾砂膠結(jié)充填;渣漿泵;充填質(zhì)量;經(jīng)濟(jì)效益
河西金礦-40m以上中段的139、137、145、146、108、147、155等淺部各采區(qū)由于距離地表尾砂充填站較遠(yuǎn),充填倍線高達(dá)16左右,大于實(shí)驗(yàn)得出的最大自流倍線10.5,70%重量濃度砂漿不能靠自流到達(dá)采場(chǎng)進(jìn)行充填工作,故原-40m以上中段采場(chǎng)均采用廢石充填上向水平進(jìn)路回采方式。先行進(jìn)路充填時(shí)進(jìn)路兩幫人工后退式砌筑混凝土隔墻,膠結(jié)用的水泥由人工自脈外行人井搬運(yùn)至采場(chǎng),人工攪拌廢石。該充填回采方法存在回采安全性較差、礦石貧損兩率較高、對(duì)選礦回收率影響大、勞動(dòng)強(qiáng)度大、費(fèi)用較高、地表尾砂堆存多、不利于采區(qū)周邊遠(yuǎn)景儲(chǔ)量保護(hù)等較多缺點(diǎn)。因此,提出利用渣漿泵加壓充填砂漿,嘗試改造河西金礦淺部采場(chǎng)的充填方式。
河西金礦的全尾砂粒級(jí)組成見(jiàn)表1。2010年5月委托山東第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心利用DCY-60萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)對(duì)該礦全尾砂不同膠結(jié)比例的試塊強(qiáng)度進(jìn)行了試驗(yàn),7d齡期的試塊強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。
根據(jù)實(shí)驗(yàn),58%~60%的低濃度充填砂漿在充填倍線小于9時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)自流充填,在管路中砂漿不出現(xiàn)離析。由此分別在-10m中段東西沿脈充填倍線8左右的地方各設(shè)置渣漿泵硐室(規(guī)格6m×3.5m×4.5m)1個(gè),每個(gè)硐室內(nèi)設(shè)本溪水泵有限責(zé)任公司產(chǎn)的80XZ-A385型渣漿泵1臺(tái)(流量70 m3/h、揚(yáng)程60m、渣漿濃度≤60%)、單軸雙葉輪1.5 m×1.5m攪拌桶1個(gè),充填砂漿自充填站自流至渣漿泵硐室攪拌桶內(nèi),經(jīng)再次攪拌由渣漿泵送至400 m遠(yuǎn)的采場(chǎng)充填井上口,充填管路為Φ100mm壁厚15mm的耐磨高分子聚氯乙烯管。東部渣漿泵硐室設(shè)于120線穿脈內(nèi)完成對(duì)145,155等采區(qū)的充填,西部渣漿泵硐室設(shè)于104線穿脈附近完成對(duì)139,137,108,146,147等采區(qū)的充填。
表1 全尾砂粒級(jí)的組成
表2 不同膠結(jié)比例的全尾砂強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果
采區(qū)進(jìn)路充填時(shí),根據(jù)后退式回采原則,在進(jìn)路合適位置架設(shè)木質(zhì)擋墻。為確保進(jìn)路充填接頂質(zhì)量,在充填進(jìn)路內(nèi)設(shè)兩條普通塑料管路,一條用作充填排氣管,架設(shè)于進(jìn)路最高處,用于充填排氣、泄水,減輕砂漿及空氣對(duì)封閉門(mén)的壓力,另一條用于充填,該條在封閉門(mén)外設(shè)三通管用于充填管路沖刷時(shí)泄水,減少對(duì)充填濃度的影響,確保充填體強(qiáng)度;分批次進(jìn)行充填,減少濃度低對(duì)接頂質(zhì)量的影響,同時(shí)降低對(duì)封閉擋墻的充填壓力,避免封閉倒塌跑漏事故。
為降低第一層充填時(shí)尾砂的泄露,將采區(qū)內(nèi)各種貫通工程密閉,并在進(jìn)路底板鋪展編織袋。
為減輕爆破對(duì)尾砂隔墻的影響,避免較大的片幫造成安全隱患及礦石貧化損失升高,爆破時(shí)以底板尾砂為自由面,采取多打眼、不耦合裝藥、排間微差起爆的爆破方式。進(jìn)路充填接頂及爆破后膠結(jié)充填體情況見(jiàn)圖1。
圖1 揭露的進(jìn)路充填體
