郭 利,黃道業(yè)
(安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程系,六安237011)
變速器是汽車的核心部件之一,變速器的NVH(Noise、Vibration、Harshness)性能對(duì)汽車整車的振動(dòng)、噪聲有較大影響[1].因此,對(duì)于變速器的NVH研究成為國內(nèi)外研究的熱點(diǎn).由于受到各種因素的影響,國內(nèi)NVH的研究與發(fā)到國家存在一定的差距.作者在基于國內(nèi)外變速器NVH研究的基礎(chǔ)上,并結(jié)合企業(yè)實(shí)際變速器的產(chǎn)品開發(fā),提出了可行的變速器NVH試驗(yàn)研究的方案[2,3],如圖1所示.驗(yàn)證并改進(jìn)了變速器NVH性能,提高了整車乘坐舒適感.
圖1 變速器NVH測(cè)試流程
NVH目標(biāo)值就是試驗(yàn)的實(shí)際測(cè)量值,目標(biāo)值與企業(yè)的標(biāo)桿值進(jìn)行比較,目標(biāo)值達(dá)到或者優(yōu)于標(biāo)桿值就是合格的.聲壓級(jí)是對(duì)噪聲客觀量度的一個(gè)常用指標(biāo),其定義為將待測(cè)聲壓有效值p(e)與參考聲壓p(ref)的比值取常用對(duì)數(shù),再乘以20,一般用符號(hào)SPL表示,即SPL=20*LOG(10)[p(e)/p(ref)].本次試驗(yàn)以某公司的一款實(shí)際變速器為實(shí)驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行試驗(yàn)研究,采用噪聲聲壓級(jí)的大小來分析,噪聲量級(jí)采用A計(jì)權(quán)的方式來表達(dá)[4].
選擇恰當(dāng)?shù)臏y(cè)試點(diǎn)后進(jìn)行測(cè)試設(shè)備的選擇和連接,進(jìn)行信號(hào)采集和分析.在不同轉(zhuǎn)速情況下對(duì)各檔位加速實(shí)際工況的振動(dòng)噪聲進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)量.信號(hào)采集完成后,利用Head Artemis軟件進(jìn)行Level vs Time分析[5],分析結(jié)果如圖2所示.
圖2 不同檔位加速時(shí)(A計(jì)權(quán))聲壓級(jí)
由圖2可知,隨著轉(zhuǎn)速的升高,變速器的噪聲越大.而且,經(jīng)比較可知,對(duì)于變速器齒輪,速度每增加一倍,噪聲增大約6~8dB.與企業(yè)的標(biāo)桿值相比,發(fā)現(xiàn)變速器的噪聲值偏高.而且,測(cè)試時(shí)利用Head Artemis軟件進(jìn)行回放,發(fā)現(xiàn)三檔加速時(shí)有比較明顯的不正常的聲音.結(jié)合測(cè)試數(shù)據(jù),通過測(cè)試小組人員綜合討論和分析[6],認(rèn)為是三檔齒輪傳動(dòng)對(duì)存在問題,決定利用先進(jìn)的Mdesign軟件對(duì)三檔齒輪對(duì)進(jìn)行嚙合仿真分析.
MDESIGN是由德國德累斯頓大學(xué)開發(fā)的專業(yè)齒輪、齒輪系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化、分析軟件.它基于有限元理論,考慮軸的彎曲,軸承的油隙,軸系的布置等齒輪真實(shí)的嚙合情況,準(zhǔn)確模擬齒輪間的接觸情況,做到精確設(shè)計(jì)和分析.一般可通過接觸應(yīng)力分布圖、傳遞誤差,振動(dòng)頻譜,軸彎曲狀態(tài)等等來評(píng)價(jià)齒輪嚙合的質(zhì)量.圖3為三檔齒輪對(duì)主動(dòng)齒輪接觸應(yīng)力分布圖.
如圖3所示,寬度方向?yàn)辇X形方向所受載荷,長(zhǎng)度方向?yàn)辇X向方向所受載荷.由圖3可知,節(jié)圓附近中間載荷比較大,齒向方向由于軸變形造成一端偏載.邊緣的鋸齒說明斜齒輪剛接觸時(shí)齒頂受載荷比較大.因此,三檔齒輪對(duì)存在嚴(yán)重的載荷分布不均,產(chǎn)生了較大的振動(dòng)和噪聲,影響了變速器整體的NVH性能.
圖3 改進(jìn)前接觸應(yīng)力分布圖
經(jīng)分析知,嚙合質(zhì)量較差的三檔齒輪對(duì)為噪聲源,必須加以改進(jìn).采用Mdesign軟件對(duì)三檔齒輪對(duì)進(jìn)行微觀的齒廓修形和齒向修形.改進(jìn)后接觸應(yīng)力分布圖如圖4所示.
圖4 改進(jìn)后接觸應(yīng)力分布圖
由圖4可知,齒形方向載荷過渡平穩(wěn),齒向方向經(jīng)過鼓形修齒后,偏載大大減輕.載荷分布系數(shù)減小到了1.115.
根據(jù)上述所述的變速器NVH目標(biāo)值測(cè)試方案,對(duì)改進(jìn)后的變速器進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試.試驗(yàn)分析結(jié)果如圖5所示.
圖5 改進(jìn)后不同檔位加速時(shí)(A計(jì)權(quán))聲壓級(jí)
將圖2和圖5中各工況聲壓級(jí)取均值進(jìn)行比較,如表1所示.
表1 改進(jìn)前后聲壓級(jí)結(jié)果比較
由表1知,改進(jìn)后聲壓級(jí)在各工況下都有所降低,說明對(duì)變速器的改進(jìn)是有效果的,而且也說明三檔齒輪對(duì)嚙合問題是影響變速器振動(dòng)噪聲的一個(gè)重要因素.最終,改進(jìn)后的變速器也得到了企業(yè)的認(rèn)可.
作者在基于國內(nèi)外變速NVH研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求,按照設(shè)計(jì)的變速器NVH測(cè)試流程,對(duì)實(shí)際變速器進(jìn)行了測(cè)試和分析,并提出改進(jìn)措施,改進(jìn)后變速器NVH性能得到一定改善,提高了整車乘坐舒適感,得到了企業(yè)的一致肯定.
[1] 張國寧,李洪亮,夏仕超,夏洪兵.車身NVH性能有限元分析與實(shí)驗(yàn)分析對(duì)標(biāo)[J].湖北汽車工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2012,26(1):10-12.
[2] 田 靜.基于NVH的客車開發(fā)構(gòu)想[J].汽車科技,2012(3):4-7.
[3] 謝 彥.某型轎車變速器嘯叫的實(shí)驗(yàn)分析[J].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,2009:17-25.
[4] 郭 棟.汽車變速器噪聲特性研究[J].重慶:重慶理工大學(xué)汽車學(xué)院,2010:18(3):9-11.
[5] 謝 彥,唐進(jìn)元,龔為倫.汽車變速器振動(dòng)嘯叫噪聲實(shí)驗(yàn)研究[J].現(xiàn)代制造工程,2009,(5):65-67.
[6] 呂 兵,彭天河.齒輪嚙合原理在解決變速器異常噪音上的應(yīng)用[J].機(jī)械,2009,35:28-29.