楊修才
河南省安陽市安鋼第一軋鋼廠(455004)
260機組主要設(shè)備構(gòu)成是直流主電機、整流變壓器、整流裝置等,這些裝置在運行過程中會產(chǎn)生大量的無功功率,無功功率不做功,但占有電網(wǎng)容量,造成整流變壓器和供電線路發(fā)熱,嚴重時還可能燒毀設(shè)備。為此們車間于2010年1~2月份利用已有元器件,協(xié)同北京三義的技術(shù)人員進行了TSC系統(tǒng)的改造。改造后用的TSC的主要特點是:靠近負載,采用TSC(晶閘管開關(guān)電容器)動態(tài)無功功率補償技術(shù),晶閘管以10ms速度直接將電容器投入電網(wǎng),動態(tài)響應(yīng)時間一般工業(yè)型40 m/s,快速型15 m/s,入網(wǎng)退網(wǎng)電流為零,入網(wǎng)退網(wǎng)電流為正弦變化,對電網(wǎng)無沖擊;裝置具有諧波治理功能,通過非標設(shè)計,諧波治理可達到國標要求。
260機組的原15套TSC裝置是在 2001年投入使用的,在投入后的幾年里由于生產(chǎn)工藝條件和補償對象的不斷變化及其元器件的老化,其設(shè)計能力已不能適應(yīng)這些變化,進而導(dǎo)致故障率大大提高。主要表現(xiàn)有電抗器負載過大,發(fā)熱嚴重,使用年限過久,元器件老化、損壞嚴重等等。有時甚至引發(fā)設(shè)備事故。例如13#機架就由于負載過大導(dǎo)致裝置部分元器件發(fā)熱嚴重,且發(fā)熱時間過長而著火,不僅燒毀了TSC裝置,還引發(fā)了13#整流裝置的跳閘,導(dǎo)致了生產(chǎn)事故的發(fā)生。
我們針對每個機架采取了不同的改造方案∶
1)3#變壓器電壓升高到630 V,10#變壓器下降到400 V,需要將3#機架的補償設(shè)備與10#機架的補償設(shè)備對調(diào)。
2)1-9#機架∶濾波器由原來的5路改為3路,每路9只電容器,甩掉多路過載板,阻容吸收使用3路,并更改相應(yīng)的線路。
3)10#、12#、14#機架補償改造∶①基礎(chǔ)柜改造∶拆除電抗器,換上170 A/1.2 mH電抗,電容器每相5只 120 μF,2只60 μF增加 12片電容連接銅排,有原 3 路阻容吸收該為 1 路(0.22 μF,200 Ω),甩掉多路過載板,并更改相應(yīng)的線路;②擴展柜改造:拆除電抗器,換上60 A/3.4 mH電抗為第一路,換上120 A/1.7 mH電抗為第2路。原第1路電容器接60 A電抗,第2路電容器接120 A電抗。原第1路阻容吸收繼續(xù)使用,第1路改為0.22 μF,200 Ω。
4)11#、13#、15#機架補償改造∶①基礎(chǔ)柜改造∶拆除電抗器,換上180 A/1 mH電抗,電容器每相6只 120 μF,1 只 60 μF 增加 12 片電容連接銅排,有原 3 路阻容吸收該為 1 路(0.22 μF,100 Ω),甩掉多路過載板,并更改相應(yīng)的線路;②擴展柜改造∶拆除電抗器,換上70 A/2.7 mH電抗為第一路,換上140 A/1.4 mH電抗為第2路。原第1路電容器接70 A電抗,第2路電容器接140 A電抗。阻容吸收電容繼續(xù)使用,電阻改為200 Ω。
5)13#放炮燒毀的TSC裝置照新圖紙進行修復(fù)。
1)修復(fù)投運后效果顯著,主電機各個機架的功率因數(shù)得到了不同程度的提高。平均相位功率因數(shù)約等于0.74,補償后平均功率因數(shù)為0.9。各個機架功率因數(shù),見表1。
2)補償后的供配電損耗節(jié)能率為∶
那么,年節(jié)電量為∶W=δη1∑PT-η2∑QCT(度)
其中,δ∶供配電損耗節(jié)能率
P∶補償前供電有功功率(單位∶kW)
QC∶補償裝置基波容量(單位:kVar)
η1∶補償前線損率(一般為0.05,線損率每個現(xiàn)場因供電情況不一樣而有所差異)
η2∶補償裝置損耗率 (按0.01計算)
T∶年用電時間(單位∶小時)
表1 各個機架功率因數(shù)
表2 電機功率統(tǒng)計
表3 年節(jié)電量
根據(jù)表2計算結(jié)果年節(jié)電量為86.36萬Kw·h,電費按0.7元/Kw·h計算每年可以節(jié)約電費60.452萬元。
3)260機組采用Ⅰ段6071、Ⅱ段6161兩路供電,備一用一,用母聯(lián)連接,本次試驗用Ⅱ段6161回路。
表4 各種規(guī)格補償前后高壓電網(wǎng)參數(shù)對比
從表4可以看出∶
1)補償后Ⅱ段電流是補償前Ⅱ段電流70%,Ⅱ段減少線路電流30%,根據(jù)線路原理,線路的損耗與負荷電流的平方成正比,依據(jù)公式ΔP=3×I×I×R,補償后Ⅱ段線路損耗下降的百分數(shù)為51%。
2)補償后母聯(lián)電流是補償前母聯(lián)電流的83%,減少母聯(lián)電流 27%,依據(jù)公式 ΔP=3×I×I×R,補償后母聯(lián)線路損耗下降的百分數(shù)為31%。
3)根據(jù)《功率因數(shù)調(diào)整電費表》得知,Ⅱ段cosφ由補償前的0.924提高到0.96,月電費由減少0.3%增加到減少0.75%,年節(jié)約電費計算如下∶(按年產(chǎn)量92萬t鋼,噸鋼耗電58.2 KW·h,電費 0.7元計算)。
92 萬 t/年×58.2KW·h/t×0.7 元×(0.75%-0.3%)=16.866萬元。
補償后Ⅱ段線路損耗降低了51%,母聯(lián)損耗降低了31%,年節(jié)約電費16.866萬元。
表5
由表5得知,機組變壓器溫度補償前后平均下 降6℃,延長變壓器使用壽命,有效減少事故。