王新剛
(中海油服油田技術(shù)事業(yè)部深圳基地,廣東 深圳 518067)
錢愛東
(中海油能源發(fā)展股份有限公司監(jiān)督監(jiān)理深圳分公司,廣東 深圳 518067)
李炎偉
(中海油服油田技術(shù)事業(yè)部深圳基地,廣東 深圳 518067)
定向開窗側(cè)鉆技術(shù)在大位移井中的應用
——以PY氣田A03H井為例
王新剛
(中海油服油田技術(shù)事業(yè)部深圳基地,廣東 深圳 518067)
錢愛東
(中海油能源發(fā)展股份有限公司監(jiān)督監(jiān)理深圳分公司,廣東 深圳 518067)
李炎偉
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PY氣田A03H井是一口大位移套管開窗側(cè)鉆井,該井開窗側(cè)鉆點深、摩阻大、斜向器座掛難度大,斜向器本身狗腿大影響旋轉(zhuǎn)導向工具穩(wěn)定性。從開窗側(cè)鉆點選擇、開窗側(cè)鉆施工等方面介紹了套管開窗側(cè)鉆技術(shù)在PY氣田大位移井中的應用情況。該井定向開窗側(cè)鉆的成功對該區(qū)塊深井側(cè)鉆施工、降低作業(yè)成本有重要的參考價值。
大位移井;側(cè)鉆;斜向器;套管開窗;PY氣田
套管開窗側(cè)鉆工藝技術(shù)是在定向井軌跡控制需要的前提下,在套損段或復雜落物以上某一合適深度位置固定一專用斜向器,利用斜向器的導斜和造斜作用,使專用工具(如銑錐)在套管側(cè)面開窗,然后使用導向鉆具側(cè)鉆至目標層位的一門集開窗和定向于一體的綜合技術(shù)[1]。PY氣田A03H井是一口大位移套管開窗側(cè)鉆井,該井開窗側(cè)鉆點深、摩阻大、斜向器座掛難度大,斜向器本身狗腿大影響旋轉(zhuǎn)導向工具穩(wěn)定性。下面,筆者從開窗側(cè)鉆點選擇、開窗側(cè)鉆施工等方面介紹了套管開窗側(cè)鉆技術(shù)在PY氣田大位移井中的應用情況。
1.1油藏方案的調(diào)整
表1 目的層實際垂深同預測垂深對比
PY氣田A03H-OH井鉆進至3988m后,鑒于以下情況:①目的層MFS18.5的頂部構(gòu)造較預期深了40m左右(見表1);②由于井下存在復雜情況,9in套管僅下至3743.94m,套管鞋下有200m左右裸眼段,MFS18.5-1與MFS18.5-2封隔困難;③原目的層位變深,井頭處為底水。將目的層由MFS18.5-2調(diào)整為MFS18.5-1,靶點相應的也進行了調(diào)整(見表2和表3),靶點調(diào)整后定向井軌跡設計如表3。
表2 原始靶點數(shù)據(jù)與調(diào)整后靶點數(shù)據(jù)
1.2窗口位置選擇
窗口位置選擇必須滿足以下條件:①在保證定向井軌跡控制的前提下,盡量利用老井眼且有利于后續(xù)作業(yè);②遠離事故井段或套損井段以上50m左右,以利于有一定水平位移而避開老井眼;③窗口以上
上部套管應完好,無變形、漏失、破裂現(xiàn)象,以利于側(cè)鉆以及完井等作業(yè)的順利進行,確保側(cè)鉆的成功;④窗口位置應選擇在固井質(zhì)量較好的井段,盡量避開易塌、易漏、傾斜角較大等復雜地層;⑤開窗段應避開套管接箍及套管外扶正器。綜合考慮以上因素后,PY氣田A03H套管開窗側(cè)鉆窗口位置選擇在套管鞋以上68.94m,固井質(zhì)量較好且地層較穩(wěn)定的3675m,PY氣田A03H-OH井的井身結(jié)構(gòu)如表4。
表3 靶點調(diào)整后定向井軌跡設計
表4 PY氣田A03H-OH井井身結(jié)構(gòu)
1.3開窗、修窗技術(shù)
