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大港南部油田集油工藝優(yōu)化研究

2011-12-10 06:46李青李智慧任連財劉平謝焜
油氣田地面工程 2011年11期
關(guān)鍵詞:單井含水油井

李青 李智慧 任連財 劉平 謝焜

1大港油田采油工藝研究院 2渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司3大港油田采油三廠

大港南部油田集油工藝優(yōu)化研究

李青1李智慧1任連財2劉平3謝焜1

1大港油田采油工藝研究院 2渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司3大港油田采油三廠

隨著大港南部油田綜合含水的不斷上升,地面系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)施經(jīng)過多年的運行,加熱集輸負(fù)荷大,系統(tǒng)能耗呈現(xiàn)大幅上升趨勢。結(jié)合南部油田摻水井的產(chǎn)液、含水、溫度等生產(chǎn)參數(shù),優(yōu)化出適合高凝高黏油田高含水期的四種集油工藝,分別為單管串接常溫輸送、高溫電泵井反帶摻水、遠(yuǎn)端井摻水串帶和油井就地切水回?fù)?。在對集油工藝技術(shù)的優(yōu)化研究及試驗區(qū)試驗成功的基礎(chǔ)上,通過應(yīng)用效果的跟蹤分析總結(jié)認(rèn)為,大港南部油田高含水開發(fā)期優(yōu)化的四種集油工藝,比目前南部油田運行的摻水工藝有較大的優(yōu)勢,即在滿足正常生產(chǎn)的前提下,運行費用減少,系統(tǒng)規(guī)模縮小,工人勞動強度下降。

常溫輸送;摻水;電泵井;高凝原油

1 集油系統(tǒng)現(xiàn)狀

大港南部油田主要由棗園、王官屯、小集、舍女寺等七個油田組成,目前日產(chǎn)液量約46 022 m3(含摻水),產(chǎn)油量約4 351 t/d,摻水量約11 729 m3/d。南部油田原油物性較差,主要表現(xiàn)為高凝、高黏和高含蠟(平均凝固點為31.3℃,凝固點最高的達到50℃;平均黏度為813 mPa·s,黏度最大達到18 000 mPa·s;平均含蠟22.6%,含蠟量最高的達到31.7%)。開發(fā)30余年來,地面集油一直采用的是雙管摻熱活性水工藝,目前已建摻水點12座,集油干線193.3 km,摻水干線159.4 km,單井集油管道405.83 km,單井摻水管道396.27 km。

隨著南部油田綜合含水的不斷上升(目前平均綜合含水達88%左右),地面系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)施經(jīng)過多年的運行,加熱集輸負(fù)荷大[1],系統(tǒng)能耗呈現(xiàn)大幅上升趨勢,年摻水量約493×104m3,年耗氣約396×104m3,年耗油984 t,年耗電330×104kW·h。

2 集油工藝優(yōu)化

大港油田南部油田原油大部分屬于高凝原油,集輸難度大[2]。根據(jù)原油黏度,將其劃分為高凝稠油、高凝高黏、高凝中黏及高凝低黏原油。

南部油田高凝原油能否正常集輸?shù)呐卸?biāo)準(zhǔn)以單井至計量站外輸干線之間的摩阻損失0.7 MPa為界線(目前計量站的平均輸送壓力為0.5 MPa,控制井口回壓不大于0.7 MPa):①小于0.7 MPa認(rèn)為可以正常集輸;②大于0.7 MPa為困難集輸,需要采取措施,如定期通球清蠟、化學(xué)改性及“串接”等措施。

南部油田有31口摻水井可直接采用單管常溫輸送工藝。針對剩余摻水井,在室內(nèi)實驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合南部油田摻水井的產(chǎn)液、含水、溫度等生產(chǎn)參數(shù),優(yōu)化出適合高凝高黏油田高含水期的四種集油工藝,分別為單管串接常溫輸送、高溫電泵井反帶摻水、遠(yuǎn)端井摻水串帶和油井就地切水回?fù)健?/p>

2.1 單管串接常溫輸送

棗2、9、20站試驗區(qū)所轄計量站3座,生產(chǎn)油井29口,日輸液1 640 m3,平均綜合含水高達92%,原油物性屬于高凝稠油(密度0.907 g/cm3,50℃時原油黏度300~800 mPa·s,凝固點為30~37℃,膠質(zhì)瀝青含量為26.5%~35%)。油井含水范圍較寬:含水在20%~65%的有9口井,占開井?dāng)?shù)的31%;含水在65%以上的有20口井,占開井?dāng)?shù)的69%。管線設(shè)施腐蝕老化:計量站運行近20年,站內(nèi)部分設(shè)施已不同程度腐蝕,高溫?fù)剿觿×斯芫€腐蝕程度,導(dǎo)致漏失頻繁,污染嚴(yán)重[3]。

