張國軍,于顯勇,申龍涉,張純靜
(1.遼寧石油化工大學(xué) 石油天然氣工程學(xué)院,遼寧 撫順113001;2.遼河油田分公司錦州采油廠,遼寧 錦州121209)
稠油開采主要有蒸汽吞吐和蒸汽驅(qū)兩種方式,其中主要的設(shè)備就是注汽鍋爐,其運行成本是熱注開采的主要部分,提高鍋爐的效率,降低注汽鍋爐的運行成本具有重要意義[1]?;谀巢捎蛷S注汽鍋爐效率較低,為了使注汽鍋爐設(shè)備的工作潛力得到充分的發(fā)揮和應(yīng)用,通過對當前排量下注汽鍋爐的運行狀態(tài)進行調(diào)研統(tǒng)計分析和提高排量試驗研究,尋找制約提高排量的影響因素,并提出提高排量的可行性分析和提高排量的綜合技術(shù)方案,以實現(xiàn)注汽鍋爐運行在更加合理的負荷范圍內(nèi),降低單位負荷下的注汽鍋爐運行成本。
從2011年5月至11月,分別對某采油廠兩個注汽作業(yè)區(qū)的31個自然注汽站的50臺注汽鍋爐進行了系統(tǒng)調(diào)研。調(diào)研內(nèi)容主要包括以下幾方面:
按注汽時率來統(tǒng)計(注汽鍋爐在某段時間內(nèi)實際參加注汽時間與總時間之比為注汽時率),為了調(diào)查各鍋爐的使用頻率、服役年限和鍋爐耗損狀態(tài)對提高排量的影響,做如下統(tǒng)計,將2011年上半年所有鍋爐的注汽時率列出,其中注汽時率最低的為0,最高的為45.42%,采用相對比較的方法,取注汽時率大于24%的鍋爐作為相對使用比效頻繁的鍋爐作統(tǒng)計,注汽時率大于24%的鍋爐總計有35臺,如圖1所示,從注汽鍋爐注汽時率和使用年限上可以看出,相對使用頻率高的注汽鍋爐的服役年限在20年以下的注汽鍋爐占總數(shù)的69%,在所有注汽鍋爐中所占的比例很高,所以從鍋爐的總體使用耗損上,該部分注汽鍋爐還有很大提高排量的空間。對于提高熱注效率,降低注汽成本有很大實際操作性。
圖1 注汽鍋爐按注汽時率和使用年限統(tǒng)計
通過對供水系統(tǒng)大量調(diào)研可知,柱塞泵的額定排量,常用排量如圖2所示,所有柱塞泵均采用變頻器控制,結(jié)合變頻器使用可以節(jié)約電能[2-3],在相應(yīng)的注汽排量量程上控制頻率為0~60 Hz,實際變頻器的常用頻率在35 Hz左右。提高現(xiàn)運行排量的10%后,23 t/h注汽鍋爐的注汽排量提高至額定排量的73%,11.2 t/h注汽鍋爐的注汽排量提高至額定排量的59%,9.2 t/h注汽鍋爐的注汽排量提高至額定排量的50%[4]。所以,從注汽鍋爐柱塞泵的供水能力和泵的變頻控制能力上分析,將現(xiàn)有注汽鍋爐提高現(xiàn)在運行注汽排量的10%是可行的。
圖2 柱塞泵的額定與實際排量的比對統(tǒng)計
1.3.1 供風(fēng)系統(tǒng)調(diào)研統(tǒng)計
注汽鍋爐的供風(fēng)系統(tǒng)中主要設(shè)備為空壓機,實際風(fēng)機的運行排量大多為額定排量的45%~65%之間。所以,在加強運行巡檢和定期保養(yǎng)的前提下,注汽鍋爐供風(fēng)系統(tǒng)的現(xiàn)狀完全可以滿足提高10%常用排量運行的要求。
1.3.2 燃料燃燒系統(tǒng)調(diào)研統(tǒng)計
現(xiàn)行的50臺注汽鍋爐的燃燒器主要有兩種類型,其中48臺為美國的北美,2臺為德國的扎克。燃燒器多為原油和天然氣兩用。燃燒系統(tǒng)主要問題集中于執(zhí)行器響應(yīng)速度下降,風(fēng)門聯(lián)動不靈活。
