姚博明 大慶油田采油一廠(chǎng)
某廠(chǎng)某批次抽油桿桿斷分析
姚博明 大慶油田采油一廠(chǎng)
某采油廠(chǎng)使用的某批次抽油桿在應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)大量桿斷現(xiàn)象,通過(guò)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)造成這種現(xiàn)象的主要原因是抽油桿強(qiáng)度低,工藝不完善等。采用高強(qiáng)度的HY級(jí)抽油桿,其抗拉強(qiáng)度為966~1195MPa,基本能滿(mǎn)足現(xiàn)有的生產(chǎn)需求;放棄原來(lái)的35CrmoA成分,采用脆性和柔韌性更合理的30CrmoA;購(gòu)置超音頻淬火機(jī)床,對(duì)產(chǎn)品強(qiáng)度進(jìn)行升級(jí),增加桿頭磁粉探傷、桿體漏磁探傷和拋丸強(qiáng)化處理工序,以提高抽油桿的檢測(cè)手段。
抽油桿;桿斷分析;生產(chǎn)工藝;改進(jìn)措施
2008年至2010年,某采油廠(chǎng)使用的某批次抽油桿全井更換1320井次,其中服役一年以?xún)?nèi)的桿斷383井次,占全井更換總數(shù)的29%;服役一年以上的桿斷294井次,占全井更換總數(shù)的22%,抽油桿桿斷給原油生產(chǎn)和成本控制帶來(lái)了很大的影響。
通過(guò)對(duì)抽油桿進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論:影響桿斷的因素有很多,但主要原因是抽油桿強(qiáng)度低,桿材質(zhì)性能差,工藝不完善等。
(1)抽油桿強(qiáng)度。在此批次抽油桿中,普通D級(jí)桿占了相當(dāng)大的比重,普通D級(jí)抽油桿的抗拉強(qiáng)度為795~965MPa。2007年以后,由于油田原油含水量上升,聚合物驅(qū)油以及結(jié)蠟嚴(yán)重等原因,使得采油一廠(chǎng)地下井況變得愈發(fā)復(fù)雜。為保證原油產(chǎn)量,采用更換大泵、提高沖次等措施造成井下抽油桿載荷過(guò)大。在這種情況下,普通D級(jí)桿的抗拉強(qiáng)度已經(jīng)很難滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。因此,抽油桿強(qiáng)度低是造成桿斷的主要原因之一。
(2)抽油桿原材料。理論上生產(chǎn)抽油桿原材料主要采用35CrmoA,但通過(guò)對(duì)在原生產(chǎn)工藝參數(shù)下的反復(fù)試驗(yàn),并到全國(guó)各大抽油桿廠(chǎng)調(diào)研,得知35CrmoA生產(chǎn)的抽油桿含碳量高、脆性強(qiáng)、熱處理控制難度大。因此,35CrmoA材質(zhì)問(wèn)題是造成抽油桿的桿斷原因之一。
(3)生產(chǎn)工藝。為了控制生產(chǎn)成本,在此批次抽油桿的生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行100%探傷檢驗(yàn)和拋丸強(qiáng)化處理,抽油桿的表面微觀裂紋沒(méi)有得到有效控制,這也是造成桿斷的原因之一。
(1)采用高強(qiáng)度的HY級(jí)抽油桿。HY級(jí)抽油桿的抗拉強(qiáng)度為966~1195MPa,其力學(xué)性能比普通D級(jí)抽油桿有了很大的提升,基本能滿(mǎn)足現(xiàn)有的生產(chǎn)需求。
(2)選用性能更優(yōu)越的原材料。放棄原來(lái)的35CrmoA成分,采用脆性和柔韌性更合理的30CrmoA。2009年至2010年下井使用17萬(wàn)米,再?zèng)]有發(fā)生桿斷現(xiàn)象。
(3)改進(jìn)生產(chǎn)工藝。通過(guò)購(gòu)置超音頻淬火機(jī)床,對(duì)產(chǎn)品強(qiáng)度進(jìn)行升級(jí),增加桿頭磁粉探傷、桿體漏磁探傷和拋丸強(qiáng)化處理工序,以提高抽油桿的檢測(cè)手段。
(4)剩余抽油桿處理辦法。原批次抽油桿仍有部分庫(kù)存,需對(duì)該部分抽油桿增加超音頻表面淬火工序,使抽油桿的表面產(chǎn)生13%的淬硬層以提高抽油桿強(qiáng)度,大幅提高抽油桿產(chǎn)品的質(zhì)量。
10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.051
(欄目主持 樊韶華)