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480t/h循環(huán)流化床鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒改造

2012-04-29 06:54:47姚世偉趙俊平
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2012年21期
關(guān)鍵詞:筋板吊耳旋風(fēng)

姚世偉 趙俊平

摘 要:保德神東發(fā)電有限責(zé)任公司2×480t/h循環(huán)流化床鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒因設(shè)計缺陷,鍋爐運行中中心筒變形嚴重,甚至出現(xiàn)中心筒脫落。針對問題的原因進行了詳細分析后,對中心筒的結(jié)構(gòu)和安裝方式兩個方面提出了改造方案,經(jīng)過改造的中心筒運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)變形、脫落等現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐中心筒改造

中圖分類號:TD5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)07(c)-0109-02

循環(huán)流化床是一種新型的潔凈煤技術(shù),在我國近幾年得到飛速發(fā)展,我國已是世界上循環(huán)流化床鍋爐最多的國家,我國是產(chǎn)煤、用煤大國,煤炭的開采必然有煤矸石的產(chǎn)生,大量煤矸石堆積,給環(huán)境造成嚴重的污染。由于我國重視環(huán)保事業(yè)的發(fā)展,煤矸石再利用受到社會各界的關(guān)注,利用循環(huán)流化床燃燒高熱值的煤矸石在我國許多產(chǎn)煤區(qū)得到推廣,效果顯著。但是我國的循環(huán)流化床技術(shù)還不太成熟,許多鍋爐廠設(shè)計的鍋爐存在缺陷,給機組安全穩(wěn)定運行帶來了極大的障礙。保德神東發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺480t/h循環(huán)流化床機組2006年并網(wǎng)發(fā)電以來,因旋風(fēng)分離器中心筒脫落導(dǎo)致機組停運兩次。針對這一問題,進行了深入研究,對中心筒的結(jié)構(gòu)及安裝方式進行了重新設(shè)計,將機組的基本情況及改造方案做詳細介紹,供同類型機組技術(shù)人員參考。

1 基本情況

鍋爐采用單汽包自然循環(huán)、高溫超高壓一次中間再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、后墻給料、半露天布置,由武漢鍋爐廠生產(chǎn)制造,鍋爐型號為:WGF480/13.7-1,鍋爐型式為:480T/H循環(huán)流化床鍋爐[1]。高溫絕熱旋風(fēng)分離器布置在爐膛和尾部煙道之間,分離器采用入口煙道下傾、中心筒偏置、旋風(fēng)筒呈圓形的結(jié)構(gòu),使旋風(fēng)筒的分離效率提高。旋風(fēng)分離器使進入的煙氣進行離心分離,將氣固兩相流中的大部分固體粒子分離下來,通過料腿進入返料裝置,繼而送回燃燒室,分離后的較清潔的煙氣經(jīng)中心筒,流入連接煙道,最后進入尾部對流受熱面。每個旋風(fēng)分離器有一個中心筒,中心筒為錐型,由δ=8mm,1Cr20Ni1 4Si2鋼板材料卷制而成。每個中心筒的重量通過焊在旋風(fēng)筒外殼上的8個支座,支撐在鋼梁上,并墊有石墨板可沿徑向自由膨脹。

2 運行過程中出現(xiàn)的問題及原因分析

保德神東發(fā)電有限責(zé)任公司循環(huán)流化床鍋爐高溫絕熱旋風(fēng)分離器中心筒設(shè)計存在缺陷,機組在運行過程中旋風(fēng)分離器中心筒變形嚴重,導(dǎo)致分離效率下降,飛灰含碳量升高。甚至出現(xiàn)過中心筒脫落等重大事故,從而導(dǎo)致機組停運。

原因分析:

(1)安裝過程中,由于中心筒是拼裝的,吊耳的均勻度及外徑尺寸不一定完全一致,可能存在各個吊耳掛在支架上后,余有膨脹間隙的大小不一定均勻,有的吊耳偏外,有的吊耳偏內(nèi);

