苗春葆,周金麗,李軍強(qiáng)
(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266042)
在電石法生產(chǎn)聚氯乙烯工藝中,乙炔和氯化氫在催化劑的作用下反應(yīng)生成氯乙烯。合成反應(yīng)后的氣體中,除了氯乙烯外,尚有過(guò)量的氯化氫、少量未反應(yīng)的乙炔以及氮?dú)?、氫氣、二氧化碳等,還有生成的乙醛、二氯乙烷、二氯乙烯、三氯乙烯、乙烯基乙炔等副產(chǎn)物。為了生產(chǎn)適合聚合的高純度氯乙烯單體,應(yīng)盡可能將這些雜質(zhì)除掉。這部分氣體經(jīng)過(guò)水洗、堿洗工藝脫除氯化氫和二氧化碳后,再經(jīng)過(guò)冷卻除水后,經(jīng)壓縮送往精餾2段進(jìn)行精餾。
青島海晶化工公司原有的精餾裝置共3套,包括 2 套小的(6 萬(wàn)t VCM/a)和 1 套大的(10 萬(wàn)t/a),一般情況下運(yùn)行1大1小。低沸塔進(jìn)料所采用的壓差輸送方式存在偏流、運(yùn)行不穩(wěn)定、操作不便、安全度低等問題。2010年7月,該公司利用停車檢修時(shí)間對(duì)上述裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,解決了裝置存在的不足,使得精餾系統(tǒng)高效安全平穩(wěn)地運(yùn)行。
改造前的精餾工藝流程見圖1。由機(jī)后冷卻器(E4208A/B)送來(lái)的粗氯乙烯氣體進(jìn)入全凝器(E4209A/B/C)與管間的7℃水進(jìn)行換熱,使大部分氯乙烯氣體冷凝為液體,依靠位差進(jìn)入水分離器(V4225),經(jīng)分離除水后,依靠壓差進(jìn)入低沸塔(T4204A/B/C)進(jìn)行精餾,塔底再沸器(E4211A/B/C)用來(lái)自熱水槽的95℃熱水加熱,將向下流的液體中低沸物蒸出。從塔頂出口的氣相中不只含有不凝的小分子氣體,還夾帶了大量的氯乙烯。經(jīng)低沸塔塔頂冷凝器冷卻后部分冷凝回流,在向下流的過(guò)程中,繼續(xù)進(jìn)行精餾。底部的液相依靠壓差送到高沸塔進(jìn)一步精餾,以脫除二氯乙烷等高沸點(diǎn)物質(zhì),頂部的氣相經(jīng)成品冷凝器(E4215A~D)冷凝后送到成品VCM貯槽(V4201A/B);從水分離器出來(lái)的不凝氣體與低沸塔頂部的不凝氣體一起進(jìn)入尾氣冷凝器(E4212A~F)冷凝,以便于盡可能地回收夾帶的氯乙烯,從尾氣冷凝器出來(lái)的氣體再通過(guò)變壓吸附器將其中夾帶的氯乙烯和乙炔氣體進(jìn)行變壓吸附進(jìn)行回收,尾氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后排空。
(1)存在偏流現(xiàn)象,操作強(qiáng)度非常大。由于精餾裝置是作為PVC擴(kuò)改項(xiàng)目的一部分逐步改造的,1套16萬(wàn)t/a的精餾裝置分為3套(2套6萬(wàn)t/a,1套10萬(wàn)t/a),總能力達(dá)到22萬(wàn)t/a,但配套的全凝器、尾冷等能力不足,實(shí)際能力只能達(dá)到16萬(wàn)t/a,根據(jù)負(fù)荷情況開2備1。水分離器中的液體是依靠位差進(jìn)入低沸塔的。在未擴(kuò)改前,單套精餾裝置采用這樣的工藝具有一定的節(jié)能優(yōu)勢(shì)。但擴(kuò)改后,1臺(tái)水分離器出口對(duì)應(yīng)3臺(tái)低沸塔,而且各個(gè)低沸塔的流量都是通過(guò)人工現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制。由于1套低沸塔能力有限,低沸塔需要同時(shí)開2臺(tái),一般情況下開1大1小(10萬(wàn)t/a和6萬(wàn)t/a),人工操作和自壓進(jìn)料不可避免地存在偏流現(xiàn)象。如果一臺(tái)低沸塔內(nèi)部壓力稍高于另一臺(tái),入口進(jìn)料量就會(huì)減少,低沸塔液位就會(huì)下降,從而導(dǎo)致該塔內(nèi)的參數(shù)和高沸塔內(nèi)的參數(shù)發(fā)生變化;相反,另一臺(tái)進(jìn)料量增多,導(dǎo)致偏流,操作參數(shù)也會(huì)發(fā)生變化,各個(gè)低沸塔的流量不能得到很好的控制,VCM質(zhì)量受到影響,進(jìn)而影響到PVC生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量。