(1)工藝方案部署。該試驗區(qū)應(yīng)用新型計量技術(shù)停運計量站,通過工藝優(yōu)化實現(xiàn)單管常溫,停掉摻水系統(tǒng),改造單井管線6.9 km,井口流程29口。

(2)實施效果。數(shù)據(jù)跟蹤顯示,投產(chǎn)后生產(chǎn)運行正常,單井回壓平均值由0.75 MPa下降到0.65 MPa,管網(wǎng)長度減少了22.3 km,管網(wǎng)月漏失次數(shù)減少24次,日摻水量減少240 m3,年節(jié)約費用77萬元。

2.2 高溫電泵井反帶摻水

小集油田建有集中處理站1座,計量站12座,生產(chǎn)油井81口,其中電泵井56口,占總井?dāng)?shù)的69%;日產(chǎn)液量6 300 m3,日產(chǎn)油504 t,日摻水量1 000 m3,平均綜合含水88%,系統(tǒng)來液進站溫度平均72℃。該油田地面系統(tǒng)暴露的主要問題就是摻水系統(tǒng)管網(wǎng)漏失嚴(yán)重,僅2006年造成的污染賠償費達到22萬元,而且小集聯(lián)合站配套的摻水系統(tǒng)運行能耗高。

(1)工藝方案部署。該試驗區(qū)以每座計量站為單元,應(yīng)用電泵反帶摻水系統(tǒng)工藝技術(shù),就地切水為本地油井伴摻集輸,新建電泵液分離裝置8套,更新電泵井管網(wǎng)8 km,并安裝電泵井井口計量裝置11套,實現(xiàn)了小集聯(lián)合站摻水系統(tǒng)以及供摻水干線的停運。

(2)實施效果。數(shù)據(jù)跟蹤顯示,油井基本正常生產(chǎn),反帶摻水的電泵井回壓平均上升0.1~0.3 MPa,減少摻水量500 m3/d,減少系統(tǒng)摻水管道20.9 km,減少系統(tǒng)摻水管道月漏失16.4次,減少更換管道4.6 km,年節(jié)約費用209萬元。

2.3 遠(yuǎn)端井摻水串帶

自2站試驗區(qū)所轄計量站2座,生產(chǎn)油井20口,日輸液1 469 m3,日摻水560 m3,原油物性屬于高凝稠油(密度0.907 g/cm3,50℃原油黏度3 195 mPa·s,凝固點為30℃,含蠟量為10.9%)。油井地層產(chǎn)液含水范圍較大,其中含水為40%以下的有6口井,占總井?dāng)?shù)30%;含水為40%~60%的有11口,占總井?dāng)?shù)55%;含水為60%以上的有3口,占總井?dāng)?shù)15%。該站地面設(shè)施腐蝕老化嚴(yán)重,管道漏失頻繁,造成嚴(yán)重的污染情況。

(1)工藝方案部署。該試驗區(qū)應(yīng)用新型計量技術(shù)停運計量站;通過工藝優(yōu)化減少摻水生產(chǎn)井,縮小摻水系統(tǒng)規(guī)模。20口單井采用串接或T接方式,形成3個串井和6口T接井進系統(tǒng)干線生產(chǎn),串井的源頭井由于產(chǎn)液低、物性差伴摻生產(chǎn)。該工程更新集油管道DN150復(fù)合管1.1 km,新建集油延伸管道0.45 km;改造單井集油管道2.2 km、摻水管道1.6 km和20口井的井口流程。

(2)實施效果。數(shù)據(jù)跟蹤顯示,投產(chǎn)后生產(chǎn)運行正常,單井回壓均值由0.55 MPa下降到0.43 MPa,簡化后減少單井油水管線9.03 km,減少日摻水量245 m3,減少單井月漏失次數(shù)20次,年節(jié)約費用55萬元。

2.4 油井就地切水回?fù)?/h3>

王14站位于官104油田西南端,是該油田西南最遠(yuǎn)的1座計量接轉(zhuǎn)站。該站所轄生產(chǎn)油井12口,摻水由官二聯(lián)摻水系統(tǒng)供應(yīng),目前日外輸液量617 m3,摻水量100 m3/d,摻水溫度67℃。該站系統(tǒng)摻水管道為2001年12月投產(chǎn)的?114 mm×6 mm泡沫保溫鋼管,自2006年即開始漏失,至今已累計漏失28次。頻繁的漏失不僅嚴(yán)重影響油井生產(chǎn),而且對周邊耕地造成嚴(yán)重污染,污染賠償費用高。

