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部分流式液氮泵水力特性測試

2012-02-26 05:30朱圣良袁春燕陸小飛劉曉東
低溫工程 2012年4期
關鍵詞:氣蝕液氮揚程

朱圣良 袁春燕 莊 明 陸小飛 劉曉東

(中國科學院等離子體物理研究所 合肥 230031)

1 引言

隨著低溫工質(zhì)如液氧、液氮、液氦等在工業(yè)及科研中的應用日益廣泛,用于其輸運的低溫液體泵的應用也越多。低溫液體泵泵送工質(zhì)溫度極低,為保證輸運的安全性和經(jīng)濟性,要求低溫液體泵具有高效率、低漏熱、高可靠性等特點。在諸多超導體強迫對流冷卻應用場合如高溫超導電纜、大型超導磁體冷卻等應用中,由于冷卻對象熱負荷不大,而其長度方向較長,其對低溫液體泵的需求為高揚程而小流量,如果此時泵采用常規(guī)電機驅(qū)動,那么泵此時對應的比轉速較小,此時離心泵效率較低??紤]到部分流泵在低比轉速下效率較高、軸承選擇要求較低、加工容易的特點[1],參考 Barber-Nichols 公司為 EAST 提供的超臨界氦循環(huán)泵實體模型,設計并制造了一臺部分流式液氮泵,在設計中,為了減少泵體漏熱,采用了延伸軸長設計,同時為減少環(huán)境溫度與低溫環(huán)境輻射換熱,沿軸長方向設置了多塊防輻射屏。泵的設計過程及模擬分析詳見文獻[2]。液氮泵的設計參數(shù)、主要結構尺寸如表1、表2所示,泵的組裝后如圖1所示。

表1 液氮泵設計參數(shù)Table 1 Design parameters of liquid nitrogen pump

表2 泵結構尺寸Table 2 Dimensions of pump housings

圖1 液氮泵組裝圖Fig.1 Photo of test pump

2 測試平臺

低溫液體泵的實際性能需要通過實驗實測得到。為完成相關測試,搭建了一套測試平臺,通過相關的測試實驗測定泵的水力特性,包括不同轉速下流量揚程特性,流量效率特性等。參考歐洲核子中心CERN的ATLAS磁體所用液氦泵測試系統(tǒng)[3],設計的泵測試平臺流程如圖2所示。

圖2 低溫液體泵測試平臺流程Fig.2 Schematic diagram of pump test apparatus

測試平臺中,容器1、2通過發(fā)泡材料包裹,低溫管道、閥門等也都外包了絕熱材料以減少漏熱。泵豎直安裝在容器1上,實驗時泵啟動后從容器1中抽出液氮,通過管道、閥門及相關測量儀器進入更高的容器2中,液體由于重力差從容器2中經(jīng)過可調(diào)節(jié)流量的閥門返回容器1,完成整個循環(huán)過程。

泵由變頻電機驅(qū)動,泵轉速通過變頻器調(diào)節(jié),變頻器調(diào)節(jié)頻率20 Hz—110 Hz對應泵轉速1 200—6 600 r/min。測試過程中,改變泵運行轉速,測定泵在不同轉速下不同流量情況下泵的性能參數(shù),得到泵的完整特性表現(xiàn)。

試驗中,流量計為GPI產(chǎn)渦輪流量計,準確度為±0.5%;壓力測量采用電容式壓力變送器,準確度為±0.075%,溫度計采用鉑電阻溫度計Pt100。

3 測試結果

3.1 揚程特性

向容器1中灌注液氮,調(diào)整液氮液位,當液位高于葉輪0.2 m時,泵能順利啟動。通過調(diào)節(jié)出口閥和電機轉速,完成了液氮測試實驗,實驗的測得的流量-揚程特性曲線如圖3所示,實驗與預測揚程對比如圖4。

圖3 泵流量-揚程特性曲線Fig.3 Head rise vise flow rate of pump at different speeds

圖4 實驗與預測揚程對比Fig.4 Test and predicted head rise of pump

從測得的泵流量揚程特性曲線來看,泵在小轉速時揚程與數(shù)值計算值較為吻合,同時泵的流量范圍內(nèi)的揚程變化很小,與預測值及部分流泵理論分析[4]一致;但當泵的轉速提高至3 600 r/min以上后,泵的實測揚程要遠低于預測值,且泵的揚程隨流量增大衰減明顯,同時也觀察到泵工作產(chǎn)生的的噪聲隨轉速提高增大明顯的現(xiàn)象。試驗中也發(fā)現(xiàn),當液位超過葉輪0.15 m以上泵才能順利啟動,在液位較低時,泵的出口為氮氣或不穩(wěn)定的氣液混合物。以上信息表明,在轉速較高的測試試驗過程中,泵內(nèi)產(chǎn)生了嚴重氣蝕過程,該過程急劇的抑制泵的性能并使泵產(chǎn)生較大的噪聲和振動。

為評價泵的氣蝕特性,并甄別泵在高轉速下?lián)P程偏離設計值的真實原因,通過提高泵的空化系數(shù)以排除泵內(nèi)氣蝕現(xiàn)象,考察泵在無氣蝕狀況下運行情況。由空化系數(shù)定義:

式中:Pin為入口壓力,Pv為工質(zhì)入口條件下的汽化壓力,H為泵的理論揚程。

由式(1)可知,在高轉速下提高泵的空化系數(shù)最有效的方法是提高泵入口壓力或降低工質(zhì)汽化壓力,考慮到現(xiàn)有實驗條件中提高泵入口壓力實現(xiàn)較為困難,更換泵送工質(zhì)以提高汽化壓力的方法將被采用。替代工質(zhì)選擇常溫水,300 K下水的汽化壓力約為3 500 Pa,相比液氮在101.325 kPa左右的入口壓力下,該泵采用水工質(zhì)后的空化系數(shù)將大幅提高,從而避免泵內(nèi)發(fā)生氣蝕。

