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HAZOP分析在甲基化工藝危險(xiǎn)辨識(shí)中的應(yīng)用

2012-07-27 06:24:08劉仁國張克躍
化學(xué)與生物工程 2012年7期
關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱油反應(yīng)釜甲基化

向 武,劉仁國,張克躍

(華爍科技股份有限公司,湖北 武漢 430074)

甲基化工藝是國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公布的首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝之一。酮基布洛芬中間體3-(1-氰乙基)苯甲酸甲酯的生產(chǎn)中要采用甲基化工藝,將碳酸二甲酯滴加到間氰甲基苯甲酸甲酯、溶劑和催化劑的混合液中,控制溫度在200 ℃、2 MPa下反應(yīng)3 h,蒸去溶劑,得到3-(1-氰乙基)苯甲酸甲酯。溶劑回收套用。

作者采用HAZOP分析(Hazard and operability analysis)方法[1~6],對(duì)3-(1-氰乙基)苯甲酸甲酯甲基化工藝進(jìn)行分析、查找偏差,針對(duì)偏差找出原因,分析后果,并提出了在甲基化工序采用DCS控制系統(tǒng)。經(jīng)過設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及正常生產(chǎn)一年多的檢驗(yàn),該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了甲基化工序自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制和安全聯(lián)鎖的目的。

1 HAZOP分析簡(jiǎn)介

HAZOP分析即危險(xiǎn)與可操作性分析,是一種用于辨識(shí)設(shè)計(jì)缺陷、工藝過程危害及操作性問題的結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的定性危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,用于探明生產(chǎn)裝置和工藝過程中的危險(xiǎn)及其原因,尋求必要對(duì)策。通過分析生產(chǎn)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)、操作控制中可能出現(xiàn)的偏差以及這些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果,找出出現(xiàn)變動(dòng)與偏差的原因,明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素,并針對(duì)變動(dòng)與偏差的后果提出相應(yīng)的控制措施。

2 甲基化工藝的HAZOP分析

2.1 工藝流程分析

甲基化工藝以碳酸二甲酯與間氰甲基苯甲酸甲酯來制備3-(1-氰乙基)苯甲酸甲酯,副產(chǎn)二氧化碳和甲醇。該反應(yīng)過程為放熱反應(yīng),反應(yīng)開始時(shí)溫度和壓力上升較快,而反應(yīng)溫度與反應(yīng)速度是成正比的,反應(yīng)溫度越高反應(yīng)速度就越快,產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w就越多,反應(yīng)釜內(nèi)的壓力就越大,若不能將二氧化碳?xì)怏w及時(shí)排出,有可能造成反應(yīng)釜內(nèi)壓力超壓發(fā)生爆炸。因此,要嚴(yán)格控制反應(yīng)釜內(nèi)的溫度和壓力,防止發(fā)生安全事故。

甲基化工序原來采用單回路電源供電方式,若該回路電源發(fā)生突然停電事故,就會(huì)危及到生產(chǎn)安全,有可能發(fā)生爆炸事故。

2.2 HAZOP分析

對(duì)甲基化反應(yīng)單元的工藝、設(shè)備、運(yùn)行情況、存在的隱患及安全保障措施進(jìn)行了反復(fù)分析、討論,總結(jié)甲基化反應(yīng)系統(tǒng)事故原因主要有:

(1)夾套溫度升溫過快。釜內(nèi)溫度快速上升,反應(yīng)劇烈,釜內(nèi)超溫、超壓,可能發(fā)生爆炸。

(2)反應(yīng)釜內(nèi)溫度過高。反應(yīng)劇烈,釜內(nèi)超壓,可能發(fā)生爆炸。

(3)反應(yīng)釜內(nèi)溫度過低。不進(jìn)行反應(yīng),溫度、壓力下降。

(4)反應(yīng)釜內(nèi)壓力過高。可能發(fā)生沖料或爆炸。

(5)反應(yīng)釜內(nèi)壓力過低。反應(yīng)釜的閥門或管道發(fā)生泄漏,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器報(bào)警。

