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攝像定尺系統(tǒng)在寬厚板連鑄機的應(yīng)用

2012-05-04 10:45孟祥彬
中國設(shè)備工程 2012年8期
關(guān)鍵詞:板坯鑄坯攝像機

李 克,孟祥彬,江 楠

(山東萊鋼集團自動化部,山東 萊蕪 271104)

萊鋼寬厚板連鑄機主要生產(chǎn)厚度200mm、250mm和300mm的板坯,長度為2.7~4.3m。由于寬厚板軋機橫向軋制的需要以及對成材率的較高要求,因此對連鑄板坯定尺的精度和系統(tǒng)連續(xù)生產(chǎn)的穩(wěn)定性要求很高。寬厚板連鑄機采用國產(chǎn)非接觸式攝像定尺來進行大斷面板坯切割,并在使用過程中對系統(tǒng)進行了相應(yīng)的優(yōu)化,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和定尺精度。

一、系統(tǒng)配置

寬厚板連鑄機切割系統(tǒng)分為一切和二切兩部分,采用兩套攝像定尺系統(tǒng)進行檢測。一切攝像定尺系統(tǒng)控制母坯切割,由于母坯定尺范圍較寬,故在一切區(qū)域安裝三個攝像機,用于檢測不同定尺的母坯坯頭;二切區(qū)域安裝兩個攝像機,分別用于母坯進入后的輥道減速控制和坯頭檢測。

1.軟件部分

該系統(tǒng)使用C++編寫,運用先進的Image CoreTM圖象處理技術(shù)對鋼坯頭部分進行精確識別,依照從二級系統(tǒng)接收來的定尺值,自動控制火焰切割機對熱鋼坯進行切割,檢測并顯示鑄坯運行狀態(tài)。在系統(tǒng)中組建OPC Server,利用以太網(wǎng)與火焰切割機系統(tǒng)的S7-300 PLC系統(tǒng)進行通信,控制火焰切割機,并接收來自二級系統(tǒng)的定尺值。

2.硬件部分

系統(tǒng)分為攝像部分和主機部分。攝像部分采用工業(yè)級高精度紅外攝像機、可變焦鏡頭、不銹鋼攝像機防護罩、多路鏡頭控制器、12V電源、雙屏蔽雙絕緣視頻電纜等。主機部分選用研祥工控機(酷睿雙核CPU、2G內(nèi)存、320G硬盤)、以太網(wǎng)卡、專用圖像采集卡、專用I/O控制卡、19"彩色液晶顯示器。紅外攝像定尺工作系統(tǒng)指標(biāo)為:工作溫度-20~80℃,檢測精度5mm,誤差控制精度-10~10mm,定尺范圍可任意調(diào)節(jié)。

二、控制系統(tǒng)

該系統(tǒng)采用工業(yè)級高精度紅外攝像機來采集圖像,使用先進的圖像處理技術(shù),根據(jù)板坯的光譜特征和形狀特征,采用基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模糊識別算法,從圖像中提取鋼坯信息,跟蹤坯頭位置,通過編碼器計數(shù)和西門子FM350模板計算出切割車位置,并通過組建OPC Server把攝像定尺中的采集信號與上位機聯(lián)網(wǎng)通信,由PLC發(fā)出信號自動控制火焰切割機切割,攝像定尺控制原理如圖1所示。

1.寬厚板坯測長原理

由于攝像機固定于生產(chǎn)現(xiàn)場,其采集的現(xiàn)場圖像具有固定的可視范圍,攝像頭拍攝的板坯圖像在長度上呈線性分布。每個像素對應(yīng)一個現(xiàn)場實際位置,具體的對應(yīng)關(guān)系可通過標(biāo)定來確定,切割位置示意圖見圖2,寬厚板坯頭部位于P點,P點的像素位置X可通過圖像處理獲得,P點到切割槍的距離L(板坯長度)通過人工測量獲得,這樣就建立起一組板坯像素位置與板坯實際長度的對應(yīng)關(guān)系(X,L)。

