陳 衛(wèi),陳 波,尹 峰,羅志浩
(浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
自動(dòng)發(fā)電控制(Automatic Generation Control,簡稱AGC)是并網(wǎng)發(fā)電廠向電網(wǎng)提供的有償輔助服務(wù)。在AGC方式下,并網(wǎng)發(fā)電機(jī)組在規(guī)定的負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍內(nèi),跟蹤電力調(diào)度中心下發(fā)的指令,按照一定調(diào)節(jié)速率實(shí)時(shí)調(diào)整發(fā)電出力,以滿足電力系統(tǒng)頻率和功率控制要求。理論上,發(fā)電機(jī)組與網(wǎng)調(diào)約定的負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍應(yīng)該和機(jī)組實(shí)際能達(dá)到的負(fù)荷變動(dòng)范圍一致。目前國內(nèi)大中型火力發(fā)電機(jī)組大多采用直吹式制粉系統(tǒng)作為鍋爐燃料的供給系統(tǒng),相對于中間倉儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)而言,直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)組(以下簡稱磨組)的運(yùn)行臺(tái)數(shù)和出力需和機(jī)組負(fù)荷保持同步,根據(jù)負(fù)荷的增減及時(shí)調(diào)整。而磨組啟動(dòng)需要一定時(shí)間,因而造成負(fù)荷變化過程中出現(xiàn)斷點(diǎn)。
為了提高浙江電網(wǎng)火電機(jī)組的AGC控制水平,擴(kuò)大機(jī)組AGC的調(diào)節(jié)范圍,根據(jù)AGC控制方式和機(jī)組的控制特點(diǎn),通過省內(nèi)600MW等級(jí)火電機(jī)組的AGC調(diào)節(jié)范圍擴(kuò)大化試驗(yàn),結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)展開研究,實(shí)現(xiàn)磨組啟停時(shí)機(jī)的智能預(yù)判,在磨組自動(dòng)順控啟停的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了火電機(jī)組AGC全程自動(dòng)運(yùn)行。
制粉系統(tǒng)啟停需要相對較長的時(shí)間,因此不能至磨組煤量到達(dá)上/下限時(shí)才啟停磨組,同時(shí)由于無法判斷AGC指令的超短期趨勢,采用煤量固定余量作為磨組啟停判斷條件會(huì)造成制粉系統(tǒng)不必要的頻繁啟停。因此智能判斷制粉系統(tǒng)的啟停時(shí)機(jī)是機(jī)組側(cè)實(shí)現(xiàn)AGC過程無斷點(diǎn)的保障,該判斷過程主要采用如下手段:
(1)綜合考慮AGC的指令特點(diǎn)、磨煤機(jī)的帶載能力、機(jī)組的燃料熱值特性、磨煤機(jī)的啟停方式等因素,動(dòng)態(tài)給出在AGC過程中磨組的最佳啟停時(shí)機(jī)。
(2)采用基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘的機(jī)組負(fù)荷時(shí)間趨勢智能預(yù)判算法,綜合考慮機(jī)組負(fù)荷隨時(shí)間變化的趨勢,動(dòng)態(tài)挖掘負(fù)荷變化的相關(guān)信息,通過有效數(shù)據(jù)及離群數(shù)據(jù)的處理,得到AGC指令在某時(shí)段內(nèi)的短期變化方向。
(3)在磨組啟停過程中采用智能優(yōu)化調(diào)整手段,對處于啟停操作過程中的磨組,綜合考慮其汽溫變化趨勢、汽壓響應(yīng)特性、機(jī)組運(yùn)行磨組布置、磨組運(yùn)行的切換要求和磨組的檢修或故障等情況,減小磨組啟停過程對系統(tǒng)的沖擊。
