李升明
(山西陽煤集團發(fā)供電分公司,山西 陽泉 045000)
某公司270 t/h鍋爐為濟南鍋爐廠生產(chǎn)的YG270/9.8—M型煤粉鍋爐。 自2006年投產(chǎn)以來,由于煤質(zhì)偏離設(shè)計值等原因,運行中鍋爐主要存在以下問題:
(1) 低負荷穩(wěn)燃范圍小,負荷低于190 t/h(70 %額定負荷)運行時,鍋爐燃燒不穩(wěn)定,需要投油槍助燃,因此環(huán)保壓力和經(jīng)濟投入較大;
(2) 爐膛頻發(fā)掉焦滅火事故,影響機組安全生產(chǎn)運行,尤其冬季供熱時爐膛下部冷灰斗堵焦嚴重,對居民供熱造成很大影響,社會壓力也較大;
(3) 鍋爐燃燒效率低,鍋爐飛灰爐渣中可燃物偏高(飛灰中可燃物在14 %左右),耗煤量大,效率偏低;
(4) 燃燒穩(wěn)定性差,在煤質(zhì)變差及爐膛氣流擾動情況下易發(fā)生滅火事故。
基于以上原因,公司決定對鍋爐燃燒器進行技術(shù)改造,以解決日益突出的安全生產(chǎn)問題。
PRP(Pulverized Coal Rich Preheating)燃燒技術(shù),全稱為“煤粉濃縮、預(yù)熱、低NOX燃燒技術(shù)”。圖1和圖2所示為旋流式PRP燃燒器的結(jié)構(gòu)布置示意和工作原理示意。
從圖1可知,煤粉氣流經(jīng)過濃淡分離器后分離成濃粉和淡粉2股氣流:濃粉氣流從偏心的噴口進入預(yù)熱室,而淡粉氣流則被送至燃燒器外的淡粉噴口進入爐膛。預(yù)熱室是PRP燃燒器的關(guān)鍵部件(見圖2),受濃煤粉氣流在空腔內(nèi)的偏置引射作用,預(yù)熱室內(nèi)的壓力比爐膛壓力低,爐膛中的高溫煙氣被卷吸,回流至預(yù)熱室中,而流經(jīng)預(yù)熱室的煤粉氣流則與回流的高溫煙氣強烈混合并迅速升溫。經(jīng)實際測量,預(yù)熱室進口高濃煤粉流的溫度為90 ℃時,其出口溫度可達1000 ℃,煤粉的溫升速率可達104 ℃/s。在極快的溫升速率下,煤粉的揮發(fā)分得以快速裂解并集中釋放出來,且數(shù)量會增多,這有利于促進煤的燃燒和快速燃盡,尤其是對低揮發(fā)分煤。
圖1 PRP燃燒器結(jié)構(gòu)布置示意
圖2 PRP燃燒器工作原理示意
PRP燃燒器預(yù)熱室的進口端設(shè)有一補氣門,可連接到自動控制系統(tǒng)。從補氣門進入的補氣風(fēng)的大小,可調(diào)節(jié)預(yù)熱室的負壓及熱煙氣的回流量,從而調(diào)節(jié)煤粉氣流的預(yù)熱程度;此外,補氣風(fēng)還可以調(diào)節(jié)入爐煤粉氣流的風(fēng)煤濃度比,從而改變煤粉氣流的著火特性。預(yù)熱室出口端則設(shè)有熱電偶,在運行時用自動控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)補氣門開度,保持該熱電偶測得的溫度值與參考溫度(煤粉氣流著火位置距燃燒器噴口約300mm時測得的溫度值)相同,這樣就可以控制著火位置在噴口外設(shè)定處,并防止在預(yù)熱室內(nèi)出現(xiàn)過早燃燒,進而避免結(jié)渣燒損燃燒器。
PRP燃燒器具有著火快、火焰穩(wěn)定、煤種適應(yīng)性好等特性。使用PRP燃燒器后,進入鍋爐的煤粉能夠提前著火,并配合風(fēng)粉混合良好的空氣動力場,可使高溫火焰行程縮短,實際燃燒中心降低,有利于降低爐膛出口煙溫,從而顯著改善鍋爐結(jié)焦的問題。