在輥道上只要標(biāo)明不同兩點的實際位置,就可以計算出整條輥道上像素與實際位置的對應(yīng)關(guān)系,兩點標(biāo)定如圖3所示。因此,只要準(zhǔn)確識別板坯頭部,并提取其位置信息(像素位置與實際位置),即可完成對板坯的長度測量,并實現(xiàn)定尺切割控制。

2.連鑄板坯頭部識別的方法

由于切割后的板坯頭部亮度與板坯其他地方存在差異,根據(jù)板坯圖像像素亮度值的差異比對就可以識別出板坯頭部。連鑄板坯頭部識別如圖4所示,A、B兩條線之間的圖像是板坯圖像的一個檢測區(qū)間。對檢測區(qū)間內(nèi)的每一行像素(Ll,L2,…,Ln)中前后相鄰的亮度值(bm,bm+1)進行比較,根據(jù)式(1) 得到一行中前后兩個相鄰像素的亮度差ΔB,當(dāng)發(fā)現(xiàn)ΔB超過亮度閾值時,系統(tǒng)自動記錄下該點位置Pn。在檢測區(qū)間內(nèi)的所有行都比較完成之后,通過式(2)對每一行的板坯頭邊緣位置Pn取平均后,即得到板坯頭部的實際位置P。

3.網(wǎng)絡(luò)通信

在攝像定尺系統(tǒng)與切割機PLC系統(tǒng)之間的通信利用OPC進行雙向通信?;鹧媲懈顧C的控制器采用的是西門子S7-300 PLC,在其網(wǎng)絡(luò)組態(tài)中建立PC Station,并配置好相關(guān)OPC選項,下載到CP模板中。在定尺軟件中,定義好OPC相關(guān)接口,完成兩系統(tǒng)間的連接。通過“看門狗”,監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸是否正常。

火焰切割機PLC向攝像定尺系統(tǒng)發(fā)送大車位置、割槍位置、變頻器狀態(tài)等信息。來自二級系統(tǒng)的定尺值和鑄流PLC的拉速等其他信息也通過火焰切割機PLC傳到攝像定尺系統(tǒng)中。攝像定尺系統(tǒng)運行時,將實時跟蹤熱坯坯頭,精確計算頭部距離切割初始點的距離,并根據(jù)此值結(jié)合切割車的實際位置情況計算熱坯長度,當(dāng)坯子到達定尺值時向火焰切割機PLC發(fā)出主壓信號并進行準(zhǔn)確切割。通過OPC實現(xiàn)攝像定尺系統(tǒng)與連鑄機自動控制系統(tǒng)的融合,為實現(xiàn)過程自動化控制起到了很好作用。

三、軟件功能

該系統(tǒng)采用工業(yè)計算機控制,具有良好的人機界面,功能較為齊全,其主要功能有以下幾點。

(1)自動和手動功能。在自動狀態(tài)時,系統(tǒng)接受二級系統(tǒng)發(fā)送的定尺值,控制火焰切割機進行切割。在手動狀態(tài)時,操作員可在上位機上輸入多組定尺值,當(dāng)二級系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,可通過人工輸入定尺值進行鑄坯切割。

(2)切割機的相關(guān)信息如大車位置、割槍位置、粒化水狀態(tài)、變頻器狀態(tài)等顯示在攝像定尺的監(jiān)控電腦上。

(3)在攝像定尺系統(tǒng)上位機上可以實時顯示熱鑄坯的運行狀態(tài)與相應(yīng)參數(shù),如切割狀態(tài)、定尺長度等。

(4)由于標(biāo)定時使用的是冷坯,在熱坯切割時可能會出現(xiàn)一些誤差。本系統(tǒng)可對定尺進行在線修正,提高其測量精度,系統(tǒng)測量誤差在10mm以內(nèi)。

(5)操作員可以方便地修改定尺系統(tǒng)的控制參數(shù)、調(diào)整運行狀態(tài)。所設(shè)參數(shù)及定尺信息可有選擇地存盤,不需每次設(shè)置,隨時轉(zhuǎn)換,快捷方便。

