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圓網(wǎng)印花機(jī)錯(cuò)花在線跟蹤調(diào)速技術(shù)的研究

2012-06-26 05:36王吉岱張東岳孫愛(ài)芹
電氣傳動(dòng) 2012年3期
關(guān)鍵詞:印花機(jī)印染印花

王吉岱,張東岳,孫愛(ài)芹

(山東科技大學(xué) 機(jī)械電子工程學(xué)院,山東 青島266510)

圓網(wǎng)印花機(jī)的錯(cuò)花調(diào)節(jié)精度是影響印花質(zhì)量的關(guān)鍵因素。實(shí)際中,圓網(wǎng)印花機(jī)受到機(jī)械部件的磨損、松動(dòng)以及織物的變形等影響,導(dǎo)致織物印花過(guò)程不可避免地產(chǎn)生“錯(cuò)花”現(xiàn)象[1]。傳統(tǒng)的對(duì)花系統(tǒng)采用人工目測(cè)的方式進(jìn)行錯(cuò)花調(diào)節(jié),人工調(diào)節(jié)方式大大增加了產(chǎn)品的殘次率[2]。本文介紹了一種基于圖像動(dòng)態(tài)采集的印染錯(cuò)花跟蹤調(diào)速技術(shù)及系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法。

為解決傳統(tǒng)圓網(wǎng)印花機(jī)印花單元運(yùn)行控制存在的問(wèn)題,圓網(wǎng)印花機(jī)上的對(duì)花操作采用的檢測(cè)手段主要是基于色標(biāo)的檢測(cè)方法,具體是在圓網(wǎng)上或步進(jìn)電機(jī)上設(shè)置零位檢測(cè)標(biāo)記,然后用光電的方法檢測(cè)標(biāo)記之間的距離或用圖像的方法檢測(cè)圓網(wǎng)留在布上的標(biāo)記是否發(fā)生偏動(dòng)來(lái)達(dá)到自動(dòng)對(duì)花的目的。荷蘭Stork公司采用環(huán)型電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)圓網(wǎng),依靠電機(jī)內(nèi)的脈沖發(fā)生器和電極測(cè)量器的結(jié)合,可以非常精確地控制轉(zhuǎn)速和矯正圓網(wǎng)的角度位置,同時(shí)導(dǎo)帶與機(jī)頭通過(guò)電子控制實(shí)現(xiàn)精確聯(lián)動(dòng)。但由于維護(hù)困難,其市場(chǎng)占有率不高[3]。

本文介紹的控制系統(tǒng)采用閉環(huán)控制方式,在線監(jiān)測(cè)對(duì)花效果,反饋對(duì)花誤差并進(jìn)行二次錯(cuò)花補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)了對(duì)花的智能控制。

1 錯(cuò)花在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成

圓網(wǎng)印花機(jī)錯(cuò)花在線跟蹤調(diào)速系統(tǒng)由上位機(jī)操作界面、圖像采集及處理環(huán)節(jié)、主控制器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)4部分組成。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成如圖1所示。

上位機(jī)操作界面:由觸摸屏和圖像顯示器組成。觸摸屏與PLC進(jìn)行RS-485通訊連接,通過(guò)觸摸屏可監(jiān)視系統(tǒng)在線運(yùn)行狀態(tài)、初始化系統(tǒng)軟件,調(diào)整PLC中各種控制參數(shù),同時(shí)能進(jìn)行人工在線調(diào)速。

圖1 圓網(wǎng)印花在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)原理圖Fig.1 System schematic diagram of on-line inspecting system about rotary screen printing

圖像采集及處理環(huán)節(jié):該部分由光學(xué)攝像頭、CCD面陣相機(jī)、圖像處理器組成。CCD相機(jī)通過(guò)光學(xué)攝像頭動(dòng)態(tài)采集花回標(biāo)記,并將圖像信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)傳給圖像處理器,圖像處理器采用DSP控制芯片,滿足高容量像素圖像、顏色處理以及執(zhí)行復(fù)雜數(shù)字運(yùn)算的高級(jí)算法的處理需求。

主控制器:本系統(tǒng)主控制器采用日本基恩士高速PLC,采用DSP雙核控制芯片,單步掃描輸出時(shí)間低于0.2μs。該型PLC支持C語(yǔ)言編程,便于系統(tǒng)對(duì)誤差算法進(jìn)行處理。同時(shí),具備4軸同步控制功能,可以實(shí)現(xiàn)多軸印花滾筒的同步控制。