1)開窗前的準備工作 ①刮管。為了給開窗作業(yè)創(chuàng)造一個良好的井筒環(huán)境,開窗作業(yè)前需要使用專業(yè)的刮管鉆具對斜向器坐掛井段上下進行刮管作業(yè)。PY-A03H井刮管作業(yè)中,為了保證刮管效果,嚴格執(zhí)行了以下技術(shù)要求:嚴格控制下鉆速度在2min/柱;在斜向器坐掛井段(3660~3690m)采用較為成熟的清刮技術(shù)上下清刮3次。刮管鉆具組合為8in牙輪鉆頭+9in套管刮管器+6in浮閥+6in鉆鋌+6in配合接頭+8in管柱磨鞋+6in配合接頭+6in鉆鋌*3+6in配合接頭+5in加重鉆桿(6柱)+5in鉆桿(23柱)+7in配合接頭+5in加重鉆桿(10柱)+5in鉆桿。 ②驗套。即對套管試壓,確保套管無變形、漏失、破裂現(xiàn)象。
2)套管開窗 套管開窗的關鍵是開窗工具的選擇和開窗時鉆壓、轉(zhuǎn)速、排量等參數(shù)的合理配合,窗口的長度、寬度的規(guī)則與否以及光滑程度對后續(xù)的側(cè)鉆、起下鉆以及下套管作業(yè)有很大影響[2]。
筆者選擇的是一次性完成下斜向器以及開窗修窗等多項作業(yè)的鉆具組合:8in液壓封隔器式斜向器+8in導向磨鞋+8in二次磨鞋+5in撓性短節(jié)+8in旋轉(zhuǎn)導向磨鞋+配合接頭+6in鉆鋌+配合接頭+隨鉆測斜系統(tǒng)+配合接頭+6in鉆鋌*3+配合接頭+5in加重鉆桿*6+配合接頭+5in鉆桿,鉆具中用到鉆鋌而不是加重鉆桿,其主要目的是保證鉆具剛性和斜向器自身的剖面結(jié)構(gòu)匹配,從而有利于實現(xiàn)一個長度適中的窗口。窗口過短則會造成起下鉆、下套管受阻,過長則浪費施工時間,過多磨損鉆具。
下鉆到斜向器坐掛深度以上10m的位置,坐掛斜向器,因設計側(cè)鉆工具面為高邊偏左45°,實際操作中,考慮到鉆具本身在重力作用下的“反扭”作用,將斜向器定位在高邊偏左32°。
完成刮管、試套和斜向器坐掛等準備工作后,進入套管開窗程序。開窗參數(shù)要求如下:①起始段輕壓低轉(zhuǎn)速,使磨鞋先磨出一個均勻接觸面;②騎套段輕中壓較高轉(zhuǎn)速,防止提前出套造成死臺階影響后續(xù)作業(yè);③出套段高壓中高轉(zhuǎn)速。根據(jù)該井的實際情況,執(zhí)行了如下的鉆井參數(shù),開始0.5m以內(nèi),鉆壓控制在3~7t,轉(zhuǎn)速控制在50~60r/min,排量控制在550~600gpm(1gpm=0.2271m3/h);0.5~1.5m之間,鉆壓控制在5~10t,轉(zhuǎn)速控制在100~120r/min,排量控制在550~600gpm;1.5m以后,鉆壓控制在7~12t,轉(zhuǎn)速控制在90~100r/min,排量控制在450~500r/min。開窗作業(yè)從3674m至3680m,出窗后繼續(xù)打8m至3688m,然后邊打高粘邊上下活動修理窗口,確認磨鞋通過窗口無遇阻現(xiàn)象后起鉆。
開窗磨銑過程中,在循環(huán)出口應使用強磁打撈器吸附返出的鐵屑,并及時清理,振動篩保持完好,防止鐵屑再進入循環(huán)系統(tǒng)影響下步鉆進作業(yè)。
3)修窗 當開窗鉆具出井后磨鞋磨損超過標準值時,就需要下修窗鉆具再次修整窗口。修窗主要靠鉆具中的上下西瓜磨鞋,并配合快慢交替的上提下放速度以及快慢的頂驅(qū)轉(zhuǎn)速反復修整窗口,直至無阻掛以及憋扭矩現(xiàn)象。開窗鉆具起出后檢查磨鞋磨損情況:導向磨鞋磨損1/8in,二次磨鞋磨損1/4in,旋轉(zhuǎn)導向磨鞋1/4in,已經(jīng)超過了磨損1/8in以內(nèi)的標注,所以決定下修理窗口鉆具組合:8in開窗磨鞋+8in麻面外徑西瓜磨鞋+8in平滑外徑西瓜磨鞋+X/O+5in HWDP*20+X/O+5in DP,鉆具下至窗口以上2m處測空轉(zhuǎn)扭矩22.4klb·ft(400gal/min,789psi,47r/min)作為參考,然后在3674~3688m反復修整窗口,直至扭矩平緩的控制在23klb·ft左右。
2.1側(cè)鉆鉆具組合的選擇
