彭博偉
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)
汽輪機(jī)高壓缸脹差偏大的故障分析
彭博偉
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)
某電廠發(fā)生了汽輪機(jī)高壓缸脹差偏大故障,通過對(duì)脹差的含義和脹差測(cè)量方式的分析,從疏水系統(tǒng)和物理檢查等運(yùn)行工況進(jìn)行分析和測(cè)量,并檢查了熱工測(cè)量系統(tǒng)的外部回路和內(nèi)部回路,找出了引發(fā)高壓缸脹差偏大的原因。
高壓缸;脹差;運(yùn)行工況;熱工測(cè)量系統(tǒng)
某電廠1號(hào)機(jī)組采用上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為N600-24.2/566/566。TSI系統(tǒng)是由上海汽輪機(jī)廠配套,由德國(guó)epro飛利浦公司生產(chǎn)的MMS6000系列產(chǎn)品,能在線監(jiān)測(cè)汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)、軸向位移、脹差、缸脹、偏心、鍵相等本體運(yùn)行重要參數(shù)。其中,高壓缸脹差測(cè)量系統(tǒng)為單探頭、反裝,型號(hào)為PR6426/000-030,量程范圍為-8~20 mm,工作電壓為-4~-20 VDC,線性工作區(qū)為-4~-17.8 VDC。產(chǎn)品于2007年9月隨機(jī)組一起投產(chǎn)。
脹差是大型汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中一個(gè)十分重要的參數(shù)。當(dāng)脹差超過允許值時(shí),機(jī)組部件便可能發(fā)生磨擦,嚴(yán)重時(shí)會(huì)產(chǎn)生災(zāi)難性的故障。目前,大型汽輪發(fā)電機(jī)組的脹差基本上都接入了保護(hù)裝置中,而保護(hù)動(dòng)作的依據(jù)是對(duì)脹差值的大小。脹差值的準(zhǔn)確測(cè)量對(duì)保護(hù)裝置正確動(dòng)作起到重要作用。
汽輪機(jī)在結(jié)構(gòu)上可以分為缸體和轉(zhuǎn)子2部分。保證汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子在缸體內(nèi)高速旋轉(zhuǎn)時(shí)不發(fā)生動(dòng)靜摩擦,是汽輪機(jī)安全運(yùn)行的基本要求。汽輪機(jī)脹差是監(jiān)視轉(zhuǎn)子運(yùn)行狀態(tài)的重要參數(shù)之一。
啟動(dòng)時(shí),汽輪機(jī)從冷態(tài)變?yōu)闊釕B(tài),汽缸因受熱而發(fā)生熱膨脹,汽缸熱膨脹的方向取決于汽輪機(jī)滑銷系統(tǒng)中的死點(diǎn)位置,可以向高壓側(cè)伸長(zhǎng),也可以向低壓側(cè)伸長(zhǎng)。同樣,轉(zhuǎn)子也因受熱而發(fā)生熱膨脹,轉(zhuǎn)子膨脹的方向是以推力軸承為基準(zhǔn),分別向兩側(cè)伸長(zhǎng)。由于轉(zhuǎn)子的體積較小,溫升和熱膨脹較快,而汽缸的體積較大,溫升和熱膨脹比較慢。同理,轉(zhuǎn)子的冷卻收縮也比汽缸的冷卻收縮快。這樣,轉(zhuǎn)子和汽缸之間就存在較大的脹差。
汽輪機(jī)正常運(yùn)行中,轉(zhuǎn)子和汽缸的受熱趨于穩(wěn)定,熱膨脹值趨于飽和,它們之間的相對(duì)膨脹差達(dá)到某一穩(wěn)定值。在運(yùn)行中,一般負(fù)荷的變化對(duì)熱膨脹的影響是不大的,只有在負(fù)荷急劇變化或主蒸汽溫度不穩(wěn)定時(shí),溫度變化較大時(shí),才會(huì)對(duì)熱膨脹產(chǎn)生較大的影響。
在實(shí)際應(yīng)用中,脹差數(shù)據(jù)是有正、負(fù)區(qū)別的,一般轉(zhuǎn)子比汽缸相對(duì)伸長(zhǎng)為正,相對(duì)縮短為負(fù)。
