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松山水庫(kù)引水隧洞通風(fēng)孔施工工藝

2012-03-30 05:27施澤龍楊成功
東北水利水電 2012年3期
關(guān)鍵詞:牙輪護(hù)壁扶正

施澤龍,孫 健,楊成功

(1.吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,吉林 長(zhǎng)春130021;2.吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,吉林 長(zhǎng)春130021;3.吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,吉林 長(zhǎng)春130021)

1 概 況

松山水庫(kù)位于吉林省撫松縣松江河境內(nèi),設(shè)計(jì)發(fā)電引水隧洞長(zhǎng)度12 km。通風(fēng)孔工程是為解決松江河電站引水隧洞開挖、掘進(jìn)之需的通風(fēng)、輸料、通訊、送電問題而進(jìn)行的。施工工區(qū)地質(zhì)條件為:0~6 m為碎石壤土層,6~27.5 m為玄武巖,27.5~32 m為砂卵石層,32~85 m以下是安山巖。通風(fēng)孔設(shè)計(jì)孔深85 m(按引水隧洞頂控制),終孔直徑不小于640 mm,垂直孔偏斜率小于2%。

這是一個(gè)難度較大的鉆鑿工程,其難度在于地層復(fù)雜,鉆孔直徑大。在收集了小浪底倒垂孔等工程施工的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研究制定了一整套行之有效的施工方案,并在施工過程中優(yōu)化。完成了一個(gè)深85 m、終孔直徑φ640 mm,鉆孔垂直偏差0.7%的優(yōu)質(zhì)大口徑通風(fēng)孔。

2 設(shè)備機(jī)具的選擇

根據(jù)工程的具體情況和技術(shù)要求選擇:1)XY-5G型工程鉆機(jī),立軸最大扭矩10 kN·m,轉(zhuǎn)盤最大扭矩25 kN·m;2)Bw600/30—1泥漿泵 ,最大排量730 L/min,最大壓力25 MPa;3)主動(dòng)鉆桿,φ89 mm×79 mm;4)鉆桿 ,φ89 mm 外絲;5)扶正器,φ790 mm×1 000 mm,φ700 mm×1 000 mm,φ640 mm×1 000 mm,φ275 mm×500 mm;6)粗徑鉆具,φ700 mm鉆具、φ640 mm擴(kuò)孔鉆具、φ275 mm鉆具。

3 施工工藝

由于鉆孔鉆進(jìn)地層復(fù)雜,且要求精度高,鉆孔直徑大,為了滿足工程要求,在設(shè)備、機(jī)具的選擇和施工工藝方面采取了有針對(duì)性的措施和對(duì)策。

3.1 鉆進(jìn)、護(hù)壁、堵漏工藝

由于鉆進(jìn)地層復(fù)雜,技術(shù)要求比較高。隨著鉆孔加深,全斷面鉆進(jìn),鉆機(jī)扭矩難以實(shí)現(xiàn),且大口徑鉆孔存在巖粉排出困難的問題,為了提高效率,鉆孔32 m以上采用牙輪全斷面鉆進(jìn),為保證鉆孔垂直度32 m以下采用兩次成孔法。

3.1.1 碎石壤土層

碎石壤土層采用φ700 mm牙輪全斷面鉆進(jìn)、普通泥漿護(hù)壁,鉆頭總壓力50~60 kN,轉(zhuǎn)速0.5~1.0 m/s,泵量400~730 L/min,根據(jù)施鉆情況嚴(yán)格控制鉆進(jìn)參數(shù)。由于牙輪鉆頭鉆進(jìn)效率高,6 m深碎石壤土層在2 h就完成了。又由于碎石粒徑很不均一,地層不穩(wěn)定,使牙輪鉆頭施鉆過程中跳動(dòng),孔壁受到較大的側(cè)向力,鉆頭在鉆進(jìn)時(shí),不斷橫向位移,造成鉆孔擴(kuò)孔。利用這一現(xiàn)象,當(dāng)碎石層鉆完后,及時(shí)的下入內(nèi)徑φ720 mm的護(hù)管,并用浮子測(cè)斜儀(頂角精度0.1%)校正護(hù)管垂直度。護(hù)管底腳用稻殼和黃土做泥球漿封死,護(hù)管與孔壁間隙用沉砂的方法填實(shí),上部距孔口1 m的護(hù)管與孔壁用水泥砂漿灌注,保證了護(hù)管的穩(wěn)定性,并起到導(dǎo)向鉆具作用。