(6)放空管內(nèi)發(fā)生火災(zāi)或爆炸。

(7)放空時(shí)損壞機(jī)電和密封系統(tǒng),無法正常運(yùn)行。

(8)突然停電,反應(yīng)系統(tǒng)失去控制??赡馨l(fā)生沖料或爆炸事故。

將甲基化反應(yīng)單元的工藝參數(shù)“溫度、壓力、反應(yīng)”與引導(dǎo)詞“過量、減量、異?!边M(jìn)行結(jié)合,得出6個(gè)有意義的偏差,進(jìn)而分析導(dǎo)致偏差的原因、偏差可能導(dǎo)致的不利后果、現(xiàn)有的保護(hù)措施,并提出相應(yīng)的建議措施,見表1。

表1 甲基化反應(yīng)單元HAZOP分析表

2.3 分析結(jié)果整理

從甲基化反應(yīng)單元HAZOP分析結(jié)果可以看出,HAZOP分析能夠系統(tǒng)地對(duì)甲基化反應(yīng)單元進(jìn)行工藝危害分析,并能提出“采用DCS控制系統(tǒng),分別按3個(gè)階段設(shè)定的溫度值控制電加熱器根數(shù);在反應(yīng)釜上設(shè)置溫度、壓力監(jiān)控聯(lián)鎖裝置和緊急泄壓裝置;嚴(yán)格控制放空速度及放空時(shí)間;控制攪拌與放空不能同時(shí)進(jìn)行;采用雙回路供電,以滿足緊急情況的用電需求”等必要的建議措施,以減輕和消除危害可能導(dǎo)致的事故后果。

2.4 甲基化工藝采用DCS控制系統(tǒng)簡(jiǎn)述

甲基化反應(yīng)有二氧化碳?xì)怏w產(chǎn)生,需嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度及壓力,在甲基化反應(yīng)釜上安裝溫度監(jiān)控單元和壓力監(jiān)控單元,并與緊急泄壓和緊急冷卻系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)鎖。在導(dǎo)熱油供油管上設(shè)置流量調(diào)節(jié),并與溫度聯(lián)鎖。當(dāng)反應(yīng)溫度過高時(shí),開啟導(dǎo)熱油降溫;若溫度超過高高限,除開啟導(dǎo)熱油降溫外,還要緊急切斷電加熱器電源,并發(fā)出聲光報(bào)警。在泄壓管道上設(shè)置正常放空調(diào)節(jié)閥、緊急泄壓及遠(yuǎn)程手動(dòng)泄壓閥門。當(dāng)反應(yīng)壓力過高時(shí),人工遠(yuǎn)程開啟泄壓閥門泄壓,必須停止攪拌后方可進(jìn)行,排出氣體降低釜內(nèi)壓力;若壓力超過高高限時(shí),開啟緊急泄壓,排出氣體降壓,并發(fā)出聲光報(bào)警;若壓力繼續(xù)升高,安全閥起跳,釋放釜內(nèi)壓力,實(shí)現(xiàn)緊急停車。

在攪拌電機(jī)上設(shè)置電流監(jiān)控單元并與報(bào)警進(jìn)行聯(lián)鎖,當(dāng)攪拌電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),發(fā)出聲光報(bào)警。

在導(dǎo)熱油油泵出口處設(shè)置溫度和壓力遠(yuǎn)傳單元,當(dāng)導(dǎo)熱油溫度過高或斷流時(shí),發(fā)出聲光報(bào)警。

3 結(jié)語

采用HAZOP分析方法分析了甲基化工藝導(dǎo)致偏差的原因及偏差可能導(dǎo)致的不利后果,提出控制措施及采用DCS控制系統(tǒng)的參數(shù),達(dá)到自動(dòng)、遠(yuǎn)程控制和安全聯(lián)鎖的目的。表明應(yīng)用HAZOP分析能充分識(shí)別危險(xiǎn),并在此基礎(chǔ)上提出控制措施,對(duì)預(yù)防和減少事故具有重要意義,HAZOP分析方法非常適用于化工生產(chǎn)裝置的危險(xiǎn)性分析。

[1] 安改娣.危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)在壓縮機(jī)組中的應(yīng)用[J].廣東化工,2010,37(12):146-147.

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