脹差的測(cè)量其實(shí)就是位移的測(cè)量。對(duì)于汽輪機(jī)來說,也就是測(cè)量轉(zhuǎn)子與汽缸的相對(duì)位移。目前現(xiàn)場(chǎng)普遍采用電渦流原理的趨近式位移傳感器探頭來測(cè)量脹差,典型的脹差測(cè)量系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 典型的脹差測(cè)量系統(tǒng)
趨近式探頭可探測(cè)探頭端面與被測(cè)面之間的距離。前置放大器通過TSI系統(tǒng)提供電源,在回路中產(chǎn)生一個(gè)高頻電流,電流經(jīng)過探頭線圈產(chǎn)生一個(gè)高頻交變磁場(chǎng)。當(dāng)被測(cè)面進(jìn)入探頭的測(cè)量范圍內(nèi)時(shí),根據(jù)電磁感應(yīng)定律,在被測(cè)面上產(chǎn)生了與交變磁場(chǎng)相關(guān)聯(lián)的渦流,前置放大器可以探測(cè)到信號(hào)的變化并對(duì)此信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的處理和調(diào)節(jié),送回到TSI系統(tǒng)監(jiān)測(cè)。
按照上述原理,TSI系統(tǒng)通過測(cè)量前置放大器的輸出電壓,根據(jù)探頭的位移-電壓特性曲線來計(jì)算探頭與被測(cè)面的相對(duì)位移。
2011-06-07T23:37,1號(hào)機(jī)組負(fù)荷430 MW,機(jī)組CCS、AGC控制方式。2011-06-08T01:00-01:50,1號(hào)機(jī)高壓缸脹差由2.88 mm緩慢漲至5.73 mm,而高壓缸脹差正常值在2.5~3.6 mm。運(yùn)行人員將1號(hào)機(jī)主汽溫、再熱器溫維持在545 ℃運(yùn)行,觀察1號(hào)機(jī)高壓缸脹差仍然緩慢上漲。此后幾天,高壓缸脹差值仍不斷上漲。至2011-06-10 T23:30,高壓缸脹差已漲至9.57 mm,達(dá)到報(bào)警值。
從運(yùn)行工況和熱工測(cè)量系統(tǒng)兩方面對(duì)1號(hào)機(jī)組高壓缸脹差增大進(jìn)行分析檢查。
4.1.1 疏水系統(tǒng)
從運(yùn)行角度出發(fā),懷疑高壓缸的內(nèi)缸和外缸存在積水,致使內(nèi)缸和外缸的膨脹率有較大變化;或是機(jī)組保溫有脫落,致使缸體溫度不均勻,導(dǎo)致1號(hào)機(jī)高壓缸脹差緩慢上漲。
因此,運(yùn)行人員連續(xù)數(shù)次對(duì)高、中壓缸本體進(jìn)行疏水,但效果不明顯。并對(duì)機(jī)組保溫情況進(jìn)行檢查,也未發(fā)現(xiàn)保溫脫落。同時(shí),對(duì)高壓缸的鐵皮保溫部位測(cè)溫,也未發(fā)現(xiàn)有溫差大的地方。
查閱疏水前后高壓缸水室、內(nèi)缸和外缸的壁溫DCS曲線,沒有明顯變化。因此,排除了疏水問題。
4.1.2 物理檢查
當(dāng)汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)發(fā)生變化時(shí),轉(zhuǎn)子的受熱狀態(tài)首先發(fā)生變化,汽缸的受熱狀態(tài)變化要滯后于轉(zhuǎn)子的受熱狀態(tài)變化,因此機(jī)組進(jìn)汽參數(shù)變化的脹差會(huì)發(fā)生變化。當(dāng)汽輪機(jī)的再熱蒸汽溫度升高時(shí),由于死點(diǎn)的存在將使轉(zhuǎn)子向發(fā)電機(jī)方向膨脹。因此汽缸的膨脹速度大大慢于轉(zhuǎn)子的膨脹速度。
由于脹差測(cè)量探頭屬于反裝探頭,距離越近,間隙電壓越小,顯示的數(shù)值就越大。根據(jù)1號(hào)機(jī)高壓缸脹差不斷變大來看,如果測(cè)量數(shù)據(jù)沒有問題,則是汽缸和轉(zhuǎn)子的距離變小了。根據(jù)轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)情況,很有可能是缸被卡住,即滑銷系統(tǒng)卡澀。因此機(jī)務(wù)專業(yè)人員在機(jī)頭加裝了千分表,持續(xù)觀察高壓缸的變化情況,每小時(shí)記錄1次數(shù)值。同時(shí)調(diào)閱機(jī)組位于前箱內(nèi)的1X和1Y振動(dòng)測(cè)點(diǎn),查看1號(hào)和2號(hào)軸承的回油溫度、軸承溫度、推力軸承溫度以及軸向位移DCS曲線。這些參數(shù)隨著負(fù)荷規(guī)律的變化,沒有出現(xiàn)異常。