對于本項(xiàng)目問題,每次磨組啟停時(shí)間和磨組運(yùn)行臺(tái)數(shù)可以被描述為1個(gè)二元組(t,o)。其中t為磨組啟停的時(shí)間變量,o為磨組數(shù)量變化的方式(o=1,磨組運(yùn)行數(shù)量增加;o=-1,磨組運(yùn)行數(shù)量減少)。在此基礎(chǔ)上,磨組啟停時(shí)間序列定義如下:磨組啟停時(shí)間序列R是1個(gè)有限集{(t1,o1),(t2,o2),…,(tn,on)},滿足ti<ti+1(i=1,2,3,…,n-1)。項(xiàng)目需要通過數(shù)據(jù)集中時(shí)間序列的數(shù)據(jù)變換,挖掘磨組啟停時(shí)間序列的相似性,并對該時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)測。
按照上述方法,對某機(jī)組周一至周五的磨組啟停進(jìn)行統(tǒng)計(jì),磨組啟停時(shí)間序列R的二元組映射到平面空間,空間中數(shù)據(jù)點(diǎn)分布如圖1所示。
從圖1可以看出,磨組啟停時(shí)間序列R具有較強(qiáng)的空間分布特性,利用特定的知識(shí)發(fā)現(xiàn)算法后,可以根據(jù)磨組啟停時(shí)間序列R挖掘出負(fù)荷變化趨勢和時(shí)間的關(guān)系,制定動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)挖掘體系結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 某機(jī)組磨組啟停時(shí)序點(diǎn)分布
圖2 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)挖掘體系結(jié)構(gòu)
制粉系統(tǒng)順控啟停是實(shí)現(xiàn)AGC無縫運(yùn)行控制的首要問題。在傳統(tǒng)的DCS控制中一般都含有磨組的順控邏輯,但由于相關(guān)輔機(jī)不能滿足自動(dòng)控制要求,時(shí)常出現(xiàn)如閘板門卡澀、調(diào)節(jié)閥漏風(fēng)、電機(jī)設(shè)備啟動(dòng)失敗等異常工況,導(dǎo)致磨組順控邏輯執(zhí)行不連續(xù),適應(yīng)性較差。
本研究首次提出制粉系統(tǒng)柔性順控的概念,利用等效分析的手段作為設(shè)備狀態(tài)或?qū)嶋H工況的輔助判據(jù),有效提高了系統(tǒng)的容錯(cuò)性;并通過解析運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、按照運(yùn)行人員操作習(xí)慣人性化模擬故障處理過程,減少過程中斷,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的磨組順控自啟停,其主要研究內(nèi)容包括:
(1)分級(jí)控制:磨組順序控制的控制級(jí)別分為子回路控制級(jí)、設(shè)備驅(qū)動(dòng)級(jí)和系統(tǒng)控制級(jí)。其中子回路控制級(jí)將復(fù)雜的生產(chǎn)過程按控制功能分解成許多局部的獨(dú)立過程進(jìn)行控制。設(shè)備驅(qū)動(dòng)級(jí)又稱執(zhí)行控制級(jí),是分級(jí)控制的基礎(chǔ),作為最底層的控制,將直接控制各個(gè)被控對象。系統(tǒng)控制級(jí)則通過分析與判斷發(fā)出各種控制命令,控制子回路控制級(jí)的動(dòng)作,制粉自動(dòng)啟停控制APS的系統(tǒng)主要接口信號(hào)包括:FSSS的制粉系統(tǒng)啟動(dòng)/停止允許條件、制粉系統(tǒng)保護(hù)啟/停要求、CCS的制粉系統(tǒng)加/減煤量要求、RB/FCB的制粉系統(tǒng)跳閘請求、冷/熱態(tài)工況下暖磨時(shí)間及升溫速率的外部設(shè)定請求等。
