張連社,張 萍,周玉龍
(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京),北京 100083;2.中國石化勝利油田魯明公司)
邊底水稠油油藏營13斷塊開發(fā)技術(shù)與應(yīng)用
張連社1,張 萍2,周玉龍2
(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京),北京 100083;2.中國石化勝利油田魯明公司)
東辛油田營13斷塊為具有邊底水的復(fù)雜斷塊巖性-構(gòu)造普通稠油油藏,由于生產(chǎn)壓差較大、含水較高,直井冷采產(chǎn)能低。通過技術(shù)論證,決定改善該區(qū)塊的開發(fā)方式,在構(gòu)造高部位優(yōu)化部署四口水平井進(jìn)行熱采,并對(duì)配套技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,形成了HDNS技術(shù),即水平井技術(shù)、油溶性降粘劑、氮?dú)馀菽?、蒸汽吞吐的組合。應(yīng)用新技術(shù)后營13斷塊取得了很好的開發(fā)效果。
邊底水稠油油藏;氮?dú)馀菽粻I13斷塊;東辛油田
營13斷塊位于東辛油田西部,構(gòu)造上屬于東營凹陷中央隆起帶中段東營穹隆背斜構(gòu)造。其中營13東一段砂體縱橫向變化大,地層對(duì)比難度大,埋深1 330~1 470 m,中深1 400 m,地層厚度110~170 m,含油面積4.57 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量778×104t。該斷塊區(qū)油藏為具有邊底水的層狀構(gòu)造油藏。
營13斷塊儲(chǔ)層孔隙度為33.6%~41.1%,平均為35.2%;滲透率主要為(2 310~18 500)×10-3μm2,平均為4 300×10-3μm2;原始含油飽和度51%~65%,平均為58%;泥質(zhì)含量7%~45%,平均為20%;粒度中值0.26 mm,分選系數(shù)1.8。
原油性質(zhì):原油密度0.961~0.987 g/cm3,地面原油粘度為1 239~8 447 mPa·s,地下原油粘度280.7 mPa·s。
地層水性質(zhì):地層水水型CaCl2型,總礦化度17 139 mg/L。
溫壓系統(tǒng):營13斷塊的原始油層壓力為12.98 MPa,壓力系數(shù)為0.93,屬正常壓力系統(tǒng);油層溫度為58℃,地溫梯度為3.4℃/100 m,屬正常溫度系統(tǒng)。
營13斷塊開發(fā)現(xiàn)狀見表1,存在問題:①平均單井液量低,采出程度低;②有一定天然能量,但能量分布不均衡;③無明顯無水采油期,含水上升快。營13斷塊屬于典型的低采油速度、低采收率,即雙低單元。
表1 營13斷塊東二段開發(fā)現(xiàn)狀(截止2009年12月)
為了改變營13斷塊被動(dòng)的開發(fā)形式,進(jìn)行了水平井熱采專題研究。
(1)水平井區(qū)儲(chǔ)量落實(shí),動(dòng)用程度低,具備較好的物質(zhì)基礎(chǔ)。東辛油田營13斷塊北部構(gòu)造高部位目的層含油面積0.54 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量65.8×104t。目前Ed132砂體水平井區(qū)累產(chǎn)油1.56×104t,采出程度6.14%,Ed135砂體累產(chǎn)油1.60×104t,采出程度3.96%,動(dòng)用程度都很低,基本保持油藏原始狀態(tài),剩余地質(zhì)儲(chǔ)量豐富。單井控制儲(chǔ)量5.1×104t,儲(chǔ)量基本未動(dòng)用,具有鉆新井的豐厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(2)利用水平井比利用直井開發(fā)具有更大的優(yōu)勢(shì)[1]。與直井相比,水平井能有效增大泄油面積,改善滲流條件,控制更多的地質(zhì)儲(chǔ)量,提高儲(chǔ)量動(dòng)用;可減小生產(chǎn)壓差,保持邊水均勻推進(jìn),抑制邊水舌進(jìn)入侵,有效地延緩油井含水上升速度,延長無水采油期。