執(zhí)行機(jī)構(gòu):采用臺(tái)達(dá)交流無(wú)刷伺服電機(jī),提高了系統(tǒng)對(duì)花調(diào)節(jié)執(zhí)行能力。

2 對(duì)花調(diào)速技術(shù)的工作原理

2.1 系統(tǒng)布局

織物蠟染過(guò)程中,各個(gè)花回分別在對(duì)應(yīng)布邊作蠟染花回標(biāo)記,本系統(tǒng)便是利用蠟染花回標(biāo)記檢測(cè)法來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)花精度的自動(dòng)監(jiān)測(cè)與調(diào)整。采用旋轉(zhuǎn)編碼器同步測(cè)量織物行進(jìn)速度,利用輸出脈沖觸發(fā)兩路圖像傳感器動(dòng)態(tài)采集花回標(biāo)記圖像。系統(tǒng)布局如圖2所示:1號(hào)傳感器用于花回誤差檢測(cè),安裝在印花滾筒右側(cè)未印染區(qū)域,距離滾筒中心軸H1(H1<一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)花回長(zhǎng)度);2號(hào)傳感器用于對(duì)花效果的反饋,安裝于印染區(qū)域,距離印花滾筒中心軸H2(H2<一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)花回長(zhǎng)度)。

圖2 CCD圖像采集布局簡(jiǎn)圖Fig.2 Layout diagram of CCD image acquisition

2.2 圖像采集與誤差輸出

首先進(jìn)行圖像注冊(cè),通過(guò)顏色抽取,獲得對(duì)照度較大的搜索圖案(如圖3所示,搜索圖案為蠟染花回標(biāo)記),然后CCD相機(jī)隨著印染織物的行進(jìn),在線采集織物邊緣的花回標(biāo)記圖案(如圖4所示),并傳輸給圖像處理器,圖像處理器根據(jù)像素分布、形狀、亮度和顏色等信息,對(duì)圖像進(jìn)行圖像增強(qiáng),邊緣銳化,降噪,特征提取,幾何定位等處理,以實(shí)現(xiàn)花回標(biāo)記的提取和位置比對(duì),實(shí)時(shí)獲取花回偏差(如圖5所示)。

圖3 圖像注冊(cè)Fig.3 Image register

圖4 圖像采集Fig.4 Image acquisition

圖5 圖像處理Fig.5 Image processing

檢測(cè)位置(x0,y0),設(shè)定圖像搜索范圍{(0,0),(x1,y1)}。織物沿x軸方向運(yùn)動(dòng),因此x1值需滿足下式,y1值只需根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定即可:

式中:l為旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)速軸周長(zhǎng);k為圖像采集觸發(fā)間隔脈沖數(shù);n為像素尺寸比系數(shù);m為編碼器旋轉(zhuǎn)1周的脈沖數(shù)。

設(shè)定圖像x軸方向測(cè)量誤差Δx,y軸方向測(cè)量誤差Δy,以及角度測(cè)量誤差Δw,結(jié)合圓網(wǎng)印花工作過(guò)程,對(duì)采集圖像的x軸、y軸以及角度誤差進(jìn)行分析,確定花回標(biāo)記圖像輸出誤差Δ為

2.3 花回偏差算法的研究

花回偏差Q計(jì)算公式:

式中:L為花回實(shí)際長(zhǎng)度;S為花回標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度;Δa為花回前端圖像誤差值;Δb為花回后端圖像誤差值;N為旋轉(zhuǎn)編碼器脈沖輸出個(gè)數(shù);ΔL為編碼器測(cè)速軸單位脈沖對(duì)應(yīng)的弧長(zhǎng)。

圖6為偏差計(jì)算原理圖。

根據(jù)圖6所示,舉例第1花回偏差和第2花回偏差的計(jì)算方法如下。

第1花回中,Δa=Δ1,Δb=-Δ2,根據(jù)式(3)得:Q1=(Δ1+Δ2+N12ΔL)-S。

圖6 偏差計(jì)算原理圖Fig.6 Counting principle diagram of deviation

第2花回中,Δa=-Δ2,Δb=Δ3,根據(jù)式(3)得:Q2=(-Δ2-Δ3+N23ΔL)-S。

依此類推??刂破鱌LC依據(jù)各個(gè)花回的偏差值Q,輸出對(duì)應(yīng)的控制信號(hào),調(diào)節(jié)印花滾筒速度,實(shí)現(xiàn)錯(cuò)花糾偏。

2.4 對(duì)花誤差反饋與二次調(diào)節(jié)