為了解提高常用排量前后注汽鍋爐運行狀態(tài)變化,以及有無影響提高排量的影響因素。于2011年11月20日至29日,在一臺鍋爐上進行了提高正常注汽排量10%的試驗,實驗過程中采用遼寧石油化工大學(xué)自主研發(fā)的注汽鍋爐蒸汽干度在線監(jiān)測裝置,同時對鍋爐的蒸汽壓力,蒸汽干度,溫度,質(zhì)量流量等參數(shù)進行監(jiān)測,保證注汽鍋爐提高排量后安全運行,同時實現(xiàn)對蒸汽干度的自動控制,并對試驗結(jié)果進行分析。
在鍋爐運行平穩(wěn)的狀態(tài)下,對鍋爐的運行參數(shù)進行記錄,利用蒸汽干度在線監(jiān)控裝置調(diào)節(jié)柱塞泵的頻率,提高鍋爐供水量,將排量在現(xiàn)運行的基礎(chǔ)上提高10%,同時嚴格監(jiān)視鍋爐運行參數(shù)的變化,注意鍋爐提高排量后的變化情況。
隨著天然氣量的增加,蒸汽干度隨之增加,在干度未達到標準值時,蒸汽干度不再隨天然氣供應(yīng)量的增大而升高。同時燃燒不穩(wěn)定,火焰形狀不規(guī)則,出現(xiàn)燎管現(xiàn)象,造成局部過熱,存在安全隱患。這是由于鍋爐設(shè)備使用年限的限制,燃燒器與風(fēng)門連桿聯(lián)動不靈敏,天然氣與空氣的配比達不到最佳值,同時風(fēng)向影響了火焰形狀,其熱效率大大降低,鍋爐性能不能得到充分發(fā)揮,實驗過程中通過氧化鋯探頭監(jiān)測煙氣含氧量[5-7],流程如圖3。并結(jié)合干度監(jiān)測裝置對含氧量的控制,這樣就保證了過??諝庀禂?shù)控制在1.1~1.2之間[8-9],裝置根據(jù)天然氣量調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小,同時改變風(fēng)門的大小及風(fēng)機葉輪角度,控制火焰形狀在最理想狀態(tài)。
圖3 煙氣含氧量控制流程圖
注汽鍋爐提高排量后,系統(tǒng)的各個參數(shù)均發(fā)生變化,防止由于排量提高造成安全事故的發(fā)生,對各參數(shù)的變化情況進行分析。
如圖4鍋爐在提高排量前運行時蒸汽壓力在14.5 MPa左右,并且比較穩(wěn)定;而當鍋爐提高排量以后,壓力也隨之上升到16 MPa左右。鍋爐出口蒸汽壓力的升高值仍在注汽鍋爐設(shè)計范圍內(nèi)(現(xiàn)場鍋爐額定壓力為16.5 MPa),所以提高排量后蒸汽壓力的升高不會給鍋爐正常運行帶來影響。
圖4 提高排量前后壓力變化
值得注意的是與提高排量前相比,蒸汽壓力的升高加大了鍋爐、泵閥以及管線的壓力負荷,容易加大機械磨損甚至嚴重事故的可能性。所以在提高鍋爐排量的同時必須及時控制壓力,并定期對爐管壁厚和管線各部分進行安全檢測。
提高常用排量10%后,將單位時間內(nèi)的燃氣消耗量除以單位時間內(nèi)的注汽排量,計算出試驗過程中注汽鍋爐的單耗量,其統(tǒng)計如表1所示。
表1 注汽鍋爐提高排量前后參數(shù)
如圖5所示,取提高排量前后蒸汽干度相同的注汽鍋爐單耗做統(tǒng)計,蒸汽排量在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上提高10%以后,蒸汽單耗明顯下降,提高排量前平均每噸蒸汽需要的天然氣為87.64 m3;提高排量后平均每噸蒸汽消耗的天然氣為85.12 m3,平均每噸蒸汽消耗的天然氣降低2.52 m3,節(jié)能率在2.8%左右[10-12]。
圖5 注汽鍋爐提高排量前后單耗比對
從上述分析看到,提高注汽排量后有效利用了注汽鍋爐的額定工作能力,鍋爐熱效率也明顯提高,節(jié)約了開采成本,增加了公司經(jīng)濟效益。從工作效率上,提高排量可以節(jié)約注汽時間,可以有效的提高單位的工作效率。
