曹慶良
(河南省煤氣(集團)有限責(zé)任公司義馬氣化廠,河南義馬 472300)
某廠空分車間B套SIC705-2(2951)離心式空氣壓縮機,由沈陽鼓風(fēng)機集團設(shè)計生產(chǎn),采用全新結(jié)構(gòu)的單軸等溫型,壓縮過程接近等溫壓縮,故其效率高,該壓縮機為單缸、等溫、四段、五級離心式壓縮機,水平剖分缸體,圓型鑄造外層隔板和方型焊接內(nèi)層隔板,共有五級壓縮、四次內(nèi)部中間冷卻,壓縮機原動機為冷凝式汽輪機,該機組采用集中供油潤滑,自大氣中直接吸入空氣,經(jīng)過壓縮后壓力升高至0.56 MPa(設(shè)計壓力),經(jīng)過預(yù)冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)進入分餾塔。自2001年投入運行,機組機械運轉(zhuǎn)情況比較穩(wěn)定,2006年以后隨著該廠生產(chǎn)負荷的提升,發(fā)現(xiàn)該壓縮機運行工況與設(shè)計工況偏差較大。設(shè)計流量為:38 500 Nm3/h、實際運行流量最小值夏季為3 0587 Nm3/h、流量在設(shè)計流量的80%左右,設(shè)計出口溫度≤112℃,實際出口溫度達到137℃,與設(shè)計有較大差異,因該廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,對空分裝置負荷有較高要求,要達到滿負荷,因此需要對該壓縮機進行修復(fù)改造。
①壓縮機吸氣系統(tǒng)袋式過濾器堵塞或阻力增加,引起壓縮機吸入壓力降低。在出口壓力不變時,使壓縮機壓比增加,功耗減小。根據(jù)壓縮機的性能曲線,當(dāng)壓比增加時,打氣量會減少。
②壓縮機排氣系統(tǒng)管路阻塞,阻力增加或閥門故障,引起空壓機排氣壓力升高。在吸入壓力不變的條件下,壓比增加功耗增加,造成打氣量減少。
③壓縮機中間冷卻器阻塞或阻力增大,引起打氣量減少。不同位置的阻塞,情況還有所區(qū)別:如果冷卻器氣側(cè)阻力增加,就只增加機器的內(nèi)部阻力,使壓縮機效率下降,打氣量減少;如果是水側(cè)阻力增加,則循環(huán)冷卻水量減少,使氣體冷卻不好溫度升高,影響下一級吸入,使壓縮機的打氣量減少。
④密封不好造成氣體泄漏。包括:內(nèi)漏,即級間竄氣。使壓縮過的氣體倒回,再進行第二次壓縮。它將影響各級的工況,使低壓級壓比增加,高壓級壓比下降,使整個壓縮機偏離設(shè)計工況,打氣量下降;外漏,即從軸端密封處向機殼外漏氣。吸入量雖然不變,但壓縮后的氣體漏掉一部分,自然造成打氣量減少。
⑤冷卻器泄漏。如果一級泄漏,因水側(cè)壓力高于氣側(cè)壓力,冷卻水將進入氣側(cè)通道,并進一步被氣流夾帶進入葉輪及擴壓器。經(jīng)一定時間后造成結(jié)垢、堵塞,使空氣流量減少。如果二、三級冷卻器泄漏,因氣側(cè)壓力高于水側(cè),壓縮空氣將漏入冷卻水中跑掉,使打氣量減少。
⑥原動機轉(zhuǎn)速下降,打氣量減少。
⑦五級壓縮任一級吸氣溫度升高,氣體密度減小,也都會造成吸氣量減少。
⑧壓縮機中間冷卻器冷卻效果差導(dǎo)致打氣量減少。該空壓機中間冷卻器是板式結(jié)構(gòu),管內(nèi)通循環(huán)水,管間冷卻空氣,通過管內(nèi)外流體的熱交換起到冷卻的作用。
影響壓縮機中間冷卻器冷卻效果的原因有:冷卻水量不足??諝獾臒崃坎蛔阋员焕鋮s水帶走,造成下一級吸氣溫度升高,氣體密度減小,最終造成打氣量減少。所以,在運行中應(yīng)密切監(jiān)視冷卻水的供水壓力控制供水量。工藝上通??刂评鋮s水壓要大于0.4 MPa。循環(huán)冷卻水溫度太高。水溫高使水、氣之間溫差縮小,傳熱冷卻效果降低。即便循環(huán)冷卻水量不減少,也會使氣體冷卻后溫度仍然很高。冷卻水管內(nèi)水垢多或被泥沙、有機質(zhì)堵塞,以及冷卻器氣側(cè)冷卻后有水分析出,未能及時排放,這都會影響傳熱面積或傳熱工況,影響冷卻效果。冷卻效果不好,使進入下一級的氣溫升高,影響下一級的性能曲線,使其出口壓力和流量都降低。此外,當(dāng)下級吸氣量減少時,造成前一級壓出的氣量無法全部進入下一級,很容易使前一級的工作進入喘振區(qū),在該級發(fā)生喘振??梢酝ㄟ^檢查上水溫度及水壓,并進行調(diào)整。