該井由于側(cè)鉆點深,側(cè)鉆存在以下技術(shù)難點:①側(cè)鉆點深,摩阻扭矩大,常規(guī)螺桿馬達導向鉆具滑動困難,時效慢;②防碰問題嚴重。在定向井軟件上用最小距離掃描法進行防碰分析,發(fā)現(xiàn)從側(cè)鉆點開始直至3745m,新井眼同老井眼之間都存在防碰問題,即存在磁干擾,影響測斜數(shù)據(jù)的準確性,增加軌跡控制難度;③常規(guī)螺桿馬達導向鉆具局部造斜率過高,局部狗腿過大,安全風險大;④側(cè)鉆點深,著陸段設計較緊湊,著陸風險大,需要工具有較高且穩(wěn)定的造斜率;⑤側(cè)鉆深度地層較軟,易沖刷,且井斜大,需要使用較小的排量來降低水力沖刷作用。
經(jīng)過討論對比,最終選擇了新型旋轉(zhuǎn)導向系統(tǒng)Xceed來實施此次側(cè)鉆作業(yè),新型Xceed指向式旋轉(zhuǎn)導向系統(tǒng),具有造斜能力強、近鉆頭測斜等功能,克服了推靠式旋轉(zhuǎn)導向系統(tǒng)需要大排量保證造斜率的瓶頸,并且克服了螺桿馬達滑動造斜不能旋轉(zhuǎn)的缺點,不但可以解決軟地層造斜率不高的難題,并且有助于提前探測磁干擾,實時監(jiān)測軌跡同原井眼套管之間的距離,為判斷側(cè)鉆成功與否提供依據(jù)。另外,該系統(tǒng)鉆出的井眼更光滑,可以解決鉆柱屈曲問題,有利于大位移井的順利安全施工。側(cè)鉆鉆具組合如下:8in PDCBit+6in Xceed+6in Flex+6in GVR+6in Telescope+6in ADN-6+6in NMDC+6in JAR+F/J+5in HWDP*7+5in DP*69+5in X/O+5in DP*309+5in H WDP*21+5in DP。
2.2側(cè)鉆井眼軌跡控制
下鉆出窗口后觀察近鉆頭井斜,發(fā)現(xiàn)開窗鉆具降斜趨勢很明(3684.05m:73.93°;3686.6m:79.37°),降斜率達到6.59°/30m,井斜落后設計1°;考慮到同老井眼的防碰問題,決定控時鉆進,選用如下參數(shù):排量480gal/min;轉(zhuǎn)速80~100r/min;鉆進速度<5m/h,同時選用(336°,100%)指令來盡快脫離老井眼,但由于鉆壓過低,造斜率僅有2°/30m。一直控時鉆進至3719m后,用定向井軟件掃描后,側(cè)鉆井眼同老井眼之間“隔墻”已有1.47m,防碰風險有所降低,綜合考慮軌跡控制需要,決定提高鉆壓至15~20klbs,提高轉(zhuǎn)速至120~140r/min,跟蹤近鉆頭井斜發(fā)現(xiàn),造斜率可以達到5~6°/30m,用60%的導向力就可以滿足軌跡控制需要,鉆進至4115.84m后,該井順利完成了8in井段著陸以及水平段作業(yè)2大任務。
1)A03H井用開窗側(cè)鉆的作業(yè)方式作為復雜事故井的補救措施,達到了充分利用有效井口資源和原井眼的有效部分的目的。
2)大位移深井開窗側(cè)鉆有自己本身的特性,如側(cè)鉆點深、摩阻扭矩大、側(cè)鉆點井斜高、常規(guī)馬達導向鉆具側(cè)鉆風險大等等,因此采用新型旋轉(zhuǎn)導向系統(tǒng)側(cè)鉆是降低作業(yè)風險、提高時效的有效辦法。
3)此次A03H井套管開窗作業(yè)由于防碰因素,側(cè)鉆前30m采取了控時鉆進措施,鉆壓太小影響到工具造斜率,因此在以后的類似作業(yè)中,在設計階段就應考慮到該因素,初始30m設計狗腿度控制在2~2.5°/30m范圍。
[1]黎江明,王斌.套管開窗側(cè)鉆技術(shù)在江漢油田的應用[J].江漢石油職工大學學報, 2009(6):25-29.
[2] 舒尚文,劉明國.東濮凹陷深井套管開窗側(cè)鉆技術(shù)探討[J].鉆采工藝,2006,29(5):20-23.
[編輯] 洪云飛
10.3969/j.issn.1673-1409.2011.11.012
TE243
A
1673-1409(2011)11-0038-03