洪如
(廈門華廈職業(yè)學(xué)院信息與機(jī)電工程系,福建 廈門 361024)
數(shù)控機(jī)床是一種昂貴、高效的自動化機(jī)床,在許多行業(yè)中,這些設(shè)備均處于關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵工序上,若出現(xiàn)故障后不能及時找到原因和故障部位并迅速修復(fù)設(shè)備,將會給企業(yè)造成很大的損失。
盡管現(xiàn)在數(shù)控機(jī)床的可靠性不斷提高,但在設(shè)備運(yùn)行過程中因操作失誤、外部環(huán)境變化等原因,出現(xiàn)故障在所難免。因此,在借助數(shù)控機(jī)床的自診斷功能的同時,采取正確的故障診斷方法,及時發(fā)現(xiàn)并盡快確定故障的部位和原因,使操作人員或維修人員及時排除故障,縮短故障維修時間,使機(jī)床盡快恢復(fù)工作。
筆者結(jié)合多年的工作經(jīng)驗,將實際生產(chǎn)中幾種典型數(shù)控機(jī)床常見故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,提出了具體的診斷過程,并給出了具體的解決辦法。
龍門數(shù)控鏜銑床FANUC16iM系統(tǒng),半閉環(huán)控制,每天開機(jī)手動返回參考點時,X 軸偶爾會出現(xiàn)90#報警,找不到參考點;返回參考點時,工作臺有減速動作,但是一旦手動回參考點成功,重復(fù)用G28方式回零,沒有任何問題。
分析處理:大多數(shù)機(jī)床制造商設(shè)置在手動返回參考點時,尋找并讀取PCZ信號(物理柵格信號)建立參考點,而在G28方式下使用計數(shù)器清零的方式返回參考點,不尋找物理柵格信號。
從故障描述來看,重點應(yīng)該檢查一轉(zhuǎn)信號。首先采用最簡單易行的方法,檢查反饋電纜,用萬用表電阻檔測量電纜兩端通斷,結(jié)果沒有問題。接下來更換脈沖編碼器,將X 軸編碼器與另一個可以回參考點的軸(Y 軸)編碼器更換,結(jié)果沒有任何變化,即X 軸仍然不能夠每次找到零點,而Y 軸回零正常,說明脈沖編碼器良好。之后更換伺服放大器,仍然沒有效果。相關(guān)的硬件均已更換,仍然沒有找到故障點。
仔細(xì)分析大型機(jī)床的結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)X 軸反饋電纜經(jīng)過坦克鏈到伺服放大器,共計約50m,初步判斷可能是由于信號衰減造成的一轉(zhuǎn)信號不好,最后將5V及0V線腳與電纜中多余的備用線并聯(lián)加粗,降低線間電阻,提高信號幅值,最終排除了故障。
注意:FANUCa系列驅(qū)動的反饋裝置,采用的是高速串行傳送,用傳統(tǒng)的示波器無法觀測波形,所以更多的是采用替代法或者借助系統(tǒng)界面診斷排查故障。
數(shù)控車床FANUC 0i TB數(shù)控系統(tǒng)(半閉環(huán)控制),Z 軸移動時411#報警。
分析處理:首先,我們通過伺服診斷畫面,觀察Z軸移動時誤差值,見圖1。
圖1 實際位置誤差診斷
通過觀察,發(fā)現(xiàn)Z 軸低速移動時,“位置誤差”數(shù)值可隨著軸的移動跟隨變化,而Z 軸高速移動時,“位置誤差”數(shù)值尚未來得及調(diào)整完,就出現(xiàn)411#報警。這種現(xiàn)象是比較典型的指令與反饋不諧調(diào),有可能是反饋丟失脈沖,也有可能是負(fù)載過重而引起的誤差過大。
由于是半閉環(huán)控制,所以反饋裝置就是電機(jī)后面的脈沖編碼器,該機(jī)床使用FANUC 0iTB數(shù)控系統(tǒng),而且X 軸和Z 軸均配置ai系列數(shù)字伺服電機(jī),所以編碼器互換性好,并且比較方便,因此維修人員首先更換了兩個軸的脈沖編碼器。但更換以后,故障依舊,初步排除編碼器問題。
通過查線、測量,確認(rèn)反饋電纜及連接也無問題。視線轉(zhuǎn)向外圍機(jī)械部分,將電機(jī)與機(jī)床脫離(見圖2)。
圖2 電機(jī)與機(jī)械脫開試驗
將電機(jī)從聯(lián)軸節(jié)中卸下,通電旋轉(zhuǎn)電機(jī),無報警,排除了數(shù)控系統(tǒng)和伺服電機(jī)問題。檢查機(jī)械,此時,最好用手盤絲桿,發(fā)現(xiàn)絲桿很沉,明顯超過正常值,說明進(jìn)給軸傳動鏈機(jī)械故障,通過鉗工檢修,修復(fù)Z 軸機(jī)械問題,重新安裝Z 軸電機(jī),機(jī)床正常工作。
摩爾數(shù)控坐標(biāo)磨床,緊急停止不能釋放,檢查所有緊急停止開關(guān),均良好,并且沒有硬件超程發(fā)生。
分析處理:查看梯形圖(見圖3)。
圖3 摩爾坐標(biāo)磨床的“急停處理”實例