3.1.2 玄武巖

玄武巖地層結(jié)構(gòu)相對(duì)均一、穩(wěn)定,采用牙輪鉆頭與扶正器組成的簡(jiǎn)易剛性鉆具鉆進(jìn)。鉆頭總壓力40~50 kN,轉(zhuǎn)速0.4~1.0 m/s,泵量400~700 L/min;根據(jù)巖粉的排出情況,改變循環(huán)液—泥漿的粘度,提高巖粉的排出量,并根據(jù)孔內(nèi)情況適時(shí)打撈孔內(nèi)巖粉。

3.1.3 深層砂卵石層

深層砂卵石層的鉆進(jìn),護(hù)壁是工程的一個(gè)重點(diǎn),施工前經(jīng)過反復(fù)研究,制定了多種鉆進(jìn)護(hù)壁方法,綜合運(yùn)用并在施工中優(yōu)化。針對(duì)這一地層采取了“探試、分析、綜合”的處理思路。

首先,采用普通泥漿護(hù)壁φ127 mm粗徑鉆具取芯鉆進(jìn),摸清砂卵石層的厚度、密實(shí)性、含水性、成分組成。由此,采用牙輪鉆頭與扶正器組成的簡(jiǎn)易剛性鉆具鉆進(jìn),研磨卵石,用專用取粉器和沖抓器撈取巖粉和部分小顆粒砂卵石,直至到穿過砂卵層。這時(shí)砂卵石層鉆孔也形成了一定的擴(kuò)徑,然后,把稻殼和黃土攪拌成的粘土球送入孔底,用牙輪鉆頭擠壓、旋轉(zhuǎn)泯抹,反復(fù)進(jìn)行。并灌注水泥粘土漿,用牙輪鉆頭攪拌擠壓,護(hù)壁起到很好的護(hù)壁效果。

3.1.4 安山巖地層

32 m以下是安山巖地層,埋藏較深,巖石結(jié)構(gòu)完整,加之鉆孔加深、扭矩增大,鉆進(jìn)方向控制難度較大,巖粉排出困難等不良因素,采用φ275 mm金剛石粗徑鉆具與扶正器組成的簡(jiǎn)易滿眼鉆具取芯鉆進(jìn)(鉆頭總壓力10~20 kN,轉(zhuǎn)速 1.5~2.5 m/s,泵量 500~730 L/min)和 φ640 mm 擴(kuò)孔鉆具鉆進(jìn)(鉆頭總壓力20~30 kN,轉(zhuǎn)速0.5~1.0 m/s,泵量600~730 L/min)。兩次成孔,降低了不利因素對(duì)鉆進(jìn)、孔軸線跑偏的影響,并在施鉆過程中,調(diào)節(jié)泥漿粘度,增加泥漿的攜帶巖粉能力,根據(jù)孔內(nèi)巖粉情況及時(shí)打撈巖粉。

3.2 鉆具的選擇與防斜措施

為了防止施鉆過程中,由于軸向壓力易大,造成增大鉆孔軸線頂角,把鉆機(jī)安裝在方向和引水隧洞走向成平行狀態(tài)的水泥澆筑平臺(tái)上;并用水準(zhǔn)儀、水平尺校正立軸,使其達(dá)到鉛直狀態(tài);開孔前人為埋設(shè)孔口管φ800 mm(內(nèi)徑)2 mm深,校正其垂直狀態(tài);根據(jù)不同孔深孔內(nèi)鉆桿彎曲情況,在鉆桿彎曲的半波波峰處安裝扶正器,增加鉆具的剛性,組成簡(jiǎn)易剛性鉆具、簡(jiǎn)易滿眼鉆具,是其保持穩(wěn)定狀態(tài),限制了鉆孔軸線頂角、方位角的增大。因此,終孔測(cè)得全孔偏差僅為0.7%,優(yōu)于設(shè)計(jì)2%的要求。

