(天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司閆金忠,商立忠,劉秀麗 供稿)
水下泥泵推力軸承底座設計
2011年7月,我公司完成了天航局“天獅”號3 000 m3絞吸式挖泥船水下泵推力軸承底座的換新工作,經(jīng)過近一年的使用,反映良好。換新前,由于水下泥泵在工作狀態(tài)下產(chǎn)生的震動未能被底座有效的控制,震動劇烈,對船體結構、船上設備以及人員均有較大影響。換新后,有效控制了底墊震動過大的問題。
絞吸式挖泥船在開挖過程中,利用位于吸泥管入口后端的離心式水下泥泵的作用,在吸入口產(chǎn)生一定的真空將絞刀旋轉攪松的泥沙隨水吸入泥管中,再通過泥泵后的排泥管將泥沙漿輸送到規(guī)定的拋泥區(qū)內。水下泥泵泥水流量近10 000 m3/h,因而水下泥泵推力軸承底座受力很大。
在現(xiàn)場實測中發(fā)現(xiàn)以下問題:①原底座板厚較薄,結構形式不合理且結構強度較小。②推力軸承底座上的卡帶與推力軸承的卡槽間隙過大。水下泵在長期工作狀態(tài)下產(chǎn)生大量的磨擦,導致間隙變大,卡帶不能完整卡住水下泵軸套,使水下泵工作時振動加大。③推力軸承底座與泵殼鏈接處法蘭密封不好,法蘭腐蝕嚴重。在多重因素下使挖泥船在工作狀態(tài)時振動幅度過大。
在沒有圖紙的情況下,我們采取了增強結構的方案,在保證卡帶距離及軸線距底座底板高度的基礎上,重新進行了底座的設計,如圖1。
1)筒體采用25 mm船板,底座首部進行加長,探出卡帶1 200 mm,并在底座首部對應前結構位置新加4塊肘板,使卡帶1受力增大。底座外板按圓筒下料,保證整體性。在減輕孔上增加扁鐵圈以補強。
2)底座底板增厚為40 mm,底板與推力軸承基座的固定螺栓孔進行現(xiàn)場配開,以保證螺栓孔的位置精確。
3)卡帶1厚度加厚為120 mm,卡帶兩側的螺栓孔增加至左右各2個,螺栓直徑為30 mm。作用是加強卡帶1的強度。
4)在底座外板、法蘭1、法蘭2之間增加7塊板厚為50 mm肘板,肘板連接這3個構件,縱向貫通。
5)在卡帶2與法蘭1之間增加4塊板厚為40 mm肘板,肘板連接法蘭1與卡帶2的腹板,使卡帶前后受力分布均勻。
圖1 水下泵推力軸承底座部件示意圖
1)底座成形以后,對卡帶1、卡帶2、法蘭2整體進行機加工,在加工時需要提前把卡帶的上下半圓用螺栓擰緊,以保證同軸度。由于卡帶2需要卡在軸套上的卡槽里,卡槽的截面是梯型,所以卡帶2的兩側加工角度以卡槽為準??ú鄣淖饔檬菫榱朔乐馆S套的前后移動。在卡帶2上半塊內徑中心處有一個定位銷孔,與軸套相應位置處定位銷孔相同直徑31 mm,深35 mm。此孔是用定位銷鏈接,防止軸套轉動。
2)在法蘭1的尾向加了一道內徑1 991 mm、寬15 mm、深3 mm的密封槽,加上密封圈后起到第一道密封作用, 防止海水進入泵殼內部,在法蘭1最大外徑與內徑1 975 mm之間需要進行機加工抄平,平面高度與焊接在法蘭1尾側的圓環(huán)高度差為50 mm。
3)在底座法蘭1的尾側有道寬45 mm外徑為1 975 mm圓環(huán)。圓環(huán)外側有道15 mm×15 mm的密封槽,加上密封圈后起到第二道密封作用,防止海水進入泵殼內部。
1)底座結構焊接時需要保證垂直構件的垂直度和同軸構件的同軸度。垂直公差為0.05 mm,同軸度為0.10 mm。在不同構件垂直同一構件時還要保證不同構件的平行度,平行公差為0.05 mm。
2)為保證水下泵推力軸承底座的同軸度以及軸線的準確。構件焊接時需要考慮到加工余量問題。底座所有構件焊接完畢后進行退火,消除焊接應力防止加工后變形,然后整體進行機加工,所有需要機加的構件在下料時都要提前加上加工量。
3)底座整體機加工以圓環(huán)尾向與法蘭2的尾向為同一基準面。所有橫向構件位置都以此基準面為基礎測量得出。主要包括法蘭2的基準面首向105 mm起臺處及起臺寬度,卡帶1和卡帶2的位置。
4)所有機加工件,加工面的光潔度均為3.2,密封槽夾角需開倒角。
U672
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1001-8328(2012)05-0057-01
(天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司閆金忠,商立忠,劉秀麗 供稿)