(1)根據(jù)營13斷塊試油、試采資料,該區(qū)塊Ed132砂體構(gòu)造高部位儲(chǔ)層50℃時(shí)地面脫氣原油粘度3 757~8 617 mPa·s,折算到地層條件下,原油粘度大約165~279 mPa·s,為普通稠油油藏。根據(jù)國內(nèi)稠油油藏開采方式篩選標(biāo)準(zhǔn),該塊目的層工區(qū)適合注蒸汽熱采。
(2)根據(jù)該塊東一段油層原油粘溫樣品分析,原油對(duì)溫度的敏感性較強(qiáng),原油粘度隨著溫度的升高而降低,溫度每升高10℃,原油粘度降低近一半。因此,本塊粘度對(duì)溫度敏感,適合注蒸汽熱采開發(fā)。
(3)營13斷塊東一段Ⅲ砂組在2007年時(shí)投產(chǎn)過1口熱采直井(營13-X330),但開發(fā)效果較差,還不如冷采效果。分析原因主要是受構(gòu)造位置影響,油井生產(chǎn)層較薄,下方有底水,距邊水也很近,且油水層之間隔層較薄,造成注入蒸汽的熱量大部分被水體及上下隔層所吸收,熱損失大,注汽效果差,生產(chǎn)后油井迅速與底水溝通。
為提高該塊的開發(fā)效果,2009年部署了水平井營13-P4井進(jìn)行熱采試驗(yàn)。該井位于營13斷塊北部高部位,遇鉆油層厚度6 m,水平段長210 m,離邊水較遠(yuǎn)。營13-P4井采用熱采裸眼精密濾砂管防砂完井技術(shù)。為了充分發(fā)揮熱采水平井的潛能,在酸洗與注汽設(shè)計(jì)中都采用了針對(duì)性強(qiáng)的工藝措施,保證了該井高效開發(fā)。
為了保證水平段篩管泥餅的酸洗徹底,主要采用了:①氮?dú)馀菽蹬偶夹g(shù),減少殘酸對(duì)地層的傷害;②在水平段加了三個(gè)皮碗封隔器,減少酸液的繞流;③在酸液中加入暫堵劑,減少對(duì)高滲透地層的傷害。2009年9月21日進(jìn)行酸洗,酸洗過程順利,泵入酸液50 m3,反應(yīng)20 min。洗井液采用污水50 m3,完井液30 m3,進(jìn)行大排量洗井;酸液泵入速度240 L/min,壓力1.0MPa,混入氮?dú)? 500 m3;返排液泡沫豐富,漏失很小,酸洗井比較徹底。
該井在注汽和開采過程一是要加強(qiáng)油層保護(hù),二是防止邊水。為了保證注汽壓力低、周期采油量高,提高回采水率,采用了以下工藝技術(shù):
(1)擬采用多點(diǎn)分配注汽管柱進(jìn)行注汽,盡可能使水平段均勻動(dòng)用,提高油層動(dòng)用程度,從而提高產(chǎn)油量和采收率。
(2)為了增加地層能量,抑制邊水,在注汽過程中注入氮?dú)夂团菽瓌?/p>
(3)為了提高注汽和采油效果,加強(qiáng)對(duì)油層的保護(hù),改善地層的吸汽能力,注汽前對(duì)油層進(jìn)行處理。在注汽前擠注油溶性降粘劑對(duì)油層進(jìn)行預(yù)處理。
該井2009年9月27日開始注入降粘劑HOD-Ⅱ30t,注入氮?dú)饪偭?0 000 Nm3,發(fā)泡劑3t。9月29日開始注汽,干度70%~72%,溫度320-335°,壓力13~15.5 MPa,注氣速率8.5%。10月3日至4日注氮?dú)?6 000 m3,發(fā)泡劑FCY5 t,至10月8日注完,注入蒸汽總量1 800 t。
2009年10月12 日,該井用4 mm油嘴放噴,油壓1.8 MPa,套壓10 MPa。初期日液59 t,日油20.1 t,含水66%。自噴生產(chǎn)一個(gè)月后下泵生產(chǎn),初期含水較高。考慮到邊底水比較近,控制參數(shù)生產(chǎn)。近段時(shí)間,含水上漲速度比較快,截止到2010年8月底,累計(jì)生產(chǎn)320天,累計(jì)產(chǎn)液14 552 t,累計(jì)產(chǎn)油2 310 t,汽油比1∶1.277。