(1)工藝方案部署。該試驗區(qū)在王14站新建切水分離裝置(利用計量分離器行改造),摻水泵和摻水加熱爐,進站來液首先去分離器進行三相分離,分離后的含水油通過混輸泵外輸,切出的污水經(jīng)過摻水泵提壓、加熱爐加熱后進入鄰近摻水管網(wǎng),氣至加熱爐作為燃?xì)狻?/p>

(2)實施效果預(yù)測。該工程預(yù)計減少摻水量100 m3/d,減少系統(tǒng)摻水管道3.4 km,減少系統(tǒng)摻水管道月漏失7次,年節(jié)約費用36萬元。

3 結(jié)語

在對集油工藝技術(shù)的優(yōu)化研究及試驗區(qū)試驗成功的基礎(chǔ)上,通過應(yīng)用效果的跟蹤分析總結(jié)認(rèn)為,大港南部油田高含水開發(fā)期優(yōu)化的四種集油工藝,比目前南部油田運行的摻水工藝有較大的優(yōu)勢,即在滿足正常生產(chǎn)的前提下,運行費用減少,系統(tǒng)規(guī)??s小,工人勞動強度下降,但是四種技術(shù)的適用條件和范圍存在一定差異,具體為:

(1)單管串接常溫輸送工藝最佳,可以停運摻水系統(tǒng),關(guān)停計量站,地面配套管網(wǎng)最少,運行費用最低,油井回壓降低,工人勞動強度最低;但是投資相對較高,組織管理模式需要進行同步優(yōu)化,才可以有效優(yōu)化人力資源,而且適用范圍要求最高,即油井分布應(yīng)盡量密集,遠(yuǎn)端源頭井需高產(chǎn)液、高含水。因此符合該技術(shù)應(yīng)用條件的地區(qū)較少,該工藝可以在官80老區(qū)、官195和官3等部分區(qū)域?qū)嵤?/p>

(2)高溫電泵井反帶摻水技術(shù)是以原計量站為單元進行工藝優(yōu)化,停運了聯(lián)合站摻水系統(tǒng)和供摻水干線,運行費用最低,改造投資相對最低,勞動管理模式不需要改變;但是單井雙管摻水集油工藝沒有改變,計量站仍然運行,地面管網(wǎng)規(guī)模依然較大,而且反帶摻水的電泵井回壓有所升高。該工藝技術(shù)適用條件是需要計量站所轄生產(chǎn)油井中有1~2口高含水或高溫電泵井,作為就地切水的“水源井”。該工藝可在相對獨立的區(qū)塊,而且具有高溫、高液電泵井生產(chǎn)的女7、官13等計量站單元實施。

(3)遠(yuǎn)端井摻水串帶集輸工藝仍保留了摻水系統(tǒng),通過工藝優(yōu)化關(guān)停計量站,油井回壓降低,工人勞動強度低,處理事故較為方便,而且適用范圍最廣;但是地面配套管網(wǎng)相對較多,投資最高,運行費用最高,組織管理模式需進行同步優(yōu)化,才可以有效優(yōu)化人力資源。該工藝在井網(wǎng)較為稀疏、遠(yuǎn)端源頭井產(chǎn)液量低或含水低的區(qū)塊以及新開發(fā)的產(chǎn)能區(qū)塊中實施。

(4)油井就地切水反帶摻水工藝也是以原計量站為單元進行工藝優(yōu)化,停運了聯(lián)合站摻水系統(tǒng)和供、摻水干線。該工藝的適用范圍最廣,但需在計量站增加摻水泵和摻水加熱爐,運行費用相對來說最高,也增加了生產(chǎn)管理難度。該工藝可以在南部油田油井較為分散且產(chǎn)液量相對不高的區(qū)域應(yīng)用。

[1]陳良.稠油不加熱集輸技術(shù)現(xiàn)狀與應(yīng)用探討[J].天然氣與石油,2010,28(1):6-9.

[2]雷西娟,王鴻膺.稠油降黏輸送方法[J].油氣田地面工程,2002,21(2):37-38.

[3]敬加強,羅平亞.稠油特性及其輸送技術(shù)研究[J].特種油氣藏,2001,8(2): 53-55.

10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.019

李青:2005年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院石油工程專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)從事油田地面建設(shè)工藝規(guī)劃方案和新技術(shù)的研究工作。

(022)63957032、dg_liqing@163.com

(欄目主持 張秀麗)

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