3.2.1 扶正器與牙輪鉆頭組成簡(jiǎn)易剛鉆具

牙輪鉆頭由于軸向距離短,導(dǎo)向性差。為了抗衡鉆頭施鉆過程中鉆頭上受到的較大側(cè)向力,限制牙輪鉆頭的橫向位移,在距牙輪鉆頭上部每隔1 m安裝了兩個(gè)接近牙輪鉆頭外徑的扶正器,提高了粗徑鉆具的剛性和導(dǎo)正居中性,減小了粗徑鉆具與孔壁的歪倒角,解決了牙輪鉆頭施鉆過程中需要的高鉆壓,又保證了其導(dǎo)向性。并在粗徑鉆具的上部鉆桿彎曲的半波波峰處安裝了扶正器。

3.2.2 φ275 mm粗徑鉆具與扶正器組成簡(jiǎn)易滿眼鉆具

隨著鉆孔加深,作用于鉆桿的軸向力,離心力以及施加在鉆頭上的力,使鉆柱下部鉆具發(fā)生彎曲。為此,加長(zhǎng)了φ275 mm粗徑鉆具長(zhǎng)6~8 m,形成柱狀鉆具,增加其下部剛性,并在粗徑鉆具上部至到孔口的鉆桿間,根據(jù)扶正器安裝位置,安裝了相應(yīng)外徑扶正器,組成簡(jiǎn)易滿眼鉆具。

3.2.3 φ275 mm粗徑鉆具改制的擴(kuò)孔鉆具

在φ275 mm粗徑鉆具距鉆頭安裝部位1.5 m處外側(cè),焊接了4個(gè)牙輪牙掌,其外徑φ640 mm,底部安裝φ275 mm金剛石鉆頭,牙掌以下的φ275 mm粗徑鉆具起導(dǎo)向作用。同時(shí)在焊接牙輪上部1 m處焊接外徑φ640 mm的扶正圈,形成護(hù)孔粗徑鉆具。并在施鉆時(shí)粗徑鉆具上部鉆桿之間安裝適當(dāng)外徑和一定數(shù)量的扶正器制,制成剛性和導(dǎo)向性都較好的簡(jiǎn)易剛性鉆具。

3.2.4 自制取粉管、巖粉打撈器

根據(jù)每次施鉆的粗徑鉆具外徑,在每次施鉆時(shí)都安裝了相應(yīng)尺寸和外徑的取粉管,撈取鉆進(jìn)過程中的大顆粒巖粉。隨著鉆孔加深,由于孔徑較大,泵量泵壓受到限制,使之較大顆的巖粉不能返出孔口。在每次提鉆之后,下入孔底自制巖粉打撈器,并開足泵量泵壓,不給鉆壓,轉(zhuǎn)動(dòng)打撈器,撈取巖粉,施鉆過程中行之有效。

3.3 測(cè)斜措施

測(cè)斜儀采用DZ—500型浮子測(cè)斜儀(頂角精度0.1%),用以測(cè)量預(yù)埋管和碎石壤土層下入的套管;KXP—1型測(cè)斜儀測(cè)量其它孔段。為了解決孔徑大,難于測(cè)量的問題,特制了兩種測(cè)斜儀的孔內(nèi)量中裝置,解決了測(cè)斜儀孔內(nèi)裝置和鉆孔實(shí)際軸線位于同一直線的問題。

在測(cè)量過程中,除了每5 m設(shè)一測(cè)量點(diǎn)外,還在地層變化前后,下管前后都進(jìn)行了測(cè)量,并根據(jù)施工情況增加了測(cè)量點(diǎn),及時(shí)地校驗(yàn)了每一孔段的成孔質(zhì)量。

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