王福剛
(大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司9號機組為DG1025/17.4-12型、單爐膛、四角切圓燃燒煤粉鍋爐,配備中儲式制粉系統(tǒng),燃燒器為直流式,分上、下兩組,下組燃燒器間隔布置6層二次風(fēng)與5層一次風(fēng),除最下層一次固定外,其它燃燒器在冷態(tài)時可做±15°的調(diào)整。鍋爐后豎井過熱器、再熱器側(cè)煙道設(shè)有煙氣擋板,用于調(diào)整再熱蒸汽溫度。鍋爐設(shè)計煤種與實際燃用煤種特性見表1。
表1 鍋爐設(shè)計煤種與實際燃用煤種特性
9號鍋爐自2009年12月24日試運行以來,過熱器、再熱器均未投入減溫水,主蒸汽溫度在530℃左右、再熱蒸汽溫度在520℃左右,難以達到其設(shè)計額定值540℃。以下針對主蒸汽、再熱蒸汽溫度偏低問題進行分析。
煤質(zhì)灰分大、熱值低時,主蒸汽、再熱蒸汽溫度較高,因燃煤熱值下降時用粉量較大,灰分大、燃燼時間長,灰分攜帶大量熱量至爐膛后部,當(dāng)過熱器、再熱器對流受熱面吸熱量增大時,蒸汽溫度升高;反之,當(dāng)燃煤熱值較高時,蒸汽溫度下降。相同負荷下,當(dāng)燃煤熱值降低、灰份升高時,燃料量明顯增多,蒸汽溫度也有所上升,當(dāng)燃煤熱值下降、灰份降低時,燃料量也相應(yīng)減小,蒸汽溫度隨之下降。
從爐膛負壓變化、蒸汽壓力波動、火焰電視影像可以看出,爐膛火焰不集中,燃燒穩(wěn)定性較差,根本原因為噴燃器風(fēng)場切圓直徑大,煤粉燃燒分散。正常運行時由于蒸汽壓力的影響,蒸汽溫度波動范圍達10℃。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐出口主蒸汽溫度比汽輪機側(cè)主蒸汽溫度低3~5℃,這與蒸汽輸送過程中溫度衰減的規(guī)律不符,因此判斷鍋爐出口主蒸汽溫度顯示存在偏差。經(jīng)查找,發(fā)現(xiàn)爐側(cè)主蒸汽溫度測點安裝在安全門與水壓堵板門的中間,由于安全門與水壓堵板門對蒸汽的流動產(chǎn)生擾動,造成溫度場不均勻,主蒸汽溫度測量值低于真實值。
機組負荷300MW工況下,將鍋爐各段受熱面蒸汽溫度、煙氣溫度與設(shè)計值進行對比,見表2。
表2 300MW工況下鍋爐實際運行值與設(shè)計值對比情況
通過表2對比發(fā)現(xiàn),后屏出口蒸汽溫度較設(shè)計值低5.5℃,高溫過熱器出口蒸汽溫度較設(shè)計值低14℃,低溫再熱器出口蒸汽溫度較設(shè)計值低5℃,高溫再熱器出口蒸汽溫度較設(shè)計值低18℃;高溫再熱器出口排煙溫度較設(shè)計值低262℃,低溫過熱出口排煙溫度較設(shè)計值低48℃,低溫再熱器出口排煙溫度較設(shè)計值低39℃,由于煙氣溫度較設(shè)計值偏低,幅度較大,過熱器、再熱器對流受熱面吸熱量減少,造成蒸汽溫度下降。確認9號鍋爐主蒸汽、再熱蒸汽溫度偏低的原因為:高溫過熱器、高溫再熱器處煙氣溫度低于設(shè)計值,造成高溫過熱器、高溫再熱器吸熱量減少。
通過增加送風(fēng)量,增加爐膛氧量,改變爐膛煙氣量來實現(xiàn)受熱面吸熱的增加,從而提高主蒸汽、再熱蒸汽溫度[1],調(diào)整結(jié)果見表3,送風(fēng)量增加后,主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度有所提高,但仍未能達到額定值。
表3 增加氧量前后對比結(jié)果
調(diào)整二次風(fēng)的配風(fēng)方式是為了掌握鍋爐在額定負荷下,各層二次風(fēng)量的分配對鍋爐燃燒和蒸汽溫度的影響,其試驗參數(shù)結(jié)果見表4。
表4 二次風(fēng)配風(fēng)方式試驗結(jié)果
由表4可以看出,二次風(fēng)配風(fēng)方式為均勻配風(fēng)、倒寶塔配風(fēng)、束腰配風(fēng)時,蒸汽溫度變化不大;二次風(fēng)配風(fēng)方式為正寶塔配風(fēng)時,蒸汽溫度有所提升,但與設(shè)計值仍有較大偏差。由此可知,調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng)方式對主蒸汽、再熱汽溫度的影響較小。
2010年3月10日至12日,9號機組運行中,自下而上將下組燃燒器10層噴口均向上調(diào)整5°,提高了爐膛火焰中心,調(diào)整前、后各段蒸汽溫度、排煙溫度對比見表5。
表5 燃燒器擺角調(diào)整前后對比結(jié)果
由表5可知,噴燃器調(diào)整后,各段蒸汽溫度與排煙溫度均有提高,主蒸汽、再熱蒸汽溫度能夠達到額定值,過熱器使用了減溫水,蒸汽溫度調(diào)整略有余量。燃燒器調(diào)整后主蒸汽、再蒸汽溫度明顯上升,負荷在80%以上時,均能達到額定值。
燃燒器調(diào)整前與調(diào)整后,9號機組相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計見表6。
表6 9號機組相關(guān)參數(shù)統(tǒng)計
主蒸汽溫度每降低10℃,影響發(fā)電煤耗約0.93g/kWh;再熱蒸汽溫度每降低10℃,影響發(fā)電煤耗約0.75g/kWh。排煙溫度每升高10℃,排煙損失約增加0.5%;機組發(fā)電煤耗升高約1.7g/kWh[2]。由表6數(shù)據(jù)可得:主蒸汽溫度升高影響發(fā)電煤耗下降0.527 3g/kWh;再熱蒸汽溫度升高影響發(fā)電煤耗下降0.979 5g/kWh;排煙溫度升高影響發(fā)電煤耗上升 1.088g/kWh,所以發(fā)電煤耗共降低0.418 8g/kWh,按此機組年發(fā)電量20億kWh估算,每年可節(jié)約標準煤837.6t,標煤單價按800元/t計算,每年可節(jié)約資金約67萬元。
針對主蒸汽、再熱蒸汽溫度低于設(shè)計值的問題,在保證鍋爐燃燒安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,通過改變各層二次風(fēng)門的配比,了解風(fēng)量、配風(fēng)方式對蒸汽溫度、排煙溫度的影響,調(diào)整燃燒器擺角,使蒸汽溫度基本達到設(shè)計值,為相同類型機組投運后的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行提供了調(diào)整經(jīng)驗。
[1] 國電太原第一熱電廠.300MW機組鍋爐及輔助設(shè)備[M].太原:電力技術(shù)出版社,2005.
[2] 孫學(xué)信.燃煤鍋爐燃燒試驗技術(shù)與方法[M].北京:中國電力出版社,2002.