發(fā)現(xiàn)在G8.4之前,串接了許多輸入信號,其中X8.4(*ESP)狀態(tài)良好,但是X2.6斷開、R18.7激活由閉觸點變?yōu)殚_觸點,所以G8.4斷開,變?yōu)榈碗娖剑?ESP觸發(fā),CNC緊急停止。
參考機(jī)床說明書,了解到X2.6是側(cè)頭信號,R18.7是側(cè)頭保護(hù)中間繼電器信號,進(jìn)一步檢查側(cè)頭裝置,發(fā)現(xiàn)側(cè)頭裝置報警,導(dǎo)致X2.6和R18.7無法正常工作,修復(fù)側(cè)頭放大器后,問題解決,CNC緊急停止信號釋放。
加工中心機(jī)床,電源無法正常上電,電源單元紅燈亮(電源報警)。
分析處理:經(jīng)初步診斷為24E短路引起系統(tǒng)無法上電,處理方法為將I/O模塊一個一個地摘除,當(dāng)摘除到第1個輸入模塊后,電源24V正常,進(jìn)一步檢查該模塊上的輸入輸出點,最終發(fā)現(xiàn)X9.2(Z 軸回零減速開關(guān))對地短路,更換開關(guān)及整理線路,故障排除。
某數(shù)控車床,F(xiàn)ANUC OTD控制系統(tǒng),F(xiàn)ANUC a系列串行主軸,M03指令發(fā)出后出現(xiàn)主軸速度誤差過大報警,主軸模塊上的7段顯示管“02”#報警,機(jī)床無法工作。
我們先后更換了主軸模塊,反饋電纜,最終判斷是主軸電機(jī)速度反饋問題,但是更換磁傳感器備件后,原故障依舊沒有解決。
后將主軸電機(jī)運(yùn)至北京,經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員檢查,發(fā)現(xiàn)電氣系統(tǒng)及器件良好,但是主軸尾部端跳0.3mm以上(正常情況應(yīng)該在0.01~0.02mm以下),導(dǎo)致齒面與傳感器之間的間隙波動太大,無法有效調(diào)整和固定磁傳感器位置,引發(fā)速度誤差報警。具體檢查方法(見圖4)。
圖4 主軸速度反饋測速齒輪的跳動檢測
經(jīng)進(jìn)一步診斷,發(fā)現(xiàn)主軸電機(jī)后軸承座徑向尺寸被磨大,已經(jīng)無法固定軸承外圈,只得訂購后軸承座備件,以備更換。
過后了解到,造成這一問題是由于鉗工更換主軸三角帶后張力調(diào)得過大(見圖5),導(dǎo)致后軸承座損壞,所以我們在今后的日常維修保養(yǎng)中,要引以為戒。
圖5 主軸電機(jī)軸端受力分析
某加工中心,執(zhí)行M10轉(zhuǎn)臺卡緊,但是屏幕上M10程序段不能完成,數(shù)十秒鐘之后,出現(xiàn)PMC報警,顯示M-FIN信號沒有完成。
轉(zhuǎn)臺卡緊的工作過程見圖6。
圖6 M10與轉(zhuǎn)臺卡緊/松開控制
轉(zhuǎn)臺卡緊工作過程為:
(1)輸入M10轉(zhuǎn)臺卡緊指令;
(2)PMC譯碼;
(3)輸出Y指令,此例為Y10.0;
(4)2位4通電磁閥換相;
(5)液壓缸動作,帶動轉(zhuǎn)臺下移卡緊;
(6)卡緊到位后接近開關(guān)X10.0感應(yīng)脈沖,PMC接受到X10.0的輸入信號;
(7)PMC處理M-FIN信號,M代碼完成。
故障診斷時,檢查G5.0M-FIN信號是否觸發(fā)。通過梯形圖觀察,G5.0確定沒有觸發(fā),通過梯形圖發(fā)現(xiàn)原因出在X10.0沒有信號。經(jīng)進(jìn)一步檢查,確認(rèn)Y10.0有輸出,電磁閥也吸合,轉(zhuǎn)臺機(jī)械動作也到位。使用金屬物體感應(yīng)接近開關(guān)X10.0后,PMC有反應(yīng),說明開關(guān)本身良好,最好調(diào)整開關(guān)與擋鐵的距離,感應(yīng)信號,問題解決。最終原因是接近開關(guān)位置偏高,通過調(diào)整解決M-FIN報警問題。
由于數(shù)控設(shè)備維修是一項技術(shù)含量很高的一項工作,因而對維修人員技術(shù)水平要求也很高,不但要在電氣系統(tǒng)上下功夫,還要具備機(jī)械、液壓等方面的知識。要熟悉整個機(jī)床的結(jié)構(gòu)和工作原理,吃透控制系統(tǒng)的PMC梯形圖、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,出現(xiàn)問題后,應(yīng)首先判斷是機(jī)械問題還是電氣問題,是強(qiáng)電問題還是系統(tǒng)問題,是系統(tǒng)參數(shù)問題還是PMC梯形圖問題,要善于利用系統(tǒng)自身的報警信息和診斷畫面。需要不斷總結(jié)數(shù)控機(jī)床的維修經(jīng)驗,逐步提高對故障的判斷能力及排除故障的處理能力。
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