二次風(fēng)噴口采用擺動式結(jié)構(gòu),以避免由于特殊原因運行中無法調(diào)整空氣動力切圓直徑的被動局面。通過采取調(diào)整假想切圓直徑等措施,可調(diào)節(jié)最佳燃燒工況,使風(fēng)粉混合及時、良好,增加煤粉在爐膛內(nèi)的停留時間,從而降低爐膛出口溫度和提高燃燒效率。
改變原設(shè)計一次風(fēng)集中布置的做法,而改用分散布置措施,即采用一、二次風(fēng)間隔布置,這樣有利于風(fēng)粉的及時混合,縮短煤粉燃盡時間,避免火焰延長造成的爐膛出口溫度升高。
(1) 原一次風(fēng)噴口全部更換成PRP燃燒器(含濃淡分離器),并且采用間隔布置,2層共8個。
(2) 原二次風(fēng)噴口全部更換成可調(diào)節(jié)假想切圓直徑的擺動式二次風(fēng)噴口,3層共12個,并按照新的假想切圓的切角來安裝。這樣就可以根據(jù)鍋爐運行實際情況,在運行中調(diào)整空氣動力切圓大小。
(3) 原三次風(fēng)噴口全部更換成預(yù)熱型三次風(fēng)噴口,1層共4個。
(4) PRP燃燒器的燃燒控制系統(tǒng)能實現(xiàn)對預(yù)熱的強弱和一次風(fēng)的風(fēng)/粉比的自動控制,實現(xiàn)不同煤種燃燒時均能在預(yù)先設(shè)定的著火距離處著火燃燒,使燃燒更穩(wěn)定。預(yù)熱控制系統(tǒng)的構(gòu)成主要有PID控制柜、巡檢儀、熱電偶、調(diào)節(jié)閥門及執(zhí)行機構(gòu)等。
為了便于運行調(diào)整以及驗證改造效果,公司請第三方機構(gòu)對燃燒器改造后進行了冷態(tài)調(diào)試及熱態(tài)調(diào)試。
通過工業(yè)性試驗,校對了鍋爐各系統(tǒng)風(fēng)門,測量調(diào)整了爐膛動力場及燃燒切圓的大小,確定了鍋爐熱態(tài)最佳燃燒方式,并驗證了燃燒器改造后運行情況及效果。
(1) 初步解決了鍋爐掉焦滅火事故,從2009年10月到2011年供暖季結(jié)束,鍋爐未再發(fā)生一起掉焦滅火事故。
(2) 鍋爐低負荷穩(wěn)燃能力有所提高,對現(xiàn)在使用的煤種(煤種發(fā)熱量4500~6000 kCal/kg)適應(yīng)性提高。原來低負荷穩(wěn)燃能力在190 t/h,改造后試驗時鍋爐在不投油穩(wěn)定運行情況下的最低負荷達135 t/h。
(3) 飛灰可燃物指標同比降低。雙套制粉運行方式下,飛灰含碳量下降2.46 %;單套制粉運行方式下,飛灰含碳量下降3.36 %。此外,鍋爐排煙溫度也同比降低10 ℃左右。
(4) 鍋爐節(jié)能效果提高,煤耗降低了2.244 g/kW·h~1.894 g/kW·h,鍋爐效率提高了2.35 %~2.16 %。
燃燒器改造后,每年減少鍋爐掉焦滅火事故投用燃油60 t,節(jié)約燃油費用42萬元,減少發(fā)電損失94.8萬元,節(jié)約標準煤945 t,節(jié)約煤費21.73萬元,經(jīng)濟效益158.53萬元。
對鍋爐燃燒器進行改造時,由于改造位置所限,燃燒器一次風(fēng)管道彎頭角度偏大,一次風(fēng)風(fēng)管在煤粉離心力的作用下易將彎頭磨破,因此需要對易損部位補焊耐磨鋼板來防止漏粉,這增加了成本的投入及檢修維護工作量。
通過使用新型PRP燃燒器,解決了公司270 t/h鍋爐結(jié)焦問題,降低了鍋爐飛灰可燃物及排煙溫度,提高了鍋爐燃燒效率,同時降低了氮氧化物的排放,實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行及節(jié)能減排目標,經(jīng)濟及社會效益良好。