張國良
(中鐵十三局集團(tuán)第三工程有限公司,124021,盤錦,遼寧省∥工程師)
寧波軌道交通1號線一期工程某車站位于中山東路下,為地下三層島式車站。車站為雙柱3跨結(jié)構(gòu),長為172 m,寬為19.3 m,站臺中心處基坑最大開挖深度約24.4 m,標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度為22.3~22.6 m,端頭井基坑深度為23.96 m。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用1 000 mm厚的地下連續(xù)墻,在西端站臺處插入深度約42.0m(位于⑤5層砂質(zhì)粉土層底部),在標(biāo)準(zhǔn)段插入深度約40.0m(位于⑤5層砂質(zhì)粉土層),在東端頭井插入深度約43.0m(位于⑥2層粉質(zhì)黏土層頂部)。地下連續(xù)墻穿越主要地層的物理力學(xué)指標(biāo)見表1所示。
本工程主體結(jié)構(gòu)的基坑采用6道支撐系統(tǒng),首道為鋼筋混凝土支撐。下二層板采用逆作法施工,在下二層板及坑底采用抽條加裙邊進(jìn)行加固。
試驗井所處地質(zhì)及水文地質(zhì)條件復(fù)雜,周邊環(huán)境復(fù)雜,能否安全解決承壓水問題并有效控制對環(huán)境的影響,是本工程設(shè)計及施工的關(guān)鍵因素之一。
基坑開挖范圍內(nèi)(①1-1層—⑤2層)多以淤泥質(zhì)及軟塑狀土層為主。根據(jù)巖土工程勘察報告和設(shè)計圖紙,基坑坑底進(jìn)入④2層粉質(zhì)黏土底部,其下部第⑤3、⑤5層的承壓水有突涌的可能性。采用安全系數(shù)法對不同開挖深度的基坑進(jìn)行安全突涌可能性計算,計算結(jié)果見表2。
根據(jù)計算結(jié)果,在基坑開挖過程中,第⑤3、⑤5層承壓含水層會對車站主體結(jié)構(gòu)開挖有影響,可能造成突涌現(xiàn)象。為確?;邮┕ぐ踩鑼ζ溥M(jìn)行減壓處理。為有效控制地下水及減小降水對周邊環(huán)境的不利影響,需要準(zhǔn)確分析本工程場地的水文地質(zhì)特征,對承壓含水層進(jìn)行專項承壓水抽水試驗。
抽水試驗利用基坑內(nèi)已有降水井進(jìn)行,編號為J1—J6、JG1、JG2,共有8口試驗井,另外還有坑外觀測井G1、G2。抽水試驗井位置見圖1,試驗井結(jié)構(gòu)見圖2。結(jié)合承壓含水層第⑤3、⑤5層單井涌水量小且降深較大,本試驗進(jìn)行單落程非穩(wěn)定流抽水試驗。
表1 地下連續(xù)墻穿越土層的主要物理力學(xué)指標(biāo)
表2 基坑突涌可能性計算表
先采用單孔抽水試驗,通過其它孔觀測承壓水水頭,以進(jìn)行非穩(wěn)定流抽水試驗,獲取水文地質(zhì)參數(shù)。
當(dāng)單孔抽水試驗結(jié)束后,水位完全恢復(fù)時,進(jìn)行4組群井抽水試驗。群井抽水試驗分為2口井試驗、3口井群井試驗和6口井群井試驗,并通過觀測井觀測基坑內(nèi)外水位變化情況。
圖1 抽水試驗井布置示意圖
圖2 抽水試驗井結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)單井抽水試驗獲得的曲線(見圖3所示),利用Aquifer test抽水試驗軟件,對試驗期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)求解,求得第⑤3、⑤5層滲透系數(shù)約3.74×10-4cm/s,貯水系數(shù)為2.97×10-4。
在單井試驗后,進(jìn)行了兩組不同降深的6井群井抽水試驗。抽水從2009年7月2日7:50開始至7月7日9:00結(jié)束,坑內(nèi)減壓降水24h,其余為水位恢復(fù)時間。水泵下入深度為30~35m,單井涌水量1.5~2.5m3/h。試驗結(jié)果如圖4、圖5所示。經(jīng)本組試驗驗證,在抽水24h后,基坑內(nèi)觀測孔水位降深達(dá)17.5m以上,能滿足基坑安全降深要求。
