周 波
(大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司9、10號(hào)機(jī)組脫硫設(shè)施為每爐配置1套石灰石-石膏濕法脫硫裝置,每座吸收塔漿液循環(huán)系統(tǒng)設(shè)置四層噴淋裝置,各配備 A、B、C、D 4臺(tái)漿液循環(huán)泵(簡(jiǎn)稱(chēng)“泵”)。電機(jī)與泵之間采用減速機(jī)連接傳動(dòng),減速機(jī)的主動(dòng)軸與齒輪采用鍵連接。減速機(jī)的主要銘牌參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 減速機(jī)的主要銘牌參數(shù)
自2010年脫硫系統(tǒng)試運(yùn)通過(guò)后的1年多時(shí)間里,9、10號(hào)機(jī)組A、B、C 6臺(tái)泵的減速機(jī)共發(fā)生8次主動(dòng)軸斷裂或出現(xiàn)裂紋的故障,壽命周期僅為半年左右。在入口二氧化硫濃度超設(shè)計(jì)值時(shí),脫硫效率難以保證,導(dǎo)致出口煙氣二氧化硫濃度超標(biāo)排放。D泵減速機(jī)至今運(yùn)行正常。
2010年9月4日15:32,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)9B泵的電流由48A升至53A后突降至18A,入口壓力由82kPa升至100kPa,停止9B泵運(yùn)行。打開(kāi)減速機(jī)上蓋檢查,發(fā)現(xiàn)減速機(jī)主動(dòng)軸在小齒輪內(nèi)部斷裂,斷口在軸齒輪內(nèi)部鍵槽處,斷口截面從軸中心向外擴(kuò)散(見(jiàn)圖1)。
圖1 9B泵減速機(jī)主動(dòng)軸斷裂
2011年6月15日5時(shí)15分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)10B泵啟動(dòng)后掉閘,對(duì)減速機(jī)進(jìn)行解體開(kāi)蓋檢查發(fā)現(xiàn),主動(dòng)軸出現(xiàn)裂紋,位于與齒輪安裝連接的鍵槽部位,裂紋沿軸肩部位延伸至4號(hào)軸承端(見(jiàn)圖2)。
圖2 10B泵減速機(jī)主動(dòng)軸裂紋
查看10B泵減速機(jī)主動(dòng)軸斷裂前各部位振動(dòng)值及溫度均在正常范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)和超標(biāo)情況。
調(diào)閱減速機(jī)10B泵減速機(jī)主動(dòng)軸斷裂前后的電流曲線(xiàn):?jiǎn)?dòng)時(shí)間為6月15日05:15:51,啟動(dòng)最大電流119.3A;05:16:05電流降至額定54A(電流恢復(fù)時(shí)間、電流值與正常啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)相同);05:16:21電流突升至100A;05:16:40電流降至空載電流25.6A(空載維持時(shí)間7s):05:16:48電流降至0。根據(jù)電流曲線(xiàn)可以看出,10B泵啟動(dòng)后經(jīng)14s恢復(fù)額定電流后,電流突升至100A,然后降至接近空載電流,符合斷軸瞬間變化曲線(xiàn)(見(jiàn)圖3)。
圖3 主動(dòng)軸斷裂前后10B泵運(yùn)行曲線(xiàn)
一般情況下,設(shè)備的設(shè)計(jì)都是按理論值計(jì)算的,但因設(shè)備的使用場(chǎng)合、環(huán)境、工作時(shí)間等都不相同,所以要將理論值乘一個(gè)系數(shù),以確保設(shè)備的安全使用,這個(gè)系數(shù)就叫工況系數(shù)。
減速機(jī)的工況系數(shù)等于減速機(jī)設(shè)計(jì)的額定功率除以應(yīng)用功率,計(jì)算得出A、B、C、D泵減速機(jī)設(shè)計(jì)工況系數(shù)分別為1.79、1.59、1.70、2.10。A、B、C泵減速機(jī)的工況系數(shù)均較D泵小,而D泵減速機(jī)至今未發(fā)生斷軸事件,因此懷疑A、B、C泵減速機(jī)的工況系數(shù)設(shè)計(jì)不合理,特別是在頻繁帶載啟停運(yùn)行方式下,減速機(jī)主動(dòng)軸頻繁受交變力沖擊,主動(dòng)軸齒輪鍵槽位置是應(yīng)力的集中區(qū)域,從而造成主動(dòng)軸產(chǎn)生疲勞損傷并逐步向基體內(nèi)擴(kuò)展,截面有效承載面積逐漸減小最終發(fā)生斷裂現(xiàn)象。
為進(jìn)一步驗(yàn)證減速機(jī)主動(dòng)軸的工況系數(shù)設(shè)計(jì)是否合理,利用扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度對(duì)主動(dòng)軸進(jìn)行校核,計(jì)算出主動(dòng)軸的最小直徑。