圖像傳感器檢測(cè)織物經(jīng)過(guò)印染后(錯(cuò)花糾偏已經(jīng)完成)的花回標(biāo)記位置,獲取花回標(biāo)記與印花滾筒軸的相對(duì)距離,與注冊(cè)圖像中心點(diǎn)到印花滾筒軸的長(zhǎng)度H進(jìn)行比較,獲得誤差值P,控制器根據(jù)獲得的P值進(jìn)行花回錯(cuò)花的二次補(bǔ)償調(diào)節(jié)。計(jì)算方法如下式:

式中:Δ′為印染后的花回標(biāo)記圖像誤差值;N為旋轉(zhuǎn)編碼器脈沖輸出個(gè)數(shù);ΔL為編碼器測(cè)速軸單位脈沖對(duì)應(yīng)的弧長(zhǎng);H為2號(hào)圖像傳感器安裝位置到印花滾筒軸的距離。

3 系統(tǒng)誤差范圍及技術(shù)特點(diǎn)

3.1 花回測(cè)量誤差統(tǒng)計(jì)分析

為校驗(yàn)該系統(tǒng)的檢測(cè)精度和適用速度范圍,在織物不同運(yùn)行速度下,對(duì)花回測(cè)量誤差(花回測(cè)量值與實(shí)際長(zhǎng)度的差值)在線跟蹤記錄,獲得圖7所示的誤差曲線。可以發(fā)現(xiàn),在印染速度小于60 m/min時(shí),誤差曲線趨勢(shì)平穩(wěn)、波動(dòng)較小,花回測(cè)量誤差范圍小于±0.50mm,當(dāng)印染速度到達(dá)80 m/min時(shí),誤差曲線波動(dòng)較大,花回測(cè)量誤差為±0.85mm。由此,本系統(tǒng)的最佳印染速度小于60m/min,花回測(cè)量精度可達(dá)±0.5mm。

圖7 不同速度下測(cè)量誤差曲線Fig.7 Measurement error curves of different speeds

3.2 圓網(wǎng)印花在線調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)

1)該系統(tǒng)具備傳統(tǒng)的加、減速手動(dòng)調(diào)節(jié)功能??梢詫?shí)現(xiàn)自動(dòng)過(guò)程中,對(duì)印花滾筒的人工加、減速調(diào)節(jié)。

2)具有花回大偏差分段處理能力。當(dāng)實(shí)際花回長(zhǎng)度偏差Q大于系統(tǒng)標(biāo)定偏差范圍(暫標(biāo)定±10mm)時(shí),系統(tǒng)對(duì)當(dāng)前花回的偏差補(bǔ)償值最大為10mm,剩余偏差 (Q-10)mm則放入后面的若干花回進(jìn)行補(bǔ)償處理。

3)解決了同一花回標(biāo)記圖像重復(fù)采集的問(wèn)題。當(dāng)出現(xiàn)某一花回標(biāo)記重復(fù)采集時(shí),PLC僅對(duì)首個(gè)該花回標(biāo)記誤差信號(hào)進(jìn)行處理運(yùn)算。通過(guò)理論計(jì)算和試驗(yàn)驗(yàn)證,PLC獲取該標(biāo)記任意一個(gè)誤差信號(hào),經(jīng)式(3)運(yùn)算,其花回長(zhǎng)度偏差與計(jì)算結(jié)果一致。

4)消除花回標(biāo)記出現(xiàn)遺漏采集的問(wèn)題??刂破魍ㄟ^(guò)花回測(cè)量值與標(biāo)準(zhǔn)值的關(guān)系,尋找實(shí)際測(cè)量值對(duì)應(yīng)圖像采集花回?cái)?shù),再進(jìn)行誤差處理及脈沖轉(zhuǎn)換。

4 結(jié)論

本系統(tǒng)在不改變?cè)性O(shè)備的基礎(chǔ)上,不僅保留了傳統(tǒng)的人工調(diào)速功能,而且實(shí)現(xiàn)了全程動(dòng)態(tài)在線對(duì)花的自動(dòng)化控制。采用機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)、全閉環(huán)控制方式,提高了對(duì)花調(diào)速的精度和穩(wěn)定性。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,錯(cuò)花檢測(cè)精度為±0.5mm,在線對(duì)花精度為±0.8mm,最高運(yùn)行速度為60 m/min。該系統(tǒng)的運(yùn)用,不僅減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且顯著提高了印染產(chǎn)品的合格率,同時(shí)為印染設(shè)備的研究人員提供了一個(gè)實(shí)用的技術(shù)路線。

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