采用國際上常用的Visual Modflow地下水滲流數(shù)值模擬軟件(4.0版)進(jìn)行水文模型數(shù)值模擬計算。根據(jù)場區(qū)的實際水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)條件及幾何形狀進(jìn)行三維剖分。因承壓含水層滲透性大,確定以基坑中心點為基點、各方向延伸1 000m作為模擬計算區(qū)域。模型的水文地質(zhì)參數(shù)根據(jù)勘察報告提供的地質(zhì)資料及試驗取得的水文地質(zhì)參數(shù)等進(jìn)行實際等效處理,承壓含水層模型邊界采用通用水頭進(jìn)行處理。
利用抽水試驗期間取得的觀測資料進(jìn)行驗證,利用實際條件下抽水情況進(jìn)行模型計算,得出模型計算觀測孔水位與實測水位對比,如s-t(水位-時間)曲線圖,具體驗證如下。
單井試驗時,J2井抽水時間為675min,單井涌水量約2.5m3/h,且圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工已完成。數(shù)值驗證采用相同條件進(jìn)行驗證。其觀測孔J3的實測數(shù)據(jù)與模型計算曲線擬合如圖6所示。
圖6 觀測孔J3的水位擬合曲線圖
通過對數(shù)值模型的識別與驗證,數(shù)值模擬的結(jié)果與實測的觀測井?dāng)?shù)據(jù)基本一致,該數(shù)值模型比較符合實際。
群井試驗時,J2—J5、JG1、JG2井的抽水時間為115h,單井涌水量約1.0~2.0m3/h,且圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工已完成。數(shù)值驗證采用相同條件進(jìn)行驗證。其坑內(nèi)觀測孔J6和坑外觀測孔G2的實測數(shù)據(jù)與模型計算曲線擬合如圖7、圖8所示。
通過對數(shù)值模型的識別與驗證,數(shù)值模擬的結(jié)果與實測的觀測井?dāng)?shù)據(jù)基本一致,數(shù)值模型比較符合實際。
經(jīng)兩組抽水試驗數(shù)據(jù)的模擬擬合驗證,建立的三維滲流數(shù)值模型與實際抽水試驗情況較吻合,能夠反映實際條件下的地下水滲流情況。因此,可采用三維滲流數(shù)值模擬的方法來驗證降水方案的可行性,進(jìn)行各工況下按需降水模擬、減壓期間地下水動態(tài)特征狀況預(yù)測,以及對周邊環(huán)境的影響性分析。
根據(jù)抽水試驗期間地下水位觀測資料,按最不利條件下進(jìn)行減壓降水設(shè)計。實際施工時可根據(jù)實際情況進(jìn)行基坑降水控制,根據(jù)觀測孔水位來調(diào)整減壓運行方案,在滿足基坑安全施工的同時,做到按需降水,減小對周邊環(huán)境的影響。本基坑內(nèi)共布置減壓井6口,觀測兼?zhèn)溆镁?口,具體平面位置同圖1,井的結(jié)構(gòu)同圖2。
圖9 各工況運行控制(橫斷面)圖
表3 減壓降水各工況運行控制表
根據(jù)施工工況編制表3及圖9,并以此為依據(jù)進(jìn)行減壓模擬預(yù)測。當(dāng)基坑開挖至-14.1m時,在下一層土開始開挖的前一天啟動減壓井,直到基坑開挖至-17.9m,
承壓水水位控制在-9.7m;在下一層土開挖前繼續(xù)進(jìn)行減壓降水,在基坑開挖至-21.0m時,承壓水水位控制在-15.0m;在基坑開挖至底板及底板施工,
直到底板強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度的80%以上時,承壓水水位控制在-20.7m。在底板強(qiáng)度尚未達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度的80%以上時Fs以1.10進(jìn)行控制。當(dāng)?shù)装鍙?qiáng)度達(dá)80%以上時,因下二層板逆作法施工,基坑安全水位可控制在-11.7m,當(dāng)下一層板施工時基坑安全水位可控制在-8.0m,直到頂板施工,基坑滿足抗浮要求后,停止減壓降水。此階段Fs以1.00進(jìn)行控制。
4.2.1 開挖階段降水控制模擬
在基坑開挖至-14.1m時,根據(jù)突涌可能性計算需要開啟降壓井。在基坑開挖至-17.9m前基坑范圍內(nèi)第⑤3、⑤5層最小安全降深為6.4m(即水位埋深為-9.7m)。
