劉海昌
(浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江寧波315722)
浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司4臺(tái)型號(hào)為CLN600-24.2/566/566超臨界、一次中間再熱、三缸、四排汽、凝汽式、600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組由哈爾濱汽輪機(jī)廠提供。在實(shí)際運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)其漏汽較重,運(yùn)行時(shí)中分面分開距離達(dá)到2 mm左右,導(dǎo)致5、6、7、8段抽汽口蒸汽泄露,溫度偏高,其中5段抽汽超溫約30℃,6段抽汽超溫約60℃,7段抽汽超溫約120℃,8段抽汽超溫約40℃。為了解決機(jī)組低壓缸的漏汽、抽汽超溫問題,本文分析了機(jī)組抽汽超溫的原因,提出并實(shí)施了改造方案,降低了機(jī)組的熱耗,解決了低壓缸抽汽口超溫,保證了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
低壓缸為3層結(jié)構(gòu),由低壓外缸、1號(hào)內(nèi)缸、2號(hào)內(nèi)缸及隔板套組成,雖然溫度梯度較平緩,但密封配合面較多,螺栓分布存在不合理性。運(yùn)行期間一直存在低壓缸5、6、7、8段抽汽溫度超出原始設(shè)計(jì)溫度,雖然經(jīng)過了一些改造(適當(dāng)增加了螺栓的緊力),但沒有徹底解決。經(jīng)過分析,產(chǎn)生的抽汽超溫的原因如下:
1)低壓缸在運(yùn)行中存在較大的內(nèi)部“不均勻”溫度場(chǎng),易導(dǎo)致中分面變形,引發(fā)漏汽,低壓進(jìn)汽沒經(jīng)過通流部分作功,直接漏入5、6、7、8段抽汽夾層,使該處溫度偏離設(shè)計(jì)值。
2)低壓缸是一個(gè)較大的焊接成型設(shè)備[1],焊點(diǎn)多而且復(fù)雜,在焊接過程及去應(yīng)力處理方面若存在問題,則會(huì)產(chǎn)生殘余焊接應(yīng)力,在機(jī)組運(yùn)行后會(huì)導(dǎo)致中分面變形,引起漏汽。
3)低壓外缸中部通過密集的螺栓與低壓外缸兩端連接,低壓外缸中部內(nèi)的撐管較少,剛性較差[2]。在機(jī)組啟動(dòng)抽真空時(shí),由于內(nèi)外壓差使汽缸承受較大的外力,可能會(huì)引起水平中分面變形。
4)隔板套中分面較厚,運(yùn)行中變形,導(dǎo)致漏汽。
5)隔板套和內(nèi)缸的密封面接觸不良、抽汽插管泄漏、通流部分的汽封間隙不合理,導(dǎo)致漏汽。
針對(duì)以上原因,確定了處理方案:
1)改進(jìn)承接管法蘭、各人孔法蘭,主要是墊片改進(jìn),選用更高等級(jí)墊片。
2)對(duì)隔板套、內(nèi)缸的中分面研磨,消除中分面漏汽。對(duì)變形較大處返廠處理。
3)嚴(yán)格按制造廠提供的螺栓熱緊方式,最終檢測(cè)應(yīng)以螺栓的伸長量為準(zhǔn)。
4)將1號(hào)低壓內(nèi)缸下部人孔焊死。
5)在隔板套軸向定位面處增加汽封片,如圖1所示,對(duì)密封面進(jìn)行處理,保證密封效果。
圖1 在隔板套和內(nèi)缸之間增加阻汽片
6)對(duì)汽封的間隙進(jìn)行調(diào)整。在大修期間,由哈爾濱汽輪機(jī)廠提供新的汽封下限間隙調(diào)整[2]。
7)對(duì)抽汽插管的形式進(jìn)行改進(jìn),由活塞環(huán)的形式改為碟片形式,如圖2所示。
圖2 抽汽插管改進(jìn)前后的形式
8)對(duì)溫度測(cè)點(diǎn)元件進(jìn)行校核。
9)對(duì)于低壓內(nèi)缸中分面間隙大的問題,采用新型密封形式,在中分面重新開槽,在槽內(nèi)增加E型彈簧密封。中分面開槽如圖3所示。
圖3 中分面開槽加工圖和E型彈簧安裝圖
改造方案主要結(jié)合機(jī)組A級(jí)檢修期間實(shí)施,具體實(shí)施時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1)2號(hào)低壓內(nèi)缸與抽汽管直接相連,給5、6段抽汽口的返廠鏜孔工作帶來不便。由于2號(hào)低壓內(nèi)缸的結(jié)構(gòu)特殊性,抽汽管口加工時(shí),不必將內(nèi)缸整個(gè)抽出,現(xiàn)國內(nèi)已具備現(xiàn)場(chǎng)鏜管口的能力。
2)在2號(hào)低壓缸5、6段抽汽口密封環(huán)壓環(huán)螺栓孔加工時(shí),應(yīng)注意管口的不圓度及外缸的厚度,以防止螺栓孔對(duì)外缸造成損壞。
3)在1號(hào)低壓內(nèi)缸密封環(huán)焊接時(shí),應(yīng)盡量避免開槽位置在焊口上,密封環(huán)焊接打坡口時(shí)應(yīng)上部坡口大,下部破口小,防止開槽位置在焊口上,給后續(xù)的機(jī)械加工帶來困難。
4)在低壓隔板套加工時(shí),應(yīng)將隔板變形量測(cè)量出來,防止密封片的安裝位置太靠近隔板邊緣。
低壓缸改造前,5段抽汽超溫約30℃,6段抽汽超溫約60℃,7段抽汽超溫約120℃,8段抽汽超溫約40℃。低壓缸改造后,隨著機(jī)組不同負(fù)荷的變化,抽汽溫度略高于設(shè)計(jì)值[3],可使機(jī)組的熱耗降低23.81 kJ/kW·h。節(jié)約了發(fā)電成本,降低了污染物的排放。改造前后抽汽溫度對(duì)比數(shù)值如表1所示。
表1 改造前后抽汽溫度對(duì)比數(shù)值 ℃
根據(jù)哈爾濱汽輪機(jī)廠提供的性能曲線,低壓缸效率每提高1%,機(jī)組熱耗降低31.32 kJ/kW·h;根據(jù)機(jī)組A級(jí)檢修前后熱力性能試驗(yàn)報(bào)告,低壓缸效率提高了0.76%,機(jī)組降低熱耗23.81 kJ/kW·h。按照折合標(biāo)煤0.81g/kW·h、機(jī)組平均年發(fā)電量35億kW·h、標(biāo)煤 860元/t計(jì)算,年可節(jié)約資金243.81萬元,可見機(jī)組低壓缸改造后的節(jié)能效果較好。
1)機(jī)組低壓缸改造解決了低壓缸抽汽口超溫的問題,減少了運(yùn)行調(diào)整,改善了加熱器工作環(huán)境。
2)機(jī)組改造后節(jié)能效果明顯,徹底消除了設(shè)備存在的不安全隱患,使機(jī)組的運(yùn)行更加安全、可靠。
[1]靳智平.電廠汽輪機(jī)原理及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2006.
[2]郭延秋.大型火電機(jī)組檢修實(shí)用技術(shù)叢書[M].北京:中國電力出版社,2003:114-119.
[3]李少華,姚亮,宋東輝,等.汽輪機(jī)缸效率和熱耗值之間關(guān)系的分析研究[J].黑龍江電力,2012(2):89.