孫勝微
(中國石油長慶石化分公司,陜西 咸陽 712000)
氣浮加藥系統(tǒng)運行的好壞,直接影響到氣浮出水水質(zhì)的處理結(jié)果,影響后續(xù)生化、MBR的進水水質(zhì)。通過多方咨詢,我們了解到現(xiàn)市場上污水處理氣浮自動加藥系統(tǒng)工藝主要優(yōu)點在于藥劑流量、配比濃度可隨氣浮進水水質(zhì)在現(xiàn)場PLC或操作室調(diào)節(jié);整個進料,進水、混合攪拌過程均為自動運行;有自動報警、自動停止整套系統(tǒng);占地面積??;不存在粉劑、固體劑堵塞等特點。
1.1.1 氣浮干粉絮凝劑加藥流程
主要設(shè)備有25m3溶解罐1具(帶有簡易制造的非凈化風進行攪拌,易堵),轉(zhuǎn)藥泵1臺(利舊),50m3投加罐1具(利舊),絮凝劑離心式加藥泵2臺,出口加藥管線電磁流量計1臺,藥劑投加至氣浮總進水管線和原水混合進行絮凝反應(yīng)。
1.1.2 氣浮粘液混凝劑加藥流程
主要設(shè)備有1m3溶解罐2具(帶有簡易制造的非凈化風進行攪拌,易堵塞),混凝劑離心式加藥泵2臺。
1.1.3 加藥作業(yè)流程
干粉絮凝劑加藥:將干粉絮凝劑藥劑(袋裝)直接倒入臥式溶解罐,用水(凝結(jié)水或新鮮水)估量配制。
氣浮粘液混凝劑加藥:液體桶裝混凝劑(每12h桶共132kg)倒入立式溶解罐,用水(凝結(jié)水或新鮮水)估量稀釋,攪拌風連續(xù)使用。溶液用加藥泵注入氣浮池。
1.1.4 加藥作業(yè)流程
每日 8:00、20:00,10袋干粉絮凝劑(25kg/袋)加入溶解罐,打開稀釋進水閥,水加滿約1h;給 2具1m3溶解罐各加粘液混凝劑 1桶(33.3kg/桶),耗時0.5h。
容易出現(xiàn)問題是:罐滿后溢流,造成污染地面及藥劑浪費。
1.1.5 氣浮加藥存在的不足
(1)由于干粉藥劑投加為打開包裝袋,直接倒入,易造成藥劑分散不均,有成團、沉積現(xiàn)象。
(2)非凈化風攪拌有死角、不均勻且強度不夠,易出現(xiàn)藥劑濃度不均現(xiàn)象。
(3)液體混凝劑濃度配比只能由崗位員工估算,容易出現(xiàn)藥劑濃度偏低偏高現(xiàn)象。藥劑濃度偏高容易造成堵塞,藥劑浪費。
(4)加藥系統(tǒng)容易出現(xiàn)風管路、加藥管路、加藥設(shè)備堵塞和罐底沉積藥物等現(xiàn)象,常常出現(xiàn)疏通管道、清理加藥罐而暫停加藥,影響生產(chǎn)。
(5)加藥時易出現(xiàn)包裝塑料袋滑入溶解罐的現(xiàn)象。
(6)絮凝劑具有微量的腐蝕性,經(jīng)常出現(xiàn)腐蝕銹片,易堵塞加藥系統(tǒng),需定時清理溶解罐、加藥罐、泵入口過濾器、泵葉輪等。另外還需定期進行罐內(nèi)壁防腐處理。
(7)溶解罐的藥劑攪拌完成后,需用轉(zhuǎn)藥管道泵(利舊)轉(zhuǎn)至加藥罐。工藝管線加長,易堵塞,轉(zhuǎn)藥泵時常不上量。
(8)溶解罐容易溢流或抽空,影響運行效果。
(9)加稀釋水需要專人現(xiàn)場盯守。
(10)藥劑的加入量通過目測經(jīng)驗調(diào)整。
1.2.1 操作流程
檢查新鮮水壓力、儀器儀表是否正常,然后在現(xiàn)場PLC輸入需要的藥劑濃度及流量即可。
1.2.2 工作量:每月定期給料斗吸入適量聚丙烯酰胺
1.2.3 運行效果:藥劑濃度配比簡單、穩(wěn)定,長時間安全運轉(zhuǎn),系統(tǒng)的維護成本較低,藥劑使用不存在浪費的現(xiàn)象。
宜選用高效、省時、省力的加藥技術(shù)。目前設(shè)備布局分散、流程復(fù)雜、占地面積較大。
考慮到絮凝劑的腐蝕性,建議配藥儲罐皆采用耐腐蝕的不銹鋼或PVC材質(zhì)。建議選用流程:
干粉存儲器(5t)-藥劑稀釋制備單元-藥劑輸送單元(1-5t/h),其中配好藥液采用螺桿泵輸送,采用PLC控制,自動流量、自動藥劑和水配比控制。
建議選用的流程,混凝劑存儲器(3t)--在線自動稀釋單元--藥劑輸送單元(1-5t/h),配好的藥液采用螺桿泵輸送,系統(tǒng)采用PLC控制。
占地面積小,設(shè)備結(jié)構(gòu)分布合理。
當干粉絮凝劑加藥系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可用混凝劑加藥系統(tǒng)備用。
加藥量精準,節(jié)約藥劑量,減少浪費,節(jié)約成本。
減少跑冒及污染,更為安全環(huán)保。
人性化操作界面,系統(tǒng)提供手動、半自動、全自動多種運行的工作模式,無論設(shè)備處于何種方式,系統(tǒng)均能高效完成水系統(tǒng)藥劑投加。
減小勞動強度,緩解污水崗位女員工加藥的實際困難。
1、咨詢了大量現(xiàn)場操作員工、技術(shù)人員以及三泥等其他制作加藥設(shè)備廠家,氣浮加藥是有效去除污水中含油、含硫、分解聚合物的簡單有效手段,對現(xiàn)有加藥系統(tǒng)進行改造是有必要。
2、采用PLC控制,菜單操作,簡單明了。提升污水處理自動化程度。
3、安裝在室內(nèi),采用高質(zhì)量自動加藥系統(tǒng)可以使設(shè)備緊湊安裝,使用可靠的干粉輸送方式、在線稀釋水系統(tǒng)、輸送設(shè)備,可保證長時間安全運轉(zhuǎn),降低系統(tǒng)的維護成本。
通過對氣浮絮凝劑、混凝劑加藥系統(tǒng)、三泥聚丙烯酰胺全自動加藥系統(tǒng)的調(diào)研和咨詢廠家,以配藥準確為主,安全環(huán)保、簡單操作的自動加藥系統(tǒng)應(yīng)在長慶石化公司污水處理氣浮系統(tǒng)中應(yīng)用。
[1]常青.化學工業(yè)出版社.2002.《水處理絮凝學》.
[2]趙立志.石油與天然氣化工 2004.《聚丙烯酰胺改性絮凝劑的制備及其應(yīng)用研究》.
[3]湛含輝,張晶晶.湘潭礦業(yè)學院學報.2004.《絮凝劑的混凝機理研究》.