開啟降壓井J1、J3、J6進(jìn)行降壓,單井涌水量20.0~25.0m3/d,預(yù)測此階段須減壓降水10d。
在持續(xù)減壓抽水10d后基坑內(nèi)降深為6.6m,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深在1.0~3.5m。此時基坑內(nèi)承壓水水位能夠滿足基坑安全開挖至17.9m的要求。
在基坑開挖至-17.9m~-21.0m時,第⑤3、⑤5層最小安全降深為11.7m(即水位埋深-15.0m)。開啟降壓井J1—J6進(jìn)行降壓,單井涌水量為20.0~25.0m3/d,水泵放置在降壓井20~25m深度附近。由數(shù)值計算可知,在持續(xù)減壓抽水20d后基坑內(nèi)降深在12.0m左右,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深在3.0~7.0m。此時基坑內(nèi)承壓水水位能夠滿足基坑安全開挖至-21.0m要求。
在基坑開挖至底板范圍內(nèi)第⑤3、⑤5層時,最小安全降深為17.4m(即水位埋深-20.7m)。開啟降壓井J1—J6進(jìn)行降壓,單井涌水量為30.0~60.0m3/d,在持續(xù)減壓抽水40d后基坑內(nèi)降深為18.2m,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深為4.0~10.0m。此時基坑內(nèi)承壓水水位能夠滿足基坑安全開挖和底板施工的要求。
4.2.2 底板澆筑階段降水控制模擬
在基坑底板施工直至其強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度的80%期間第⑤3、⑤5層最小安全降深為17.4m(即水位埋深-20.7m)。開啟降壓井J1—J6進(jìn)行降壓,單井涌水量為30.0~60.0m3/d,水泵在井內(nèi)放置在-30~-35m深度,在持續(xù)減壓抽水20d后基坑內(nèi)降深為18.2m,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深為4.0~10.0m。此時基坑內(nèi)承壓水水位能夠滿足基坑的安全開挖和底板的施工要求。
4.2.3 底板澆筑后的降水控制模擬
在底板澆筑后,底板強(qiáng)度達(dá)到一定強(qiáng)度,能夠抵抗部分承壓水頂托力時,宜減少啟動的降壓井?dāng)?shù)量。具體開啟的降壓井?dāng)?shù)量宜由設(shè)計單位根據(jù)底板及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行計算后確定,具體水位降深和降壓性降水持續(xù)時間應(yīng)根據(jù)計算后確定。
底板強(qiáng)度達(dá)設(shè)計強(qiáng)度的80%以上且在上一層板施工前,開啟降壓井J1、J3、J6進(jìn)行降壓。單井涌水量為30.0~40.0m3/d,水泵在井內(nèi)放置在-20~-25m深度,在持續(xù)減壓抽水30d后基坑內(nèi)降深為11.0m左右,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深為3.0~5.5m。
上一層板施工后,開啟降壓井J1、J6進(jìn)行降壓,單井涌水量為20.0~30.0m3/d,在持續(xù)減壓抽水20d后基坑內(nèi)降深為5.0m左右,基坑外側(cè)100m范圍內(nèi)降深為2.0~2.5m。
1)通過降壓井的單井抽水試驗,獲取第⑤3、⑤5層承壓含水層的滲透系數(shù)、貯存系數(shù)等參數(shù),為進(jìn)行后續(xù)數(shù)值計算分析提供參數(shù)依據(jù)。
2)通過進(jìn)行群井抽水試驗,驗證了承壓水布井方案的合理性。
3)采用Visual Modflow軟件對降壓井的開啟順序、抽水時機(jī)、抽水時間的長短等進(jìn)行了計算分析,實現(xiàn)了按需降壓,減少了降壓對周圍環(huán)境的影響。
4)目前,該基坑已封頂,在施工過程中未發(fā)生突水事件。
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