⑨壓縮機密封形式對打氣量的影響。為了減少壓縮機轉(zhuǎn)子與固定元件之間的間隙漏氣,必須有密封。該壓縮機密封按其位置可分為四種:輪蓋密封、級間密封、平衡盤密封和(前、后)軸封。密封的形式采用梳齒式的迷宮密封。
迷宮密封的工作原理:當(dāng)氣流通過梳齒形密封片的間隙時,氣流近似經(jīng)歷了一個理想的節(jié)流過程,其壓力和溫度都下降,而速度增加。當(dāng)氣流從間隙進入密封片間的空腔時,由于截面積的突然擴大,氣流形成很強的旋渦,從而使速度幾乎完全消失,溫度又回復(fù)到密封片前的數(shù)值,而壓力卻不能再恢復(fù),保持等于通過節(jié)流間隙時的壓力不變。氣流經(jīng)過隨后的每一個密封片間隙和空腔,氣流的變化重復(fù)上述過程。所不同的是由于氣流質(zhì)量體積逐漸增加,在通過間隙時的氣流速度和壓力降越來越大。由此可見,當(dāng)氣流通過整個迷宮密封時,壓力是逐漸下降的,最后趨近于背壓,從而起到密封作用。
離心式壓縮機的密封漏氣對壓縮機打氣性能的影響。輪蓋密封與級間密封處的泄漏均屬于內(nèi)泄漏。嚴(yán)重的內(nèi)泄漏會使壓縮機能量損失增加,級效率及壓縮機效率下降,打氣量減少。不過,兩者的影響機理也有所不同:輪蓋密封的泄漏是使壓縮過的氣體重新回到葉輪,再進行第二級壓縮,從而主要使級的總耗功增加;級間密封的泄漏為級間竄氣,從而會使低壓級壓比增加,高壓級壓比下降而導(dǎo)致打氣量下降。平衡盤密封的嚴(yán)重泄漏雖然對壓縮機的性能影響不大,但對離心式壓縮機的安全運行卻關(guān)系極大。
軸封的泄漏屬于外泄漏。外泄漏是指氣體從密封處漏往機殼以外。不言而喻,嚴(yán)重的外泄漏將直接造成壓縮機打氣量的減少。
⑩空氣中雜質(zhì)對壓縮機打氣量的影響。空氣中除氧、氮外,還有少量的水蒸氣、二氧化碳、乙炔和其他碳氫化合物等氣體,以及少量的灰塵等固體雜質(zhì)。每立方米空氣中的水蒸氣含量為4~40 g/m3(隨地區(qū)和氣候而異),二氧化碳的含量為0.6~0.9 g/m3,乙炔含量為0.01~0.1 cm3/m3,灰塵等固體雜質(zhì)的含量一般為0.005~0.15 g/m3。這些雜質(zhì)在每立方米空氣中的含量雖然不大,但由于空分設(shè)備每小時加工空氣量很大,因此,每小時帶入壓縮機的總量還是可觀的。以6 000 m3/h制氧機為例,每小時隨空氣帶入空壓機的水分量約1 t,經(jīng)空氣冷卻器和氮水預(yù)冷器后有很多水分將析出。即使如此,每小時帶入空分設(shè)備的水分還有200 kg。每天隨空氣吸入的灰塵達4.8~9.6 kg,甚至更多,而這些雜質(zhì)對空壓機打氣量都是有影響。
①由于壓縮機運行時間較長機殼及隔板存在使用變形情況,尤其隔板變形較大,上、下隔板之間間隙很大,級間串氣造成內(nèi)循環(huán)流動損失很大,從壓縮機拆開檢查情況分析,上、下隔板間氣流沖刷痕跡可以確認壓縮機隔板級間串氣,上、下隔板之間間隙密封處的泄漏屬于內(nèi)泄漏,會使壓縮機能量損失增加,級效率及壓縮機效率下降,打氣量減少。隔板間泄漏使壓縮過的氣體重新回到葉輪,再進行第二次壓縮,造成級的總耗功增加,低壓級壓比增加,高壓級壓比下降。
②空壓機級間冷卻器存在內(nèi)漏氣情況冷卻效果不好,部分氣體未經(jīng)級間冷卻器冷卻,壓縮后空氣的熱量不足以被冷卻水帶走,造成下一級吸氣溫度升高,氣體密度減小,最終造成壓縮機打氣量減少。
