宋艷偉,亓仁東,楊 旭
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
某常減壓裝置設(shè)計加工能力1000萬t·a-1,以加工進(jìn)口原油為主,原油品種較多,不同品種之間的性質(zhì)差異較大,采用成熟的國產(chǎn)二級高速電脫鹽技術(shù)進(jìn)行脫鹽,設(shè)計技術(shù)指標(biāo)為:脫后鹽含量≤3mgNaCl·L-1,脫后水含量≤0.2%(m/m),脫后排水油含量≤150mg·L-1。
原油中含有水,同時也含有膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等天然乳化劑,原油在開采和輸送過程中,由于劇烈擾動,使水以微滴狀態(tài)分散在原油中,原油中的乳化劑靠吸附作用濃集在油水界面上,組成牢固的分子膜,形成穩(wěn)定的乳化液,乳化液的穩(wěn)定程度,取決于乳化劑性質(zhì)、濃度、原油本身性質(zhì)、水分散程度、乳化液形成時間長短等因素,機(jī)械強(qiáng)烈的攪動,乳化劑濃度高,原油粘度大,乳化液形成的時間長,將增加乳化液的穩(wěn)定程度。
原油電脫鹽,主要是加入破乳劑,破壞其乳化狀態(tài),在電場的作用下,使微小水滴聚結(jié)成大水滴,使油水分離。由于原油中的大部分鹽類是溶解在水中,因此脫水與脫鹽是同時進(jìn)行的。電脫鹽原則流程圖見圖1。
自常減壓裝置開工以來,一年內(nèi)加工原油品種達(dá)到20余種。從電脫鹽的操作情況看,在加工達(dá)爾等劣質(zhì)原油及回?zé)挏p渣、重污油時,電脫鹽罐的乳化層較厚,電流增加,脫鹽效果變差。相關(guān)趨勢如圖2所示。
圖1 電脫鹽原則流程圖
圖2 一級電脫鹽罐的3臺變壓器電流趨勢圖
針對以上情況,本裝置對電脫鹽的操作條件進(jìn)行全面分析排查,逐一分析。影響電脫鹽操作的因素主要有溫度、電場強(qiáng)度、混合強(qiáng)度、注水量和破乳劑等。
圖3 脫后原油鹽含量
溫度是原油脫鹽過程中的一個重要條件之一,提高溫度,能使原油粘度降低,減少水滴運(yùn)動阻力,有利于水滴運(yùn)動,同時使得油水界面的張力降低,水滴受熱膨脹,有利于破乳和聚結(jié),于是我們將電脫鹽罐入罐溫度從138℃慢慢提高,最高達(dá)到148℃,雖然脫后鹽含量還是高于指標(biāo),但根據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)在140~142℃之間,乳化現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),于是操作溫度控制在142℃。
電場強(qiáng)度是影響電脫鹽效率的一個重要工藝參數(shù)。根據(jù)水滴聚結(jié)力公式得知兩小水滴間的聚結(jié)力與電場強(qiáng)度平方成正比,提高電場強(qiáng)度可以提高小水滴間的聚結(jié)力,有利于電脫鹽。本裝置將一級電脫鹽罐電壓從1.6萬V提高至1.9萬V,電流從195A升高至242A,經(jīng)現(xiàn)場觀察,乳化現(xiàn)象在1.9萬V時好轉(zhuǎn),但脫后鹽含量還是超標(biāo),于是操作電壓控制在1.9萬V。
混合強(qiáng)度同樣對電脫鹽的操作影響很大,混合強(qiáng)度越大,注入的水分散得越細(xì),在電場中聚結(jié)作用越充分,脫鹽效果就越好;但是混合強(qiáng)度過大,則可能造成過度乳化,使油和水形成乳化液,降低脫鹽效果。每一個電脫鹽設(shè)施的混合強(qiáng)度都不盡相同,本裝置設(shè)計為50kPa。我們根據(jù)現(xiàn)場乳化情況,調(diào)整混合強(qiáng)度,發(fā)現(xiàn)混合強(qiáng)度降至45kPa,乳化現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),但脫鹽效果依然高于指標(biāo)。
電脫鹽注水量是影響電脫鹽的重要因素,注水可以溶解懸浮在原油中的鹽,使之與水脫除,增加水的注入量可以破壞原油乳化液的穩(wěn)定性,對脫鹽有利,一般為加工量的3%~8%。根據(jù)工藝包設(shè)計理念,本裝置注水點有2個,第1個在原油泵后換熱器之前,在此點注水,有利于提高油水混合強(qiáng)度,但考慮到容易過度混合,增加破乳難度,可以根據(jù)生產(chǎn)情況停止注入;第2個在電脫鹽罐進(jìn)罐之前,設(shè)計兩邊的注水量比例=1∶3。我們根據(jù)現(xiàn)場情況,停止了換熱器之前的注水,提高了電脫鹽罐的注水,現(xiàn)場乳化現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),但脫鹽效果依然高于指標(biāo)。
破乳劑是通過破壞原油乳化液中油與水間的液膜達(dá)到其破乳作用,然而破乳劑都有一定的選擇性,每種破乳劑都有適合的原油品種。本裝置加工的原油品種從開工初期的幾種已經(jīng)達(dá)到20種以上,那么是否是因為破乳劑的選擇性導(dǎo)致我們脫鹽效果不好呢?
針對此種情況,我們和破乳劑廠家的技術(shù)人員在現(xiàn)場共同調(diào)試。從脫鹽脫水的結(jié)果來看,當(dāng)摻煉達(dá)爾油時,脫鹽效果不理想。我們將6種原油帶回實驗室,針對調(diào)和后的原油加工方案進(jìn)行研究。按照不同配比的原油,篩選了不同配方的油溶性破乳劑。
2011年3月10日本裝置使用調(diào)配后的新破乳劑,發(fā)現(xiàn)脫后鹽含量和水含量都有下降趨勢,3月20日的鹽含量已經(jīng)合格。具體結(jié)果見圖4。電脫鹽的電流已經(jīng)降低至正常值,結(jié)果見圖5。
圖4 脫后原油鹽含量
圖5 一級電脫鹽罐的3臺變壓器電流趨勢圖
從以上數(shù)據(jù)來看,就是破乳劑的原因造成了本裝置脫后鹽含量不合格,因此對破乳劑的選擇就是當(dāng)前的最大問題。由于廣西石化加工的油品品種還會繼續(xù)增加,而每種破乳劑適應(yīng)的原油品種有限,因此破乳劑配方的及時更新將是我們面臨的最大困難。
加工高硫、高酸等劣質(zhì)低價原油已是煉廠的必然趨勢,在此過程中勢必對電脫鹽的操作造成影響。通過對影響電脫鹽運(yùn)行的溫度、電場強(qiáng)度、混合強(qiáng)度、注水量和破乳劑等的現(xiàn)場分析,可總結(jié)摸索出一套有針對性的、行之有效的應(yīng)付劣質(zhì)原油的操作方法,確保電脫鹽系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
[1] 唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2004.
[2] 林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.