通過對比提高鍋爐排量前、后噴嘴火焰的形狀可以發(fā)現(xiàn):當鍋爐在較低排量運行時火焰成集束狀如圖6所示,火焰比較集中,使得爐管受熱均勻;當排量提高以后火焰成分散狀如圖7所示,這樣部分火焰就可以直接燎到爐管,使得爐管受熱不均勻[13],容易造成爆管。
圖6 注汽提高排量前火焰形狀
圖7 注氣提高排量后火焰形狀
造成火焰形狀變化的主要原因為風(fēng)壓過小所致。所以,當鍋爐提高排量后對天然氣的消耗量也隨之增加,這時對進入燃燒器的風(fēng)壓也要及時調(diào)整,以免出現(xiàn)風(fēng)壓較小而導(dǎo)致火焰燎管的情況,這樣容易造成鍋爐爆管事故,為避免這一情況,就要提高進入燃燒器的風(fēng)壓,可以通過改變風(fēng)機葉輪的角度或通過添加變頻裝置來提高風(fēng)壓并控制火焰形狀。
提高注汽鍋爐排量的試驗過程中,鍋爐的本體,柱塞泵、變頻器和風(fēng)機等設(shè)備平穩(wěn)運行,鍋爐控制系統(tǒng)良好運行,整個系統(tǒng)均能安全運行,未發(fā)現(xiàn)影響排量提高的不利因素。
通過提高排量的調(diào)研統(tǒng)計分析與試驗研究得出如下結(jié)論:
(1)對現(xiàn)行服役20年以下的注汽鍋爐,在完善注汽鍋爐綜合技術(shù)的條件下,可以提高排量10%;
(2)當前井壓低于14 MPa以下的井口可以提高排量10%;
(3)提高排量后注汽單耗明顯下降,節(jié)能率有所提高,節(jié)能率在2.0%左右。
[1]王學(xué)忠.稠油開采技術(shù)進展[J].當代石油石化,2010(1):26-29.
[2]李桂芹,靳立宏,黨建軍.變頻調(diào)速技術(shù)以及PLC控制技術(shù)在注汽鍋爐上的應(yīng)用[J].石油天然氣學(xué)報,2009,3l(1):319-321.
[3]趙慶.注汽鍋爐控制系統(tǒng)中的變頻技術(shù)[J].北京電力高等??茖W(xué)校學(xué)報,2011(1):16.
[4]尚鵬舉.進行注汽鍋爐技術(shù)改造,提高用水效率[J].工程技術(shù),2011(2):33.
[5]周建平,謝強,郝軍,等.稠油熱采注汽鍋爐節(jié)能減排措施實踐[J].油氣田環(huán)境保護,2011,21(3):29-32.
[6]衣懷峰,韓春雨,馬海斌,等.稠油熱采注氣鍋爐煙氣控制節(jié)能技術(shù)研究[J].石油石化節(jié)能,2011(2):1-3.
[7]劉建橋,魏新春,高月瀅.提高筒配站注汽鍋爐助燃空氣溫度技術(shù)[J].石油和化工節(jié)能,2011(3):13-14.
[8]施益昌.通過控制過量空氣系數(shù)提高注汽鍋爐熱效[J].管道技術(shù)與設(shè)備,2004(1):16-17.
[9]張希光,王繼承.提高鍋爐爐膛出口煙氣含氧量的測量準確度減少鍋爐結(jié)焦和降低機組煤耗[J].節(jié)能技術(shù),2001,19(1):29-31.
[10]吳洪春.工業(yè)鍋爐節(jié)能的方向和指標[J].煤炭技術(shù),2004,23(9):104-105.
[11]時延峰.濕蒸汽發(fā)生器注泛效率分析及提高措施[J].科學(xué)時代,2010(7):55-56.
[12]劉超,朱瑞娜,王春蘭.提高注汽鍋爐系統(tǒng)效率技術(shù)研究[J].技術(shù)與市場,2011,18(1):29.
[13]姜玉山.注汽鍋爐水量火量控制技術(shù)[J].企業(yè)標準化,2003(3):18-19.