(2)基于等效判斷的柔性順控:柔性順控是通過對已經(jīng)獲取的信號(hào)進(jìn)行等效分析從而準(zhǔn)確捕獲目標(biāo)信息,作為設(shè)備反饋或?qū)嶋H工況的輔助判據(jù),規(guī)避參數(shù)或設(shè)備故障引起的程控?cái)帱c(diǎn)。例如磨組正常投運(yùn)過程中,經(jīng)常發(fā)生出口擋板卡澀或位置反饋不到位的情況,傳統(tǒng)的磨組順控邏輯會(huì)在該步序故障停步,而柔性順控則通過對出口風(fēng)溫、風(fēng)量的辨識(shí)處理,以及與歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)的比對校正,推斷出口擋板實(shí)際可能的狀態(tài),只要當(dāng)前工況的表征參數(shù)滿足啟動(dòng)要求,在提示報(bào)警后程控即可繼續(xù)下行。
(3)基于專家系統(tǒng)的故障處理單元:在發(fā)生工況異?;蛟O(shè)備故障需要人為處理時(shí),通過模擬運(yùn)行人員操作習(xí)慣,開放控制斷點(diǎn)的故障處理時(shí)間,并利用專家系統(tǒng)作出故障提示,將異常工況的處理模式化。
(4)離散控制原則:離散順序控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)制粉系統(tǒng)所屬設(shè)備按規(guī)定步序正確啟停,規(guī)劃合理的主線邏輯,在特定工況下提供程控?cái)帱c(diǎn)。
(5)連續(xù)控制要求:連續(xù)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)冷/熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板在暖磨、布煤及正常工作階段對風(fēng)量/風(fēng)溫的合理匹配,啟動(dòng)過程中溫度、風(fēng)量提升平穩(wěn)。保證暖磨過程中升溫率滿足設(shè)計(jì)規(guī)定,布煤階段風(fēng)溫和風(fēng)量變化平緩,制粉系統(tǒng)正常投運(yùn)時(shí)控制及時(shí)、準(zhǔn)確。
系統(tǒng)在某電廠1號(hào)機(jī)組(600MW汽包爐)離線投運(yùn)的近半年期間內(nèi),不間斷地對DCS的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取和記錄,并根據(jù)所獲取的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)進(jìn)行了計(jì)算和專家數(shù)據(jù)庫的整合。
試驗(yàn)前,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定于400 MW,運(yùn)行參數(shù)平穩(wěn)。并投入火電機(jī)組全程AGC運(yùn)行智能控制系統(tǒng)。當(dāng)負(fù)荷升至系統(tǒng)定義的啟動(dòng)時(shí)機(jī)時(shí),智能控制系統(tǒng)向DCS發(fā)出磨組E順控啟動(dòng)指令。順控啟動(dòng)過程如下:啟動(dòng)磨煤機(jī)E電機(jī)潤滑油泵→啟動(dòng)磨煤機(jī)E潤滑油泵→開磨煤機(jī)E出口門→開磨煤機(jī)E冷風(fēng)隔絕門→開磨煤機(jī)E密封風(fēng)門→啟動(dòng)磨煤機(jī)E→啟動(dòng)動(dòng)態(tài)旋粉分離器(運(yùn)行手動(dòng)配合完成)→開磨煤機(jī)E熱風(fēng)隔絕門→啟動(dòng)暖磨程序→啟動(dòng)給煤機(jī)E布煤→置給煤機(jī)E自動(dòng)位→置給煤機(jī)E給煤指令偏置為零,并入燃料主控完成磨組E啟動(dòng)全過程。
制粉系統(tǒng)智能停運(yùn)的過程與此相逆,當(dāng)負(fù)荷降至停磨時(shí)機(jī)時(shí),智能控制系統(tǒng)向DCS發(fā)出磨組順控停止指令,啟動(dòng)自動(dòng)停磨程序,停運(yùn)相關(guān)設(shè)備,吹掃降溫,系統(tǒng)復(fù)歸。
