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DG2028/17.45-Ⅱ5型鍋爐受熱面改造的重要性

2012-03-04 06:20王建華
四川電力技術 2012年3期
關鍵詞:熱器過熱器溫水

彭 林,王建華,王 亮

(四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗所,四川 成都 610016)

1 現(xiàn)實應用及減溫水問題

1.1 現(xiàn)實的運用

東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG2028/17.45-Ⅱ5型鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構架的П型汽包爐,再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié),空氣預熱器置于鍋爐主柱內(nèi)。

雖然該類型(及相似類型)鍋爐現(xiàn)在在國內(nèi)已經(jīng)基本沒有訂貨,但在國際市場上還有一定的市場。以印度市場為例,截至2011年年底,僅東方集團做BTG 的就有 Udupi、Mettur、Ampara、Kalisindh 這 4 個項目采購了該類型鍋爐共7臺。其中筆者負責了Udupi電廠兩臺機組的調(diào)試,現(xiàn)在均已投產(chǎn)。

1.2 運行過程中減溫水量過大問題

筆者曾經(jīng)先后負責華電廣安電廠3期、國電成都金堂電廠、印度UPCL電廠的調(diào)試,這3個電廠采用了幾乎一樣的爐型,現(xiàn)將3個電廠168期間的數(shù)據(jù)做如下對比。

表1 3電廠168 h運行數(shù)據(jù)對比表

從表1對比可以看出,即使是在燃用優(yōu)質(zhì)煤的情況下,減溫水量仍然偏大,這不但增加了機組能耗,作為出口機組,更將在移交過程中出現(xiàn)問題。以印度UPCL電廠為例,東方集團與印度LANCO簽署的技術協(xié)議里,BMCR工況下,過熱器減溫水保證值103 t/h,再熱器為0。在經(jīng)過多次燃燒及制粉系統(tǒng)調(diào)整后,過熱器減溫水量基本達標,但再熱器減溫水量要達標困難很大。

2 受熱面改造及測試結(jié)果

2.1 受熱面改造的必要性

為了解決減溫水量過大這一難題,金堂電廠協(xié)同西南電力設計院、東方鍋爐廠、四川電力調(diào)試所對此問題進行了深入研究,分析根本原因為由于鍋爐設計時對劣質(zhì)煙煤的燃燒特性認識不足,爐膛結(jié)構尺寸、輻射和對流受熱面分配比例設計不合理,引起爐膛吸熱量的不足,而對流受熱面換熱過大,致使減溫水量偏大,因此受熱面改造是必要而可行的。

2.2 受熱面改造方案

2.2.1 改造主要內(nèi)容

(1)將后豎井后煙道的水平低溫過熱器下組改為省煤器;

(2)將中組水平低溫過熱器部分去除;

(3)切除部分中組和下組水平低溫再熱器受熱面;

(4)將中隔墻下集箱上移;

(5)前豎井增加省煤器。

2.2.2 改造示意圖

鍋爐受熱面改造示意圖見圖1。

圖1 受熱面改造前后示意圖

2.3 改造后的測試結(jié)果

對61號機改造后的性能進行了測試,在正式試驗期間,保證煤質(zhì)的穩(wěn)定,關閉排污系統(tǒng),盡量減少對爐膛燃燒有擾動的操作,3個工況點分別為600 MW、450 MW和360 MW,每個工況試驗持續(xù)時間為2 h。在進行試驗過程中,每個試驗工況均無異常狀況出現(xiàn),各取樣工作完成順利。正式試驗的工作主要針對鍋爐的熱效率、空氣預熱器的漏風率及減溫水量的測試,結(jié)果見表2、表3、表4和圖2、圖3。

2.3.1 鍋爐效率試驗及結(jié)論

表2 600 MW工況大修前后鍋爐效率對比

表3 450 MW工況大修前后鍋爐效率對比

表4 360 MW工況大修前后鍋爐效率對比

表5 鍋爐大修前后減溫水量對比表

圖2 過熱器減溫水量與負荷關系曲線

圖3 再熱器減溫水量與負荷關系曲線

試驗結(jié)果表明:大修后鍋爐效率在600 MW工況下為 91.16%,450 MW 工況下為 89.98%,360 MW工況下為89.49%。

試驗結(jié)論:600 MW工況大修后鍋爐效率比大修前(機組負荷550 MW)提高了1.52%,450 MW工況大修后鍋爐效率比大修前提高了1.27%,360 MW工況大修后鍋爐效率比大修前提高了1.33%。大修后鍋爐效率提高明顯。

2.3.2 大修前后減溫水流量比較

每一次試驗工況調(diào)整后,應保證鍋爐主要運行參數(shù)在允許波動范圍之內(nèi),試驗測試時間為2 h,試驗期間鍋爐燃燒工況、燃料量、主蒸汽流量、再熱蒸汽流量、給水流量、汽包水位、過量空氣系數(shù)及制粉系統(tǒng)投運方式等盡可能保持穩(wěn)定運行,試驗中過熱器減溫水流量及再熱器減溫水流量測試見表5。

試驗結(jié)果表明:大修后在600 MW工況下,過熱器減溫水流量為163.66 t/h,再熱器減溫水流量為22.97 t/h,再熱器和過熱器減溫水總量為186.63 t/h;在450 MW工況下,過熱器減溫水流量為165.19 t/h,再熱器減溫水流量為2.46 t/h,再熱器和過熱器減溫水總量為167.65 t/h;在300 MW工況下,過熱器減溫水流量為143.72 t/h,再熱器減溫水流量為2.47 t/h,再熱器和過熱器減溫水總量為146.19 t/h。

試驗結(jié)論:600 MW工況下,大修后過熱器減溫水流量比大修前減少72.43 t/h,再熱器減溫水流量減少64.65 t/h,減溫水總量比大修前減少137.08 t/h;450 MW工況下,大修后過熱器減溫水流量比大修前減少59.13 t/h,再熱器減溫水流量減少44.4 t/h,減溫水總量比大修前減少103.53 t/h;360 MW工況下,大修后過熱器減溫水流量比大修前減少40.09 t/h,再熱器減溫水流量減少24.26 t/h,減溫水總量比大修前減少64.36 t/h;此次A級檢修對大修前機組減溫水量偏高的針對性改造效果明顯。

3 結(jié)論

試驗證明,DG2028/17.45-Ⅱ5型鍋爐受熱面改造是成功的,具有重要意義。對國內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)的機組,通過改造,可以有效降低供電煤耗,提高機組效率;對出口海外的機組,在制造階段就有針對性的改變設計,有利于機組通過性能考核試驗,從而達到順利移交的目的。

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