原廢石充填采場(chǎng)接頂質(zhì)量較差,造成采場(chǎng)頂板暴露面積大,整體出現(xiàn)移動(dòng)變形,尤其是較大的采區(qū),由于每層回采周期長(zhǎng),這種影響尤甚,-40m 139采區(qū)因廢石充填接頂不實(shí),不僅造成進(jìn)路頂板整體變形維護(hù)費(fèi)用增加,還造成大量高品位礦石的丟失。改為尾砂膠結(jié)充填后,由于充填接頂質(zhì)量較高,保證了淺部各采區(qū)礦石的安全順利回采。
由于安全及廢石充填面不平且空隙較大等原因,造成部分高品位礦石及裂隙充填型高品位粉礦損失嚴(yán)重,損失率高達(dá)12.5%。同時(shí),由于隔墻因缺少細(xì)骨料,混凝土混入礦石造成選礦回收率下降到88.08%左右。而尾砂膠結(jié)充填礦石損失率控制在4.5%左右,貧化率控制在6.8%左右,選礦回收率控制在95.8%~96%。
3.3.1 淺部充填系統(tǒng)改造后所需費(fèi)用
(1)主充填管路。規(guī)格直徑101.6mm,管路長(zhǎng)度1400m,管路單價(jià)33.25元/m,管路投資共需4.655萬(wàn)元。
(2)渣漿泵。渣漿泵2.5萬(wàn)元/個(gè),合計(jì)5.0萬(wàn)元。
(3)攪拌桶。單價(jià)2.8萬(wàn)元/個(gè),合計(jì)5.6萬(wàn)元。
(4)工程掘進(jìn)。掘進(jìn)渣漿泵硐室2個(gè),需7.77萬(wàn)元。
(5)工資。淺部充填需增加職工4人,按每人3.0萬(wàn)元/a計(jì)算共需12萬(wàn)元/a。
(6)其它。管路架設(shè)及泵基礎(chǔ)澆筑設(shè)備安裝等需1.16萬(wàn)元。每年木材消耗需6萬(wàn)元。渣漿泵每年檢修費(fèi)用預(yù)計(jì)0.56萬(wàn)元。膠結(jié)材料費(fèi)用28.03萬(wàn)元。外包隊(duì)預(yù)制800m3/a,費(fèi)用30萬(wàn)元/a。采礦費(fèi)用345.813萬(wàn)元/a。每天充填0.7h,每年電費(fèi)2.65萬(wàn)元。進(jìn)路一次性充填管路需要約24399m,按8元/m計(jì)算,合計(jì)195192元,平均59149.1元/a。
淺部充填系統(tǒng)改造一次性投入需24.185萬(wàn)元,按淺部礦石儲(chǔ)量平均7.33萬(wàn)元/a。以上各種費(fèi)用合計(jì)為438.298萬(wàn)元/a。
3.3.2 充填系統(tǒng)改造前費(fèi)用
采礦費(fèi)用:737.1萬(wàn)元/a。預(yù)制費(fèi)用:外包隊(duì)預(yù)制2200m3/a,費(fèi)用81.1萬(wàn)元/a。充填用廢石剝離費(fèi)用:5.3萬(wàn)元/a。費(fèi)用合計(jì)823.5萬(wàn)元/a。
3.3.3 淺部充填系統(tǒng)改造經(jīng)濟(jì)效益:
(1)直接經(jīng)濟(jì)效益。河西金礦淺部充填系統(tǒng)由矸石充填改為尾砂充填后,每年節(jié)約費(fèi)用823.5-438.298=385.202(萬(wàn)元),整個(gè)淺部礦量回采可節(jié)約費(fèi)用385.202×3.3=1271.17(萬(wàn)元)。
(2)間接經(jīng)濟(jì)效益。尾砂用于井下充填可延長(zhǎng)尾礦庫(kù)服務(wù)年限,相對(duì)減少尾礦庫(kù)征地、基建、管理等費(fèi)用。根據(jù)該礦童家尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)庫(kù)容(66.6萬(wàn)m3)及相關(guān)費(fèi)用(920萬(wàn)元)計(jì)算,單位庫(kù)容費(fèi)用為13.8元/m3。侯西區(qū)段用尾砂充填減少尾礦庫(kù)庫(kù)容46474m3,相比減少費(fèi)用64.13萬(wàn)元。此外,用尾砂膠結(jié)充填,可為該區(qū)段遠(yuǎn)景儲(chǔ)量的回采及-10m以上礦石的回采創(chuàng)造有利條件。
該次充填系統(tǒng)改造采用渣漿泵而不是活塞泵加壓輸送砂漿,充填砂漿濃度較低(≤60%),造成采場(chǎng)析水較多、采場(chǎng)接頂難度大,同時(shí)尾砂充填較廢石充填對(duì)作業(yè)面的展開(kāi)有所影響,降低了采出礦效率。
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2011-04-08)
張培民(1971-),男,山東茌平人,工程師,從事采礦工程技術(shù)管理工作,Email:zhangpeimin123@126.com。