郭曉宏
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司二期合成氨裝置采用KBR深冷凈化工藝,其冷凍系統(tǒng)由組合式氨冷器(120CF1/2)、氨受槽149D、冷氨收集槽152D、甲烷化爐出口氨冷器130C、冰機105J、氨升壓機105J1等設(shè)備組成。
合成塔出口工藝氣由組合式氨冷器通過兩級氨冷將氨冷下來,從兩級氨冷來的氣氨送至冰機105J。冰機也同時壓縮甲烷化出口氨冷器氣氨,氣氨最終被壓縮到約1 605kPa。壓縮后的氣氨在水冷器127C中冷凝,隨后送至氨受槽149D,然后送至尿素。冷凍系統(tǒng)設(shè)計為可在設(shè)計負(fù)荷下生產(chǎn)全部-33℃的冷氨產(chǎn)品,這通過在冷氨收集槽152D內(nèi)常壓閃蒸完成。從152D來的閃蒸氣由氨升壓機105J1壓縮,冷氨送至氨罐。流程簡圖如圖1。
生產(chǎn)中冷凍系統(tǒng)由于設(shè)計或者其他因素,有時不可避免地會帶水,微量的水對冷凍系統(tǒng)的影響比較小,只需定期對130C底部導(dǎo)淋進(jìn)行排放便能處理,但帶水嚴(yán)重就會給系統(tǒng)帶來比較大的影響。
圖1 氨冷凍系統(tǒng)流程簡圖
(1)對換熱效果的影響
查不同溫度和壓力下氨水的飽和濃度表(表1)知,同一壓力下,隨著氨水濃度降低,氨水飽和溫度會升高。
即冷凍系統(tǒng)中如果出現(xiàn)氨帶水,氨水濃度便降低(純氨濃度為100%),其飽和溫度將升高,從而使降低工藝介質(zhì)溫度的效果變差,達(dá)不到換熱目標(biāo)。
同時由于氨溶于水屬于放熱反應(yīng),放出大量的熱,而氨通常是作為冷卻介質(zhì),因而進(jìn)一步降低了換熱效率,同時氨水蒸發(fā)量變大。
表1 不同溫度和壓力下氨水的飽和濃度(質(zhì)量分率) %
(2)對液位的影響
氨水密度隨著濃度的升高而降低,即氨帶水時,密度會升高,從而導(dǎo)致差壓式液位計測量的換熱器液位比實際液位高。當(dāng)偏離比較大時,可能會出現(xiàn)氨水沒有淹沒換熱管的情況,導(dǎo)致?lián)Q熱效率進(jìn)一步降低。
由于氨蒸發(fā)量變大,導(dǎo)致105J功耗增大,同時由于氣氨中不可避免地會帶有水,水的分子量比氨的分子量大,進(jìn)一步導(dǎo)致105J功耗增大,出口溫度升高,而蒸汽耗量的增加又會影響到高壓蒸汽系統(tǒng)。
冷凍系統(tǒng)氨帶水有兩種情況,其一是工藝設(shè)計本身就會帶水,而其他情況則是非正常工況,需要避免,實際原因可能如下。
二期合成氨裝置合成塔采用KBR臥式合成塔以及南京化學(xué)工業(yè)公司生產(chǎn)的A110-1預(yù)還原催化劑,其主要成分為氧化鐵,投入生產(chǎn)使用時需要進(jìn)行還原,隨著還原的進(jìn)行,就會有稀氨水出現(xiàn)。
對策 初期稀氨水送入公用工程中和池,氨濃度超過25%送入冷凍系統(tǒng),并及時通過147D至152D將稀氨水直接送入氨罐,同時提高105J入口壓力,控制氨冷器溫度在0℃以上,避免工藝氣側(cè)出現(xiàn)結(jié)冰。
二期合成氨裝置弛放氣回收系統(tǒng)采用水循環(huán)吸收弛放氣中的氨,然后利用中壓蒸汽蒸出氨,送至127C,回收到149D,因而不可避免會將微量水帶入冷凍系統(tǒng)。
對策 定期排放冷凍系統(tǒng)最低點130C底部的導(dǎo)淋,每次1h。
正常情況下,由于冷凍系統(tǒng)氣氨壓力均大于循環(huán)水壓力,因而不可能出現(xiàn)循環(huán)水漏入冷凍系統(tǒng)的情況,只會出現(xiàn)氨漏入循環(huán)水中的情況。只有當(dāng)停車泄壓后或者檢修時,才可能出現(xiàn)循環(huán)水漏入冷凍系統(tǒng)的情況。
對策 定期做循環(huán)水側(cè)pH分析,監(jiān)測換熱器泄漏情況,同時在檢修時對換熱器進(jìn)行檢漏。
檢修后冷凍系統(tǒng)可能會進(jìn)水用于氨的置換,系統(tǒng)恢復(fù)之前,假如排放不干凈就可能有水積存。
對策 詳細(xì)考慮可能積水部位,對照積水部位表一一進(jìn)行確認(rèn),并盡可能排放干凈。
在正常生產(chǎn)時,水也可能會由泵的機封沖洗水帶入。
現(xiàn)象 2012年5月1日,裝置大修后尿素開車,15:16合成送氨給尿素,15:21尿素開氨泵,隨即尿素打開返回閥,5:21:50 130C液位控制器LIC1009OP由65.06開大至83.8,PV由66.04掉至53.67,130C壓力控制器PIC1114 OP由76.5開至82.08,PV由0.35漲至0.4。由于蒸發(fā)量變大,而105J轉(zhuǎn)速為入口壓力控制,為了降低入口壓力,壓縮機轉(zhuǎn)速SI2660由9 743.6漲至9 919.41,同時130C工藝氣出口溫度TI1363由4.09到8.19,趨勢如圖2。
圖2 氨冷凍系統(tǒng)帶水工藝指標(biāo)異常趨勢圖
分析 這是一起典型的因尿素氨泵機封密封水泄漏至泵體,導(dǎo)致返回氨帶水的事故。因130C位于冷凍系統(tǒng)最低點,并且直接連接于氨泵返回管線上,因而最早表現(xiàn)出異常。
對策 立即打開130C底部導(dǎo)淋排放,同時通知尿素及時投料并關(guān)閉返回閥。
對于合成氨裝置,氨冷凍系統(tǒng)帶水的情況通常難以避免,這就需要在設(shè)計之初就要充分考慮到帶水可能會給裝置帶來的影響。本裝置通過對氨冷凍系統(tǒng)帶水現(xiàn)象進(jìn)行系統(tǒng)分析、及時處理,積累了寶貴經(jīng)驗,為以后的設(shè)計及同類型裝置提供借鑒。