由實(shí)心圓軸扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度條件公式
式中:τ為軸的剪應(yīng)力,MPa;T為扭矩,N·mm;Wρ為抗扭截面系數(shù),mm3;對(duì)圓截面Wρ=πd3/16≈0.2d3;P為軸傳遞的功率,kW;n為軸的轉(zhuǎn)速,r/min;d為軸的直徑,mm;[τ]為許用切應(yīng)力,MPa。
對(duì)于轉(zhuǎn)軸,可將式(1)簡(jiǎn)化為:
式中:A為由軸的材料和承載情況確定的常數(shù)。機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)中給出的幾種常用材料的A值見(jiàn)表2。
表2 幾種常用材料的A值
在下述情況時(shí),A取較小值,彎矩較小或只受扭矩作用、載荷較平穩(wěn)、無(wú)軸向載荷或只有較小的軸向載荷、減速機(jī)的低速軸、軸只做單向旋轉(zhuǎn);反之,A取較大值,直徑≤100mm的軸,有1個(gè)鍵槽時(shí),軸徑增大5%~7%,有2個(gè)鍵槽時(shí),應(yīng)增大10%~15%[1]。
由于減速機(jī)主動(dòng)軸為高速軸,且泵進(jìn)行反沖時(shí)減速機(jī)也反轉(zhuǎn),其材質(zhì)為35SiMn,故A選取較大值為112。并且主動(dòng)軸上有1個(gè)鍵槽,其軸徑應(yīng)至少增加5%,將應(yīng)用功率與轉(zhuǎn)速代入公式(2)計(jì)算得出各減速機(jī)主動(dòng)軸的最小軸徑:dA≥84.98mm,dB≥88.38mm,dC≥88.38mm,dD≥91.98mm。
除D泵減速機(jī)主動(dòng)軸軸徑為100mm外,A、B、C泵減速機(jī)主動(dòng)軸軸徑設(shè)計(jì)均為80mm,無(wú)法滿(mǎn)足最小軸徑的要求,進(jìn)一步驗(yàn)證了設(shè)計(jì)工況系數(shù)選擇偏小,無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際運(yùn)行需要。因此在重載頻繁啟停的情況下,減速機(jī)主動(dòng)軸出現(xiàn)疲勞損傷并逐步擴(kuò)大,最終導(dǎo)致主動(dòng)軸斷裂。
由于減速機(jī)主動(dòng)軸頻繁斷裂的主要原因是主動(dòng)軸軸徑設(shè)計(jì)不合理,工況系數(shù)選擇偏低,因此需要對(duì)現(xiàn)有的A、B、C泵減速機(jī)進(jìn)行改型,增加主動(dòng)軸軸徑尺寸,確保在重載工況下的抗疲勞強(qiáng)度。
為了有效利用現(xiàn)有減速機(jī)的基礎(chǔ),綜合考慮,將A、B、C泵減速機(jī)主動(dòng)軸軸徑增加至100mm,同時(shí)主(從)動(dòng)軸與齒輪的連接方式改為齒輪軸形式;增大齒輪模數(shù)及齒寬,增加齒輪強(qiáng)度。改型后的減速機(jī)的主要銘牌參數(shù)如表3所示。
表3 改型后減速機(jī)的主要銘牌參數(shù)
改型后的A、B、C泵減速機(jī)工況系數(shù)分別達(dá)到了2.31、2.06、2.19,主動(dòng)軸軸徑均滿(mǎn)足大于最小軸徑的要求,能夠適應(yīng)工作需求。
2011年10月對(duì)10號(hào)機(jī)組A、B、C 3臺(tái)泵的減速機(jī)進(jìn)行了改型,截止目前,改型后的減速機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好,停備后開(kāi)蓋檢查主動(dòng)軸和齒輪,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常,初步判定改造方案可行。長(zhǎng)期運(yùn)行效果還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
隨著國(guó)家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,要求發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)可靠運(yùn)行達(dá)到與主機(jī)同等重要的地位。漿液循環(huán)泵減速機(jī)改型后,不僅可以延長(zhǎng)其運(yùn)行周期,避免因設(shè)備異常損壞造成二氧化硫排放濃度的超標(biāo),而且還可以有效減少污染物排放總量,符合當(dāng)前國(guó)家環(huán)保要求,有助于電廠的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
[1] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.