制粉系統(tǒng)的自動(dòng)啟停應(yīng)同時(shí)兼顧磨煤機(jī)、給煤機(jī)等重要設(shè)備的自身運(yùn)行安全及煤粉在爐膛內(nèi)的穩(wěn)定燃燒,防止爆燃。因此在啟停過程中首先應(yīng)確保一次風(fēng)壓穩(wěn)定不越限,這樣才能保證磨煤機(jī)進(jìn)口的一次風(fēng)有足夠高的靜壓頭,以克服磨煤機(jī)及粉管的阻力,維持正常的一次風(fēng)量和出口溫度;同時(shí)協(xié)調(diào)暖磨、布煤及正常控制各階段磨煤機(jī)通風(fēng)量和風(fēng)溫的關(guān)系。系統(tǒng)按照規(guī)程并模擬運(yùn)行人員的實(shí)際操作習(xí)慣進(jìn)行邏輯編程,組態(tài)后由DCS進(jìn)行自動(dòng)操作和調(diào)整。圖3為制粉系統(tǒng)智能程控啟動(dòng)控制框圖。
圖3 制粉系統(tǒng)智能程控啟動(dòng)控制
根據(jù)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),啟動(dòng)吹掃時(shí)對應(yīng)的冷風(fēng)擋板開度約為30%,此時(shí)所維持的冷一次風(fēng)量為110t/h(保證大于設(shè)計(jì)吹掃風(fēng)量)。吹掃完成后,冷/熱風(fēng)門投入閉環(huán)后開始暖磨,熱風(fēng)門控制的設(shè)定風(fēng)量為當(dāng)前吹掃風(fēng)量;冷風(fēng)門控制磨煤機(jī)出口溫度,設(shè)定值由當(dāng)前的實(shí)際溫度通過自加速回路以6℃/min的升溫率趨近65℃。在此環(huán)節(jié)中冷/熱風(fēng)門的動(dòng)作幅度盡量平緩以保證風(fēng)量調(diào)節(jié)不發(fā)生劇烈擾動(dòng)。在暖磨后期,出口溫度接近設(shè)定值時(shí),應(yīng)盡量縮短冷/熱風(fēng)門的調(diào)節(jié)穩(wěn)定時(shí)間,以風(fēng)溫、風(fēng)量為判斷依據(jù),滿足暖磨設(shè)計(jì)要求后視為暖磨結(jié)束,立即加速布煤,利用咬煤過程防止后期溫度竄高。
暖磨結(jié)束后,程控啟動(dòng)給煤機(jī),一旦磨煤機(jī)的電流大于啟動(dòng)電流后即視為咬煤成功,該步驟完成后給煤指令偏置自動(dòng)置零,降至最小給煤量,完成整個(gè)布煤工作,并準(zhǔn)備投入燃料主控。根據(jù)試驗(yàn)分析,該過程時(shí)間(即給煤指令置最?。┎灰诉^長,條件一旦滿足即復(fù)位并入燃料主控,因?yàn)榻o煤機(jī)長時(shí)間處于低位運(yùn)行容易造成煤量測量信號(hào)不穩(wěn)定。
制粉系統(tǒng)自動(dòng)停運(yùn)試驗(yàn)過程相對簡單。由智能控制系統(tǒng)發(fā)出停磨指令后,自動(dòng)將給煤指令降至最小并撤出自動(dòng),冷風(fēng)門至預(yù)置位(50%)后進(jìn)行吹掃降溫;熱風(fēng)門全關(guān);磨煤機(jī)停運(yùn)、密封風(fēng)門全關(guān)后停運(yùn)過程即結(jié)束。
基于制粉系統(tǒng)全程順控啟停的火電機(jī)組AGC全范圍無斷點(diǎn)運(yùn)行控制系統(tǒng)的研究與開發(fā),不僅可以滿足網(wǎng)調(diào)側(cè)擴(kuò)大調(diào)節(jié)范圍和提高AGC控制品質(zhì)的要求,同時(shí)在機(jī)組側(cè)有效減輕了運(yùn)行人員工作強(qiáng)度與操作風(fēng)險(xiǎn),有助于提高機(jī)組的制粉系統(tǒng)控制水平,為實(shí)現(xiàn)全程AGC的自動(dòng)無斷點(diǎn)運(yùn)行打下基礎(chǔ)。電力系統(tǒng)輔助服務(wù)細(xì)則修訂后,對機(jī)組AGC里程補(bǔ)償?shù)姆扔兴岣撸黾訖C(jī)組AGC申報(bào)范圍,將大大提高機(jī)組輔助服務(wù)補(bǔ)償量,同時(shí)使電網(wǎng)AGC的調(diào)度能力得到顯著提高,在提高機(jī)組輔助服務(wù)能力與改善電網(wǎng)電能質(zhì)量方面將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
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