(6)可以在上位機上通過亮度調(diào)節(jié)滑動塊,調(diào)節(jié)圖像亮度使坯頭邊緣更加清晰。因此可以對諸如尾坯等溫度較低、亮度偏暗的鑄坯進行切割,提高設(shè)備的適用范圍。

(7)可生產(chǎn)記錄查詢。對每次攝像定尺發(fā)出切割命令時的定尺設(shè)定值、實際跟蹤值、切割時間等信息進行記錄。

四、系統(tǒng)缺陷及優(yōu)化

(1)寬厚板連鑄機生產(chǎn)三種厚度的板坯,系統(tǒng)投用初期是以坯頭上沿為參照,對一種厚度的鑄坯進行標(biāo)定,通過理論計算得到其他厚度的標(biāo)定參數(shù)。實際使用后發(fā)現(xiàn),定尺對熱坯進行檢測時,坯頭上邊沿在同一位置所處坐標(biāo)存在差別,單獨使用一種厚度的鑄坯進行標(biāo)定后,在線監(jiān)測其他厚度鑄坯時容易造成精度誤差。之后,只能對三種厚度的板坯分別進行標(biāo)定,并各自記錄標(biāo)定參數(shù),投入使用后效果良好。但對三種不同厚度的坯子都進行標(biāo)定,需要接近半天的時間,在攝像機出現(xiàn)問題后,不能及時標(biāo)定使用,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。

通過軟件升級及硬件改造,采用新的檢測方法將攝像機鏡頭與坯頭拉開一定角度,使鏡頭能夠照射到坯頭下邊沿,通過檢測下沿來進行標(biāo)定。這樣用一種厚度的鑄坯進行標(biāo)定后,不論檢測什么厚度的板坯,由于下沿位置是相對固定的,因此避免了厚度對定尺精度的影響。

(2)由于攝像機放置在離輥道不遠的立柱上,外層僅有一個不銹鋼防護罩對攝像機進行保護。當(dāng)連鑄機生產(chǎn)時,攝像機受到熱坯的長時間輻射,內(nèi)部元件很容易老化,其使用壽命平均僅半年多。

通過對攝像機防護罩進行改造,將防護罩內(nèi)通入氮氣,對攝像機進行冷卻。同時,在防護罩末端增加熱電阻,并將溫度信號接入PLC,當(dāng)防護罩內(nèi)溫度超過60℃后,在主控室畫面上就會出現(xiàn)報警信息,可有效保證攝像機在允許的環(huán)境溫度下工作。在關(guān)鍵的二切區(qū)域,在固定攝像機的立柱上,同時安裝兩個檢測像機并標(biāo)定好,兩者互為備用。

(3)攝像機視頻線最早采用的是雙屏蔽同軸電纜,在投產(chǎn)初期圖像顯示效果很好。由于電纜溝內(nèi)動力纜較多,視頻信號經(jīng)常會受強電磁干擾,監(jiān)控圖像效果越來越差,增大鑄坯切割誤差。經(jīng)過研究分析,將視頻連接主線路改為光纜,避免了信號干擾及信號衰減的缺點,監(jiān)控圖像顯示非常清晰,保障了切割精度。

五、結(jié)論

攝像定尺切割系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠、定尺準(zhǔn)確,減輕了操作人員的勞動強度,提高了鑄坯質(zhì)量。經(jīng)過對冷坯的長期測量數(shù)據(jù)累積,證明使用該定尺切割出的子坯,達到0~30mm誤差精度的鑄坯數(shù)量在85%以上,達到0~50mm誤差精度的鑄坯數(shù)量在96%以上,完全可以滿足寬厚板板坯定尺的需要。

[1]潘毓淳.煉鋼設(shè)備[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992.

[2]樸喜彬,劉成虎,楊立安.紅外攝像定尺切割系統(tǒng)在板坯連鑄中的應(yīng)用[J].中國冶金,2011(11):26-27.

[3]李衛(wèi)東,田建良,馬艷.攝像定尺測量技術(shù)在梅鋼板坯測長系統(tǒng)上的應(yīng)用[J].梅山科技,2007(2):1-2.

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