為了減少偏流想象,DCS操作人員必須經(jīng)常進(jìn)行調(diào)節(jié)操作,現(xiàn)場(chǎng)操作人員也必須手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,人工操作頻繁,尤其是在現(xiàn)場(chǎng),該閥門處于地平面12 m的高度,勞動(dòng)強(qiáng)度非常大。
(2)安全性太低。原有精餾框架是經(jīng)過(guò)多次填平補(bǔ)齊,各樓層的設(shè)備和管道非常多,且全凝器增加到3臺(tái),尾氣冷凝器從3臺(tái)增加到6臺(tái),成品冷卻器從2臺(tái)增加到4臺(tái),還有附屬管道及管道內(nèi)的冷卻水,使得精餾工序的結(jié)構(gòu)框架承重太大,初步估算,頂部重量已經(jīng)大于底部重量,且承重已經(jīng)超過(guò)框架的承載能力(一、二期擴(kuò)改時(shí)框架最初設(shè)計(jì)按8萬(wàn)t/a,改造前承載重量達(dá)到16萬(wàn)t/a),裝置安全性太低,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行。
(3)精餾運(yùn)行不穩(wěn)定。精餾系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在HCl純度不足時(shí),系統(tǒng)內(nèi)的換熱系數(shù)變小,全凝器和尾氣冷凝器的效果不好,使得精餾體系中全凝器和低沸塔去尾氣冷凝器的氣量較大,尾氣冷凝器出口未凝氣體去變壓吸附量非常大。另外,當(dāng)合成工序的觸媒效率變低時(shí),合成氣中的乙炔含量較高,也會(huì)出現(xiàn)上述狀況,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)的氣量較大。上述現(xiàn)象的結(jié)果都是放空量快速增多,從而使得冷凝的液體液位提高,甚至封住氣相入口,管道阻力增大,系統(tǒng)壓力高,低沸塔頂部壓力高,破壞了低沸塔的平衡,使得精餾不夠徹底,低沸物脫除不完全;另一方面氣體夾帶液相氯乙烯進(jìn)入變壓吸附系統(tǒng),增加了去變壓吸附系統(tǒng)中的氯乙烯量,變壓吸附可能導(dǎo)致超壓,超出規(guī)定壓力時(shí),安全連鎖啟動(dòng),導(dǎo)致尾氣不得不排空,使VC損失增加且污染了環(huán)境。
(4)裝置的操作彈性低。由于受市場(chǎng)的影響,例如電石供應(yīng)不足或PVC市場(chǎng)不景氣等,裝置的生產(chǎn)負(fù)荷不可避免地需要調(diào)整,但局限于裝置的工藝狀況,即使不做負(fù)荷調(diào)整,也需要很大的工作量才能使裝置平穩(wěn)運(yùn)行。如果調(diào)整負(fù)荷,一方面要增加調(diào)節(jié)的難度、另一方面需要根據(jù)每套裝置的能力進(jìn)行跨越式的調(diào)節(jié)。負(fù)荷為80%時(shí),可以運(yùn)行2套小的精餾裝置,能力為12萬(wàn)t/a;負(fù)荷60%時(shí),可以運(yùn)行1套大的精餾裝置,能力為10萬(wàn)t/a;40%左右時(shí),可以運(yùn)行1套小的精餾裝置,能力為6萬(wàn)t/a,但很難進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié),裝置的操作彈性較小。
(1)調(diào)整低沸塔進(jìn)料工藝,由位差進(jìn)料改為泵送進(jìn)料。在液體從水分離器至低沸塔的管線中增加2臺(tái)泵,作為低沸塔進(jìn)料泵,不再通過(guò)位差進(jìn)料,此時(shí)水分離器不會(huì)滿液位,全凝器和尾氣冷凝器出口視鏡內(nèi)不會(huì)存留單體,冷凝液體非常順暢地落入水分離器。在這種情況下,既使尾氣放空量大也不會(huì)造成精餾放空不穩(wěn)的情況。通過(guò)1年來(lái)的運(yùn)行觀察,精餾未再出現(xiàn)視鏡液面滿的情況。
(2)提高控制水平。在泵和低沸塔之間,增加流量計(jì)和自控閥,根據(jù)各低沸塔的負(fù)荷控制流量,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行操作,且運(yùn)行正常。