營13-P4井獲得高產(chǎn)后,2010年在營13斷塊相繼部署了營13-P5井、營13-P6井、營13-P7井。
借鑒營13-P4井的成功經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,在3口新井的設(shè)計(jì)中主要做了如下改進(jìn):
(1)加大酸洗的混排力度。營13-P4井酸洗時(shí)混排不徹底,殘留液的酸性強(qiáng),影響了后期的正常生產(chǎn),因此要加大頂替液的用量,加大氮?dú)饬?,并控制放噴速度,至返排液ph值為7。
(2)加大氮?dú)馀菽{(diào)剖量。營13-P6井、營13-P7兩口井油層為Ed135,底層有底水,隔層泥巖只有3 m,考慮到注汽量過大會(huì)有底水上竄的危險(xiǎn),因此減少注氣量,設(shè)計(jì)注汽量800~1 000 m3,適當(dāng)加大氮?dú)庾⑷肓?,抑制邊水的推進(jìn)。并在注汽過程中,控制注汽速度與壓力,當(dāng)壓力高于15.5 MPa時(shí),停止注汽。
(3)優(yōu)化氮?dú)庹{(diào)剖注入時(shí)機(jī)與方式。氮?dú)鈴挠吞篆h(huán)空段塞注入,蒸汽從隔熱管連續(xù)注入,泡沫劑從隔熱管段塞注入。
(4)控制采液速度,防止邊底水的錐進(jìn),初期液量控制在每天50 m3。
3口水平井完鉆后依次投產(chǎn),注汽過程順利,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),見表2。
3口井投產(chǎn)后,效果比較理想,見表3。
表2 營13斷塊水平井注汽參數(shù)
表3 營13斷塊水平井生產(chǎn)效果
(1)營13斷塊水平井稠油熱采效果好,跟冷采相比,平均單井日增油12 t以上,開發(fā)方式的轉(zhuǎn)變?nèi)〉昧孙@著成效。
(2)營13-P6、營13-P7兩口井距底水層很近,高速注蒸汽存在很大風(fēng)險(xiǎn),通過控制注汽速度,優(yōu)化注汽量,加大氮?dú)庹{(diào)剖量,取得了初期平均單井日產(chǎn)油20 t的良好效果。采油速度大大提高,同時(shí)預(yù)計(jì)采收率提高6%~8%。
(3)油溶性降粘劑起到了降低注汽壓力的作用,氮?dú)馀菽瓕?duì)邊底水的抑制起到了重要的作用,對(duì)于邊底水油藏,注汽開采有很強(qiáng)的針對(duì)性。
(4)在4口井的熱采中,配套技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化,形成了HDNS技術(shù),即水平井技術(shù)、油溶性降粘劑、氮?dú)馀菽?、蒸汽吞吐的組合,對(duì)邊底水稠油油藏的開發(fā)有很強(qiáng)的針對(duì)性。
[1]張林鳳,徐兵,周燕,等.草20塊西區(qū)Ng1薄層特稠油油藏水平井熱采設(shè)計(jì)[J].河南石油,2004,18(2):39-41.
[2]耿輝.水平井濾砂管裸眼酸洗防砂完井技術(shù)的應(yīng)用[J].內(nèi)江科技,2010,31(3):30-32.
[3]翟永明,劉東亮,劉軍,等.樂安稠油油藏水平井堵水調(diào)剖技術(shù)研究應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2008,22(6):72-74.
編輯:李金華
TE345
A
1673-8217(2012)03-0079-03
2011-11-30
張連社,高級(jí)工程師,1970年生,1993年畢業(yè)于吉林大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè),博士研究生,現(xiàn)從事油田開發(fā)與石油工程研究工作。