③由于該壓縮機壓縮的空氣中含有一定的水分,具有一定的濕度,被壓縮空氣在流出中間冷卻器后,具有高壓低溫的條件,在此條件下空氣中的氣態(tài)水很容易凝結(jié)成為液態(tài)水,這些液態(tài)水被設(shè)置在壓縮機級間冷卻器內(nèi)的不銹鋼疏水片收集后經(jīng)過級間疏水器排出壓縮機外。由于級間冷卻器疏水片有損壞疏水效果差,導(dǎo)致有部分水分凝結(jié)在壓縮機流道內(nèi)壁上,在水分和氧氣存在條件下,壓縮機流道內(nèi)壁很容易發(fā)生氧化腐蝕,生成氧化鐵粉末,長期累積,就會出現(xiàn)壓縮機內(nèi)壁銹蝕起皮和脫落的現(xiàn)象,脫落的鐵銹夾雜在空氣流中,會堵塞中冷器氣側(cè)空氣通道,也會黏附在級間冷器氣側(cè)內(nèi)表面,降低氣側(cè)空氣換熱效率,最終結(jié)果是降低壓縮機打氣量。
④氣管路存在阻塞及閥門故障情況,裝置系統(tǒng)設(shè)備管路阻塞,阻力增加或旁路閥內(nèi)漏出口閥開不到位情況,引起空壓機排氣壓力升高。在吸入壓力不變的條件下,壓比增加,造成壓縮機打氣量減少。
為了保證該廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后空分裝置能滿足后序系統(tǒng)使用要求,針對B套空分裝置SIC705-Ⅱ型離心式空氣壓縮機打氣量不足原因分析情況進行修復(fù)改造。
根據(jù)壓縮機打氣量不足檢查分析情況,對壓縮機進行修復(fù)改造,具體實施如下:
①對于機殼及隔板存在使用變形情況,尤其隔板變形較大,上下隔板之間間隙大、密封不嚴(yán),級間串氣造成內(nèi)循環(huán)流動損失很大,上下隔板之間間隙密封處的內(nèi)泄漏,使壓縮機能量損失增加,級效率及壓縮機效率下降,打氣量減少。隔板間泄漏使壓縮過的氣體重新回到葉輪,再進行第二次壓縮,造成級的總耗功增加,低壓級壓比增加,高壓級壓比下降。對隔板及機殼變形作如下修復(fù):a、將壓縮機解體,把隔板取出后,上下機殼及轉(zhuǎn)子上龍門床檢測變形量;b、根據(jù)機殼變形情況,重新修復(fù)機殼配合尺寸;c、檢測機殼軸承區(qū)變形量;d、根據(jù)加工后的機殼尺寸,重新加工制造新隔板、氣封(保證氣封原設(shè)計尺寸不變,這樣以前的氣封備件可以繼續(xù)使用)。
②加工后機殼與隔板、氣封、轉(zhuǎn)子重新進行裝配。修復(fù)如下:a、控制裝配后的密封間隙值在技術(shù)要求范圍內(nèi);b、控制轉(zhuǎn)子與機殼裝配各部位間隙值、軸向尺寸值。
③針對級間冷卻器疏水片有損壞疏水效果差,導(dǎo)致有部分水分凝結(jié)在壓縮機流道內(nèi)壁上,在水分和氧氣存在條件下,壓縮機流道內(nèi)壁很容易發(fā)生氧化腐蝕,生成氧化鐵粉末,長期累積,就會出現(xiàn)壓縮機內(nèi)壁銹蝕起皮和脫落的現(xiàn)象,脫落的鐵銹夾雜在空氣流中,會堵塞中冷器氣側(cè)空氣通道,也會黏附在級間冷器氣側(cè)內(nèi)表面,降低氣側(cè)空氣換熱效率,修復(fù)級間冷卻器損壞的疏水片改善疏水狀況,更換冷卻器16個不銹鋼疏水閥,保證級間壓縮氣體冷卻后的疏水效果。
④針對級間冷卻器與殼體配合密封面存在的內(nèi)漏氣情況,造成部分氣體未經(jīng)級間冷卻器冷卻導(dǎo)致下一級吸氣溫度升高,氣體密度減小,致使壓縮機打氣量減少,將原冷卻器密封條結(jié)構(gòu)進行設(shè)計改型,把原來的橡膠密封條改為彈性優(yōu)良的鈦合金密封條,消除了級間冷卻器與殼體內(nèi)漏氣的缺陷。
⑤沖洗管路上的結(jié)垢,檢查閥門狀況,更換內(nèi)漏的旁路閥,修復(fù)出口閥開不到位缺陷,排除了管路上的問題。
⑥轉(zhuǎn)子做動平衡,消除轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動及對氣封的影響。
壓縮機修復(fù)改造后運行效果十分明顯,打氣量大幅提高,達到38 110 Nm3/h,在設(shè)計流量的99%左右,級間排氣溫度均有所降低,末級排氣溫度降到110℃,小于設(shè)計的112℃,壓縮機效率提升,在打氣量提高的狀況下軸功率下降,節(jié)約了能源消耗,各項技術(shù)指標(biāo)達到原廠設(shè)計要求,滿足了該廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整對空分裝置的負荷要求。