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600 MW超臨界機(jī)組干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程分析

2012-06-12 09:42:20王宏梁王國(guó)清
綜合智慧能源 2012年1期
關(guān)鍵詞:濕態(tài)水流量超臨界

王宏梁,王國(guó)清

(山西省興能發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 古交 030200)

0 引言

火電超臨界和超超臨界機(jī)組由于其蒸汽壓力高和主蒸汽溫度高的特點(diǎn),它具有顯著的節(jié)能效果、環(huán)保效果和無(wú)可比擬的經(jīng)濟(jì)性能。發(fā)展高效率、高參數(shù)的超臨界和超超臨界火電機(jī)組已成為我國(guó)未來(lái)火電建設(shè)的主流項(xiàng)目。在實(shí)際運(yùn)行的啟、停過(guò)程中,鍋爐內(nèi)的工質(zhì)水需要經(jīng)過(guò)干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換,如果調(diào)整不當(dāng),經(jīng)常會(huì)引起主再熱蒸汽溫度參數(shù)的劇烈波動(dòng)[1],造成水、煤比失調(diào),鍋爐管壁超溫,汽輪機(jī)進(jìn)水等事故[2-3]。本文通過(guò)一次典型案例分析減少干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程的事故停機(jī),為600 MW機(jī)組干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換安全運(yùn)行提供參考依據(jù)。

1 機(jī)組運(yùn)行工況

某電廠共有4臺(tái)機(jī)組,其中的#3機(jī)組為600 MW超臨界機(jī)組。在正常運(yùn)行時(shí),廠用電為本機(jī)接帶,高壓輔助蒸汽聯(lián)箱為四抽接帶,軸封為自密封,輔助汽源作為軸封備用汽源,A,B,C給水泵運(yùn)行,風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,C,D,E,F(xiàn)磨煤機(jī)運(yùn)行,自動(dòng)發(fā)電量控制AGC(Automatic Generation Control)、自動(dòng)電壓控制AVC(Automatic Voltage Control)、電力系統(tǒng)穩(wěn)定器PSS(Power System Stabilization)均投入運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷由AGC控制,無(wú)功負(fù)荷由AVC控制。

2 事故過(guò)程

事故發(fā)生在2011-03-14 T 11:57,碎渣機(jī)有異物卡造成碎渣機(jī)輸送鏈跳閘,液壓關(guān)斷門關(guān)閉,撈渣機(jī)退出運(yùn)行。12:42,在碎渣機(jī)處取出異物。13:20,因液壓關(guān)斷門10B,9B關(guān)閉不嚴(yán)造成輸送鏈上渣量太多,碎渣機(jī)啟動(dòng)不了,申請(qǐng)值長(zhǎng)退出AGC,降負(fù)荷至400 MW。14:20,再次降負(fù)荷至320 MW。18:10,高壓輔助蒸汽聯(lián)箱倒為一期接帶。19:00,負(fù)荷由320 MW降至250 MW,投油槍,C磨煤機(jī)停止運(yùn)行。19:33,就地間斷撈渣機(jī)運(yùn)行,啟動(dòng)輸送鏈掏渣。23:10,鍋爐主控解自動(dòng)為手動(dòng),機(jī)組運(yùn)行方式切為機(jī)跟隨運(yùn)行方式,負(fù)荷降為237 MW。23:15,停止D磨煤機(jī)運(yùn)行,負(fù)荷降為220 MW,機(jī)組開始由干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)。23:21,繼續(xù)減煤量至61 t/h,負(fù)荷降為200 MW,主蒸汽溫度由505℃降至485℃。23:25,迅速加煤量至98 t/h,負(fù)荷、調(diào)門綜合開度,主蒸汽壓力變化不大,主蒸汽溫度爐側(cè)降為347℃,機(jī)側(cè)降為402℃,主蒸汽溫度低保護(hù)動(dòng)作,汽機(jī)跳閘,鍋爐MFT動(dòng)作,發(fā)電機(jī)出口5021,5022開關(guān)聯(lián)鎖跳閘,油泵自啟正常。根據(jù)參數(shù)變化情況,取4個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)對(duì)照相關(guān)參數(shù),其結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 事故發(fā)生過(guò)程中關(guān)鍵參數(shù)值的對(duì)照(2010-03-14)

從表1可以看出,在事故發(fā)生過(guò)程中,出現(xiàn)水、煤比失調(diào),主蒸汽溫度迅速下降,直至被迫停機(jī),因此,水、煤比失調(diào)是此次事故的主要原因。

3 原因分析

撈渣機(jī)設(shè)計(jì)容量為4 h鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量BMCR(Boiler Maximum Continue Rate),從 2011 -03-14 T 11:57停運(yùn)撈渣機(jī),到2011-03-14 T 23:00結(jié)束,撈渣機(jī)停運(yùn)長(zhǎng)達(dá)11 h。撈渣機(jī)停運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),必須降負(fù)荷且減煤量,機(jī)組由干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)是這次事故發(fā)生的導(dǎo)火線。

4 干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的控制要點(diǎn)和注意事項(xiàng)