為此,以水為工質(zhì)在液氮泵測試平臺中進行相應的測試實驗,在實驗中,重復液氮測試實驗內(nèi)容,得到水測試實驗的結果如圖5所示。在實驗中也觀察到,水試驗產(chǎn)生的噪音要小于液氮實驗,在高轉速下差別更為明顯,這也表明液氮試驗中巨大噪聲是由氣蝕引起。

圖5 泵水試驗流量揚程特性Fig.5 Characteristic curves of water test for pump

圖6為水測試實驗得到的揚程特性與水的數(shù)值模擬得到的揚程特性對比,從圖中可以觀察到測試實驗值均低于數(shù)值模擬值??紤]到實際運行中,異步變頻電機存在一定轉差率,即泵運轉頻率要略低于變頻器輸出頻率,普通變頻電機轉差率約為1%—6%,采用4%的轉差率修正揚程測試值,反映在圖6中,從圖中可以看出,兩者間的差距有一定縮小,最大誤差在10%以內(nèi)。

圖6 水試驗與模擬值比較Fig.6 Test and predicted head rise of water test for pump

3.2 氣蝕特性

氣蝕現(xiàn)象是流動液體內(nèi)氣泡的迅速產(chǎn)生并潰滅的現(xiàn)象,空泡潰滅時,液體將產(chǎn)生沖擊速度很高的微射流,對葉輪材料有較大沖擊破壞,并減弱泵的效率和做功能力,引起振動、產(chǎn)生巨大噪音。在液氮實驗中,泵的入口壓力相對液氮飽和壓力只有約0.2 m的壓頭,因此進入泵內(nèi)的液氮極易產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,該過程將破壞泵內(nèi)液體流動的連續(xù)性,影響流道內(nèi)速度分布,導致泵的揚程的下降[5]。在試驗中,在高轉速的大流量區(qū)域,泵的揚程下降明顯,這與氣蝕加劇有關,當泵的轉速和流量增加時,液氮進入泵內(nèi)的損失增加,泵內(nèi)產(chǎn)生的負壓增長迅速,因此氣蝕也越嚴重,致使泵揚程嚴重偏離設計值[6]。

由于低溫液體泵工作的空化系數(shù)通常較低,在運行中氣蝕也是常見的現(xiàn)象,為此需要實測給出泵的氣蝕特性。由于在試驗中引入了兩種工作介質(zhì),并且測試實驗中泵的運行在多個工作轉速下,無量綱參數(shù)將被引入以評價泵的氣蝕特性。引入的無量綱參數(shù)包括空化系數(shù)σ,流量系數(shù)φ及壓力系數(shù)ψ,其中流量系數(shù)及壓力系數(shù)的定義為:

式中:qv為體積流量;D為葉輪直徑;H為實際揚程;n為泵轉速。

圖7 泵無量綱空化特性Fig.7 Non-demensional cavitation characteristic of pump

通過實驗完成的氣蝕特性曲線如圖7所示。從圖中可以看出,泵在空化數(shù)大于0.1時,泵不同流量系數(shù)下的壓力系數(shù)變化不大,空化數(shù)小于0.012 6時,泵的壓力系數(shù)衰減迅速,這說明此時空化已經(jīng)比較嚴重,影響了泵的揚程表現(xiàn)。根據(jù)相似性準則,可以認為當空化系數(shù)大于0.012 6時,泵不產(chǎn)生氣蝕或產(chǎn)生的氣蝕對泵揚程影響不大。因此,為滿足泵內(nèi)不發(fā)生氣蝕的要求,低溫液體泵泵送77.4 K液氮時,其入口壓力應大于0.109 MPa,或者泵送工質(zhì)應為101.325 kPa壓力下,溫度低于76.6 K的過冷液氮。另外從圖中也可以看出,不同流量系數(shù)下,壓力系數(shù)變化不大,這也反映了部分流泵揚程與流量變化關系不大的特性。

4 結語

實測了設計加工的長軸式部分流低溫液氮泵的揚程、氣蝕特性,實驗發(fā)現(xiàn)在空化系數(shù)較大,泵內(nèi)無空化時,泵的揚程與預測值相符,泵在6 600 r/min時能達到71 m的揚程;當空化數(shù)小于0.012 6時,泵內(nèi)氣蝕開始影響泵的揚程特性,使其偏離設計值,同時氣蝕將使泵發(fā)生較大的噪聲和振動。針對氣蝕現(xiàn)象,提出了相應的運行建議以改善氣蝕帶來的影響。

另外由于泵耗功尚未能準確測量,因此相關的泵效率特性將有待進一步完成。

1 張小偉,白紅宇.部分流超臨界氦循環(huán)泵特性分析[J].低溫工程,2005,146(4):24-28.

2 朱圣良,袁春燕,莊 明,等.低溫液體泵設計及模擬分析[C].第十屆全國低溫工程大會,蘭州,2011.

3 Pengo R,Junker S,Passardi G,et al.Test results of a 1.2kg/s centrifugal liquid helium pump for the ATLAS superconducting Toroid Magnet System [C].19th International Cryogenic Engineering Conference(ICEC19).Grenoble,F(xiàn)rance:2002.71-74.

4 沈陽水泵研究所,中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院.葉片泵設計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1983.326-327.

5 Cristina Bramanti.Experimental study of cavitation and flow instabilities in space rocket turbopumps and hydrofoils[D].Pisa,Italy:Ph.D.Dissertation of University of Pisa.2006.20-30.

6 蔡兆麟.能源與動力裝置基礎[M].北京:中國電力出版社,2004.85-90.

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