高壓缸脹差測(cè)量回路由探頭、前置器和TSI卡件組成。探頭(帶1 m延長(zhǎng)線)和延長(zhǎng)線(8 m)中間的LEMO接頭安裝在汽機(jī)前箱內(nèi),延長(zhǎng)線及前置器安裝在前箱外。
4.2.1 外部回路檢查
(1) 前置器工作環(huán)境溫度為40 ℃左右,符合要求;前置器工作電壓為24.35 V,穩(wěn)定無波動(dòng)。
(2) 從前置器測(cè)量電壓值為6.67 V,從TSI柜測(cè)量電壓值為6.7 V,畫面顯示8.89 mm,兩者對(duì)應(yīng)關(guān)系正確,DCS組態(tài)正確,電壓轉(zhuǎn)換沒問題。
(3) 互換1號(hào)和2號(hào)機(jī)組高壓缸脹差前置器。1號(hào)機(jī)高壓缸脹差降低1.2 mm,2號(hào)高壓缸脹差升高0.8 mm,是固定差值,變化趨勢(shì)仍然相同。這說明前置器無問題。
(4) 互換1號(hào)和2號(hào)機(jī)組高壓缸脹差TSI卡件,高壓缸脹差數(shù)值無變化。更換新卡件,高壓缸脹差數(shù)值也無變化。這說明TSI卡件工作正常。
(5) 對(duì)前置器至TSI處電纜用500 V搖表測(cè)絕緣,線間及線對(duì)地絕緣良好。更換新電纜試驗(yàn),測(cè)量值無變化。這說明電纜良好。
(6) 前置器探頭正常阻值在2 Ω左右,低于1 Ω則不能使用。測(cè)量探頭阻值為1.6 Ω。探頭對(duì)屏蔽絕緣良好,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的開路和短路現(xiàn)象,探頭狀況良好。
4.2.2 內(nèi)部回路檢查
2011-06-11T18:20,停機(jī)檢查處理高壓缸脹差超標(biāo)。停機(jī)前1號(hào)機(jī)高壓缸脹差已達(dá)10.20 mm,而跳閘值為10.28 mm。當(dāng)轉(zhuǎn)速降至700 r/min時(shí),打開前箱人孔門,觀察高壓缸脹差探頭,并用鋼板尺測(cè)量高壓缸脹差探頭與測(cè)量盤距離為13 mm,而畫面顯示值為10.6 mm。高壓缸脹差探頭屬于反裝方式,安裝原理如圖2所示。
因此當(dāng)實(shí)際距離為13 mm時(shí),而顯示值應(yīng)為2 mm(機(jī)務(wù)專業(yè)有3 mm的死區(qū)),初步斷定探頭存在問題。拆開前箱內(nèi)的LEMO接頭,更換新探頭,但不拆除舊探頭。將新探頭置于舊探頭相當(dāng)?shù)奈恢?,此時(shí)畫面顯示1.78 mm。由此判定探頭出現(xiàn)問題,更換新探頭后測(cè)量正常。
圖1 高壓缸脹差探頭安裝原理
1號(hào)機(jī)高壓缸脹差不斷增大的原因是探頭故障,這是近幾年來發(fā)生在發(fā)電系統(tǒng)中不常見的熱工案例。
(1) 當(dāng)機(jī)組高壓缸脹差變大時(shí),特別是到達(dá)跳機(jī)值時(shí),肯定會(huì)有一系列參數(shù)異常,比如振動(dòng)、油溫、軸承溫度等,若這些參數(shù)沒有明顯變化,就應(yīng)考慮測(cè)量回路出現(xiàn)問題。
(2) 大多數(shù)機(jī)組的高壓缸脹差探頭安裝于前箱內(nèi),所以僅從外部回路來檢查熱工測(cè)量系統(tǒng)不一定能查出問題,這增加了檢查難度。從本起事故看,當(dāng)間隙電壓不斷下降衰減時(shí),很有可能是探頭的磁場(chǎng)發(fā)生了變化。該渦流同被測(cè)面與探頭的間隙有關(guān),當(dāng)此間隙減小時(shí),被測(cè)面上渦流增大,探頭線圈的電感量減少,振蕩器的振幅減小,對(duì)應(yīng)的電壓可能會(huì)下降。否則很可能是磁感線圈出現(xiàn)問題。
高壓缸脹差探頭長(zhǎng)期處于充滿潤(rùn)滑油的環(huán)境中,化學(xué)腐蝕對(duì)其測(cè)量也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。隨著機(jī)組檢修次數(shù)的增多,探頭的拆裝次數(shù)也因此增加,這必將縮短探頭的壽命。
2011-07-22)