(2)運行過程中,由于中心筒迎風(fēng)側(cè)受熱、受冷快,背風(fēng)側(cè)受熱、受冷慢,導(dǎo)致筒體在膨脹或收縮時,各個方向的膨脹或收縮量不一致。經(jīng)過幾次變化,吊耳與支架間隙會發(fā)生變化,有的吊耳外側(cè)擠靠在吊架上,導(dǎo)致向內(nèi)膨脹受阻,有的吊耳內(nèi)側(cè)擠靠在吊架上,導(dǎo)致向外膨脹受阻。膨脹受阻后,吊耳必然會擠壓筒體,導(dǎo)致筒體變形,吊耳變形,部分吊耳從吊架中脫出,從而導(dǎo)致中心筒脫落。

3 改造方案

3.1 中心筒結(jié)構(gòu)改造

將原中心筒材質(zhì)改為Cr25Ni20Mo MnSiNRe耐熱鋼鑄造而成,性能較優(yōu)于1Cr20Ni14Si2材質(zhì),厚度為16mm厚,比原鋼板卷制的δ=8mm強度大大提高,運行中受熱脹、冷縮的變形量明顯減少。(如圖1)

中心筒上部500mm高設(shè)計為直段,直段外徑Φ3672,壁厚16mm,中心筒下段設(shè)計為錐筒,錐筒下口外徑仍為3300mm,壁厚16mm,筒體高度比原來增加200mm。

制作時中心筒分上、中、下三段,每段高度段長度月867mm,內(nèi)一周分十片鑄造,現(xiàn)場吊裝拼接。

上段中心筒上部有一圈δ=25mm厚的筋板,寬度150mm,筋板與中心筒為一體鑄造而成,強度增加。

上圈筋板上方有16塊均布三角筋板,寬150mm,高120mm,厚16mm,在中心筒與上圈筋板間起加固作用,上圈筋板不僅起到加固筒體作用,還起到吊掛中心筒時,支撐整個筒體重量的作用。

筒體下部有兩圈厚度20mm,寬度35mm的筋板,起加固筒體作用。

3.2 安裝方式

中心筒吊掛采用自由吊掛,保留原32個吊架,再自制32個支架,支架采用Cr25Ni 20MoMnSiNRe材質(zhì)鑄造而成,支架寬120mm,高120mm,長150mm,支架的厚度均為16mm,支架焊接在吊架上,采用A402焊條,三面滿焊牢固。(如圖2)

中心筒拼裝好后,靠中心筒的上圈筋板直接套放在支架上,筒體與支架間留有30~50mm膨脹間隙。

上圈筋板與支架不焊接,自由吊掛,即保證筒體重量均勻載到圓環(huán)上,又保證了筒體的自由膨脹。

這樣安裝后,筒體變形小,而且周向支撐牢固,由點支撐改為周向支撐,筒體永不會發(fā)生脫落現(xiàn)象。

3.3 澆注料施工

中心筒安裝完后,澆注料施工與原鍋爐廠設(shè)計相同,但要保留足夠的膨脹縫。在敷設(shè)澆注料前在中心筒外壁及中心筒頂部圈板上方鋪設(shè)厚度為40mm的硅酸鋁氈,以保證澆注料與筒體之間有40mm的膨脹間隙。(如圖3)

4 改造后的效果及結(jié)論

通過旋風(fēng)分離器中心筒改造,消除了因中心筒設(shè)計缺陷而存在的問題,提高旋風(fēng)分離器中心筒抗熱變形的能力。安裝方式改變后筒體變形小,而且周向支撐牢固,由點支撐改為周向支撐,支撐面擴大,筒體膨脹間隙擴大,筒體膨脹均勻,筒體不易變形而且不會發(fā)生脫落現(xiàn)象。

保德神東發(fā)電公司鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒改造后,未因中心筒脫落而導(dǎo)致停機事故,減少了機組非停次數(shù),提高了機組運行時數(shù)的目的。

參考文獻

[1] WGF480/13.7-1型鍋爐產(chǎn)品說明書.

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