(3)改變?nèi)臀怖涞膿Q熱模式。a.改變結(jié)構(gòu)形式。為了提高換熱效果,較少設(shè)備占地面積,對(duì)全凝器和尾氣冷凝器的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,由立式改為臥式;由傳統(tǒng)的單管程和單殼程的換熱器改為單管程四殼程結(jié)構(gòu)型式。這樣,大大提高了換熱效果。b.調(diào)整換熱流程。尾氣冷凝器雖然仍采用-20℃冷凍鹽水冷卻,氯乙烯從管程改為殼程運(yùn)行,冷凍鹽水改走管程,傳熱流程由逆流傳熱改為錯(cuò)流傳熱。
(4)部分設(shè)備易地改造,確保裝置安全。由于低沸塔進(jìn)料由位差進(jìn)料改為泵送進(jìn)料,全凝器和尾氣冷凝器的高度可以適當(dāng)降低,改造時(shí),水分離器、全凝器和尾氣冷凝器另起框架。
2.2.1 改進(jìn)低沸塔進(jìn)料工藝后的效果
通過(guò)對(duì)低沸塔進(jìn)料方式的改造,根據(jù)低沸塔的負(fù)載調(diào)節(jié)低沸塔的流量,解決了偏流問題,也能夠順利應(yīng)對(duì)負(fù)荷波動(dòng)的異常情況,可以連續(xù)進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié),裝置的操作彈性明顯增大。氣相夾帶液相的現(xiàn)象消除,低沸塔的精餾運(yùn)行穩(wěn)定,減少了低沸物脫除不凈的可能,改善了精餾效果,減少了污染大氣的可能。
2.2.2 采用自控調(diào)節(jié)的效果
采用自控閥門調(diào)節(jié),自動(dòng)化程度提高,低沸塔運(yùn)行較原有工藝平穩(wěn)很多,現(xiàn)場(chǎng)人工操作量大大減少,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,VCM產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性大大增加(見表1),保證了PVC產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性(見表2)。
表1 2009-2011年VCM單體質(zhì)量情況
表2 2009-2011年海晶化工PVC產(chǎn)品質(zhì)量情況
從表1可以看出,精餾改造后,單體純度穩(wěn)步提高,乙炔、1.1-二氯乙烷等雜質(zhì)明顯減少,表明精餾裝置的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠,精餾效果大大提高。
從表2可以看出,改造后,PVC優(yōu)等品率明顯提高,雖然2011年受到電石價(jià)格高漲等方面的影響,PVC裝置開工率有所下降,對(duì)PVC產(chǎn)品質(zhì)量造成一定的影響,但總體情況好于往年。由此可以看出,精餾系統(tǒng)的改造不僅提高了VCM的質(zhì)量,也提高了PVC產(chǎn)品的品質(zhì)。
2.2.3 改進(jìn)設(shè)備換熱模式的效果
通過(guò)全凝器和尾氣冷凝器換熱方式的改進(jìn),大大提高了設(shè)備的傳熱系數(shù),換熱效果也明顯提高。在全凝器、尾氣量相對(duì)減少,降低了尾氣處理變壓吸附裝置的負(fù)荷,提高了催化劑的使用壽命,降低了運(yùn)行成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著,也沒有出現(xiàn)過(guò)因變壓吸附裝置引起生產(chǎn)裝置異常的情況。
2.2.4 異地改造效果
通過(guò)部分設(shè)備異地改造,不僅通過(guò)改變?nèi)骱臀矚饫淠鞯戎饕獡Q熱設(shè)備的結(jié)構(gòu)型式的方式減少了設(shè)備數(shù)量和占地面積,而且也減去原有框架上的全凝器、尾氣冷凝器及其附屬管道和流體的重量,改善了裝置框架的超載狀況,增加了操作空間,提高了精餾裝置生產(chǎn)和操作的安全性,保證了生產(chǎn)裝置的平穩(wěn)、安全運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)對(duì)精餾工藝的技術(shù)改進(jìn),解決了原精餾工序中自壓輸送存在的偏流問題,使得精餾工序更加高效更加平穩(wěn)運(yùn)行,提高了自動(dòng)化程度,節(jié)省了勞動(dòng)力,增加了裝置的安全性,減少尾氣中氯乙烯夾帶量,降低了尾氣處理裝置的生產(chǎn)負(fù)荷,確保尾氣中不含氯乙烯等污染物質(zhì),改善了工作場(chǎng)所的環(huán)境。此項(xiàng)改造對(duì)建設(shè)精餾尾氣變壓吸附裝置給后續(xù)生產(chǎn)裝置產(chǎn)生不良影響的企業(yè)具有一定的借鑒意義。