在臨界壓力和臨界溫度時(shí),水和蒸汽的密度是相同的。超臨界火電技術(shù)由于參數(shù)本身的特點(diǎn)決定了超臨界鍋爐只能采用直流鍋爐,直流鍋爐普遍存在著流動(dòng)不穩(wěn)定、熱偏差和脈動(dòng)水動(dòng)力的問(wèn)題。另外,為了達(dá)到較高的流速,必須采用小管徑水冷壁。超臨界機(jī)組在啟、停和事故處理過(guò)程中存在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換。鑒于以上特點(diǎn)并總結(jié)此次事故的經(jīng)驗(yàn),提出干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中的注意事項(xiàng)。

(1)干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。為確保水冷壁低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的水循環(huán)良好,水冷壁的給水流量不能低于520 t/h;同時(shí),為防止給水過(guò)大,造成汽溫大幅下降,通常在負(fù)荷240~250 MW時(shí)進(jìn)行干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換[4]。

(2)保證給水流量的穩(wěn)定。投入給水自動(dòng)和分離器水位自動(dòng),給水流量維持在800~830 t/h。

(3)啟動(dòng)鍋爐循環(huán)泵的時(shí)間。在轉(zhuǎn)入干態(tài)時(shí),為避免爐水循環(huán)泵跳閘或緊急停運(yùn)造成給水流量波動(dòng),可在轉(zhuǎn)干態(tài)結(jié)束、參數(shù)穩(wěn)定后再停運(yùn);在轉(zhuǎn)入濕態(tài)時(shí),待分離器水位達(dá)到6~8 m時(shí),再啟動(dòng)爐水循環(huán)泵[5]。

(4)減少煤量的操作應(yīng)緩慢。在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí),因煤燃燒有較強(qiáng)的滯后性,切忌加、減煤過(guò)急,根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)提供的數(shù)據(jù),每10 MW可按4 t/h的速度進(jìn)行加減。

(5)維持主汽壓力穩(wěn)定。投入機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)CCS(Boiler-turbine Coordinated Control System)或數(shù)字式電氣液壓控制系統(tǒng)DEH(Digital Electric Hydraulic Control System)中的機(jī)前壓力自動(dòng),在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí),主蒸汽壓力應(yīng)控制在 9.5~11.5 MPa[6-8]。

(6)給水大、小閥的切換。在轉(zhuǎn)干態(tài)時(shí),為保證給水流量與負(fù)荷的適應(yīng)與匹配,保證合適的過(guò)熱度,防止鍋爐缺水,給水閥要進(jìn)行小閥切大閥的操作。在轉(zhuǎn)濕態(tài)時(shí),為保證啟動(dòng)分離器水位穩(wěn)定,防止鍋爐循環(huán)泵的跳閘引起給水流量過(guò)低造成的鍋爐主燃料跳閘MFT(Master Fuel Trip)動(dòng)作,應(yīng)盡早進(jìn)行大閥切小閥的操作。

(7)加強(qiáng)對(duì)汽溫和汽輪機(jī)監(jiān)視儀表TSI(Turbine Supervisory Instrument)的監(jiān)視。在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,經(jīng)常由于水、煤比嚴(yán)重失調(diào)造成汽溫的急劇下降,汽輪機(jī)進(jìn)汽帶水,從而造成汽輪機(jī)振動(dòng)增大,甚至軸瓦燒損、大軸彎曲等惡性事故。為避免上述事故的發(fā)生,在操作過(guò)程中,必須保證水煤加減適當(dāng),以防止水、煤比例失調(diào)[9],同時(shí)加強(qiáng)對(duì)汽溫和TSI的監(jiān)視。

(8)盡量縮短干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的時(shí)間。在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí),水冷壁垂直管或后墻可能產(chǎn)生汽-水兩相流,容易引起水動(dòng)力不均,造成的壁溫偏差大和超限,應(yīng)維持給水流量和燃煤量的穩(wěn)定,防止干、濕態(tài)交替,盡量縮短干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的時(shí)間。

5 結(jié)論

超臨界直流鍋爐在干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中,因水、煤比失調(diào)以及主蒸汽壓力控制不當(dāng)?shù)仍蛞自斐善啓C(jī)進(jìn)水、鍋爐干燒等事故。針對(duì)干態(tài)、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程的特點(diǎn),提出重點(diǎn)調(diào)節(jié)水、煤比例,保證主、再熱汽溫和主汽壓力的穩(wěn)定,是干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中需要注意的重點(diǎn)事項(xiàng)。

[1]陳小強(qiáng),羅志浩,尹峰.超超臨界鍋爐干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換分析[J].浙江電力,2010(2):30 -32.

[2]段寶,李鋒,蘭勇.600 MW超臨界直流鍋爐干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換的控制要點(diǎn)探析[J].電站系統(tǒng)工程,2010(2):27-29.

[3]張偉,寧獻(xiàn)武,王磊.1 000 MW超超臨界機(jī)組干、濕態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)控制[J].東北電力技術(shù),2009(7):19-21.

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